有机胺脱硫方案设计技术部分.docx
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有机胺脱硫方案设计技术部分
首钢京唐钢铁联合有限责任
公司烧结机烟气脱硫方案设计
技术部分
一、
工艺技术原理以及特点
1.1工艺技术选择:
工艺拟采用有机胺吸收-解吸技术以及SDM自主开发的原烟气小于170-180℃低温不可利用余热利用专利技术和国内成熟的一转一吸制酸技术,以脱除和回收烧结机烟气中的SO2,并生产98%的工业浓硫酸。
1.2工艺技术原理:
1.2.1有机胺吸收-解吸专利技术:
有机胺对SO2的选择吸收能力要远强于其它种类吸收液,一方面使得有机胺的循环量要求较低,大大降低了系统运行能耗,另一方面保证了解吸SO2的高纯度。
●有机胺对强酸根离子的盐化反应:
R1R2N-R3-NR4R5+HX→R1R2NH+-R3-NR4R5+X-
式中的R1R2N-R3-NR4R5代表有机胺,X表示强酸根离子,如:
CL-、NO3-及SO42-等,X-可提高有机胺的抗氧化能力及降低再生能耗。
R1R2NH+-R3-NR4R5+SO2+H2O→R1R2NH+-R3-NH+R4R5+HSO3
该反应式表达有机胺对SO2的吸收过程。
●有机胺解吸过程:
R1R2NH+-R3-NH+R4R5+HSO3→R1R2NH+-R3-NR4R5+SO2+H2O
有机胺解吸过程是通过加热方式实现的。
●有机胺液除盐以及过滤:
有机胺在吸收过程中吸收了烟气中的强酸根离子(形成热稳定性盐)以及粉尘,为保证胺液质量,必须将胺液中多余的热稳定盐以及粉尘去除。
有机胺中热稳定盐累积过多会降低对SO2吸收的能力。
多余的热稳定盐都必须被除掉。
除盐:
采用离子交换装置将吸收过程中产生的部分“热稳定性盐”排出系统。
反应如下:
R1R2NH+-R3-NR4R5+X-→R1R2N-R3-NR4R5+HX
过滤:
采用先进的膜过滤技术将亚微米级(0.01~1um)超细粉尘去除。
1.2.3原烟气不可利用低温余热利用专利技术:
为降低运行成本,SDM专门开发了原烟气温度为170-175℃热量利用技术。
原烟气温度为170-175℃热量一般达不到利用要求。
由于采用有机胺吸收-解吸技术,使得小于175℃的烟气热量可以利用于有机胺解吸过程,并由此大大降低了解吸过程运行成本。
1.2.3一转一吸制酸技术:
空气和SO2气体一并进入干燥塔,用95%浓硫酸进行干燥,经干燥后水份后由鼓风机送往转化工段;
来自转化工段的SO3进入吸收塔,用转化98%浓硫酸吸收SO3,生成浓硫酸。
SO2在催化剂作用下转化为SO3,催化剂选择国产触媒。
总反应方程式:
2SO2+2H2O+O2→2H2SO4
1.3主要技术特点
1.3.1技术先进性
●脱硫效率高:
脱硫效率保证烟气排放指标合格,最低可达小于20mg/Nm3。
●适应范围宽:
在烟气二氧化硫含量从200~343000mg/Nm3的范围内运行成本稳定,对各类烟气无限制。
●能耗低:
解吸过程需求热量利用原烟气170-180℃的低品位废热,大大降低运行成本。
●电耗低:
有机胺脱硫循环量低,电耗低。
●费用适当:
采用适宜的耐腐蚀材料,降低投资费用。
●系统运行可靠:
工艺流程简捷,自动化程度高。
●运行简便:
开、停车方便,调试和维修费用低。
1.3.2环保性
●二次污染少:
废水2t/h,废渣:
20kg/h。
●有机胺可再生,循环使用,损耗低,溶液无毒、无害、不燃、不爆,年消耗量≤6%。
●不产生CO2温室气体。
1.3.3符合废物利用、循环经济理念
●达到了污染物转变为市场需要的产品,烟气中脱除的SO2最终转变为98%的浓硫酸
●节约硫酸原料—硫磺。
1.3.4经济可行性
●节约运力:
胺液一次性运入150吨,硫酸产品及时外发,无需常规的大量运输;
●减少占地面积:
不像钙法脱硫,无需规划石灰石仓库以及处理等用地。
●投资适当,企业可以承担,。
●与传统方法相比,综合经济指标具有明显优势。
二、
总体工艺方案以及工艺流程
2.1设计基础条件以及设计范围:
2.1.1设计基础条件:
根据SDM与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的技术交流,首钢京唐钢铁联合有限责任公司烧结工程,一期工程共建设两台500m2烧结机。
单台烧结机机烟气参数为:
●烟气量:
162.4×104Nm3/h;
●烟气温度:
180℃;
●烟气含硫:
平均600mg/Nm3;
●粉尘:
50mg/Nm3;
●原烟气余压:
2000Pa;
注:
括号内为技术交流提供参数。
●其他成分参照莱钢烧结机烟气成分;
烟气含水:
按8%考虑;
2.1.2设计范围:
●主要生产设施
吸附、解吸、胺液除盐以及过滤、制酸系统;
●辅助生产设施:
控制室、化验室。
●公用工程设施:
总图运输、界区内供排水管网及循环水装置、污水处理、界区内变配电室、界区内供电及照明、自动化控制及通讯系统。
2.2总体工艺方案:
2.2.1采用全气脱硫;
2.2.2采用有机胺脱硫-解吸、一转一吸制酸技术;
2.2.3解吸需求热量利用170—130℃烟气热量加热;
2.2.4采用卧式喷雾冷却器将130℃烟气降温至饱和温度,满足吸收温度指标;
2.2.5采用玻璃钢以及碳钢/316L复合板耐腐性材料,保证设备寿命以及降低投资费用;
2.2.6两台烧结机烟气脱硫装置主体分别配置2套吸收、2套解吸、1套胺液除盐以及过滤、1套制酸;同时配置1套循环水和废水处理装置;
2.2.7脱硫净化后烟气排放:
脱硫净化后烟气返回原有烟囱排放,要求对现有烟囱装置增加防腐层;
2.2.8自动化水平:
实现PLC计算机操作;
2.2.9开工率:
330d/a;
2.2.10废水去向:
2t/h,烧结厂一混配料;
2.2.11废渣去向:
20kg/h,配烧结矿;
2.3主要设计指标、设计规模:
2.3.1设计指标:
●原烟气指标:
流量:
162.4×104×2Nm3/h;
SO2:
600mg/Nm3;
粉尘:
50mg/Nm3;
温度:
180℃;
水分:
8%;
●烟气排放指标:
流量:
188×104×2Nm3/h;
SO2:
小于50mg/Nm3;
粉尘:
小于50mg/Nm3;
排放温度:
55℃;
水分:
饱和;
●硫酸产品指标:
硫酸(H2SO4)含量,98.0%
灰分,≤0.02%
铁(Fe)含量,≤0.005%
砷(As)含量,≤0.0001%
透明度,≥80mm
色度,≤1.0ml
2.3.2设计规模:
●吸收:
2套,处理烟气量:
162.4×104×2Nm3/h;
●解吸:
2套,胺液处理量:
300t/h(每套吸收:
150t/h);
●除盐以及过滤:
1套,除盐能力:
25kg/h,过滤能力:
50kg/h;
●制酸:
1套,设计年产:
2.5×104t/a;
●循环水:
1套,2400m3/h;
●废水处理:
1套,2m3/h;
2.4工艺流程简述:
烟气脱硫系统分为4个子系统:
吸收、解吸、胺液除盐及过滤和制酸。
2.4.1吸收子系统
从烧结主抽风机来的170-175℃高温烟道气(2000Pa),经主挡板门、进入烟气再沸器,然后再进入吸收塔,塔顶净烟气返回原烟囱排放。
烟气从吸收塔下部进入,由下向上流动,来自解吸的贫胺液从吸收塔上部进入,由上向下与烟气逆向接触,吸收塔内装有高效填料,以保证气、液充分接触。
烟气中的SO2被贫胺液吸收,成为富胺液。
富胺液由富胺泵送胺液除盐过滤子系统的过滤单元。
2.4.2胺液解吸子系统
来自吸收的富胺液进入解吸,解吸出的二氧化硫气体去制酸。
解吸塔塔底贫胺液去除盐过滤子系统的除盐单元。
2.4.3胺液除盐以及过滤子系统
(1)除盐:
来自解吸的贫胺液进入除盐单元,通过离子交换树脂将热稳定性盐去除,除盐后的贫胺液送吸收。
(2)过滤:
来自吸收的富胺液送入到微孔精密过滤机内,由过滤机内的微孔过滤管进行固液分离,过滤后的胺滤清液通过胺滤清液泵送给解吸塔,胺浓浆通过辅助洗涤压干过滤机洗涤并压干后,将固体烟尘排出系统外,同时回收滤渣中夹带的胺液。
2.4.4制酸子系统
来自解吸的SO2气体进入干燥塔、再经SO2鼓风机增压后进转化器转变为SO3气体后再进入吸收塔,生成98%浓硫酸。
98%成品酸进入酸库硫酸储槽,用泵送至高位计量槽,然后放至汽车槽车运出厂外。
三、
投资估算
3.1编制说明
本概算是首钢京唐钢铁联合有限责任公司500×2m2烧结机烟气脱硫工程项目概算,概算主要内容包括工艺部分、给排水部分、电气部分、仪表部分、土建部分。
3.2建设投资
第1套:
建设投资万元;
第2套:
建设投资万元;
四、经济效益计算
4.1概述
首钢京唐钢铁联合有限责任公司500×2m2烧结机烟气脱硫工程项目采用有机胺法烟气脱硫并副产98%浓硫酸技术,以满足烧结烟气排放的质量要求。
4.2资金需求量
本项目估算总投资为万元,为固定资产投资,全部由企业自筹。
4.3经济效益计算
4.3.1运行费用
按照烧结机机头烟气中SO2排放浓度≤50mg/Nm3,脱硫系统年运行费用(330天)计算。
烟气量:
162.4×2×104Nm3/h
序号
项目
年耗量
计算单价
年运行费用(万元)
备注
1
辅助材料
药剂
340t/a
600元/t
20.4
有机胺液
7.5t/a
75000元/t
56
2
动力
耗电
22176k-kwh
0.55元/kwh
1219.7
软水
43200t
23元/t
100
新水消耗
74t/h
4.7元/t
275
3
人工
40人
5万元/人.年
200
总计
1871.1
4.3.2效益计算
(1)环境效益
在钢铁企业建设脱硫装置其社会效益是十分明显的,据资料介绍,在我国每排放1吨SO2可造成社会经济损失约2万元,以本装置年回收二氧化硫1.4万吨计,每年可以为社会挽回经济损失2.8亿元。
(2)经济效益
●收效:
根据国家政策,按每年征收二氧化硫排污费的每一污染当量征收标准为1.26元/kg计算,SO2每年减排量为:
14148.3吨(两套),则每年可少交二氧化硫排污费排污费:
1783万元/年。
硫酸:
1.87万t/a,价格:
900元/t:
收入:
1683万元/年
小计:
3466万元/年