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铁路调车事故案例分析

铁路调车事故案例分析

安全,是铁路运输的永恒主题。

为了切实吸取事故教训,贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针,对典型事故进行剖析,做到居安思危,防患未然,就是我们对过去发生的典型事故分析的主要目的。

一、驼峰调车长与作业员擅自换岗,作业员错排进路道岔中途转换

1.事故概况

1988年9月17日14:

37,××站驼峰车间二班驼峰调车长,在调三机车东场4道拉19辆解体5282次作业中,与作业员擅自换岗。

作业员违反规定排列进路,在溜放作业中宿营车运行在311号道岔上时道岔中途转换,造成车辆进四股脱线,构成调车脱轨一般事故。

2.原因分析

(1)驼峰调车长与作业员擅自换岗。

(2)作业员业务不熟,违反《机械化驼峰作业办法》有关规定,对不能自动溜放的车辆未按手动作业,造成道岔中途转换。

3.事故责任及处理

(1)给予责任者行政警告处分,降1级工资。

(2)免发车间全员当月奖金。

4.整改措施

(1)加强安全教育,不断增强职工的安全意识。

(2)加强遵章守纪教育,在强调加强劳动纪律的同时,强调作业纪律。

(3)加强业务学习,不断提高职工的业务素质。

(4)工作中要加强互控。

二、车辆堵门盲目指挥,错误操纵车辆脱轨

1.事故概况

2000年4月8日17:

15,××南站下行到达车间四班一调解体24号票8501次,第2钩18-10辆后,测长显示20m,解体至18-6辆时,因堵门,驼峰调车长使用二部位三线束减速器进行了手动调速作业,在制动后按压缓解按钮时,误动4级制动按钮,造成18-6中第三辆1位台车脱轨,构成调车脱轨的一般事故。

2.原因分析

通过调查分析事故发生的主要原因是:

(1)驼峰调车长甲严重违反《技规》第195条规定,在测长不足容纳溜放车辆的前提下,仍然盲目指挥作业进行溜放,并使用了减速器调速,误用制动按钮是造成这起事故的主要原因。

(2)驼峰调车长乙未认真执行有关联控制度,互控作用发挥不好,导致堵门车溜放没有相互确认,应急措施采取不当,负有防止不力责任。

(3)峰上调车长在解体之前,指挥18道推车作业时,推车不到位,造成10辆车溜放后,线路容纳不下后续的6辆车,给这起事故的发生埋下隐患,负有一定责任。

3.事故责任及处理

事故责任为该站下行到达车间,并经研究决定对有关责任者处理如下:

(1)给予驼峰调车长甲通报批评,待岗2个月处分。

(2)给予驼峰调车长乙通报批评,按经济责任制A类考核。

(3)给予峰上调车长通报批评,按经济责任制B类考核。

(4)给予值班主任通报批评。

4.整改措施

针对该站在安全第一思想的树立上、在职工技术业务素质培训上、在规章制度的执行上、在安全基础的管理上存在的许多漏洞和问题,为防止类似事故的再次发生,采取如下安全措施:

(1)将事故通报迅速传达到每名干部职工,由安全科、基础工作科迅速行动起来,加强对驼峰解体作业的控制,并对驼峰自动化设备进行重点监控,认真统计、分析设备运用状态,发现故障及时登记,找出设备中影响安全的隐患问题。

(2)各部门要针对近一时期车站安全生产形势不稳的实际,加强对职工安全责任意识教育,把近期两起事故认真向职工传达,要求全站干部职工以此为戒,举一反三,立足于本岗位,查找身边的安全隐患,提出整改措施。

(3)继续把安全大检查活动引向深入,开展好查思想、查管理、查设备、查三防、查劳动安全的“五查”活动,充分调动全站干部职工的积极性,查摆安全隐患。

同时,上下两座驼峰要利用当前开展的安全大检查活动,重点在驼峰解体作业上查摆问题,上行驼峰要重点检查解体作业。

三、驼峰分解车辆手制动机未松抱闸下峰,达不到预定速度与后续车辆侧冲

1.事故概况

1993年9月8日4:

40,××站调一按计划驼峰解体一场2道3905次。

计划:

5-7,7-5……第一钩三场5道溜放7个车,第五位C1752199手制动机未松,车辆下峰后减速,造成第二钩7道溜放5个车下峰后与第一钩在315号道岔区发生侧面冲突后脱线,构成调车冲突一般事故。

2.原因分析

驼峰作业人员违反《铁路调车作业标准》中“驼峰作业标准”(GB7178.3-96)之“解散车列”关于分解车列的规定。

车辆手制动机未松,车辆抱闸,驼峰作业人员未认真检查,造成车辆带闸下峰,达不到预定速度,与后续车辆发生侧面冲突。

3.事故责任及处理

给予东调车间驼峰调车长记过处分。

4.采取措施

(1)强化安全意识,吸取教训,落实各项安全措施。

(2)加强管理和车间巡视制度,加强对后半夜的作业巡视力度。

(3)驼峰手制动机制动员、提钩制动员解散车辆时,两边同时检查车辆走行及货物装载状态,杜绝车辆抱闸下峰。

(4)教育职工认真执行作业制度,特别是一些基本制度。

日常培训要以提高职工基本作业技能为重点,注意实用性。

同时,加强考核,定期对职工进行业务考试,以检查职工对作业标准的理解和执行情况。

四、安全管理不到位,错用制动级别造成脱线

1.事故概况

2002年4月25日,××站三班二调(机车5360),计划16:

20顾乡5道挂13辆(全部),西场5道甩13辆溜放。

16:

50溜放车组运行至副缓,作业员看车组运行速度快,在车辆过去5辆时,使用4级变2级制动时,致使第6辆XN175275302二位台车被夹上缓行器后脱线、并导致第5位N17A5064230二位台车、第7位P643404108,二位台车脱线。

构成调车脱轨的一般事故。

2.原因分析

(1)安全管理存在漏洞,制定作业办法时,只是标记空、重车,未制定装载轻浮货物车辆制动办法,作业办法制定的不细,调车作业单标记不明,使职工作业层作业困难。

(2)空(轻)、重车辆概念不清,带有吨数就视为重车,忽视了轻车的概念。

(3)平板装载的重集装箱按重车掌握,实际是轻车,造成制动级别使用过大,使车辆脱线。

(4)安全管理存在漏洞,制定作业办法时,只是标记空、重车,未把轻浮车辆制动办法制定清楚,规章制度修改不及时,使职工作业时,意识模糊。

(5)车种较多,掌握的不够,在控制上不得力。

(6)在技术管理上缺少对现场安全情况的收集和掌握,不符合当前形势,在管理上失控。

(7)安全管理办法落实的不好,安全意识存在偏差,对调车工作重视不够。

(8)对旧的作业办法不及时修改,大组车规定让头拦尾制定的不详细,未明确说明拦重车还是空车。

3.事故责任及处理

(1)给予技术室主任行政警告处分。

(2)给予班主任行政记大过处分。

(3)分别给予南部区主任、运转车间主管安全副主任、车间主任、运转车间总支书记行政记过处分。

(4)给予主管安全副站长行政警告处分。

4.整改措施

(1)结合事故进行反思活动,深查管理层问题,加大安全逐级负责制考核力度。

(2)调车区长在编制调车作业单时,标明轻车、重车字样。

(3)驼峰作业员作业时,35t及其以下按轻车掌握,使用2级制动,36t及其以上时按重车掌握,使用3~4级制动,推峰速度不超过5km/h。

(4)采取轻、重车辆分钩进行溜放的溜放作业方法,杜绝轻、重混溜。

(5)举一反三,与电务段沟通,修改作业办法不适应的部分,确保作业办法安全实用,消除死角、死面。

(6)驼峰作业员作业时发现速度过大时,采取必要的措施。

五、雨天作业空重混编,多种因素造成脱轨

1.事故概况

2000年6月1日13:

55,××站一班二调解体14号票J2次车组二场11+28辆,第2钩四场17-28辆(空重混合),在自动状态下溜放作业,当第22位C62A4519175运行至三线束二部位减速器出口前1.5m处,2位台车(后台车)最后一轴被减速器夹掉,行至454号道岔将道岔刮成四股状态,造成23位P603035930全轮,24位P62N3318855,1位台车脱轨。

22位在减速器出口脱轨后,有异常响动,三号楼作业员听到后手动二部位减速器将车辆夹停,造成脱轨事故。

2.原因分析

(1)三部位人工定速4km/h,对钩车产生的阻力大,使大钩车在前部有阻力,后部车辆有推力的情况下,在中间夹有空车通过减速器时,减速器制动空车有被夹起可能。

(2)空重混编车组减速器制动级别计算机难以给定,在自动状态下,制动级别最高为五级有将车轮夹起的可能。

(3)作业时降小雨,减速器夹板滑,容易将车轮夹起。

(4)事故发生前后有手动参与否未判明。

(5)夹板磨耗超限,前后厚度不一致。

车轮跳起点位于减速器最后一块夹板的前10cm处,此块夹板明显厚于前一块夹板,车轮有爬上的可能。

3.事故责任及处理

事故责任列其他。

4.整改措施

(1)认真研究、修订驼峰自动化作业办法,重点解决好空重混编车组、长钩车及采取手动的作业方法。

(2)认真研究天气不良时作业的影响因素,并制定相应的措施。

(3)电务部门加强对减速器检查维修,发现其设备存在问题,及时处理。

六、作业员错误操纵,夹停车辆发生冲突

1.事故概况

1996年8月7日19:

05,××车站解体车间二班四调机车,到达场4线挂1534次,驼峰溜放27钩,当溜放第21钩12-1时,在减速器上被夹停,第22钩15-1辆在减速器处与前钩车相撞脱线,构成调车冲突一般事故。

2.原因分析

(1)作业员未执行《站细》及《机械化驼峰作业办法》的有关规定,对车辆溜放速度掌握不清。

(2)作业员未能正确操纵减速器,使用级别错误。

3.事故责任及处理

事故责任人作业员给予撤职处分。

4.整改措施

(1)加强作业员的业务培训,特别是对减速器操作具体方法,以及如何控制减速器制动时间,怎样保证车组的出口速度等需要深入地学习。

(2)由于错误操纵而造成车辆被夹停时,作业员应具有采取防护措施的能力。

(3)加强职工的安全教育,树立安全第一的思想。

七、减速器超速放车,峰下制动不当,造成车辆冲突破损

1.事故概况

1989年7月6日10:

50,××站上行到达车间一班驼峰解体1707次列车,在溜放第五钩18-5时,由于第三位减速器作业员错误操纵超速放车,峰下制动员准备不当,铁鞋被打飞致使18-5与停留车相撞,造成车辆破损,构成调车冲突的一般事故。

2.原因分析

(1)第三位作业员错误操纵减速器,造成溜放车组出口速度过大。

(2)峰下铁鞋制动员未按作业标准规定做好调车准备,未采取相应措施。

3.事故责任及处理

给予责任者作业员记过处分。

给予责任者峰下制动员警告处分。

4.整改措施

(1)加强对职工的责任心、事业心宣传教育,克服麻痹思想,要时刻把工作放在第一位,要牢固树立爱岗敬业的精神,努力做好本职工作。

(2)认真组织职工,特别是驼峰作业人员的业务学习,对驼峰作业的有关规定、操作方法及注意事项,进行有计划、有组织、有重点地学习,切实提高职工的业务水平。

(3)加强对职工执行调车作业标准的检查力度,加强各工种之间的互控制度,达到峰上峰下作业的协调一致。

八、变更作业未确认,错办进路造冲突

1.事故概况

1987年4月23日19:

50,××站调车车间一班驼峰解体1315次,当溜到第22钩14道给8辆,没有进入警冲标内方,机车带5辆下峰14道顶车,出来后13道给2辆,10道给2辆,31道给1辆,由于14道顶车时,使用手动控柄,作业员没及时恢复原位,驼峰值班员在顶车后,继续溜放,但没确认进路排列是否在自动状态,造成13道错人14道,与停留车相撞,造成车辆破损,构成调车冲突的一般事故。

2.原因分析

(1)变更作业下峰,返峰继续作业时,作业员未确认手柄位置,仍按手动方式,即按原上峰进路办理,没有予以准备进路。

(2)驼峰调车长返峰后继续溜放前,未确认进路排列是否在自动状态。

(3)驼峰调车长与作业员联系失控。

3.事故责任及处理

给予事故责任者警告处分。

4.整改措施

(1)严格执行调车机车上下峰时必须手动作业、减速器置缓解位的规定,同时建立返峰作业再确认制度。

(2)驼峰调车长与作业员要严格执行联系制度,做到互控、自控,确保作业的正确安全,杜绝类似的事故再次发生。

(3)驼峰作业人员要时刻注意调车机车、溜放车辆的动态,一旦发现问题,要及时采取相应的措施。

九、作业员调速不当,前后车辆侧面相撞

1.事故概况

1994年1月26日6:

25,××站解体三班在解体2345次列车时,计划23钩,当溜放到第8钩1-6辆时,减速器作业员调速过低,驼峰调车长不采取措施,致使第9钩6-1在324号道岔时与前钩发生侧面冲撞,车辆脱轨,构成调车冲突的一般事故。

2.原因分析

(1)驼峰作业员操纵减速器不当,使用制动级别错误,造成车辆溜放速度过低,致使后行车辆追上而发生侧面冲突。

(2)驼峰调车长未针对前行车辆溜放情况,采用或督促作业员采取相应措施,以防止事故的发生。

3.事故责任及处理

给予责任者作业员记过处分。

给予责任者驼峰调车长警告处分。

4.整改措施

(1)要加强对作业员关于减速器制动作业方法的培训,提高其观速、观距的能力,特别是了解和掌握驼峰解散车列的影响因素,增强应变处理能力。

(2)进一步明确岗位责任制,提高驼峰调车长作业指挥能力,认真落实《站细》规定的联控、互控制度,达到作业上协调一致,又保证互相监控,从而确保作业的安全。

(3)加强安全教育,要不断增强职工的责任意识、安全意识。

十、驼峰调车长掌握速度不当,造成车组相撞和车辆脱轨

1.事故概况

1985年1月24日3:

10,××站运转车间丁班北峰解体3466次时,计划14-20、18-20、5-1、8-1,由于驼峰调车长掌握推峰速度不当,造成18-20溜入14道与停留车相撞,车辆脱轨,构成调车冲突的一般事故。

2.原因分析

(1)峰上驼峰调车长掌握推峰速度不当,造成推峰速度过快,致使溜放车组速度过快。

(2)峰下制动掌握不好,造成溜放车组进入停留线速度过快。

3.事故责任及处理

给予责任者降职处分。

4.整改措施

(1)驼峰调车长要正确及时操纵驼峰信号机,掌握好推峰速度。

(2)峰下制动要严格执行《机械化驼峰作业方法》的规定,按要求进行峰下制动。

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