质量问题分析及改进措施Word格式.docx
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验,根据具体结果,合理调整真空退火工艺。
三、效果评价
5月份高压料在生产过程中,出现冷箔轧轧制力及轧制速度波动较大情况,对最终物料性能造成一定影响。
虽经过道次调整、轧制线变更、轧制油更换等措施,改善效果目前仍不理想。
铸造车间5月份成品率低的
铸造车间5月份生产高压板锭104.301吨,投入料126.1吨,成材率为82.7%,低于考核指标2.3个百分点;
生产低压板锭340.1吨,投入料390.2吨,成品率为87.2%,高于考核指标0.2个百分点;
原因分析及整改措施如下:
5月份生产高、低压分别置换深床一次,多投入物料14吨,,高压产量少,成材率明显降低,低压产量大,成材率影响较小。
D2-160513-213(2310kg)大面严重弯曲,整块板锭报废。
由于低压板锭弯曲多铣275kg,成品率降低约0.7个百分点。
二、整改措施:
1、针对板锭吊装不合理引起的变形问题,加强对行车工操作技能培训和管理。
2、利用生产间隙,重点检查铸造机牵引平台和液压控制系统,确
保设备铸造过程平稳运行。
三、上月措施实施效果:
1、部分板锭有弯曲现象,人员操作技能需进一步提高。
2、生产前对结晶平台水平度和垂直度进行校正,减少了设
备原因引起板锭弯曲
压延车间5月份成品率低及产生三等品的
5月份高压成品率为78.6%,低于考核指标2.4个百分点;
低压成品率为80.4%,低于考核指标7.1个百分点。
原因分析及整改措施如下:
、缺陷原因
1、
D2-160324-231
成品率为
88.5%,起皮85kg,黑道35kg;
2、
D2-160322-233
88.29%,起皮52kg,黑道
70kg;
3、
D2-160329-211
88.15%,起皮60kg,黑道
40kg;
4、
D2-160324-234
85.85%,黑道227kg;
5、
D2160325-212
86.7%,黑道109.7kg,起皮100kg;
6、
D2-160325-231
88.05%,起皮151kg;
7、
D2-160325-223
87.71%,黑道65kg,起皮
75kg;
&
D2-160323-224
88.0%,黑道102kg,看板型
9、
D2-160328-213
87.97%,黑道140kg;
10、
D2-160328-211
87.77%,黑道
130kg;
11、
D2-160327-224
87.85%,黑道
80kg,起皮
55kg;
12、
D2-160329-213
83.92%,起皮
77kg,黑道
260kg;
13、
D2-160326-213
88.26%,起皮
60kg,黑道
90kg;
14、
D2-160326-221
87.92%,原因是起皮118kg
■
15、
D2-160323-212
88.13%,黑道
50kg,起皮
65kg;
16、D2-160326-222成品率为89%起皮65kg,黑道79kg;
17、
32kg;
D2-160327-233成品率为88.37%,黑道101kg,起皮
18、
D2-160327-232成品率为88.21%,黑道88kg,起皮47kg;
19、
D2-160328-232成品率为87.45%,起皮148.3kg;
20、
D2160319-232成品率为88%起皮105kg,金属压入30kg;
21、
D2-160328-233成品率为88.21%,黑道117kg;
22、
D2-160507-223成品率为87.88%,黑道70kg;
23、
G1-160127-111成品率为83.03%,金属压入291.7kg;
24、
G1-160311-221成品率为84.72%,黑道56kg;
25、
G160125-132成品率为81%金属压入205kg,印痕80kg;
26、
G1-160126-122成品率为85.75%,折皱25kg,起皮
62kg;
27、
G1-160126-121成品率为83%异物压入66kg,黑道13kg;
28、
G1-160306-214成品率为84.29%,油斑20kg;
29、
G1-160311-231成品率为81.63%,起皮115kg,黑道
70kg。
1、为保证乳液清洁,加强对乳液的撇油工作,除目前的钢带撇油外,每炉次生产前一天都要在中午静止两个小时,然后用桶式撇油机撇去上层2cm左右的浮油;
2、热轧每次生产完以后将工作辊推出,将轧机内部及清辊器彻底
清理一遍;
3、热轧左夹送辊的清理工作在原来的基础上,每轧制1卷正反面擦拭一次,每轧制2卷更换一次擦机布,确保夹送辊辊面清洁;
4、针对热轧切头道次时料头跑偏问题:
一是第一道次咬入前后要
尽量用推床将板锭夹直;
二是切头道次轧制前对辊缝预先调偏,确保轧制期间板锭的“对中性”;
5、热轧工序加强对立推炉来料表面质量的检测,提前做好轧制前
准备工作,加强助卷器、卸卷小车、机前机后辊及轧机各辊道的擦拭,根据卸卷小车辊道表面粘铝情况定期不定期打磨,定期清理轧机,加强乳液各项指标的控制,同时安排专人对次终轧及终轧道次下表面料卷质量进行跟踪监测;
将轧机辊道每炉清理一次改至每隔一天清理一次,加强对辊道清理的频率及次数。
6、冷、箔轧工序加上、卸料小车的擦拭,同时加强对机前、机后
辊、偏导辊及其他辊道的擦拭,每月定期清理轧机,检查喷嘴;
加强对轧制油日常过程的监控,在每个机组张贴轧制油标准状态下的油样照片,每间隔4个小时取样对比观察一次,确保轧制油无异常;
三、上月措施实施效果:
本月缺陷金属压入明显减少,主要体现在黑道上,也是导致本月成品率低的主要原因。
,从目前来看,黑道缺陷未见反弹。
成品车间5月份单卷成品率低及产生三等品的
成品车间5月份高压成品率88.0%,高于考核指标1个百分
点;
低压成品率为92.1%,高于考核指标0.1个百分点。
原因分析及
整改措施如下:
一、原因分析
1、D2-160324-213成品率91.93%,来料板型不好,剪切时头料多废除5kg。
2、D2-160327-233成品率91.60%,轧机来料为断带小卷料,头尾料废除多。
3、D2-160326-214成品率91.56%,原因是客户急需500kg大卷料,此批号分切3个大卷,2个小卷,分卷不合适,造成成品率偏低。
4、D2-160326-211成品率91.91%,原因是客户急需500kg大卷料,此批号分切3个大卷,2个小卷,分卷不合适,造成成品率偏低。
5、D2-160327-212成品率90.47%,原因是客户急需500kg大卷料,此批号分切3个大卷,2个小卷,分卷不合适,造成成品率偏低。
6、D2-160326-224成品率91.95%,原因是客户急需500kg大卷料,此批号分切3个大卷,2个小卷,分卷不合适,造成成品率偏低。
7、D2-160319-224成品率87.82%,板型不好,三次拉矫,看板型废除40kg。
8、D2-160318-214成品率88.41%,板型不好,二次拉矫,看板型废除34kg。
9、D2-160319-232成品率86.56%,板型不好,三次拉矫,看板型废除40kg
板型头料废除30kg。
回,造成小卷,剪切时尾料重量不足,废除40kg。
15、G1-160307-231成品率86.90%,原因是氧化废除17.4kg。
16、G1-160126-122成品率84.19%,清洗造成擦伤废除30kg。
本月高压产生三等品531kg,主要是剪切时产生的折皱和压
坑,复卷时断带造成的小卷料。
、整改措施:
1、针对板型不良问题,需做好以下几点:
(1)加强对来料质量的监督,矫直机主操手要和上游的轧机主操做好沟通,提前了解料的情况,做好预防。
(2)利用倾向化管理手段,通过实验摸索合适矫直工艺。
(3)生产过程中勤观察,若出现问题,及时汇报工艺组,及时调整
工艺管芯生锈严重,挑拣管芯统一退火后打磨,剪切使用前严格检查控制。
(2)增加各机台卫生的清扫次数,保持现场及设备清洁
三、上月措施实施效果经过上月的整改措施,剪切机产生的异物压
入缺陷已经改善,但目前是蚊蝇的多发季节,还需提高警惕,严格执
行车间的防蚊蝇管理措施,防止产生大量蚊虫压入缺陷。