压缩机的安装与检修.docx

上传人:b****2 文档编号:12648404 上传时间:2023-04-21 格式:DOCX 页数:19 大小:106.51KB
下载 相关 举报
压缩机的安装与检修.docx_第1页
第1页 / 共19页
压缩机的安装与检修.docx_第2页
第2页 / 共19页
压缩机的安装与检修.docx_第3页
第3页 / 共19页
压缩机的安装与检修.docx_第4页
第4页 / 共19页
压缩机的安装与检修.docx_第5页
第5页 / 共19页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

压缩机的安装与检修.docx

《压缩机的安装与检修.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《压缩机的安装与检修.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

压缩机的安装与检修.docx

压缩机的安装与检修

(钳工知识教材)

 

愿我们共同交流——

 

提高了你也提高了我!

 

十三化建周应光

2011年7月8日

01、往复式压缩机属于那一类型

02、什么叫钢性转子?

03、什么叫主轴的曲拐差?

曲拐差又是如何形成的?

04、主轴曲拐差的危害?

05、主轴薄皮瓦的特点与刮研

06、主轴瓦间隙的调整方法:

07、主轴瓦的径向间隙检测方法?

08、连杆大小头瓦的刮研与装配

09、带有飞轮的联轴器对中时应注意以下几点;

10、往复压缩机联轴器装配时做意事项;

11、对置式压缩机两边的十字头为什么受力面不一样?

12、往复压机十字头滑板刮研时应注意什么?

13、十字头与活塞杆连联部位断裂原因及处理?

14、如何确认活塞杆的跳动值?

15、对中有高度或左右差时,径向表读值上下与左右相等吗?

16、电机轴承座左右晃动原因及处理?

17、往复压缩机运转时润滑油的最隹温度是多少?

 

前言

本篇文章主要针对往复压缩机的安装与检修,作了更深厚层次的分解、说明、操作注意事项,是一篇最具实战意议的理论教材,今天我将此文奉献给大家;愿我们共同交流,提高了你也提高了我。

1、在压缩机的分类中:

有容积式压缩机类和回转式压缩机类,往复式压缩机属于那一类型?

为什么?

往复压缩机属于容积式压缩机类,它是在一个容积里直线运动,由吸入通过压缩再排出,以容积的缩小达到压缩的目的,所以称为往复压缩机,学名又称为容积式压缩机;

往复压缩机又分别为——Z型,U型,W型,D型,V型,M型,H型,MH型。

往复压缩机的工作原理:

它是由电机转子的回转运动,——带动联轴器,——带动曲轴转换为直线运动,——带动连杆,——带动十字头,——带动活塞杆,——带动活塞,成为直线的往复运动,由吸入通过压缩再排出,以容积的缩小达到压缩的目的,所以称为往复压缩机,学名又称为容积式压缩机。

2、什么叫钢性转子?

工作转速低于临界转速的转子叫做(钢性转子)。

往复压缩机转子转速低于临界转速,所以使用的转子叫钢性转子。

3、什么叫主轴的曲拐差?

曲拐差又是如何形成的?

主轴不垂直度与不水平度,导致主轴曲拐0°90°180°270°开口的偏差,这个开口的偏差值称为曲拐差(也称之为拐档差),通常咱们以曲轴的上下来表示曲轴的垂直度,左右来表示曲轴的水平度,

曲拐差形成的主要原因有;

a.机身在安装时,忽略机身几个瓦窝的一致水平,或为求某点水平而去强制紧固机身,导致几个主轴瓦窝轴向水平高低不一致;

b.轴瓦厚度不一致,导致主轴瓦的不垂直度,不水平度;

c.人为的造成联轴器同心度严重超差,联轴器紧固后,两轴不是

同一轴线,而是一条阶梯线或是一条拱形线。

主轴曲拐差的调整;

a.因为瓦窝或轴瓦厚度影响,通常在轴瓦上刮研进行调整,根据曲拐的垂直与水平偏差情况,以最大的差值点,往两边分摊刮研;

b.如果因同心度不好,那必须在联轴器上从新进行对中找正,找正时要从新核实找正工具钢度与精度,千万不要去干那种徒劳的事,特别那种钢性联结的机组。

对中偏差越小越好,日常施工对中找正时,不论联轴器的直经大小,轴向径向一般不超过0.02mm;

c.规范要求;往复压缩机的曲拐差不超过行程的万分之一,我的宗旨是,径向轴向偏差值一般控制在压缩机行程的万分之0.5,同时检查飞轮联轴器部位平行厚度差,月牙板厚度差都不要超过0.01mm;

d.山东压缩机厂技术文件要求;飞轮联轴器部位平行偏差,月牙板平行偏差,对中找正偏差,三个叠加偏差不超过0.05mm。

当然我还是那句话要求越小越好。

同心度好运行质量也会好。

注;主轴曲拐差的祥情可参见XX文库《主轴曲拐差的调整》。

4、主轴曲拐差的危害

曲拐开档超差,问题是比较严重的,如果不及时解决,短期内,其结果就是不停烧瓦,再严重时就是断轴,这种现象在使用往复压缩机的中小化肥行业中屡见不鲜,使用周期就2年时间甚至更短,别的使用厂家一用几十年,而自己使用几年就报废,他们不去查找原因彻底消除之,反而堂而皇之解释为;疲劳过度,正常消耗。

实战例子—1.九九年我在重庆铜梁旧县氮肥厂组持检修一台4M型压缩机,该机使用20几年,主轴不柱度以严重超差近1㎜,经过人工修复,不柱度,不锥度不超过0.02㎜,薄皮瓦从新定购加厚型,修复后的压缩机又从新正常使用。

实战例子—2.天无化工加氢车间新氢A机是一台山东压缩机厂生产的4M65/11—1.82,施工单位初期安装时以导致了机身扭曲变型,曲拐开档严重超差,机组运行时不停烧瓦,不停检修,不停换瓦,最严重一次烧瓦后引起曲轴箱着火,导致主轴弯曲反厂修理,消除弯曲偏差后,主轴直径缩小了2㎜。

0九年接手大修该压缩机,解体后首先对主轴进行曲拐差检查,其严重超差,如下图所示;(单位;0.01㎜)

曲一4级缸曲拐下开口0.09㎜,西侧开口0.17㎜,曲二3级缸曲拐下开口0.04㎜,西侧开口0.03㎜,不知当初的施工单位是如何确认!

又是如何交接通过的?

难道是真不懂什么叫曲拐差?

还是真懂而不会做曲拐差的调整工作?

这方面的交工资料也没有!

经过对主轴曲拐差调整处理后,主轴曲拐差达到较为理想的数据,如下图所示;(单位;0.01㎜)

针对本机其他不合格的问题;

a.我们还对十字头中心高度进行了正反调整(原来的调整高度全在一个方向,不分上下作工)、

b.对电机磁力中心线进行从新调整(原来定子安装错位,电机转子向尾部侈不动,导致飞轮拆卸不下,每次拆卸飞轮必须将电机轴承座松掉位侈开,电机转子才可侈开,盘车飞轮也才可拆下)、

c.联轴器对中从新找正,径向轴向严重超差,无法调整,只有将电机基础铲除,从新找正后再灌浆。

这就是使用不到一年的机组,主轴提前进入了大修,电机掀开从来,痛心吧!

不可思议的大反工,好在压缩机厂出厂的压缩机安全系数高,主轴直径缩小2㎜后,照样承受65吨推力。

经修复后的压缩机,两年来主机一直平稳运行。

通过以上所发生的实际情况,业主的惨痛教训,我们要引以为戒,因为工业发展太快,山寨队伍也运营而生,烂芋充数的好太多,今后对大型机组的安装过程中,以技术文件或相关规范为依据,使用明的专业人员,进行全程跟踪、监控、认可,以防后患无穷。

同时维护人员的业务水平也应该加强提高,也应该具备相应的水平和能力,及时发现制造与安装出现的错误与隐患,及时的修正与消除之,以免给生产带来不应有的损失。

5、主轴薄皮瓦的特点与刮研,

a.目前国内往复压缩机组主轴瓦和曲轴大头瓦基本上都是采用薄皮瓦,巴氏合金层厚度在0.80mm~1.20mm之间,如果轴瓦与轴接触不好,或者主轴出现角差时,可以根据实际情况,适当的进行刮削调整,我认为对薄皮瓦来说应该没什么问题,也不会影响它的使用功能。

因为一般刮削量不会超过0.20mm,剩下的厚度也足够它成年的运转。

b.往复压缩机的主轴瓦同样也隋着技术在发展,往复压缩机的转速由125转/分钟发展到320~500转左右/分钟。

主轴瓦,连杆瓦由厚皮瓦转变为薄皮瓦。

薄皮瓦的使用,也体现出国家的制造,安装等综合技术的发展。

这给安装、检修,更换提供了更大方便,很多压缩机组的用瓦,及其他机械设备的用瓦,也确实也达到直接更换的标准,这就是技术的进步。

薄皮瓦面世的初期,确实对这一新技术的出现感觉有点神,神得闹出笑话:

70年代初期,我公司承担了贵州化肥厂6台H22型压缩机的安装工程,我所在的那个小圈子的同行们,开始接触较大型机组的薄皮瓦(以前接触的大型压缩机,基本都是四十年代的技术,国产仿欧型主要以红旗2400KW型压缩机为首,125转/分,和5r循环压缩机125转/分,它们都是使用厚皮瓦,特别是较为复杂的连杆小头厚皮瓦)。

当时对这种大型压缩机的新工艺薄皮瓦又传得神符其神:

薄皮瓦是不允许动刮刀的,对于多年刮厚皮瓦习惯了的施工单位来讲的确是一件新鲜事,在施工过程中就发现轴瓦接触不太理想(应该说当年机加工精度,组装等原因,整体综合实力又达不到现在的加工技术水平),面对新问题,又没人敢拍板就这样装上开车,想消除高点又不允许动刮刀,正议论纷纷时,有一“高人”指令,出现了一个令人啼笑皆非的规定:

“薄皮瓦不允许动刮刀,要想刮研轴瓦,可以用锯条弯过来刮削研磨高点”。

这是什么逻辑?

年青好胜的我确是接受不了这种“技术要求”,既然都是在刮削,我为什么不能换一种方式?

最终在我工作负责的那个小圈子里,顾不了那些清规介律,率先打破了薄皮瓦不能刮研的神化,大开刮戒,在不损伤轴瓦质量的情况下(不超过0.10mm,我用千分尺测量厚度差),确保了机组安装的顺利进行。

也确保了机组的顺利开车投产运行。

其实我讲出这段成年旧事,并非是给大家讲笑话,主要想告诉大家;任何新生事物的出现,都要有一个理解和认识的过程,让大家认识到技术在进步,要能接受新技术的出现,对往复压缩机的主轴瓦和连杆瓦,由原来的厚皮瓦转变为薄皮瓦的认识过程,薄皮瓦是时代进步发展的产物,而且是越来越提倡,越来越普及,隋着机加工水平的提高,精度也会越来越好,现场轴瓦刮研也会越来越少,很多设备的轴瓦基本以不再刮研,直接更换了事,这就是技术的进步。

就算是为了消除其他因素造成的接触不好,一般也不会刮削太多,有0.20mm厚度也就足够你刮了,剩余的巴氏合金层也足够压缩机成年的运转磨损;

c薄皮瓦另一特点,就是弹性较大,瓦背需有过盈量来紧固

保证它的稳定性,薄皮瓦装入上下瓦座后,不能低于上下瓦座平面,

将一边压平,另一侧应高于瓦座水平面0.01~0.03mm。

以保证上瓦紧固后给予下瓦的紧力。

如图二—6—6如示:

如果需要刮研轴瓦,最好在轴瓦的两侧用压板压上;

1.是确保下瓦承受了上瓦给予的紧力,刮研轴瓦时相对准确;

2.是防止主轴旋转时,将轴瓦带出增加不必要的麻烦。

因主轴曲拐差不太理想时,某些轴瓦的承载力会加大,受力过重,主轴旋转时过大的磨擦力,可能会将轴瓦带出。

6主轴瓦间隙的调整方法:

首先对轴瓦进行接触性刮研,轴瓦接触要均匀,主轴瓦下瓦刮研的同时,应将侧间隙检测刮研,主轴盘车旋转后,用塞尺检查两侧间隙的深度,间隙厚度应基本一致,运行时,轴瓦受力才均匀。

a下瓦接触角在60~90度,轴向接触面不少于75%,接触点均匀;

b轴瓦径向间隙1.2~1.4d‰,轴瓦侧间隙为径向间隙的一半,但在同一轴上的几个主轴瓦径向间隙与侧向间隙应相同,

b1=b2=相等的间隙(两侧的间隙尺寸一至),

c1=c2=相等的深度(两侧的深度尺寸一至),

如图二—6—9—D所示:

7主轴瓦的径向间隙检测方法?

主轴瓦径向间隙检测可采用多种方法进行检测,根据现场所具备的条件和自己的爱好,但都必须要相对准确,

轴瓦的径向间隙是在有紧力的情况下测出的得数才是基本准确的,所以:

任何一台机组的轴瓦间隙在检测前,应先检查此瓦的紧力,再进行轴瓦间隙刮研,加减调整;

a表测法,将上下瓦按规定力矩紧固后,用内径量表检测主轴瓦、曲轴瓦圆柱度与圆锥度,用外径千分尺测量轴颈尺寸,再将内径量表所测尺寸,减去外径千分尺所测尺寸的相对差,轴瓦尺寸大于轴颈尺寸,求出轴瓦所需的径向间隙,如图二—6—7—A所示;

b压铅法,这是比较通用的一种简易方法,在轴颈上横放两根φ0.5mm的铅丝,在瓦座水平面上两侧再根铅丝,紧固后,再拆开测量铅丝厚度,轴颈上的铅丝厚于瓦座上水平面上的铅丝,这个差值就是轴瓦的间隙;如图二—6—7—B所示,

c我还是建议采用另一种压铅法,如图二—6—7—C所示,将瓦座水平面部位,改为固定厚度的临时垫铁,计算更简单,更准确;

 

设:

临时垫铁厚度δ=0.3mm

间隙a=(A1+A2)/2—0.3mm

d轴瓦瓦背的过盈紧力也可按照图二—6—7—C执行,铅丝放在轴瓦的瓦背上,压出的铅丝厚度少于临时垫片厚度,这就是轴瓦的过盈紧力,一般为0.03~0.07mm;

过盈量=0.30mm—(1A+1B)/2

e受横向控制的上瓦盖如图二—6—9—1所示;

f在压瓦量时,应将0.5mm铅丝沿着半径轴向方位各放一根,压出的铅丝在检测顶部的上间隙的同时,也可检测上瓦的两边侧间隙。

压出的铅丝将是枣胡现状。

如不符合要求可对轴瓦进行刮研,再在轴颈上着色检查,刮去高点直至合格,如图二—6—9—2所示;

 

8、连杆大小头瓦的刮研与装配

在刮研大头瓦和小头瓦时,千万不能破坏大头瓦与小头瓦的平行度,尽量利用现场自身手段,确保刮研工作顺利进行;

(1)连杆大头瓦的瓦量调节按照主轴瓦的方式进行;

(2)根据螺栓力矩要求紧固,在曲拐轴颈上着色转动检查,研刮大头瓦多余的厚度,为防止大头瓦与连杆的90°被破坏,保留一面瓦刮研另一面瓦,只刮间隙的一半,另一半间隙刮在另一半瓦上,达到一个理想圆度,刮研过程中应用内径量表跟踪监测,确保大头瓦的圆柱度和圆锥度,大头瓦间隙和主轴瓦同步;

(3)小头销如果是带锥度的,小头销的上下锥度应和十字头上下锥度相吻合,现场组装前应着色检查、如有偏差刮研小头销(不得破坏十字头的基轴孔),接触均匀,接触面应达60%以上,小头瓦间隙控制在0.6~0.7d‰;

(4)一般新换的小头瓦,其间隙基本都小于实际需要间隙量,小头瓦刮研时,先保留大头瓦方向侧180°瓦面作为基准面,现场刮研调量时,用铜棒敲击小头销,往铜套里推进,一边进,一边退出研刮,在往里推进时,应保持90°状态推进,在推进研刮中,还要用内径量表或内径千分尺跟踪检查,保证小头瓦铜套的圆柱度和圆锥度,当小头销全部进入铜套后,在刮研间隙前,首先确认大头瓦与小头瓦的平行度,根据大小瓦平行度,再去刮研小头瓦偏差与间隙,用着色法对铜套进行360°的研磨检查,消除高点,接触面均匀,轴向接触面应达75%以上,刮研过程中还必须确保小头瓦的圆柱度和圆锥度;

(5)当连杆组装在机上后,应检查连杆大小头瓦在曲拐轴,十字头的控制下,能否自由摆动,先将曲拐轴盘向前后某一端,再轴向左右拔动连杆,连杆应该左右摆动自如,说明曲轴轴颈、十字头、小头销与大头瓦、小头瓦平行度较好,反之,如果拔动连杆费劲,或拔动后又反弹回来,说明连杆平行度较差。

这个问题就比较严重了,最起码连杆大头瓦与小头瓦的平行度不好,或水平度不好,机组轻车运行时也许不会出现什么问题,当压缩机推力达到压力或额定力后,可能会出现擀瓦和烧瓦现象,如不及时发现处理,更大的事故可能会接踵而至。

经盘车磨合后,根据情况进行修复,消除应力和平行偏差;

记住;连杆瓦绝对不允许有反弹现象,当出现这种现象必须处理,

(6)小型机组连杆大头瓦在轴颈上轴向窜动,受轴颈两端圆弧面控制,可是大型机组连杆大头瓦的轴向窜动,基本都是受小头瓦铜套轴向侧间隙控制,小头瓦铜套与十字头内侧间隙,一般值控制在0.4~0.8mm。

如果轴向间隙过小,没有热胀余量,可能产生小头瓦与小头销抱死。

典型案例介绍;一九七三年在贵州化肥厂压缩车间,XXX等人负责检修一台氮氢压缩机,4个小头瓦全部更换,小头销直径¢140(上下带锥度,与十字头上下孔是紧配合),间隙值为0.12~0.14mm。

加压开车N个小时后,4个十字头滑板同时溶化,面对突发的事故现场,简直叫我们目瞪口呆,奇迹!

简直就是事故中的奇迹!

后经解体检查,小头瓦是紧紧抱在小头销上,4个小头瓦的轴向端面严重烧损,

事故分析;新换的4个小头瓦处理了径向间隙,但没有处理轴向间隙,当机组正常运行时小头瓦轴向出现热膨胀,因员向间隙太小被十字头两端紧紧挡住,小头瓦轴向无法热胀,径向又受连杆外套紧紧抱住,热胀只有往小头瓦的间隙方向膨胀,小头瓦端面越磨温度越高,越磨热胀越快,小头瓦间隙也越来越小,最终小头瓦将小头销紧紧抱死,导致十字头滑板强制受力。

最后在一样的油温,一样的推力,同时升温,同时抱死,同时溶化。

今天将我当年亲眼目睹的这些成年旧事告诉同行们;其目的还是提醒大家不要小瞧这一点点轴向间隙。

小事的后面会出现大事。

9、组对带有飞轮的联轴器对中时应注意什么?

往复压缩机的飞轮配置主要是增加往复压缩机的转速惯力,飞轮重量一般在1吨多,飞轮装配在压缩机主轴联轴器上,正因为飞轮装在联轴器未端,它的自重会给主轴的同心度带来一定影响、当我们组装飞轮时,首先对压缩机轴头进行一次予压测量,确定飞轮的自重给压缩机联轴器头端带来多大的下垂偏差?

在主轴联轴器末端下面架设一个百分表,表尖指在轴头边上。

再将飞轮吊装起来轻轻压在主轴联轴器部位,观察百分表的变化,将偏差值记录下来,下步对中找正时,把上下偏差加进去,当联轴器最终紧固时,别忘了将飞轮的自重偏差顶回去后,再紧固联轴器螺栓。

这样才能确保两轴的同心度。

千万不要忘了这些小事情啊!

一台运行平稳合格的机组,就是靠完善了这些很多不起眼“小事”。

10、往复压缩机联轴器装配时做意事项;

一般采用几种加热方法?

加热温度一般控制在多少度?

最高不超过多少度?

往复压缩机联轴器加热的方法,可根据联轴器的大小来选择加热的方法,一般常用的有三种:

a火焰加热法,对于较小型的联轴器,施工现场如果没有条件,可考虑用火焰加热法,在使用火焰加热中要严格控制火焰与温度,防止超温与烧损。

当热胀部隙大于轴颈间隙0.20㎜时,即可进行组装;

b电源加热法,如有条件采用电加热器加热,调节好温度即可,比较安全;但对较大型的联轴器可能就有点爱能莫助;

c油煮加热法,对于大小联轴器来讲都是比较适用的一种方法,山东压缩机厂出产的MH型压缩机,高压侧机身的联轴器与飞轮铸成为一个整体,ø1640㎜,1000多公斤,当油温加热到180℃时,联轴器间隙以达0.23㎜,非常轻松装配。

采用油煮法加热虽说比较实用,千万要注意安全,作好各项安全措施,防止油沸引起突发性火灾(这种事故的发生非常普遍,本人也不例外),千万!

千万!

d联轴器的加热温度一般控制在150℃,最高温度不超过200℃;在加热过程中最好采用测量法检测热胀间隙来确认装配时间,一般热间隙≥0.20㎜即可轻松装配。

11、对置式往复压缩机正常工作时,两边的十字头为什么受力面不一样?

一个在下面受力,一个在上面受力?

当机组运行时,根据机组旋转的方向,己经决定了十字头的受力面的命运,这也是根据压缩机的旋转规律所定下来的,谁也改变不了这个客观规律。

所以在调整十字头中心高度时,首先就要清楚这个客观成在的规律性。

主轴向下旋转方向侧的十字头,是下侧受力,反之,是十字头上侧受力。

千万不要正反不分,导致一侧十字头,活塞杆长期偏心受力,其后果是后患无穷。

祥情可参见XX文库《往复压缩机十字头正反中心调整》。

12、往复压机十字头滑板刮研时应注意什么?

新滑板刮研时,可先将滑板放在滑道里涂抹上红丹粉(油调)粗研一下,当大面积基本接触后,就必须紧固在十字头上后(当滑板螺栓紧固后会有一个强制变型,实际变型后的滑板研磨出来才是准确的),再进入滑道里进行刮研,这将是准确的接触面。

在这里提出几条要注意的问题;

⑴首先调节十字头的中心高度,(一般高于中心0.05~0.10㎜),提前预留一部份研磨量,以便调整高度,90度,中心度;

⑵当刮研十字头滑板时,千万注意十字头与连杆相联结的端面,必须确保它的90°,

⑶在刮研滑板的过程中,同时还要将十字头在滑道里左右旋转,检查滑板两边的90°与高度差,防止将十字头中心线与滑道中心线研刮成两条交叉线;

⑷在刮研十字头滑板时,千万注意十字头在滑道的中心度,当你左旋到最大边缘时,测量十字头中心高度,再将十字头转到右旋最大边缘时,测量十字头中心高度,两边的中心高度应基本相等,这也是必须要保证的,否则导致活塞杆偏心运行。

防止将十字头的中心线与滑道中心线,研刮成错位的两条中心线;

13、十字头与活塞杆连联部位断裂原因及处理

一个合格的机身中体滑道中心,与汽缸中心应处在同一轴心,它的径向位侈,角差都应符合技术要求,机组正常行时,十字头,活塞受控于滑道,汽缸内成直线运动,只有正常磨损消耗。

如果出现活塞杆与十字头连接部位断裂的原因,我想主要有;

⑴汽缸与滑道不在一同心度出现角差,活塞杆与十字头相联后,活塞杆跳动值超差,当机组运行时,十字头受连杆推力影响,受控在滑道运行,而活塞头却不一样了,它是隋着角差变化,或上或下,或左或右运动,而十字头与活塞杆连接部位长期处在折弯状态,每分钟300多次,10天不坏,100天还不坏吗?

(2)十字头的中心高度与滑道的中心高度严重超差,比较常见的就是不懂得十字头中心正反调整,造成中心偏差几十丝。

(3)当十字头与活塞杆联接后,滑板与滑道接触犯必须密实,0.03㎜塞尺不得塞入20㎜。

如果滑板任何一端出现间隙,说明滑板与滑道不在一同心度,而是出现角差,曲轴旋转一定角度时,十字头受连杆以N吨推力时,滑板的间隙面与滑道接触上,十字头与活塞杆相连的部位就右能要承受折弯的力度,当曲轴出现旋转力度转换时,此时滑板下面又弹性回复出现原间隙,一开一合,十字头与活塞杆长期处在折弯状态,压缩机以每分钏320下旋转,一压一回、一折一松、一小时、一整天、一个月、这也是活塞杆、十字头主要断裂的原因之一。

很多使用单位不去分析解决这一问题,那么十字头或活塞杆的断裂不就见怪不怪了嘛。

14、如何测量和确认活塞杆的跳动值?

测量活塞杆的跳动值,其目的是为了检查滑道中心与汽缸中心的同心度(径向偏差与角向偏差)。

静态测量活塞杆跳动值时,必须是与下作工十字头相连的活塞杆,才能测量出准确的活塞杆跳动值,如果测量与上作工十字头相连的活塞杆,有下例两种方法:

a、将上滑道作工的十字头翻转180°后再组装活塞杆测量,测量完后再将十字头翻转回去,否则不会准确,因为十字头有一个热胀间隙0.40㎜左右(较大型机组间隙可能更大),静态时它是座落在下滑道上的,因此十字头中心已低于滑道中心0.40㎜左右,此时测量出的偏差可能比较大,不准确;

b、将十字头盘向一头,用手拉葫芦上提连杆,使十字头紧贴上滑道,将活塞杆的垂直百分表,水平百分表调到零位,松掉手拉葫芦,将十字头盘向另一侧,再将十字头提起来紧贴上滑道,检查垂直百分表与水平百分表的偏差值,这个偏差值就是本机活塞杆行程的跳动值。

其祥情可参见XX文库《论往复压缩机活塞杆跳动》。

15、两联轴器对中找正有高度差或有左右差时,其径向表读值上下相加与左右相加还能相等吗?

不会相等。

因为两个主轴中心以经错位,百分表指针所指的有一侧垂直或水平测点,已不在最高园狐上,比如技术要求有高度差,那么垂直表测点可以测到园狐最高点,而水平测点由于中心错位,有一侧的水平中心出现上侈或下侈,水平180°测点以测不到园狐的最高点,所以水平相加数据就会小于上下垂直数据。

记住高度差越大,偏差就越大,反之就越小。

施工现场或检修现场经常可看到,径向表读值因上下相加与左右相加不相等而不知所措,搞得昏头转向,走不出这个误区。

16、电机轴承座左右晃动原及处理

在大型往复压缩机的使用中,电机轴承座出现左右晃动现象是比较普遍的,不外乎有两大原因;

其1,压缩机生产厂家的制造偏差;

⑴两联轴器中夹带的月牙板平行度加工偏差过大;

如果月牙板出现偏差时,可在磨床精磨或平板研磨,180°厚度偏差值不超过0.01㎜;

(2)联轴器附带的盘车飞轮平行度加工偏差过大;

09年接手加氢车间四台压缩机进行全面大检修,首先处理完主轴曲拐差的调整,主轴瓦间隙的调整,十字头正反调整,连杆大小头瓦调整与组对,压缩机机身进行了封闭紧固具备开车条件后,然后再与电机进行最后对中找正,对中尺寸非常好,轴向径向180°偏差值不超过0.02㎜。

机组开车后,结果发现四台压缩机的电机轴承座都出现左右晃动,循环b机末端主轴还出现甩头,上瓦间隙因主轴的角度变化会出现在下面。

针对电机轴承晃动问题,对联轴中间的飞轮,月牙板进行了平行度检查,发现盘车飞轮与联轴器接触面部位,180°的平行厚度偏差值超过0.07㎜,电机轴承座晃动的根原就在这里。

转子旋转时,好比跳绳一样,这个摇摆的力要释放,而主轴箱机身与电机底座占地面积又较宽,而且由多

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > IT计算机

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1