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银杏酮生产废水的治理

银杏酮生产废水的治理

 

   银杏树嫩叶可生产出我国特产的软化心脑血管,降血脂的良药——银杏酮。

一般每生产1kg银杏酮,需消耗3吨银杏嫩叶。

大量的残渣夹杂着生产过程中加入的助剂排出,污染最重的银杏酮废水CODcr质量浓度达8.54×104mg/L以上。

l废水来源和排放标准

1.l废水来源

  银杏酮生产废水属于中成药中单一成分醇提废水。

它来源于设备清洗、柱再生和酸碱冲洗、蒸发冷凝液等。

废水中含有乙醇、氨基酸、植物纤维、脂肪质、叶绿素以及NaOH等。

主要废水来源及污染物含量见表1。

表1银杏国废水主裹来源的污染物检测结果

废水来源

ρ(CODcr)/(mg·L-1)

ρ(SS)/(mg·L-1)

pH值

黄酮上往

8.54×l04

 

4.25

水洗去杂

3.92×l04

30.5×l04

3.76

酸再生柱

6.80×l04

485.5×104

2.64

碱再生柱

3.32×l04

935×104

11.74

综合废水

3.02×l04

483.7×104

7.63

  经检测综合废水ρ(CODcr)可达3.02×104mg/L,m(BOD5)/m(CODcr)=0.33~0.38,生化性一般。

1.2设计水质水量

  ①废水水量:

45m3/d,处理能力5m3/h。

  ②废水水质:

ρ(CODcr)=3.02×104mg/L,(BOD5)=11000mg/L,ρ(SS)=483.7mg/L,pH值7.63。

1.3排放标准

  根据江苏省及邓州市环境保护局规定,排放标准执行国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中新建企业二级标准:

  ρ(CODcr)≤150mg/L,ρ(BOD5)≤60mg/L,ρ(SS)≤100mg/L,pH值6~9。

2处理工艺

  银杏酮生产废水中含有银杏叶的植物纤维和脂肪质。

生物稳定性强,不易生物降解;同时由于是全厂综合废水含有锅炉房的酸性排污水。

因此采用pH值调节,并结合加药混凝沉池工艺,首先去除废水中的植物纤维和脂肪质,兼具化学水解效果,使UASB进水浓度减少一半以上,CODcr质量浓度可降低到11114mg/L以下。

  废水中溶解性成分主要是乙醇、氨基酸、叶绿素等,易于生化分解。

因此选用目前制药行业高浓度废水普遍使用的UASB艺;并在UASB池的中上部放置2m高的组合填料,构成厌氧复合床。

  厌氧出水采用推流式延迟接触氧化池,作为达标出水的末端处理工艺。

  银杏酮废水处理工艺流程见图1。

3主要设备和构(建)筑物

  主要设备见表2,主要构建(筑)物见表3。

表2主要设备

序号

设备名称

型号、规格

特性参数

数量

配套电机功率/kw

备注

1

格栅

长500mm×宽400mm

 

1台

 

 

2

污水泵

32ZW10—20

流量10m3/h扬程20m

3台

2.2

 

3

泥浆泵

l—1B3″(b)

流量10m3/h扬程60m

1台

7.5

 

4

罗茨风机

SSR—80

风量3.36m3/min风压53.9kPa

2台

5.5

 

5

絮凝反应器

φ1600mm×3150mm

 

1台

0.37

减速机L-D0反应30min

6

板框压滤机

BMS20—630/25

过滤面积20m2

1台

 

 

7

气液分离器

φ600mm×600mm

 

1台

 

 

8

酸贮槽

φ800mm×l200mm

 

1台

 

 

9

组合填料

φl50mm×100mm

 

200m3

 

 

表3 主要构(建)筑物

序号

构(建)筑物名称

规格

有效容积/m3

停留时间/h

其它工艺参数

1

调节池

5100mm×5100mm×4650mm

50

24

 

2

中间水池

5100mm×5100mm×4650mm

50

4

 

3

UASB池

φ7910mm×7280mm

200

40

容积负荷(以BOD计)2.5kg/(m3·d)组合填料80m3

4

厌氧出水池

5100mm×5100mm×4650mm

50

4

 

5

初沉池

2500mm×2500mm×5500mm

30

2

表面负荷1.6m3/(m2·h)

6

生物选择池

2250mm×2500mm×5500mm

28

2.5

 

7

接触氧化池

6000mm×5000mm×4500mm

2250mm×2500mm×4500mm

142.5

12

填料负荷(以BOD计)012kd/(m3·d),填料120m3,水气比1:

40

8

二沉池

2500mm×2500mm×5100mm

22

2

表面负荷l6m3/(m2·h)

9

物化处理间

6740mm×6520mm×5800mm

45m2

 

 

4系统启动、运行

4.1系统启动

  由于银杏酮生产属于生物制药,废水浓度高,但水量小;同时药厂位于淮河流域,气候湿热,比较适合于生化调试。

因此取5t淀粉厂消化泥饼,配合水生浮游植物,与废水一同加人厌氧罐内,约10d左右即开始出现沼气。

4.2运行

  虽然药厂三班生产,但其废水每班只排一次。

同时,废水浓度高。

为保证处理效果,废水处理系统没有采取全流量24h运行方式。

在实际运行中,物化絮凝采取两班12h运转;厌氧全天连续运转,连续进水与突击进水相结合;以保证污泥上升和减少死角,好氧生化24h风机曝气,间断进水。

5运行效果和费用

5.1运行效果

  运行效果见表4。

表4运行效果

项目名称

ρ(CODcr)/(mg·L-1)

ρ(BOD5)/(mg·L-1)

ρ(SS)/(mg·L-1)

进水

30200

11000

483.7

混凝

11114

4807

147.5

UASB

1311.4

346.1

125.5

接触氧化

127.2

43.6

85.8

出水

127.2

43.6

85.8

排放标准

150

60

100

5.2技术经济指标

  银杏酮废水处理技术经济指标见表5。

表5银杏国废水处理技术经济指标

指标项目

指标

设备费/万元

16.6

土建费/万元

24.2

其他费用/万元

8.5

工程总投资/万元

49.3

装机容量/kW

19.97

运行负荷/kW

12.47

占地面积/m2

469

5.3运行费用

  日常运行费用包括电费、药剂费和维修费,其中电费1.83元/t,药剂费0.7元/t,维修费0.4元/t,总计为2.93元/t。

6系统优化建议

  ①由于综合废水是酸碱废水的混合物,为保证系统稳定运行,减少药剂消耗,建议增加设置州自动检测系统,并与加药联锁。

  ②污泥中包括化学污泥、厌氧污泥和好氧污泥,从保护员工健康和减轻工人劳动强度出发,建议将板框压滤机改为半自动厢式压滤机。

滤饼直接在锅炉中焚烧。

7经验与体会

  ①原设计厌氧布水系统和连续进水方式在实际运行中发现不均匀,而且污泥上升速度不能保证,厌氧污泥形态欠理想。

经过摸索,采用连续进水与突击进水相结合的方式,通过连续进水保证负荷、突击进水保证泥水充分接触、污泥回流保证污泥浓度的办法,有效地解决了问题。

  ②废水处理不能只考虑CODcr、BOD5等综合性指标,还要考虑如本案中的酸碱、污染物种类和成分、废水排放规律与处理设施的运行模式的协调等问题。

印染废水处理工艺进展

  我国日排放印染废水量为(300~400)×104t,是各行业中的排污大户之一。

印染废水主要由退浆废水、煮炼废水、漂白废水、丝光废水、染色废水和印花废水组成,具有以下特征:

水量大、有机污染物含量高、碱度和pH值变化大、水质变化大;可生化性能差,废水m(BOD)/m(COD)值一般在20%左右;色度高,有时可达4000倍以上;印染行业中,PVA浆料和新型助剂的使用,使难生化降解的有机物在废水中的含量大大增加。

1印染废水处理工艺方案

  从我国染料行业废水治理技术的现状来看,经过多年努力,已有一系列处理效果好的工艺应用到实际工程中(如表1)。

现把近几年来较成熟、处理效果相对较理想的处理工艺作一些介绍。

表1 各工艺运行情况

组合工艺

处理费用/

(元·m-3)

处理水量

/(m3·d-1)

工程总投资/

万元

占地面积

m2

工程单位造价/

(元·m-2)

单位总处理费用/

(元·m-2)

水解酸化—UASB—SBR[1]

0.6-0.8

2000

240

1500-2500

1200

1.9

水解酸化—生物接触氧化[2]

0.45

4800

 

 

 

 

活性污泥—接触氧化[3]

0.79

700-1000

 

 

 

 

椎流式曝气增氧活性污泥[4]

0.95

1200

 

 

1100

2.05

涡凹气浮(CAF)-A/O工艺[5]

1.93

500

 

715

1517.6

3.43

缺氧-好氧-压滤-

富氧生物炭处理[6]

0.7

2200

 

 

 

 

改良厌氧—生物接触氧化[7]

1.85

400

 

 

 

 

水膜除尘-水解酸化-接触氧化[8]

1.35

1000

 

 

 

 

混凝—生物膜曝气—氧化塘[9]

 

4000

 

 

 

 

微电解-炉渣吸[10]

0.41

148

30

 

2143

2.51

新型内电解铁屑过滤塔-生物接触氧化池[11]

0.45

150

200

749

556

1

混凝—水解酸化—接触氧化[12]

0.8

3840

 

 

 

 

接触氧化—电解[13]

1.45

400

 

 

 

 

二级生物接触氧化-砂滤-活性生物炭[14]

 

4000-5000

 

 

 

 

水解—混凝—复合生物池[15]

1.10

4000

460

2500

1150

2.2

水解-接触氧化-气浮[16]

1.56

4000

380

2400

950

2.51

水解—接触氧化—活性炭[17]

2.25

1200

180

1000

1500

3.75

1.1水解酸化-UASB-SBR

  该工艺流程如图1,已在绵阳和成都2家印染厂应用成功,在运行过程中,用高浓度、高碱度的煮炼和丝光废水取代清水加碱的脱硫除尘用水,达到以废治废的效果;采用调节池和酸化池共建,既保证了调节池容量的足够大,解决了印染废水多变化的难题,又节约占地和投资;由SBR排出的剩余污泥不是直接排放,而是返回了调节酸化池,在进入UASB反应池以厌氧消化后再排放,这种污泥回流处理方式可使污泥基本实现稳定,易脱水,不发臭,可直接用作肥料,处理效果见表2。

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