火力发电工程脱硫改造施工组织设计Word文件下载.docx
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为引风机入口挡板(不含引风机拆除与安装,包含增压风机拆装)至GGH入口膨胀节(含GGH入口膨胀节)脱硫岛所有相关内容。
本次改造拆除脱硫系统旁路,拆除增压风机,设计要求提高脱硫系统运行的安全性及可靠性。
本次招标包含吸收剂制备及供应系统、石膏脱水系统、工艺水系统、排空系统等公用系统及相配套的电气、控制系统的改造。
1.3建筑工程
(1)塔外浆液箱基础、浆液循环泵基础、脱水综合楼,并负责与区域外地下管网连接、室内外其它设备基础、区域内所有沟道及盖板、本标段所属区域道路及硬化。
(2)上述工程包括土方换填、各层楼地面、墙面与0m以下沟道、沟道井,上下水(含室外普通水消防)、采暖、通风、空调、照明及建(构)筑物防雷接地、室外地坪、建筑物等全部建筑工程以及所有设备的二次灌浆。
后施工的负责接口连接。
1.4主要工艺系统设置
本装置采用一炉一塔系统配置,部分系统共用。
烟气系统
1、拆除增压风机,并增设烟道将其连通。
2、拆除旁路挡板门并加堵板进行封堵(堵板内侧做鳞片防腐);
拆除入口挡板;
优化烟道布置,让烟道流畅顺畅,改造后两引风机出口烟道相汇处加导流板,以免烟气相互干扰产生较大压力损失。
详细改造后布置见烟道改造方案图。
3、本次改造取消旁路烟道,虽GGH仍保留,但为以后拆除GGH或GGH不能正常工作做考虑,在GGH降温侧出口,吸收塔入口前的烟道段增设事故降温系统。
2、吸收系统
脱硫系统入口SO2浓度由原来3721mg/Nm3变为6300mg/Nm3后,原浆池容积远远不能满足石膏结晶要求。
若通过改造烟气入口,提高吸收塔液位来实现增加浆池,经计算,吸收塔的工作液位需要由原来9.5m变为17m以上,这样的高液位不利于氧化结晶,因此经多方讨论,采用在塔外增加浆池的方案,受场地条件约束,#3吸收塔的方案与#4吸收塔有所不同,具体如下:
#3机组,受场地条件限制,利用原事故浆液箱作为塔外浆池。
更换原事故浆液箱搅拌器。
原事故浆液箱直径只有14m,浆池容积比理论计算要少点,能满足使用,但没有富余量,且罐子离#3循环泵房、#3电控楼非常近,不具备扩径条件,综合考虑暂不对塔外浆池做扩径改造。
吸收塔内增加国电清新专利技术——高效湍流器,拆除原四台循环泵,利旧原最高扬程两台,分别安装在第一层、第二层喷淋层对应泵的位置上,新增加两台流量为13000m3/h的循环泵,对应原第三、第四层喷淋层。
由于泵流量变大、对应的外部循环管道及第三、第四层喷淋管道、喷嘴相应更换。
除雾器由原来平板式更换为一级管式加两级屋脊式除雾器,对原有除雾器冲洗管道进行改造,并增加第四层冲洗水装置,确保除雾器后烟气携带液滴小于50mg/Nm3。
考虑无旁路启炉对吸收塔浆液的影响,吸收塔曾设溢油浆口,并设有阀门。
改造后浆池容积增加,原事故浆液箱的容积不能满足,固新增一座事故浆液,并新增三台事故浆液箱。
#4机组,在原吸收塔西南侧新建一座直径16.8m的塔外浆液池,并与吸收塔浆池做连通。
3、氧化空气系统
原系统每塔配置三台氧化风机,两运一备,但原氧化风管径选型偏小,导致氧化风机出力不能达到设计流量。
因此系统增容后,把原来氧化风管全更换为合理管径,再增加两台与原氧化风机参数一致的风机,形成四运一备的配置,采用双母管,一母管对应吸收塔浆池,一母管对应塔外浆池。
这样的配置对机组不同负荷能十分灵活组合运行。
4、石膏处理系统
每塔增加两台与原石膏排出泵型号一致的泵、新增一台与原旋流器参数一致的石膏旋流器、新增一套参数与原设备一致的真空皮带脱及附属设备。
新石膏排出泵布置在塔外浆液箱附近,从塔外浆液箱排石膏浆液,送至新设置的石膏旋流器。
这样每塔具备两套独立的石膏排出系统和一级脱水系统。
新设置的石膏旋流器,与原有#3石膏旋流器和#4石膏旋流器底流汇合,再进入分配管,实现三台真空皮带机两运一备的工作模式。
在原脱水楼西南侧扩建一个8m跨,布置新增皮带脱水机及其附属设备,新扩跨一层是石膏库,二层布置皮带脱水机及其真空泵。
5、石灰石浆液系统
脱硫系统入口SO2浓度由原来3721mg/Nm3变为6300mg/Nm3后,原浆液制备系统的出力是远远不够的,原粉仓容积1600m3,新增粉仓1900m3,改造后粉仓总容积为3500m3,满足两机组正常运行3天的耗量。
原浆液箱容积301m3,新浆液箱510m3,考虑新建粉仓与浆液箱的形式与原来的一致,并控制粉仓总高度与原仓一致,以便罐车能自主卸料,新浆液箱直径10.5m,高度与原浆液一致,都是6m。
新增加两台参数与原石灰石浆液泵一致的供浆泵,与原有四台泵形成四运两备的配置。
每塔对应三台供浆泵,两套独立的供浆管线,满足系统运行的浆液需求,并增加了安全性。
6、废水系统
经核算,原有废水处理系统,能满足改造后的废水处理要求,所以维持原废水系统设备不变,本次改造只增加两台废水输送泵,将系统处理后清水输送至灰库喷水管网。
第2章承建范围及主要工程量
2.1主要工程量
序号
设备名称
型号规格
数量
单位
备注
一
工艺系统
1
1.1
增压风机
动调轴流式,型号ANN-4360/2000B,Q=4044960m3/h,P=3600Pa,电机YKK1000-8W,转速746rpm,N=5100kW,电机加热器N=2.4Kw
台
2
拆除
进风箱Q235A,机壳材质Q235A,扩压器Q235A,轴35CrMo,轮毂锻钢合金,叶片GGG40
1.2
GGH
回转式,泄风率<1%,单侧换热面积21000m2,压降(原烟气侧/净烟气侧):
570/430pa,驱动电机功率15kW
保留,GGH改造不在本次招标范围
换热元件:
搪瓷钢板,壳体:
Q235衬玻璃鳞片,转子主轴:
42CrMo,隔仓框架材质:
Corten钢
1.3
旁路挡板门
百叶窗式双挡板,尺寸为7.5×
9m,气动执行机构,碳钢/1.4529
拆除,但不含电缆拆除
1.4
原烟气入口挡板门
百叶窗式双挡板,外型尺寸为7.5×
9m。
电动执行机构,碳钢/不锈钢
1.5
净烟气挡板门
电动执行机构,碳钢/1.4529
利旧
1.6
挡板门密封风风机及电加热器
原有配套设备
套
1.7
烟道膨胀节
非金属膨胀节10mx7mx0.3m
新增
1.8
事故喷淋系统
喷管316L,喷嘴:
SiC;
DN50;
喷嘴共40个
事故喷淋水泵
卧式离心泵,机械密封,Q=120m3/h,H=60m,功率:
45kW
吸收系统
2.1
吸收塔
型式:
喷淋塔:
逆流;
塔内件支撑梁;
吸收塔尺寸:
φ16.8m;
吸收塔壳体材质Q235A衬鳞片,壁厚8mm-16mm。
112t/台
利旧,改造
高效湍流器
专利技术252个/套
喷淋层
FRP,φ16.8m,流量Q=13000m3/h
层
4
拆除更换4层
φ16.8,流量Q=8530m3/h
喷嘴
120°
双向空心锥/90°
单向实心锥
个
1552
2.2
4#塔外浆液箱
φ16.8mx12mH,V=2400m3,材质Q235A衬鳞片118t
新建
塔外浆液箱搅拌器
侧进式船用螺旋桨搅拌器,轴、叶轮材质:
2507;
电机功率:
45kW。
8
2.3
吸收塔循环泵
单流单级无堵塞卧式离心泵,型号:
LC700/900Ⅱ,机械密封,Q=8530m3/h,H=20/22/24/26m,湘潭电机,型号:
YKK500-4/YKK500-4/YKK500-4/YKK560-4功率:
800/900/900/1000kW,转速:
445/458/470/482rpm
高扬程两台移位并重新安装,作为第一层与第二层的喷淋泵
卧式离心泵,机械密封,Q=13000m3/h,H=24/26m,电机功率:
1250/1400kW
作为最第三层、第四层喷淋,新增
泵进出口膨胀节
非金属膨胀节,DN1400
非金属膨胀节,DN1000
2.4
吸收塔内滤网
合金钢,浆液循环泵
改造
2.5
吸收塔平板式除雾器
平板式除雾器φ16.8
2级屋脊除雾器
pp材质,1级管式除雾器+2级屋脊式除雾器,φ16.8
2.6
石膏浆液排出泵
离心式,机械密封,Q=182m3/hH=41mN=45kW
检修
离心式,机械密封,Q=182m3/hH=41mN=45kW
石膏排出泵滤网
合金钢
2.7
吸收塔搅拌器
侧进式螺旋桨搅拌器,轴、叶轮材质:
1.4529或者等同材料;
2.8
氧化风机
双极罗茨风机;
扬程:
119000Pa;
入