QC1#岸桥吊具开闭锁限位改造汇编.docx

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QC1#岸桥吊具开闭锁限位改造汇编

 

1#岸桥吊具开闭锁限位改造

 

目录

一、小组概况1

二、小组成员情况1

三、具体内容2

1、选题理由2

2、现状调查3

3、设定活动目标4

4、要因分析6

5、制定对策7

6、实施对策9

7、效果检查10

8、巩固措施11

9、活动体会与下一步打算11

1#岸桥吊具开闭锁限位改造

—集装箱公司技术攻关QC小组

一、小组概况

集装箱公司技术攻关QC小组成立于1998年1月,小组成员2014年1月—2014年6月均参加TQC学习48小时。

自成立之日起,获得多项成果,2001年《提高集装箱叉车完好率》获山东省交通优秀质量管理小组成果一等奖;2004年被评为烟台市优秀质量管理小组;2005年获山东省交通优秀质量管理小组成果三等奖;2006年《降低燃油成本,提高经济效益》获集团公司QC成果二等奖;2007年《排除液压系统故障,降低设备故障率》获集团公司QC成果三等奖;2008年《场桥系统化改造》集团公司QC成果二等奖;2009年《场桥自动转场系统改造》集团公司QC成果二等奖;2010年,《改造岸桥小车缓冲器,提高设备安全性》、《场桥遥控系统改造》获得集团公司QC成果二等奖。

2011年《工艺流程改进、提高装箱效率》获得集团公司QC成果二等奖,《降低岸边起重机的故障停机时间》获得集团公司QC成果三等奖。

2012年《散货拆箱工艺改进》、《RTG起升钢丝绳更换工艺改进》获得集团公司QC成果二等奖,《液压翻转平台装小麦》获得集团公司QC成果三等奖。

2013年《正面吊液压系统改造》获得集团公司QC成果一等奖,《1#、2#岸桥行走系统改造》获得集团公司QC成果三等奖。

二、小组成员情况

小组名称

集装箱公司技术攻关QC小组

课题名称

1#岸桥吊具开闭锁限位改造

活动时间

2014年1月

-2014年6月

序号

姓名

性别

年龄

文化程度

小组职务

TQC学习

1

逄波

47

本科

组长

48小时

2

王官强

44

本科

副组长

48小时

3

赵起利

46

本科

组员

48小时

4

徐宝兴

32

研究生

组员

48小时

5

李燕涛

32

本科

组员

48小时

6

黄岩宝

30

本科

组员

48小时

7

张乃稼

46

大专

组员

48小时

8

邵克鑫

26

本科

组员

48小时

9

王高峰

42

大专

组员

48小时

10

于红光

26

本科

组员

48小时

三、具体内容

1、选题理由

当前,集装箱业务板块的不断扩大,加之集装箱运输可以节约成本、降低货损率、有更多的中转网点覆盖面等诸多优点,使得集装箱运输业迅猛发展,而降低船舶在港的停泊时间、提高装卸效率及设备利用率、扩大市场份额、增强港口竞争力、取得更大的经济效益,成为企业的经营目标。

今年以来,1#岸边集装箱起重机(以下简称岸桥)吊具转锁系统故障频发,多个限位感应不灵敏,导致开闭锁不到位,突发性故障较多,难以做到预防性维修保养,严重影响了作业的流畅性和效率性,大大降低了集装箱的装卸效率,浪费了大量的人力、物力、财力,不利于公司经济效率的提升,为了解决这一难题,减少故障率、提高作业效率、提升经济效益、增强港口竞争力,公司领导经研究决定成立了集装箱技术攻关QC小组,针对上述问题加以分析和解决。

2、现状调查

小组成员对目前1#岸桥故障状况进行了跟踪检查和研究,并将相关数据进行了统计,调查情况如下(如表1):

表1故障分析

故障部位

停机时间

故障原因

行走系统

累计4小时

抱闸打不开

俯仰系统

累计3小时

挂钩限位故障

起升系统

累计3小时

液压推杆不动作

通讯故障

累计5小时

通讯信号传输中断

整流器

累计2小时

整流器过热

吊具系统

累计27小时

开闭锁故障,限位感应不灵敏

1#岸桥为2000年上海港机厂生产的单箱40T岸桥,至今已经使用14年,使用年限已经过半。

由于长时间的使用,许多钢化部件磨损严重,电气系统老化严重,行走电机故障频发、内部扫堂、线圈绝缘不良,液压推杆不动作,突发性故障较多,起升俯仰机构也时有故障发生,吊具开闭锁故障频发,问题查找解决比较困难,难以做到预防性维修保养,大大降低了集装箱的装卸效率,浪费了大量的人力、物力、财力,不利于公司经济效率的提升,同时降低了港口竞争力,与公司的经营目标有差距。

经过公司跟踪调查和研究发现,1#岸桥的故障主要出现在以下几个方面:

1、行走系统。

行走系统经过一次改造,故障率明显降低,现在的主要故障体现在抱闸打不开,而导致抱闸打不开的原因大多是系统程序故障,故障率较低,解决比较方便。

2、起升系统。

起升机构的液压推杆不动作,时常导致起升没有动作,这类故障发生次数不多,每次都会顺利排除故障。

3、俯仰系统。

俯仰仰起的过程中,由于挂钩限位位置偏差,感应不到位,会导致俯仰收不到位,而发生故障,此类故障调整或更换限位,就会得到很好的解决。

4、吊具故障。

吊具开闭锁故障频发,无法做到预防性维修保养,经多次查找发现,导致吊具开闭锁故障突发的主要原因是开闭锁限位感应不到位,而且此故障发生率相对较高,维修时间加长,严重影响了作业的流畅性和效率,大大降低了集装箱的装卸效率,浪费了大量的人力、物力、财力,不利于公司经济效率的提升。

经跟踪调查和研究,吊具开闭锁故障是1#岸桥存在的主要故障,而且占有很大的比重,故障停机时间相对较长。

针对这个问题,公司领导成立了集装箱技术攻关QC小组,针对吊具开闭锁限位故障问题加以分析和改造,降低设备故障率,提高装卸效率,保证公司生产顺利进行。

3、设定活动目标

1、目标值

图1故障停机时间

对1#岸桥吊具开闭锁限位进行改造,使用新的开闭锁控制方法,选用新限位,安装配套的开闭锁油缸,并进行必要的维护保养,以降低故障发生率。

将故障停机时间由原来的27时/月降低到5时/月(如图1)。

2、目标值分析

①必要性

1#岸桥在集装箱工作了十几个年头,一直都集装箱码头的主力设备,由于长期使用,许多部件和配件都有很大程度的磨损,特别是吊具转锁系统动作频繁,震动严重,导致限位固定松动,甚至感应失败,在进行装卸作业时,吊具开闭锁故障严重影响了作业的顺利进行,问题查找解决也相对困难,延长了维修时间,大大降低了集装箱的装卸效率,浪费了大量的人力、物力、财力,不利于公司经济效率的提升,同时降低了港口竞争力。

对1#岸桥开闭锁限位进行改造后,能降低吊具故障率,减少维修时间和频率,可以提高装卸效率,从而提升公司经济效益和港口竞争力。

②可行性

公司购置新的开闭锁油缸、开闭锁限位等系统部件,与原部件尺寸一致、功能相同,改造后可以保证各机构动作安全,运行可靠,工作性能达到要求。

参考其他设备的开闭锁原理,将原来的每个油缸控制两个开锁限位两个闭锁限位,改为每个油缸控制一个开锁限位一个闭锁限位,每个限位同时控制两个转锁,同时限位不直接感应转锁,而是通过感应油缸的伸缩来判断吊具转锁的开闭,这样的改造减少了限位的数量,也就相对减少了开闭锁限位故障率,可以使吊具始终处于良好的运行状态,降低了大量了维修时间。

根据集团公司5S管理理念,小组成员都是公司中的技术骨干和业务能手,具有较强的理论基础和丰富的实践经验,通过细心地排查故障的所有可能性,制定出合理的解决方案。

因此,此次活动具有可行性。

4、要因分析

本小组对1#岸桥吊具开闭锁控制系统跟踪检查、分析、研究,找出1#岸桥吊具开闭锁故障的原因主要有以下几点:

1、开闭锁油缸故障,导致伸缩不到位,甚至有的油缸漏油严重,导致压力不足,油缸使用周期短(如图2)。

图2改造前油缸

2、限位感应不灵敏,限位损坏率高(如图3)。

图3改造前限位(型号XS130BLFAL5)

转锁发卡,转不到位,导致限位感应不到,转锁磨损严重、变形严重,甚至有的转锁出现裂纹。

5、制定对策

开闭锁机构是一个活动频繁的机构,这导致了开闭锁机构可能出现的故障比较频繁,为了保证开闭锁工作正常,针对以上主要原因,经小组成员共同探讨研究,制定了相应的措施:

1、购置新型高性能油缸,保证油缸满足使用功能,在油缸伸缩杆上焊接半圆形铁板,铁板两侧固定限位,通过油缸的伸缩来判断吊具的开闭锁动作。

图4改造使用的油缸

新购置的油缸(如图4)各方面性能良好,强度大、耐久性强,采用球墨金属、密度高、散热性和稳定性良好,密封性良好,基本不会出现渗油漏油的现象,延长了油缸的使用寿命。

2、采购新的限位(如图5),替换故障频发的限位,确保限位工作正常。

新购置的II5910限位开关,灵敏度高,抗干扰能力强,采用全密封结构,防潮、防尘性能良好,工作可靠性高。

图5采购的新限位(型号II5910)

3、对吊具4个转锁(如图6)进行更换,换成配套的产品,保证吊具开闭锁使用功能正常。

图6购置的锁头锁套(型号SRK13)

新的转锁采用合金制作,密度高,强度高,耐磨性强,抗压抗砸能力强,不容易产生裂纹,使用寿命长,保证吊具正常使用。

6、实施对策

1、设计思路:

针对1#岸桥吊具开闭锁限位故障频发,4个转锁都会出现开闭锁无动作、误动作的故障,研究小组决定对吊具开闭锁系统进行全面改造,购置全套设备和附件,进行改造。

2、实施过程:

①更换新的油缸,参照其他设备的开闭锁原理(如图7),在油缸伸缩杆上焊接半圆形铁板,铁板两侧固定限位,通过油缸的伸缩来判断吊具的开闭锁动作。

图7供参考的开闭锁限位

②将原限位位置改变(如图8),限位固定在半圆铁板的两侧,一侧控制开锁一侧控制闭锁,这样每个限位感应到铁板后,通过铁板位置来判断油缸伸缩,从而确定吊具转锁的开闭锁状态,使用方便,故障率降低。

图8改造前感应限位

改造前,每个转锁需要配备一个开锁限位一个闭锁限位;改造后的开闭锁系统(如图9),一个开锁限位一个闭锁限位就可以反馈两个转锁的状态,这样一来,每个吊具就节省了4个限位,在提高性能的同时降低了成本,也降低了吊具开闭锁的故障率。

图91#岸桥改造后开闭锁限位

7、效果检查

经过一段时间的使用观察,改造好的吊具限位系统工作性能良好,开闭锁故障率大大降低,减少了故障停机时间和维修时间(如表2),大大节省了维修的人力、物力和财力,保证了1#岸桥的装卸工作顺利进行,提高了公司的装卸效率和经济效率,达到了改造预期效果。

表2改造前后故障停机时间

改造前故障停机时间

改造后故障停机时间

27时/月

3时/月

8、巩固措施

在今后的工作中,深挖现有设备的潜在功能,对所有设备统计学习,不同设备相互对比学习,争取将更好的、更效率的、使用更方便的技术应用到设备上,同时加强参加作业人员的自身素质,做到人机配合一体化,保证生产任务的安全、高效。

9、活动体会与下一步打算

1、体会

①通过本次活动,降低了1#岸桥吊具开闭锁限位的故障率,新的工艺流程得到了充分的发展利用。

②本次活动拓宽了小组成员的知识层面、增强了小组成员的质量意识,竞争意识和创新应用精神。

2、下一步打算

本次活动,解决了1#岸桥故障率高问题,吊具开闭锁限位的改造大大降低了吊具的故障率,装卸工作顺利进行,装卸效率大大提高,提高了公司的经济效益。

小组成员将会以此次QC活动为契机,打算将遗留问题作为下一步的活动内容。

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