集团技术比武试题解析.docx
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集团技术比武试题解析
1、MFT误动+一次风机开关拒动+磨煤机机不连跳
故障题目:
MFT误动+B一次风机开关拒动+磨煤机热工保护拒动
设置要求:
1、工况20,600MW标准负荷下,RB拒动。
2、MFT误动(R2)
3、B一次风机开关拒动(D86)
4、B磨煤机不连跳(R39)
评分标准:
(1)根据“MFT”动作声光报警,“汽机跳闸”、“发电机跳闸”等指示灯亮;等现象,立即检查;1、汽机主汽门、调门、再热器主汽门调门、加热器的抽汽电动门、逆止门关闭;汽机主汽管疏水门、本体疏水门、抽汽管疏水门开启;汽机转速下降,汽机防进水保护相关阀门开启,BDV事故排放阀和VV高排通风阀自动开启;2、发电机出口开关、励磁开关跳闸,厂用电快切到备用电源供电;3、锅炉熄火,所有火检失去,所有运行的一次风机、密封风机、磨煤机、给煤机、油枪跳闸;燃油系统跳闸阀、减温水电动门及调门自动关闭;给泵再循环门自动开启。
(分)
(2)上述检查过程中,发现B一次风机未联跳。
立即手动停止B一次风机运行。
发现B一次风机开关拒动,检查发现B磨煤机未连跳,立即手动紧急停运该磨煤机,检查电流到零,相关风门挡板动作正常。
联系检修处理MFTB磨煤机不连跳故障。
(分)
(3)立即将B一次风机出口挡板关闭,动叶开度至0%位,进一步确认各麽煤机停运且各出口门关闭。
(4)立即汇报B一次风机开关拒动。
(预想可能会发生锅炉打炮的后果,)检查10KV快切装置已闭锁,拉开备用电源开关,并注意该段母线上相应跳闸辅机情况。
注意检查400V锅炉段、汽机段母线自投正常。
检查保安段电压正常,将工作电源开关转冷备用。
(分)
(5)事故发生后2分钟,退出10KVB段母线快切装置,拉开10KVB段母线备用电源开关,扣10分,事故发生后3分钟,未处理扣15分,事故发生后,4分钟后,未处理,本条不得分。
拉开备用电源开关后不检查开关电流表及确认母线电压到零扣5分。
(分)
(6)检查B一次风机电流为0,检查跳闸辅机并复位,手动拉开B引风机(无低电压保护);B凝结水泵失电,失去备用;B循泵失电,失去备用,切除相应辅机联锁。
隔离B一次风机及其开关做检修措施,汇报值长通知检修检查B一次风机开关拒动的原因并消除(裁判清除B一次风机开关拒动故障)(分)
(7)分析;根据锅炉首出为汽机跳闸,汽机首出为锅炉MFT,发电机跳闸首出画面及保护屏上动作情况,综合分析后判断为MFT误动,
(8)分别拉开10KVB段母线上所有负荷开关,用备用电源向10KVB段母线冲击送电,检查备用电源开关电流表指示正常,10KVB段母线电压表指示正常。
恢复厂用低压母线正常运行方式。
(9)汇报值长,要求恢复机组运行。
(分)
(10)复位MFT后检查电泵油系统正常,冷却水正常,启动电泵,向锅炉上水,分离器水位≥2350MM后启动炉水循环泵保持省煤器入口流量645T/H以上贮水箱水位7450~8160;确认炉膛负压、二次风母管压力正常,将总风量调整到吹扫风量730Kg/h,炉膛吹扫5分钟,满足炉膛吹扫条件,对炉膛吹扫,未操作调节此项不得分;(分)。
(11)确认小机跳闸,小机高、低压主汽门、调门关闭,小机蒸汽电动门关闭,转速下降正常;
(12)检查汽机润滑油辅助油泵、启动油泵自启,汇报值长,要求恢复机组运行。
(分)
(13)关闭冷再到辅汽电动门,确认辅汽压力正常,轴封压力正常,低压轴封减温水调节门投自动,汽机真空正常,投用除氧器加热;(分)
(14)确认汽机惰走时汽机安全监视系统参数正常;2000r/min时,顶轴油泵自启;零转速时,盘车马达自启动,盘车自动啮合,确认盘车电流、偏心度正常,未确认此项不得分;记录转子惰走时间(分)
(15)对跳闸的磨煤机进行惰性处理和水冲洗,炉膛吹扫完成,复位MFT、做燃油系统泄漏试验结束后(可跳过),汇报值长点燃油枪;(分)
(16)油枪着火后检查炉膛氧量下降、烟温上升。
就地派人检查油枪着火情况。
投入空预器连续吹灰。
(17)总结陈述故障现象,判断依据,处理要点(分)
注:
MFT后未发现B一次风机不联跳故障,和开关拒动,尤其是炉侧的辅机,扣30分。
未发现磨煤机不联跳故障,扣20分
2、MFT误动+大机润滑油冷油器泄漏+汽机高调门卡+#1高调门卡涩
设置要求:
1、工况20,600MW标准负荷下,RB拒动。
2、MFT误动(R2)
3、大机A冷油器泄漏(Q24,程度30%,渐变240S,延时120S)
4、#1高调门卡涩(Q5)
评分标准:
(1)根据“MFT”动作声光报警,“汽机跳闸”、“发电机跳闸”等指示灯亮;等现象。
(5分)
(2)立即检查;1、汽机主汽门、调门、再热器主汽门调门、加热器的抽汽电动门、逆止门关闭;汽机主汽管疏水门、本体疏水门、抽汽管疏水门开启;汽机转速下降,汽机防进水保护相关阀门开启,BDV事故排放阀和VV高排通风阀自动开启;(5分)2、发电机出口开关、励磁开关跳闸,厂用电快切到备用电源供电;(5分)3、锅炉熄火,所有火检失去,所有运行的一次风机、密封风机、磨煤机、给煤机、油枪跳闸;燃油系统跳闸阀、减温水电动门及调门自动关闭;给泵再循环门自动开启。
(分)(分)
(3)检查发现#1高调门卡涩,密切监视转速下降情况,做好超速的事故预想,可适当降低炉侧压力。
应立即联系检修,同时采取措施,防止汽轮机进汽。
停运EH油泵,若转速上升,立即破坏真空。
(分)
(4)检查MFT首出画面,汽机跳闸首出画面,发电机跳闸首出画面及保护屏上动作情况,综合分析后判断MFT误动作。
汇报值长,要求恢复机组运行。
(分)
(5)复位MFT后检查电泵油系统正常,冷却水正常,启动电泵,向锅炉上水,分离器水位≥2350MM后启动炉水循环泵保持省煤器入口流量645T/H以上贮水箱水位7450~8160;确认炉膛负压、二次风母管压力正常,将总风量调整到吹扫风量730Kg/h,炉膛吹扫5分钟,满足炉膛吹扫条件,对炉膛吹扫,未操作调节此项不得分;(分)。
(6)确认小机跳闸,小机高、低压主汽门、调门关闭、小机蒸汽电动门关闭,转速下降正常;(5分)
(7)检查汽机润滑油辅助油泵、启动油泵自启,检查油压下降,油箱油位下降且油系统无外漏等现象判断主机冷油器泄漏(稍开运行冷油器水侧放空气门,检查发现出水有油,确定该运行冷油器泄漏。
(分)
(8)切换主机B冷油器运行;注意油压及油温变化;注意检查B冷油器冷却水投入。
切换时注意开启放空气门见连续油流后关闭。
(分)
(9)检查各轴瓦金属温度、回油温度及回油油流是否正常;(分)
(10)检查润滑油压应恢复正常,油位不再下降;(分)
(11)检查油箱油位,如油位低应及时进行补油。
(必须在DCS盘上启动补油泵,开启就地补油手动门,油箱油位应回升);(2分)
(12)关闭A冷油器冷却水进、出口门,阀门停电;汇报值长,联系检修处理。
(分)
(13)关闭冷再到辅汽电动门,确认辅汽压力正常,轴封压力正常、低压轴封减温水投自动,汽机真空正常,投用除氧器加热;(分)
(14)确认汽机惰走时汽机安全监视系统参数正常;2000r/min时,顶轴油泵自启;零转速时,盘车马达自启动,盘车自动啮合,确认盘车电流、偏心度正常,未确认此项不得分;(分)
(15)对跳闸的磨煤机进行惰性处理和水冲洗;炉膛吹扫完成,复位MFT、做燃油系统泄漏试验结束后(可跳过),汇报值长点燃油枪;(分)
(16)总结陈述故障现象,判断依据,处理要点(10分)
注:
处理过程中因故障发现不及时而导致机组润滑油压力低、轴瓦回油温度,轴承温度达到跳闸值或轴瓦振动高达到跳闸值,本题扣得分50%;
操作结束时间:
年月日时分
3、一次风机性能下降+出口门卡及动叶卡+定冷水过滤器堵
设置要求:
1、工况20,600MW标准负荷下,RB拒动。
2、一次风机A性能下降(G06,程度100%,渐变360S)
3、一次风机A动叶卡涩及出口门卡(G70,目标4+G71程度30%,G74,延时90s)
4、定冷水过滤器堵(Q210,程度30%,渐变120s,延时360s)
评分标准:
1)根据A一次风机电流下降并晃动,A一次风机出力降低,B一次风机电流及出力自动加大,A排烟温上升,B空预器出口烟温下降,A侧一次风压降低,风量及炉膛压力晃动,判断为A一次风机性能下降;口述现象并判断正确+8分,不陈述现象但判断正确+4分,判断错误此项不得分。
(分)
2)根据A一次风机性能下降程度适当降低机组负荷;
3)就地检查一次风机动叶开度与实际是否相符排除传动故障,调整增加A一次风机出力。
4)调节发现A一次风机动叶卡,开关动叶开度不变化。
判断为动叶开度卡,立即派人就地手摇,汇报值长暂时维持开度,调整两风机出力。
必要时减少磨煤机运行台数,以维持磨煤机一次风量;(分)
5)注意两台一次风机出力,一次风母管压力7Kpa以上(分)
6)确认炉膛负压、一次风母管压力、锅炉总风量等参数正常,不正常此项不得分;(分)
7)要求联系检修处理一次风机性能下降若运行中无法消除,要求将A一次风机退出运行;裁判同意停运A一次风机。
8)减负荷360MW左右,投入油枪,停运部分磨煤机运行,紧急降低机组负荷,控制好汽温,和风烟系统各参数;减负荷过程中,主汽温不低505℃、再热汽温不低于515℃否则扣10分;(分)
9)因一次风机动叶卡无法关闭动叶,停运时可能因此发生倒风,并发生MFT或者因一次风压太低而堵磨、跳磨。
要求采取有效措施在停风机前将动叶强行关闭并做好制动措施,防止发生倒风而损坏设备。
此时裁判取消动叶卡故障,未做事故预想和有效措施,不与取消。
10)动叶处理好后,关闭动叶,并确定动叶开度到零,做好制动措施,停运一次风机,发现出口门不关,立即命令副操就地手摇关闭,若关不掉,联系检修处理;(分)
11)陈述;一次风机出口门若关不掉运行中又无法处理,短时间可以投油抢用燃油带负荷,停运一次风机,带负荷100WM,或申请停炉处理。
12)做好一次风机检修的隔离措施并停电,全面检查机组各系统运行情况,发现定冷水滤网出口母管压力下降,流量下降,滤网前调整门不正常开大,判断为该过滤器堵,立即联系检修查找原因。
13)立即开启旁路,调整流量、压力正常。
关闭滤网进出口门,联系检修清洗或更换滤网。
正常后,恢复系统运行。
14)查明A一次风机性能下降原因并消除,应尽快汇报值长,(裁判通知取消故障)恢复两台一次风机运行;根据电网需求接带负荷;未恢复原工况此项不得分;(分)
15)恢复过程中主、再热汽温保持汽温平稳升降。
16)总结陈述故障现象,判断依据,处理要点(分)
注;10分钟主、再汽温突升或突降50℃总得分乘50%;再热汽温低于主汽温度20℃以上扣10分;主汽555℃、再热汽温580℃扣10分,处理不及时导致锅炉MFT,则按MFT事故处理,总得分乘50%,不事故预想,导致全部磨煤机因风压低而跳磨煤机,总分扣30分。
4、故障题目:
水冷壁管泄漏+A给水泵性能下降+A再热器着火
设置要求:
1、工况20,600MW标准负荷,RB拒动。
2、水冷壁管泄漏(G185,程度50%,渐变480s)
3、A给水泵性能下降(Q155,程度20%,渐变120s,延时180S)
4、A低再热器着火(G54,程度100%,渐变420S,延时480s)
评分标准:
(1)根据炉管泄漏报警,给水流量不正常地大于蒸汽流量,引风机导叶不正常地开大、电流增加,燃烧不稳定,炉膛负压变正,过热度下降,给煤量增加,排烟温度上升,炉膛出口烟气温度下降,气压和负荷下降,判断为水冷壁管泄漏。
(分)
(2)立即投油助燃,调整燃烧,控制给煤量。
发现水冷壁泄漏程度有逐渐增大趋势,同时立即派人到就地检查确定水冷壁泄露,并申请停炉。
并做好安全防护措施。
裁判员同意按正常停炉处理,负荷降至100MW,打跳锅炉。
(分)
(3)立即降低汽压,降低负荷根据泄漏情况带负荷
(4)通过A汽泵流量下降且与转速不对应,出口压力下降,前置泵电流下降,A小机低调门开度不正常开大等现象判断为A给水泵性能下降;
(5)立即将给水控制切为手动,汇报值长,根据情况降低机组负荷;开启电泵并入系统,将A汽泵退出运行;检查各项参数,命令配合人员协助调整,
(6)减负荷,降锅炉压力,视炉膛燃烧情况,投油助燃。
(分)
(7)故障处理过程中主、再热汽温度、中间点温度、炉膛负压、氧量等不得超出正常值。
逐渐停止磨运行,
(8)负荷减至150MW切换厂用电;
(9)根据A低温再热器出口烟温升高,排烟温度升高,再热器汽温升高。
炉膛压力波动,判断为A低再着火。
若发现再燃烧太晚,排烟温度超200℃时本条不得分10分,
(10)立即对烟道及空预器受热面进行吹灰。
裁判员吹灰器不能用(分)
(11)确认尾部二次燃烧而又无法控制,紧急打跳锅炉;检查锅炉熄火,所有火检失去,所有运行的一次风机、磨煤机、油枪跳闸;燃油系统跳闸阀、减温水电动门及调门自动关闭;(分)
(12)机侧检查转速下降,汽机主汽门、调门、再热器主汽门调门、加热器的抽汽电动门、逆止门关闭;汽机主汽管疏水门、本体疏水门、抽汽管疏水门开启;BDV事故排放阀和VV高排通风阀自动开启;发电机出口开关、励磁开关跳闸,厂用电切换,交流油泵联启正常;疏水系统动作正常。
(分)
(13)检查电气主开关、励磁开关跳闸,发电机三相静子电压电流到零,转子电压电流到零。
(14)停炉后,关闭所有风门挡板闷炉,确认尾部确已灭火方可开启引送风机吹扫通风。
(分)
(15)总结陈述故障现象,判断依据,处理要点(10分)
注:
处理过程中因操作不当导致锅炉MFT动作扣50%。
5、故障题目:
B一次风机轴承磨损+B一次风机开关拒动+A真空泵性能下降
设置要求:
1、工况20,600MW标准负荷下RB拒动。
2、B一次风机轴承磨损(G308,程度60%,渐变360s)
3、B一次风机开关拒动(D86)
4、A真空泵性能下降延时(Q126,程度60%,渐变240S,延时480S)
评分标准:
(1)根据轴承温度快速上升,B一次风机电流晃动、轴承振动大,判断为B一次风机轴承磨损。
(5分)
(2)严密监视轴承温度上升情况,同时加强监视B一次风机电机电流、风压、振动等参数,及时降低B一次风机负荷,同时监视A一次风机不过负荷及一次风压力正常;未监视并调整此项不得分。
(分)。
(3)处理无效,轴承温度达到跳闸值时,风机未跳闸,手动停运未成功。
轴承温度已超限但未及时手动停运,扣10分,立即汇报B一次风机开关拒动。
(分)
(4)退出10KVB段母线快切装置,拉开10KVB段母线工作电源开关,(分)
(5)检查10KVB段母线工作电源开关电流到零、10KVB段母线电压到零.(分)
(6)注意该段母线上相应跳闸辅机情况,手动停运B引风机。
(分)
(7)注意检查400V锅炉段、汽机段母线自投正常。
保安段电压正常。
(分)
(8)立即减负荷360MW,紧急停运部分制粉系统运行,调整运行制粉系统出力,防止运行磨煤机发生堵煤等异常情况;同时调整给水流量,注意检查给水系统运行正常。
(分)
(9)注意检查火检是否稳定,不稳时及时投入油枪;(分)
(10)调整A引风机、A一次风机不过负荷;B凝结水泵失电,失去备用;B循泵失电,失去备用;电泵失电,失去备用。
切除失去备用辅机联锁(分)
(11)调整A一次风机不过负荷,一次风压7.0~10.5KPa。
一次风压6.0Kpa以下,控制各运行磨一次风流量不低。
确认炉膛负压、二次风母管压力在0.7至1KPA之间、锅炉总风量等参数正常。
手动将煤量稳定在360MW左右时的煤量。
(10分)注意锅炉煤水比正常,加强对锅炉主、再热汽温的控制,保证参数正常。
(分)
(12)在工况稳定后,对系统全面检查,逐步撤出油枪,对跳闸的磨煤机进行惰性处理;(分)
(13)检查发现A真空泵运行异常,通过A真空泵电流下降,凝汽器真空下降、排汽温度升高判断A真空泵性能下降;(分)
(14)立即汇报值长,启动备用泵,密切监视机组真空,轴向位移等各参数,监视机组凝器水位、凝结水温度正常。
将A真空泵及进口气动门停电、关闭A真空泵冷却水门,做好安措联系检修进行处理。
(10分)
(15)隔离B一次风机及其开关做检修措施,汇报值长通知检修(3分)(裁判清除B一次风机开关拒动故障)
(16)分别拉开10KVB段母线上所有负荷开关,用备用电源向10KVB段母线冲击送电,检查备用电源开关电流表指示正常,10KVB段母线电压表指示正常。
重新对10KVB段母线送电,恢复系统。
(分)
(17)总结陈述故障现象,判断依据,处理要点(10分)
注:
B一次风机轴承温度达到紧急停运值时,延时执行拉10KVB段母线的扣20分,未执行的扣得分50%;造成MFT动作的扣得分50%。
6、高温再热器泄漏+小机低调门卡涩+大机EH油管道泄漏
设置要求:
1、工况20,600MW标准负荷下RB拒动。
2、高温再热器A侧泄漏(G182,程度40%,渐变360s)
3、A给水泵性能下降(Q155,程度20%,渐变100s,延时180S)
4、EH油管道泄漏(Q04,程度60%,渐变240S,延时480S)
评分标准:
(1)根据炉管泄漏报警,再热器出口压力下降,引风机导叶不正常的开大,引风机电流增大,高温再热器A侧出口汽温上升、管壁温度上升。
两侧偏差大,炉膛负压晃动,两侧烟温偏差增大,高温再热器A侧出口烟温下降等现象,判断为高温再热器A侧泄漏。
(分)
(2)调节烟气挡板或事故减温水,维持再热汽出口及高温再热器管壁温度正常,必要时适当降低负荷运行,同时立即派人到就地检查确认高温再热器A侧泄露情况。
申请停炉,裁判员同意按正常停炉处理,负荷降至100MW,打跳锅炉。
(分)
(3)减负荷,加强对煤、水比的控制;控制好中间点温度,维持主、再热汽温稳定,(分)
(4)通过A汽泵流量下降且与转速不对应,出口压力下降,前置泵电流下降,A小机低调门开度不正常开大等现象判断为A给水泵性能下降;(分)
(5)立即将给水控制切为手动,汇报值长,降低机组负荷;根据负荷情况,开启电泵并入系统,将A汽泵退出运行;(分)
(6)检查各项参数,命令配合人员协助调整,加强对煤、水比的控制;维持水煤比正常,控制好中间点温度,维持主、再热汽温稳定,若造成MFT本项不得分,联系检修查明A汽动给水泵性能下降原因并消除(分);
(7)检查发现EH油压力下降、就地检查油箱油位下降等现象,汇报值长,经隔离冷油器无效且经检查EH油系统各阀门及管路,确认故障点,判断EH油油供油管路泄漏;未判断准确扣分
(8)立即派人就地检查确认,联系检修补油,密切监视EH油压、油温、油箱油位,油压降低到一定程度后备用泵应连锁启动,油位低于635发低报警,油压、油位持续降低无法维持时,汇报值长申请停机。
若处理过程中造成EH油压低汽机跳闸,酌情扣30分。
(分)
(9)故障处理过程中主、再热汽温度、中间点温度、炉膛负压、氧量等不得超出正常值。
(10)逐步停止磨运行,将负荷减至150MW;切换厂用电;(分)
(11)将负荷减至100MW,无功降至零。
打跳锅炉;检查锅炉熄火,所有火检失去,所有运行的一次风机、磨煤机、油枪跳闸;燃油系统跳闸阀、减温水电动门及调门自动关闭;给泵再循环门自动开启。
(分)
(12)机侧检查转速下降,汽机主汽门、调门、再热器主汽门调门、加热器的抽汽电动门、逆止门关闭;汽机主汽管疏水门、本体疏水门、抽汽管疏水门开启;BDV事故排放阀和VV高排通风阀自动开启;发电机出口开关、励磁开关跳闸,交流油泵联启正常;疏水系统动作正常。
(10分)
(13)检查电气主开关、励磁开关跳闸,发电机三相静子电压电流到零,转子电压电流到零。
(14)停炉后,保留一台引风机运行。
(分)
(15)总结陈述故障现象,判断依据,处理要点(分)
注:
处理过程中因操作不当导致锅炉MFT动作扣50%。
停炉过程中没到100MW以下打闸停机,扣10分。
7、主机冷油器泄漏+推力轴承磨损+磨煤机B热工回路保护拒动
故障题目:
推力轴承磨损+A主机冷油器泄漏+磨煤机B热工回路保护拒动
设置要求:
1、工况20,600MW标准负荷,RB拒动。
2、A主机冷油器泄漏(Q24,程度30%,渐变120S)
3、推力轴承磨损(Q46,程度50%,延时180s,渐变300s)
4、磨煤机B热工回路保护拒动(R39)
评分标准:
1)通过检查主机润滑油压力、油箱油位下降且油系统无外漏等现象判断主机冷油器泄漏。
(稍开运行冷油器水侧放空气门,检查发现出水有油,确定该运行冷油器泄漏)(分)
2)汇报值长,立即派人就地检查油系统运行情况,联系检修处理。
(分
3)切换主机B冷油器运行。
注意开启B冷油器冷却水(分)
4)注意油压及油温变化。
(分)
5)检查各轴瓦金属温度、回油温度及回油油流是否正常。
(分)
6)检查润滑油压应恢复正常,油位不再下降。
(分)
7)严密监视轴向位移,胀差,推力瓦温度,轴承振动、回油温度等参数变化情况;(分)
8)发现主机轴向位移增大、推力瓦温度高、轴承振动、推力瓦回油温度迅速上升,立即派人就地听音、测振。
(分)
9)紧急降负荷停运部分制粉系统,调整好主再热汽温及中间点温度,超过限制视情况扣分。
(分)
10)轴向位移达1.2mm,推力瓦金属温度上升至115℃时,判断为大机推力轴承磨损。
立即在就地盘上或同时按键盘CTRL+T紧急停机;(分
11)紧急停机,启动交流启动泵(MSP)及交流润滑油泵(TOP)(5分);3、停真空泵开真空破坏门(5分);4、检查主汽门、抽汽逆止门、高排逆止门等关闭,汽轮机转速下降;(5分)5、检查发电机解列,厂用电切换正常(5分)。
6、MFT联琐动作正确,锅炉熄火,所有火检失去,所有运行的一次风机、密封风机、磨煤机、给煤机、油枪跳闸;燃油系统跳闸阀、减温水电动门及调门自动关闭(5分);(分)
12)确认旁路关闭,关闭主再热管道疏水(分)。
13)检查发现D磨煤机未联锁跳闸,立即手动紧急停运,磨煤机电流到零,出口门关闭,热风电动门关闭。
判断为D磨煤机热工保护拒动,汇报值长,联系热工处理。
14)整个停机过程中检查轴封供汽情况,如轴封断汽扣5分,低压轴封减温水应投自动。
(分)
15)隔离泄漏冷油器A,联系检修处理。
(分)
16)检查油箱油位,如油位低应及时进行补油。
(必须在DCS盘上启动补油泵,开启就地补油手动门,油箱油位应回升)。
(分)
17)关闭A冷油器冷却水进、出口门。
(分)
18)倾听机组内部声音,注意惰走时间,检查转子偏心率,做好记录,联系检修,汇报值长。
转速到0后,手动试盘,无异常后投入连续盘车,检查盘车电流正常无晃动,汽轮机内部无异常,偏心正常,投入盘车后加强对磨损轴瓦的监视。
(分)
19)总结陈述故障现象,判断依据,处理要点(分)
注:
如轴向位移达1.2mm,推力瓦金属温度上升至115℃达跳机值,未打闸扣得分50%;处理过程中因故障发现不及时而导致机组润滑油压力低、轴瓦回油温度至跳闸值,轴承温度,轴瓦振动高达到跳闸,本题扣得分50%。
主机A冷油器冷却水管堵+大机X进油管堵+X瓦轴承磨损
8、故障题目:
大机A冷油器冷却水管堵+大机1进油管堵+1瓦轴承磨损
设置要求:
1、工况20,6