柱箍筋遇止水钢板的质量控制新.docx

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柱箍筋遇止水钢板的质量控制新.docx

柱箍筋遇止水钢板的质量控制新

提高柱箍筋遇止水钢板一次成型合格率

河北建设集团有限公司建筑安装分公司

河北北方学院体育馆工程精诚QC小组

一、工程概况

河北北方学院体育馆建筑面积26352.4m2,其中:

地上面积18307m2,地下面积3045.7m2,建筑面积11390m2。

建筑层数及高度:

地下一层,主体一层,局部四层,主体建筑高度27.5m,室内外高差0.3m。

建筑结构形式为框架结构,建筑类别为3类,使用年限为50年,抗震设防烈度为七度。

耐火等级为二级,体育建筑等级为甲级,建筑规模为大型,观众席位3838席。

工程主体结构采用全现浇钢筋混凝土框架结构体系,楼盖采用全现浇梁板结构承重,屋盖采用预应力弦支穹顶结构。

二、QC小组介绍

河北北方学院关于“止水钢板穿柱成型的质量控制”的QC小组成立于2015年5月1日,小组类型为现场型,小组人员为6人。

1、小组成员情况简介

小组成员表

小组名称

河北北方学院体育馆工程精诚QC小组

小组类型

现场型

活动时间

2015年5月5号至2015年6月10号

小组人数

8

课题名称

提高砼圆柱的施工质量

小组成员

序号

姓名

性别

年龄

职务

组内分工

1

张颂

28

助工

组长

2

马健

29

中级工程师

副组长

3

秦宽

28

助工

组员

4

韩达

28

助工

组员

5

李孟男

25

助工

组员

6

杨洋

25

助工

组员

7

魏少雷

28

助工

组员

8

陈俊达

26

助工

组员

2、小组活动情况

小组活动概况表

活动内容

活动次数

应到人数

实到人数

出勤率(%)

QC知识培训

2

8

8

100

规范学习

2

8

8

100

分析交流

2

8

8

100

三、选题理由

本工程地下室底板与外墙是分开浇捣,再浇筑外墙混凝土时,就会形成一道水平施工缝。

为防止毛细水浸入,需要对这条缝进行技术处理,比较通行的方法是设置柔性止水带或止水钢板,此工程采用止水钢板。

因此就会出现地下室结构柱箍筋遇止水钢板相交现象。

我们采用施工现场箍筋断开焊接在止水钢板施工方法进行施工,但在施工过程中我们发现这一区域箍筋间距不等、两侧箍筋错位、补焊孔洞出现透光、漏水现象,整体效果较差,一次成型率较低,对工程质量、进度有很大影响,必须着手进行改进,提高一次成型质量。

断箍筋做法摄影:

秦宽

四、现状调查

基于以上问题,QC小组全体成员对本工程部分柱箍筋遇止水钢板质量现状进行调查,通过数据收集、整理得到以下结果:

柱箍筋遇止水钢板缺陷调查表

序号

检查项目名称

检查内容

总点数

合格点数

不合格点数

合格率(%)

1

焊缝

是否漏光漏水

50

42

8

84%

2

箍筋

箍筋尺寸及间距

50

40

10

80%

钢板两边对位箍筋错位

50

37

13

74%

3

止水钢板

箍筋焊接及固定定位焊接时导致变形较大

50

32

18

64%

定位

50

45

5

90%

4

合计

250

196

54

78.4%

调查人:

马健张颂秦宽韩达

另外小组成员发现在进行柱断开箍筋焊接在止水钢板这一工作时,由于柱竖向主筋已经绑扎完毕,工作面受限严重影响施焊作业。

柱箍筋遇止水钢板不合格点统计表

序号

检查项目名称

检查内容

不合格点数

总不合格点数

不合格率(%)

累计不合格率(%)

1

止水钢板

箍筋焊接及定位焊接时导致变形较大

18

54

33.3

33.3

2

箍筋

钢板两边对位箍筋错位

13

24.1

57.4

3

箍筋

箍筋尺寸及间距

10

18.5

75.9

4

焊缝

是否漏光漏水

8

14.8

90.7

5

止水钢板

定位

5

9.3

100

一次成型问题排列图

制图人:

马健魏少雷制图时间:

2015年5月

由以上基槽成型质量问题排列图可以看出,影响柱箍筋遇止水钢板成型质量的主要问题是止水钢板变形(不合格率33.3%)及箍筋错位(24.1%),累计频率占一半以上,成为解决问题的主要对象。

箍筋尺寸及间距(不合格率18.5%)及焊缝漏水(不合格率14.8%)亦应该注意以保证柱箍筋遇止水钢板成型质量,需要注意控制。

五、QC小组活动目标设定及可行性分析

1目标确定

QC小组通过对现场的调查分析并结合新技术的使用及设计要求,确定对“止水钢板的变形、两边箍筋错位”两种主要问题进行攻关,使柱箍筋遇止水钢板质量一次成型合格率从活动前的78.4%提高到90%。

2目标可行性分析

 

六、原因分析

通过对上面数据的分析可得知,影响止水钢板穿柱质量的原因有:

由于止水钢板过长,过多的焊接导致止水钢板的变形;两边箍筋错位、箍筋尺寸及间距影响柱模板闭合及抗剪能力。

QC小组进行多次讨论,针对这两个个问题绘制出因果分析图如下:

 

七、要因确定

经过QC小组成员的讨论和现场勘查之后,我们最终确定最主要的因素是:

1.工作环境,2、工人操作质量意识不到位,3、止水钢板长、焊点焊缝多导致焊接时出现变形。

要因论证表

序号

末端因素

要因确认

负责人

确认方法

是否要因

1

管理机制不严格

项目部机构及责任、分工明确,管理力度比较强

马健

现场调查

2

工人操作质量意识不强

经调查,40%操作人员在现场对质量控制意识比较淡薄,尤其是钢板两侧箍筋对位工作不到位。

张颂

现场调查

3

止水钢板定位

止水钢板水平定位全部采用水准仪超平定位,水准仪有检测证书,满足精度要求。

秦宽

现场调查

4

止水钢板变形

止水钢板过长定位焊接和搭接焊接时导致钢板变形较大。

杨洋

现场调查

5

工作环境

目前采用现场进行止水钢板穿柱作业,作业面小且墙、柱纵筋严重影响柱箍筋成型及施焊作业。

马健

现场调查

八、制定对策

针对影响深沟槽开挖成型质量的要因,QC小组经过多次研究,制定了相关对策,具体对策如下表:

对策表

序号

要因

对策

目标

措施

地点

1

操作质量意识不强

加强培训教育,进行技术交底详细解说,编制奖惩制度

保证操作人员有较高质量意识

进行此节点出进行培训及教育

现场会议室和现场

2

工作环境

施工区焊接改为铁件加工区焊接,保证工作面

保证箍筋穿过止水钢板一次性成功,避免材料浪费及返工影响工期

铁件加工区加工穿柱部分止水钢板

铁件加工区

3

止水钢板长度

减小止水钢板长度

减少止水钢板变形,保证质量要求

柱位置止水钢板截断长度为柱宽+10cm,

铁件加工区

九、对策实施

1针对工人操作质量意识淡薄的要因:

质量意识的提高是保证QC目标实现的基础,项目部采取下面措施进行:

1、操作质量意识教育培训

召开操作质量意识教育培训会议,将质量控制的重要性进行充分讲解,要求管理人员及班组必须提高操作质量意识,保证工程施工质量、成本及工期。

2、项目管理人员认真进行施工交底工作。

让操作人员真正理解此处具体施工方法。

3、制定奖惩制度,按制度每月底进行考核。

每段柱区域止水钢板施工完毕后,由QC小组及相关人员统计相关质量情况,并进行考核,按照制度进行奖惩。

实施效果:

项目部于2015年6月5日对以上措施的落实后的效果进行检查,所有施工人员的责任心明显增强,质量意识明显提高。

2针对工作环境及止水钢板变形的要因

为了提高止水钢板穿柱质量,我QC小组改变施工方法,将传统的施工现场焊接止水钢板改为在铁件加工区焊接施工,柱箍筋不断开,穿柱段止水钢板穿孔,然后进行柱箍筋穿止水钢板及焊接工作,成型后运至施工现场进行安装焊接。

施工图如下(以KZ5柱为例)

框架柱KZ5截面尺寸600mm*600mm,箍筋间距100mm,6*6肢箍。

1、首先切断止水钢板,切断尺寸不得小于柱宽,此柱止水钢板长度为柱宽加上两边焊接搭接尺寸。

这种做法的好处在于穿柱段止水钢板长度变短,且不需要提前定位焊接固定,相对减小了穿柱段止水钢板的变形。

2、然后根据箍筋间距及6*6肢箍形式进行止水钢板穿孔弹线定位,定位时止水钢板弹出中心线,确保止水钢板与两侧已定位的止水钢板满足5cm搭接。

为保证穿柱钢板与两端钢板顺利搭接,避免出现错位现象导致柱箍筋出现倾斜现象,两侧钢板安装前需挂线抄平,以保证两端钢板在同意高度。

3、其次打孔,采用电钻打孔,钻头与箍筋直径相同,尽量减小箍筋与孔的空隙,方便后续补焊工作。

打孔完成后,孔边进行去毛、光滑工作。

4、再次,进行箍筋下料和箍筋成型工作,根据柱截面尺寸、保护层厚度、弯曲量度差值计算箍筋下料长度。

为方便施工,此处箍筋去除末端弯钩,焊接封闭,搭接长度5d。

不同尺寸箍筋在弯折出做出标记,先完成U型,穿过止水钢板后进行封闭焊接工作。

这样避免止水钢板两侧箍筋出现错位问题。

5、孔洞补焊成型和安装,根据止水钢板与墙体和柱的几何关系,计算、调整箍筋位置,使箍筋上下对齐,然后选择经验丰富的焊工进行补焊工作,焊完后去除焊渣。

补焊时双面满焊保证焊缝饱满密实,不得出现漏水漏光现象。

同一面内的箍筋绑丝绑扎牢固。

然后运到施工现场指定位置套柱纵筋安装,与两端止水钢板搭接焊,三面焊接,焊缝饱满,不得渗水,完成施工。

实施效果:

通过此施工方法即解决了由于止水钢板长、焊缝、定位焊点多导致的止水钢板变形问题,又解决此区域箍筋间距不等、钢板两侧断箍筋对位不齐等问题,在一定程度上也减少了焊穿止水钢板、漏水等问题。

安装成型摄影:

秦宽

十、实施效果检查

1、通过以上各项对策的落实,有效地保证了止水钢板穿柱成型质量。

本工程止水钢板于2015年6月初全部安装完成,小组成员抽查点数50个点,合格46个点,合格率达92%。

检查结果表明,我们的QC目标实现了!

同时质量监督站、建设单位及监理单位对我公司的施工质量给予很高的评价,为公司赢得了多方赞誉,也为本工程后续结构施工创造了良好的质量保证基础。

活动效果对比效果图

2、工期效益

随着止水钢板穿柱成型质量的提高,在施工过程中减少了柱模板无法闭合、柱箍筋调整、止水钢板变形修整等烦琐工序,加快了施工进度,赢得了建设单位的好评。

3、提高了施工队伍素质

通过本次QC小组活动,小组成员及施工人员均得到了很好的锻炼,对QC知识有了全面了解和提高,对质量、进度意识有很大的增强。

十一、活动体会和今后打算

由于本工程开展的QC活动取得了良好的效果,项目部将本次QC成果进行了归纳和总结,希望在以后的同类项目中推广、应用。

同时公司领导号召公司各项目部学习本次QC小组活动经验,积极开展QC活动,以QC活动带动项目的良性发展,为公司创造更多的效益。

通过次此QC活动,锻炼出一大批QC活动开展者,在接下来的工程中,我们要从点滴做起,细节做起,控制质量通病,整体提高质量管理水平,并且将QC小组活动持续有效地开展下去。

我们小组将把“提高圆弧梁模板施工质量一次成优”作为下一次QC活动的课题。

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