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合不上、跳不开

7110开关控制阀改为防慢分

安全运行

14号炉号送风机更换2台冷却器

堵管超标

主励、滑环更换恒压刷握

励磁调节器手动给定改为数字给定

配合DAS改造

中断开关改造

11号机

11号主变大修

到大修期

6615A、B开关更换为真空开关

7111开关大修

15号炉2号引风机更换2台冷却器

11号机出口PT换9支

原PT绝缘薄弱

机出口CT更换5支

绝缘低

1.1.3重大设备缺陷处理情况

造成原因

处理方法

转子动态高阻接地

密封套老化并且炭化

更换导电螺钉

1.2春检情况

1.2.1设备缺陷处理情况

1.2.1.1共发现设备缺陷120项

已处理120项

未处理0项

1.2.1.2重大设备缺陷明细

序号

名称

处理结果

5号主变b、c相中压套管漏油

11号主变油枕隔膜破损

634电缆试验时击穿,处理后投入运行。

重新做头

10号机转子高阻接地地

1.3秋检情况

1.3.1设备缺陷处理情况

1.3.1.1共发现设备缺陷140项

已处理140项

1.3.1.2重大设备缺陷明细

617电缆试验时击穿

7号循环水泵电机轴瓦脱胎

主6KV二段母保出口继电器断线

625A相CT接头过热

处理接触面

1.4电气设备大修情况

(一)

设备名称

电压

等级

型号

更换零部件

2号炉甲磨煤电机

6000

ДAMCO1512-8

原电机笼条断,更换10号炉拆迁电机

8号炉甲引风电机

ДAMCO158-10

打槽楔4处。

8号炉乙磨煤电机

JSQ1512-8

换前轴承

9号炉乙磨煤电机

更换一相引线

9号炉甲引风电机

打槽楔4处

9号炉乙引风电机

10号机1号复水泵电机

YL355-4

换上下轴承

10号机2号复水泵电机

换下轴承

10号机3号复水泵电机

14号炉1号引风机电机

YD800-3-8/10

14号炉2号引风机电机

12

14号炉1号送风机电机

更换前瓦

13

14号炉2号送风机电机

更换2组冷却器

14

14号炉1号磨煤甲电机

JS1510-6

更换前轴承盖

15

14号炉1号磨煤乙电机

16

14号炉2号磨煤甲电机

JSQ1512-6

更换后轴承

17

14号炉2号磨煤乙电机

JS1512-6

18

14号炉3号磨煤甲电机

19

14号炉3号磨煤乙电机

换前轴承,打槽楔30根

20

14号炉4号磨煤甲电机

更换新购铸铝转子电机

21

14号炉4号磨煤乙电机

22

14号炉1号排粉电机

JS1512-4

更换前轴承

23

14号炉2号排粉电机

更换新换线定子

24

14号炉3号排粉电机

25

14号炉4号排粉电机

26

11号机1号复水泵电机

27

11号机2号复水泵电机

28

11号机3号复水泵电机

1.4电气设备大修情况

(二)

29

15号炉1号引风机电机

30

15号炉2号引风机电机

31

15号炉1号送风机电机

32

15号炉2号送风机电机

33

15号炉1号磨煤甲电机

更换备用电机

34

15号炉1号磨煤乙电机

35

15号炉2号磨煤甲电机

36

15号炉2号磨煤乙电机

37

15号炉3号磨煤甲电机

换后轴承及套

38

15号炉3号磨煤乙电机

39

15号炉4号磨煤甲电机

40

15号炉4号磨煤乙电机

41

15号炉1号排粉电机

42

15号炉2号排粉电机

43

15号炉3号排粉电机

44

15号炉4号排粉电机

45

4号中继泵电机

A114-6

46

1号碎煤机电机

JS148-8

47

8号热网泵电机

JS158-4

打20处槽楔

48

9号热网泵电机

49

10号热网泵电机

50

1号中继泵电机

ДAMT6-138-6

51

2号中继泵电机

52

1号高压排灰泵电机

JS148-4

53

2号高压排灰泵电机

54

9号生水泵电机

JS136-4

换前轴承及套

2.运行情况

2.1发电机及励磁系统

2.1.1发电机及励磁系统数量统计表

名称

容量

MW

发电机

型号厂家

励磁

方式

调节器

投产

日期

次数

T2-25-2苏联

它励

AT-12苏联

1956.6.29

LT-03J武汉

1956.12.14

TBC-30

苏联

1957.12.10

1958.2.11

TB-60-2苏联

HIKT-01武汉

1959.1.18

AT-305苏联

1959.8.5

HIKT-01S武汉

1959.10

200

QFQS-200-2哈尔滨

HJF-07S武汉

1988.1.29

QFSN-200-2哈尔滨

SJ-800南京

1989

2.2高压电动机

2.2.1高压电动机数量统计表〈一〉

厂家

投产日期

台数

沈阳

1985年——1997年

7

1983年——2001年

JS1410-8

沈阳

1972年——1978年

JS1410-4

1985年——1989年

JS158-4

1984年——1986年

JS148-8

1992年——1997年

JS147-4

1984年

1

JS137-4

1987年

1987年——1991年

JK133-2

1990年

JR1512-10

1985年

JS148-6

1988年

合计:

2.2.1高压电动机数量统计表〈二〉

型号

厂家

ДAMCO1512-10

1954年——1955年

4

1954年——1960年

ДAMCO1410-10

1958年——1960年

1957年——1960年

ДAMCO157-10

ДAMCO147-4

1959年

1954年

A114-6

1958年——1959年

湘潭

1985年——1987年

湘潭

1978年

上海

1987年

2

1998年——1999年

JS158-10

1988年——1992年

兰州

1980年

长沙

1988年

重庆

2.2.1高压电动机数量统计表〈三〉

北重

1985年——1999年

1996年

JSQ1512-4

1989年——1992年

1991年

1974年

JSQ148-4

1987年——1994年

1984年——1994年

哈尔滨

3

哈尔滨

1987年——1988年

JS157-10

1958年

JSQ148-8

1964年

JSQ147-4

2.2.1高压电动机数量统计表〈四〉

ATM-2000-2

1959

YK2-2250-2/1180

1986-1997

Y800-1-4

1988

JRZ170/39-12

дAд170/44-12

Y1000-12/1430

2.2.3高压电动机异常记录表(2001年)〈一〉

安装

地点

发生

时间

分类

原因

损失

电量

责任

北重

1号炉甲排粉电机

1.3

异音

轴承缺陷

检修人员

8号炉

甲送风

1.8

4号甲磨煤电机

1.16

机械振动

机械

检修

人员

14号炉2号排粉

1.22

机械

振动

8号炉甲排粉

2.2

轴承缺陷

JS1510-6沈阳

14号炉4号磨煤甲乙电机

3.7

机械串动

15号炉2号送风电机

3.12

机械瓦烧

JSQ1512-8

2号炉磨煤甲电机

3.22

笼条断裂

质量差

JS147-4

3号炉甲排粉电机

4.9

轴承落架

ДAMCO1410-4

7号炉乙送风

4.10

2.2.3高压电动机异常记录表(2001年)〈二〉

JS1512-8

2号灰渣泵房3组2级灰渣泵电机

7.28

笼条断裂绝缘损坏

运行中笼条断刮坏绝缘

3号灰渣泵房2组1级泵

9.11

JS1510-6

15号炉1号甲磨煤

9.11

大修中发现笼条断

7号冲灰泵电机

10.11

超温异音

11.5

6号碎煤机电机

11.5

9号炉乙磨煤电机

11.21

绝缘

引线绝缘不良

2.2.4高压电机备品清单

容量KW

数量

1050

780

680

650

570

500

JSQ1410-4

480

440

ДAMCO148-4

360

310

JSQ158-10

280

260

JSQ157-10

250

YL355-4

JS147-8

2.5设备缺陷

全年共处理设备缺陷378项,未处理0项。

3.安全文明生产

3.2设备漏泄情况

密封点共计62767点,

其中静密封点:

59809点,动密封点:

2958点,

全年漏泄率0‰。

4.技术改造

4.1技术改造项目已完成情况

项目名称

计划费用

(万元)

实际发生费用(万元)

完成时间

10号机DAS系统改造

8.3

2001.6

11号机DAS系统改造

83

79

2001.10

35KV升压工程

2001.11

66KV母保更换

东电甲、乙线微机保护安装。

66KV系统振荡解列装置安装,

7号炉无油点火电气部分安装

2001.9

9号炉无油点火电气部分安装

4.2效果分析

改后效果

仍存在问题

运行良好

5.科技进步

5.1采用的新工艺情况:

冷却器清扫应用了高压清洗机

5.2应用的新技术情况:

5.2.110号机DAS系统改造

5.2.211号机DAS系统改造

5.2.366KV母保

5.2.4东电甲、乙线微机保护

5.2.566KV系统振荡解列装置

5.2.61、2、3号主变微机保护

5.2.77号炉无油点火电气部分

5.3引进的新设备情况

1-3号主变、66KV侧开关及电缆,东、电甲乙线门型架以内设备,6615A、B开关,6614A、开关。

6.技术监督

6.1指标情况

全部继电保护正确动率100%,

主设备继电保护正确动率100%,

高压预防性试验完成率100%,

主设备仪表准确率100%,

励磁自动装置投入率100%。

6.2技术监督管理存在的问题及未解决的问题

220KV热哈甲乙线72037204出口塔接地电阻无法测量.

防污盐密测量由于没有仪器一直由电业局协助.

6.3配合电科院完成的工作

11号机大修进行发电机定子端部测频,11号主变局部放电试验。

7.管理工作

根据厂年度检修计划,分公司制定了月计划及周计划,经厂调度会平衡后予以实施。

按照ISO9000标准,进行主设备大小修的管理工作。

大小修前,制定主要项目的安全技术组织措施,经厂生产部批准后,制定相关项目的工序卡,经总工批准后,进行实施,并按照厂生产部下达的《安全、技术、组织措施实施方案》进行相关项目的验收,以及大小修危险点和停工待检点的验收,使每处危险点和停工待检点都得到落实。

分公司还制定了相应的考核细则,成立了安全文明生产管理组、质量进度协调组、宣传报导组,形成了党政工青,上下一心,齐抓共管的立体管理模式,确保了施工进度及安全,同时也确保了检修质量和工艺,较好地完成了10号机组、11号机组、11号主变、35千伏升压工程及其它机组的小修工作。

修后设备达到了一次起动成功,而且各方面参数达到了要求。

分公司制定了详细严格的设备缺陷及漏泄管理办法及定期工作管理制度,发现设备缺陷及时进行消缺,确保了主辅设备的安全稳定运行。

主辅设备大小修后,各班组记录及时归档,确保了档案资料的完整性和真实性。

一年来的工作,既考验了我们,同时也锻炼了我们,使我们具备了能力和实力,去迎接新的挑战,干好明年的工作。

8.主要成绩

回顾今年,正是我厂大辐度减员增效后的一年,而工作量却是以往的几倍,两台20万机组同年大修,还进行10号机、11号机DCS系统改造,11号主变的大修,35千伏升压工程,66千伏变电所改造,处理了10号机转子动态高阻接地的技术难题。

尽管如此,我们电检分公司克服了重重困难,较好地完成了全年的检修工作。

9.存在问题

9.1厂用6KV14、15段小车开关的二次接组件接触不可靠,有时影响开关的正常操作。

9.21-9号炉加药泵电动机绝缘老化,曾多次造成电动机烧损现象。

9.31-4号绞笼开关容量小,开关接点常出现烧损现象。

9.414、15炉么煤机开关电磁机构磨损严重。

9.5化学酸碱库因酸碱腐蚀较重,使电器设备绝缘老化。

9.6老炉570千瓦北重产磨煤电机,由于其转子笼条在设计制造上存在的不

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