炼铁事业部成本分析模板Word文档下载推荐.docx

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299.75

-25.61

单耗

143

129

14

122

21

单位成本

-1.05

36.68

2.59

生石灰粉

338.17

350.10

-11.93

339.16

-0.99

95

91

4

32.27

31.82

0.45

30.93

1.34

轻烧白云石粉

398.13

382.54

15.59

396.49

1.64

10

16

-6

9

1.00

3.91

6.16

-2.25

3.57

0.34

白云石粉

24.44

27.96

-3.52

25.35

-0.91

17

0.41

0.46

0.43

-0.02

石灰石粉

23.39

33

脱硫生石灰粉

332.72

349.20

-16.48

334.66

-1.94

7

5

2.00

2.35

1.87

0.48

1.75

0.60

1、本月与目标对比情况分析

单耗升高、成本低的原因:

①本月烧结矿中CaO含量较目标月高0.63个百分点,导致多消耗生石灰粉1023t,单耗因此升高7.87kg/t,单位成本升高2.66元/吨。

5月份:

烧结矿R=2.09,SiO2=4.79%,CaO=10.01%;

12月份:

烧结矿R=1.81,SiO2=5.90%,CaO=10.64%。

②本月熔剂结构调整为:

熟料77.21%+生料22.79%,而目标月为:

熟料86.29%+13.71%,生料比例加大拉高了熔剂单耗,但同时也降低了熔剂成本。

2、本月与上月对比情况分析

单耗及成本高的原因分析:

①本月烧结矿中CaO含量较11月份高0.54个百分点,导致多消耗生石灰粉877t,单耗因此升高6.75kg/t,单位成本升高2.28元/吨。

12月:

烧结矿R=1.81,SiO2=5.90%,CaO=10.64%;

11月:

烧结矿R=1.80,SiO2=5.61%,CaO=10.10%。

②本月熔剂中生料比例为22.79%,较11月份高8.26个百分点,且本月熔剂中有效CaO普遍低于11月,必然拉高熔剂单耗。

比例/%

CaO/%

有效CaO/%

三立生石灰粉

69.85

83.81

77.24

77.78

83.66

77.50

外购生石灰粉

12.5

30.95

28.56

14.53

31.46

29.71

7.35

50.21

46.54

7.69

51.24

47.92

10.29

③本月加大了本地矿配加比例,送烧混匀矿中S含量由11月份的0.146%升高至0.226%,因此脱硫熔剂单耗升高2kg/t,成本升高0.60元/吨。

③本月末高返库存1000t,较上月末高600t,而高返不计入产量,故熔剂单耗升高。

78

13

117

单位

成本

28.30

3.15

3.44

35.37

81

124

29.50

2.33

38.45

74

136

26.85

5.09

3.83

0.31

36.56

3、熔剂结构对比

①目标月、12月及11月份单价统一后,由于目标月熔剂中生料比例最低,故成本最高。

因此熔剂降本应主要加大石灰石粉及白云石粉配加比例。

②12月份熔剂结构调整后,按照CaO、MgO平衡原则,考虑烧结矿SiO2带来的CaO需求升高,熔剂单耗应为134kg/t,即12月份熔剂较11月份多损耗9kg/t。

③12月份若使用白云石粉全部替代轻烧白云石粉,预计可降低熔剂成本3.54元/吨;

三立

外购

轻烧

12月份单价

368.7

232.6

12月份

27.29

4.98

0.33

36.92

白云石替轻白

32

141

0.78

33.38

4、本月熔剂方面采取的措施

①为降低熔剂成本,本月中旬配加石灰石粉,但因原料中SiO2升高,目前效益暂未体现。

②建立健全成本管控体系,要求烧结矿R不得超标准+0.15,MgO不得超标准+0.2;

③学习达钢经验,为稳定测量秤下料量,要求测量秤频率稳定在20HZ~40HZ之间;

二、动力

12月

一台阶

2015.11

指标

与目标对比

环比

45.44

9.03

41.84

3.6

新水

2.75

0.006

0.081

-0.075

0.003

0.02

0.22

-0.2

0.01

回用水

1.60

0.202

0.128

0.282

0.048

0.52

0.32

0.2

0.07

59.12

50.26

8.86

56.22

2.9

28.38

24.12

4.26

26.98

1.4

蒸汽

34.19

0.040

0.017

0.023

0.049

-0.009

1.49

0.58

0.91

1.68

-0.19

压缩空气

0.05

69.46

37.87

31.59

70.41

-0.95

3.47

1.89

1.58

3.52

煤气

0.09

76.25

74.37

1.88

75.12

1.13

6.86

6.69

0.17

6.76

0.1

氮气

0.28

16.79

9.201

7.589

8.71

8.08

4.7

2.58

2.12

2.44

2.26

备注:

财务部下发的成本报表中动力部分剔除一烧用量,产量计入二烧,故单耗低;

此表中烧结动力部分未剔除。

1、本月动力单耗与目标月及11月存在差异原因

本月动力成本较目标月高9.03元/吨,超标项目主要集中在电、压缩空气、氮气。

①本月电力及压缩空气消耗偏高主要原因是粉矿比例降低、熔剂生料比例升高以及蒸汽间歇性供应导致利用系数仅为1.09t/m2h,较11月份低0.06t/m2h。

本月“避峰就谷”节省约15.84万元,成本报表中未体现。

②烧结工序现有两根氮气管道,其中∮150mm主供机头电除尘及矿槽空气炮,∮108mm主供二配料仓,且两根管道均为间歇性运行。

按照0.6MPa氮气压力及最大流速20m/s,作业时间600h(实际)计算,在12月份最大氮气用量为115.85万m3,与动能给出值218.22万m3相差甚远。

③压缩空气、蒸汽流量数据均为按比例分摊,未体现出烧结节能降耗做出的努力,强烈建议对不准的流量计予以更换。

2、本月能源方面采取的措施

①采用低温烧结工艺,煤气流量由16003m3/h降低至15122m3/h,降幅881m3/h,单机月效益5.4万元;

②按照“避峰就谷”方案组织生产,本月共节省电费15.84万元;

③针对管网蒸汽不稳定,引用华富预热中排放蒸汽替代管网蒸汽;

④加大能源考核力度,对跑冒滴漏等能源介质浪费,除按照规定考核外,另按能源市场价格对责任单位进行处罚;

二、燃料

618.86

687.12

-68.26

657.41

-38.55

61

60

58

3

-3.33

38.34

-0.41

返焦末

660

660.08

-0.08

18

-4

9.54

11.75

-2.21

9.39

0.15

外购焦末

606.17

704.69

-98.52

656.57

-50.4

47

37

44

28.39

26.24

2.15

28.95

-0.56

兰炭

652.61

3.27

1、本月燃料消耗较目标月及11月份高的原因分析

①因粉矿比例降低、熔剂生料比例升高,烧结料透气性较差,流量仅维持在400t/h,利用系数仅为1.09t/m2h;

②本月蒸汽间歇性供应,导致混合料温度仅为40℃,较11月份低11℃;

③烧结矿中FeO平均值为8.91%,较11月份高0.61个百分点。

2、本月固燃耗方面采取的措施

①以厚料层烧结为基础开展低温烧结工艺;

②12月2日对台车料面加装破壳机;

③对三期四辊问题进行处理,目前破碎后3mm以下燃料粒级为79%,后期力争突破85%;

四、备件材料

烧结工序12月份物资消耗总额620298.08元,固定资产为125683.76元,大修消耗为128205.13元,劳保类消耗约5.9万元,所以本月消耗为306458.18元,(其中含成10#输送带253846.15元,经上级部门同意将按3个月分摊,分摊如下:

本月53846.15元,11月与12月各分摊10万元)故本月实际消耗为406458.18元,本月入炉烧结矿128989.75吨,故本月单位成本约3.15元/吨矿。

备品备件材料消耗表:

成本项目

总成本(元)

单位成本(元/吨)

备件

126740.70

0.98

辅材

125562.38

0.97

油料

19545.32

生产直耗材料

134609.78

1.04

1、本月主要消耗的备品备件材料:

①本月备件费用较上月有所上升,本月消耗的大型物资有:

弹性拉压杆约1.5万元(烧结机),2套双层卸灰阀约1.5万元(电除尘),电动滚筒约1.2万元(成品),活动滑道约1.9万元(烧结机)等。

②本月辅材消耗有所下降,消耗的物资有:

电动扇形盲板约2.3万元(煤气管道),1个金属双闸阀约2.3万元(除尘),1个控制阀约6千元(三立)等。

③本月油料消耗有所下降,消耗的油料有:

680KG极压锂基润滑脂(集中润滑)、680KG稀油润滑(减速机、双层卸灰阀、除尘)。

④本月生产直耗材料费用较上月有所上升,出库的物资有:

90米耐酸碱输送带约3.4万元(混2#),成10带分摊10万元。

2、成本消耗的原因分析:

本月物资总消耗为406458.18元,较上月11月份消耗404852.04元上升了1606.14元,本月出库的大修物资有柔性密封240㎡烧结机配约12万元,固资有TPF-100温压流一体化变送器、电动调节总约12万元。

①本月备件费用较上月上升了23382.59元,因为本月更换大型备件较上月多,更换备件有双层卸灰阀,盲板阀等。

②本月辅材消耗较上月下降了20638.59元,本月自动化消耗较上月下降,本月钢材消耗较上月下降约4万元等。

③本月油料较上月下降了15774.16元,因为本月有几次停机,生产用油较上月有所下降。

④本月生产直耗费用较上月上升了30302.51元,本月领用了90米混2皮带,上月只领用了一条裙边皮带。

五、下月降成本措施:

1、继续加强设备每班每小时例行检查,提前发现设备隐患,及时处理,降低事故故障停机率。

2、按设备润滑周期润滑,根据实际用量发放油品,避免油品浪费。

炼铁工序

2016年1月份炼铁生铁产量93406.64吨,较上月份增产502.58吨,吨铁成本1527.53元,比上月成本降低104.93元。

本月主要成本各占比例:

现主要对成本项目进行逐项分析:

一、本月原料单位成本1085.12元/吨,占生铁成本的68%。

1.原材料对比

本月矿石消耗1.644t/t,较上月降低0.031t/t,入炉品位为57.36%,较升高0.04%。

时间

矿石消耗

t/t

吨铁成本

元/吨

入炉品位

%

1.683

1136.88

57.32

1.643

1085.12

57.36

-0.04

-51.76

0.04

1.1炉料结构对比

1.2原材料单位成本

本月原材料单位成本1085.12元/吨,较上月升高14.64元/吨,其中自产烧结矿871.65元/吨,较上月升高8.37元/吨;

自产球团矿单位成本137.79元/吨,较上月升高15.09元/吨;

落地球团矿单位成本84.50元/吨,较上月降低8.81元/吨。

二、燃料吨铁成本336.54元/吨,占生铁成本21%。

1.燃料

本月燃料单位成本较上月降低22.85元/吨。

燃料比511kg/t,较上月降低59kg/t。

高炉喷煤比138.21kg/t较上月升高13.21kg/t。

1.1燃料结构

项目

焦炭

喷煤

一级焦

二级焦

低挥发

高挥发

无烟煤

46.67%

53.33%

46.40%

20.80%

32.80%

57.5%

42.5%

44.16%

34.88%

20.96

1.2燃料单耗

本月燃料单耗0.511t/t,较上月降低0.059t/t。

其中:

1.3燃料单位成本

本月燃料单位成本336.54元/吨,较上月降低46.38元/吨,其中一级焦单位成本146.90元/吨,较上月降低13.13元/吨,二级焦单位成本98.25元/吨,较上月降低66.94元/吨,焦丁单位成本16.95元/吨,较上月降低10.40元/吨,煤粉单位成本74.45元/吨,较上月升高3.42元/吨。

本月燃料单位成本较上月降低46.38元/t的主要原因:

(1)本月一级焦炭配比较上月提高10.83%,焦炭质量提高后,焦炭单耗大幅降低;

(2)本月原料入炉品位较上月提高0.04%,燃料比降低2.5kg/t。

(3)本月风温为1162℃较上月提高3℃,燃料比降低1kg/t。

三、辅助费用

(1)耐火材料:

本月辅助费用单位成本11.46元/吨,较上月降低0.46元/吨。

(2)熔剂:

本月检修休风时间较上月多649min,锰矿用量多,单位成本为0.68元/t,较上月升高0.21元/t。

四、制造费用

本月份制造费用单位成本30.34元/吨,较上月降低29.51元/吨,具体分析如下:

折旧费、修理费、油料费、运输费费用分析情况如下:

类别(元)

月份

折旧费

修理费

油料费

运输费

29.03

18.96

1.26

2.82

4.08

-14.9

(1)折旧费:

与上月持平。

(2)修理费:

修理费较上月降低14.9元/吨

(3)油料费:

本月合理安排火车拉运铁水罐,使油料费用降低0.2元/吨。

(4)运输费:

五、动力成本

氧气

压缩空气

高炉煤气

吨铁成本

3.01

63.63

0.69

14.12

1.44

56.99

143.40

59.61

0.55

3.45

12.64

1.36

51.94

132.56

-4.02

-0.14

-1.49

-5.04

-10.84

由上表可以得出:

本月动力成本较上月降低10.84元/吨

(1)水:

本月水成本与上月持平。

(2)电:

电单耗较上月降低1.44kw.h/t,影响吨铁成本降低4.02元/t,主要原因:

本月检修休风时间较上月多649min,期间风机水泵总电耗较上月降低。

喷煤、原料等辅助单位避峰停机,电耗降低。

(3)蒸汽:

蒸汽单耗较上月份降低0.004m3/t,影响吨铁成本降低0.14元/t。

(4)氮气:

氮气单耗较上月份降低8.034m3/t,影响吨铁成本降低0.08元/t。

主要原因是优化热风炉操作,缩短氮气吹扫时间,氮气用量减少。

(5)氧气:

氧气单耗较上月降低1.261m3/t,影响吨铁成本降低1.49元/t。

主要原因是高炉减少富氧用量。

(6)压缩空气:

压缩空气单耗较上月降低0.307m3/t,影响吨铁成本降低0.08元/t。

(7)高炉煤气:

高炉煤气单耗较本月份降低20.891m3/t,影响吨铁成本降低5.04元/t。

主要原因是:

产量升高影响;

因煤气利用率下降,煤气发热值升高,造成消耗减少。

六、减项

本月高炉煤气减项单位成本为130.43元/吨,较上月140.05元/吨冲减降低了9.62元/吨。

七、存在问题

(1)

八、下月降成本措施

年月日

炼铁事业部

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