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有机胺脱硫方案设计技术部分.docx

有机胺脱硫方案设计技术部分

 

首钢京唐钢铁联合有限责任

公司烧结机烟气脱硫方案设计

技术部分

一、

工艺技术原理以及特点

1.1工艺技术选择:

工艺拟采用有机胺吸收-解吸技术以及SDM自主开发的原烟气小于170-180℃低温不可利用余热利用专利技术和国内成熟的一转一吸制酸技术,以脱除和回收烧结机烟气中的SO2,并生产98%的工业浓硫酸。

1.2工艺技术原理:

1.2.1有机胺吸收-解吸专利技术:

有机胺对SO2的选择吸收能力要远强于其它种类吸收液,一方面使得有机胺的循环量要求较低,大大降低了系统运行能耗,另一方面保证了解吸SO2的高纯度。

●有机胺对强酸根离子的盐化反应:

R1R2N-R3-NR4R5+HX→R1R2NH+-R3-NR4R5+X-

式中的R1R2N-R3-NR4R5代表有机胺,X表示强酸根离子,如:

CL-、NO3-及SO42-等,X-可提高有机胺的抗氧化能力及降低再生能耗。

R1R2NH+-R3-NR4R5+SO2+H2O→R1R2NH+-R3-NH+R4R5+HSO3

该反应式表达有机胺对SO2的吸收过程。

●有机胺解吸过程:

R1R2NH+-R3-NH+R4R5+HSO3→R1R2NH+-R3-NR4R5+SO2+H2O

有机胺解吸过程是通过加热方式实现的。

●有机胺液除盐以及过滤:

有机胺在吸收过程中吸收了烟气中的强酸根离子(形成热稳定性盐)以及粉尘,为保证胺液质量,必须将胺液中多余的热稳定盐以及粉尘去除。

有机胺中热稳定盐累积过多会降低对SO2吸收的能力。

多余的热稳定盐都必须被除掉。

除盐:

采用离子交换装置将吸收过程中产生的部分“热稳定性盐”排出系统。

反应如下:

R1R2NH+-R3-NR4R5+X-→R1R2N-R3-NR4R5+HX

过滤:

采用先进的膜过滤技术将亚微米级(0.01~1um)超细粉尘去除。

1.2.3原烟气不可利用低温余热利用专利技术:

为降低运行成本,SDM专门开发了原烟气温度为170-175℃热量利用技术。

原烟气温度为170-175℃热量一般达不到利用要求。

由于采用有机胺吸收-解吸技术,使得小于175℃的烟气热量可以利用于有机胺解吸过程,并由此大大降低了解吸过程运行成本。

1.2.3一转一吸制酸技术:

空气和SO2气体一并进入干燥塔,用95%浓硫酸进行干燥,经干燥后水份后由鼓风机送往转化工段;

来自转化工段的SO3进入吸收塔,用转化98%浓硫酸吸收SO3,生成浓硫酸。

SO2在催化剂作用下转化为SO3,催化剂选择国产触媒。

总反应方程式:

2SO2+2H2O+O2→2H2SO4

1.3主要技术特点

1.3.1技术先进性

●脱硫效率高:

脱硫效率保证烟气排放指标合格,最低可达小于20mg/Nm3。

●适应范围宽:

在烟气二氧化硫含量从200~343000mg/Nm3的范围内运行成本稳定,对各类烟气无限制。

●能耗低:

解吸过程需求热量利用原烟气170-180℃的低品位废热,大大降低运行成本。

●电耗低:

有机胺脱硫循环量低,电耗低。

●费用适当:

采用适宜的耐腐蚀材料,降低投资费用。

●系统运行可靠:

工艺流程简捷,自动化程度高。

●运行简便:

开、停车方便,调试和维修费用低。

1.3.2环保性

●二次污染少:

废水2t/h,废渣:

20kg/h。

●有机胺可再生,循环使用,损耗低,溶液无毒、无害、不燃、不爆,年消耗量≤6%。

●不产生CO2温室气体。

1.3.3符合废物利用、循环经济理念

●达到了污染物转变为市场需要的产品,烟气中脱除的SO2最终转变为98%的浓硫酸

●节约硫酸原料—硫磺。

1.3.4经济可行性

●节约运力:

胺液一次性运入150吨,硫酸产品及时外发,无需常规的大量运输;

●减少占地面积:

不像钙法脱硫,无需规划石灰石仓库以及处理等用地。

●投资适当,企业可以承担,。

●与传统方法相比,综合经济指标具有明显优势。

二、

总体工艺方案以及工艺流程

2.1设计基础条件以及设计范围:

2.1.1设计基础条件:

根据SDM与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的技术交流,首钢京唐钢铁联合有限责任公司烧结工程,一期工程共建设两台500m2烧结机。

单台烧结机机烟气参数为:

●烟气量:

162.4×104Nm3/h;

●烟气温度:

180℃;

●烟气含硫:

平均600mg/Nm3;

●粉尘:

50mg/Nm3;

●原烟气余压:

2000Pa;

注:

括号内为技术交流提供参数。

●其他成分参照莱钢烧结机烟气成分;

烟气含水:

按8%考虑;

2.1.2设计范围:

●主要生产设施

吸附、解吸、胺液除盐以及过滤、制酸系统;

●辅助生产设施:

控制室、化验室。

●公用工程设施:

总图运输、界区内供排水管网及循环水装置、污水处理、界区内变配电室、界区内供电及照明、自动化控制及通讯系统。

2.2总体工艺方案:

2.2.1采用全气脱硫;

2.2.2采用有机胺脱硫-解吸、一转一吸制酸技术;

2.2.3解吸需求热量利用170—130℃烟气热量加热;

2.2.4采用卧式喷雾冷却器将130℃烟气降温至饱和温度,满足吸收温度指标;

2.2.5采用玻璃钢以及碳钢/316L复合板耐腐性材料,保证设备寿命以及降低投资费用;

2.2.6两台烧结机烟气脱硫装置主体分别配置2套吸收、2套解吸、1套胺液除盐以及过滤、1套制酸;同时配置1套循环水和废水处理装置;

2.2.7脱硫净化后烟气排放:

脱硫净化后烟气返回原有烟囱排放,要求对现有烟囱装置增加防腐层;

2.2.8自动化水平:

实现PLC计算机操作;

2.2.9开工率:

330d/a;

2.2.10废水去向:

2t/h,烧结厂一混配料;

2.2.11废渣去向:

20kg/h,配烧结矿;

2.3主要设计指标、设计规模:

2.3.1设计指标:

●原烟气指标:

流量:

162.4×104×2Nm3/h;

SO2:

600mg/Nm3;

粉尘:

50mg/Nm3;

温度:

180℃;

水分:

8%;

●烟气排放指标:

流量:

188×104×2Nm3/h;

SO2:

小于50mg/Nm3;

粉尘:

小于50mg/Nm3;

排放温度:

55℃;

水分:

饱和;

●硫酸产品指标:

硫酸(H2SO4)含量,98.0%

灰分,≤0.02%

铁(Fe)含量,≤0.005%

砷(As)含量,≤0.0001%

透明度,≥80mm

色度,≤1.0ml

2.3.2设计规模:

●吸收:

2套,处理烟气量:

162.4×104×2Nm3/h;

●解吸:

2套,胺液处理量:

300t/h(每套吸收:

150t/h);

●除盐以及过滤:

1套,除盐能力:

25kg/h,过滤能力:

50kg/h;

●制酸:

1套,设计年产:

2.5×104t/a;

●循环水:

1套,2400m3/h;

●废水处理:

1套,2m3/h;

2.4工艺流程简述:

烟气脱硫系统分为4个子系统:

吸收、解吸、胺液除盐及过滤和制酸。

2.4.1吸收子系统

从烧结主抽风机来的170-175℃高温烟道气(2000Pa),经主挡板门、进入烟气再沸器,然后再进入吸收塔,塔顶净烟气返回原烟囱排放。

烟气从吸收塔下部进入,由下向上流动,来自解吸的贫胺液从吸收塔上部进入,由上向下与烟气逆向接触,吸收塔内装有高效填料,以保证气、液充分接触。

烟气中的SO2被贫胺液吸收,成为富胺液。

富胺液由富胺泵送胺液除盐过滤子系统的过滤单元。

2.4.2胺液解吸子系统

来自吸收的富胺液进入解吸,解吸出的二氧化硫气体去制酸。

解吸塔塔底贫胺液去除盐过滤子系统的除盐单元。

2.4.3胺液除盐以及过滤子系统

(1)除盐:

来自解吸的贫胺液进入除盐单元,通过离子交换树脂将热稳定性盐去除,除盐后的贫胺液送吸收。

(2)过滤:

来自吸收的富胺液送入到微孔精密过滤机内,由过滤机内的微孔过滤管进行固液分离,过滤后的胺滤清液通过胺滤清液泵送给解吸塔,胺浓浆通过辅助洗涤压干过滤机洗涤并压干后,将固体烟尘排出系统外,同时回收滤渣中夹带的胺液。

2.4.4制酸子系统

来自解吸的SO2气体进入干燥塔、再经SO2鼓风机增压后进转化器转变为SO3气体后再进入吸收塔,生成98%浓硫酸。

98%成品酸进入酸库硫酸储槽,用泵送至高位计量槽,然后放至汽车槽车运出厂外。

三、

投资估算

3.1编制说明

本概算是首钢京唐钢铁联合有限责任公司500×2m2烧结机烟气脱硫工程项目概算,概算主要内容包括工艺部分、给排水部分、电气部分、仪表部分、土建部分。

3.2建设投资

第1套:

建设投资万元;

第2套:

建设投资万元;

四、经济效益计算

4.1概述

首钢京唐钢铁联合有限责任公司500×2m2烧结机烟气脱硫工程项目采用有机胺法烟气脱硫并副产98%浓硫酸技术,以满足烧结烟气排放的质量要求。

4.2资金需求量

本项目估算总投资为万元,为固定资产投资,全部由企业自筹。

4.3经济效益计算

4.3.1运行费用

按照烧结机机头烟气中SO2排放浓度≤50mg/Nm3,脱硫系统年运行费用(330天)计算。

烟气量:

162.4×2×104Nm3/h

序号

项目

年耗量

计算单价

年运行费用(万元)

备注

1

辅助材料

药剂

340t/a

600元/t

20.4

有机胺液

7.5t/a

75000元/t

56

2

动力

耗电

22176k-kwh

0.55元/kwh

1219.7

软水

43200t

23元/t

100

新水消耗

74t/h

4.7元/t

275

3

人工

40人

5万元/人.年

200

总计

1871.1

4.3.2效益计算

(1)环境效益

在钢铁企业建设脱硫装置其社会效益是十分明显的,据资料介绍,在我国每排放1吨SO2可造成社会经济损失约2万元,以本装置年回收二氧化硫1.4万吨计,每年可以为社会挽回经济损失2.8亿元。

(2)经济效益

●收效:

根据国家政策,按每年征收二氧化硫排污费的每一污染当量征收标准为1.26元/kg计算,SO2每年减排量为:

14148.3吨(两套),则每年可少交二氧化硫排污费排污费:

1783万元/年。

硫酸:

1.87万t/a,价格:

900元/t:

收入:

1683万元/年

小计:

3466万元/年

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