水泥稳定土最大干密度的合理确定.docx

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水泥稳定土最大干密度的合理确定

水泥稳定土最大干密度的合理确定

殷金侠吴军

(东盟营造工程有限公司)

摘要水泥稳定土(细粒土)的延迟时间对混合料的最大干密度和无侧限抗压强度有明显的影响。

延迟时间愈长,混合料强度和干密度的损失愈大。

所以工地控制压实度的最大干密度应该是试验室选定延迟时间时的最大干密度,而不是无延迟时间的最大干密度;工地取样制作无侧限抗压强度试件采用的干密度应是选定延迟时间后的最大干密度乘以规定的压实度后的密度。

如此,才能真正控制压实度,并能代表较为真实的无侧限抗压强度。

关键词水泥稳定土延迟时间最大干密度合理确定

1前言

靖边至王圈梁高速公路是青岛至银川国道主干线陕西境内的一段。

位于陕西省西北部,西临宁夏回族自治区,北依内蒙古自治区,南接陕西省延安地区,为毛乌素沙漠与黄土梁峁斜坡的过渡部位,沿线粘土分布较为缺乏,且土质变化频繁。

靖王路原设计路面底基层结构为水泥石灰稳定土后为加快进度变更为水泥稳定土。

我部承建的LM-1标从K65+000开始到K80+000结束。

因沿线土质复杂多变,我部经过详细的地质调查,认真的土质分析,最终选定了两个土场:

K67+700土场和K72+572土场。

土场确定后,我部进行了水泥稳定土配合比的设计工作。

在配合比设计中最难确定和最为关键的指标是最大干密度。

因为最大干密度直接影响着两个重要的质量技术指标:

七天无侧限抗压强度和现场压实度。

2水泥稳定土最大干密度的初次确定

按照JTJ057-94《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》中T0804-94和T0805-94的试验方法,对两个土场的细粒土分别进行了击实试验和无侧限抗压强度试验。

试验过程中严格按照试验规程操作,从加水泥拌和均匀到试验完毕,整个过程都在1h内完成,拌和后超过1h的试样,都予作废。

根据试验结果,确定了水泥与土的最佳比例及最大干密度和最佳含水量。

根据规范做出的试验结果见表1:

表1水泥稳定土最佳配合比的试验结果

土场

土的物理性

水泥凝结时间

水泥:

最大干密度

(g/cm3)

最佳含水量

(%)

七天无侧限抗压强度Rc0.95(Mpa)

设计

标准

Rc0.95

(Mpa)

液限

Wl

(%)

塑限

Wp

(%)

塑性

指数

Ip

初凝(min)

终凝(min)

K67+700

28.4

19.3

9.1

低液限

粉土

324

396

5:

95

1.98

12.3

2.4

≥1.5

K72+572

31.5

21.0

10.5

低液限

粘土

330

384

5:

95

2.00

11.8

2.7

3试验段检测结果的矛盾

在确定了水泥稳定土的配合比后,采用三种施工工艺方案进行了试验段的铺筑。

第一方案:

K65+180-K65+260右幅K67+700土场

采用RS425路拌机拌和两遍,后紧跟两台东方红70推土机进行稳压,稳压完毕用CAT140平地机配合水准灰点进行整平,考虑松铺厚度进行标高控制,整平完后先用2台自行式羊角碾振压4遍,后用2台18吨单钢轮压路机振压四遍(每台压路机各碾压两遍),最后用16吨胶轮压路机碾压2遍光面。

碾压成型后,立即进行覆盖养生。

从加水拌和到振压结束共耗时4h10min。

第二方案:

K65+260-K65+340右幅K67+700土场

拌和稳压后,用平地机配合水准灰点进行整平,整平后立即进行碾压,2台羊角碾后各紧跟2台18吨单钢轮压路机共振压4遍,后又用单钢轮压路机大振1遍,静压1遍,最后用胶轮压路机进行光面。

碾压结束后立即覆盖养生。

从加水拌和到振压结束共耗时3h55min。

第三方案:

K65+010-K65+100左幅K72+572土场

拌和稳压后,先用2台羊角碾振压4遍,然后用CAT140平地机配合水准灰点进行整平。

整平完毕,用2台18吨单钢轮振压4遍,再采用单钢轮前进小振后退静压一遍光面,最后用胶轮压路机进行收面。

碾压结束后立即进行覆盖养生。

从加水拌和到振压结束共耗时3h45min。

在三种方案施工过程中,根据初次确定的配合比分别进行了含水量、水泥剂量、7天无侧限抗压强度及现场压实度等技术指标的试验检测。

检测结果见表2、表3、表4、表5、表6和表7:

表2第一段现场压实度检测结果

土场

K67+700

试验段

施工段落

K65+180-K65+260

右幅

无延迟时间

1h内

最大干密度

(g/cm3)

1.98

最佳含水量(%)

12.3

桩号

K65+210

K65+230

K65+250

行车道

超车道

行车道

超车道

行车道

超车道

干密度(g/cm3)

1.737

1.747

1.742

1.738

1.733

1.745

压实度(%)

87.7

88.2

88.0

87.8

87.5

88.1

表3第二段现场压实度检测结果

土场

K67+700

试验段

施工段落

K65+260-K65+340

右幅

无延迟时间

1h内

最大干密度

(g/cm3)

1.98

最佳含水量(%)

12.3

桩号

K65+280

K65+300

K65+320

行车道

超车道

行车道

超车道

行车道

超车道

干密度(g/cm3)

1.749

1.735

1.738

1.747

1.744

1.736

压实度(%)

88.3

87.6

87.8

88.2

88.1

88.2

表4第三段现场压实度检测结果

土场

K72+572

试验段

施工段落

K65+010-K65+100

左幅

无延迟时间

1h内

最大干密度

(g/cm3)

2.00

最佳含水量(%)

11.8

桩号

K65+020

K65+040

K65+060

K65+080

行车道

超车道

行车道

超车道

行车道

超车道

行车道

超车道

干密度(g/cm3)

1.766

1.756

1.764

1.770

1.759

1.763

1.755

1.768

压实度(%)

88.3

87.8

88.2

88.5

88.0

88.2

87.8

88.4

表5第一段7天无侧限抗压强度检测结果

土场

K67+700

试验段

施工段落

K65+180-K65+260右幅

无延迟时间

1h内

最大干密度

(g/cm3)

1.98

最佳含水量(%)

12.3

抗压

强度

组数

1

2

3

4

5

6

平均值(Mpa)

标准差(Mpa)

偏差系数(%)

7天无侧限抗压强度Rc0.95(Mpa)

设计标准Rc0.95(Mpa)

第一组

2.6

3.0

2.7

3.1

2.8

2.8

2.8

0.186

6.6

2.5

≥1.5

第二组

2.5

2.9

2.6

2.8

2.8

2.5

2.7

0.172

6.4

2.4

表6第二段7天无侧限抗压强度检测结果

土场

K67+700

试验段

施工段落

K65+260-K65+340右幅

无延迟时间

1h内

最大干密度

(g/cm3)

1.98

最佳含水量(%)

12.3

抗压

强度

组数

1

2

3

4

5

6

平均值(Mpa)

标准差(Mpa)

偏差系数(%)

7天无侧限抗压强度Rc0.95(Mpa)

设计标准Rc0.95(Mpa)

第三组

2.4

2.7

2.6

2.4

2.2

2.6

2.5

0.183

7.3

2.2

≥1.5

第四组

2.5

2.5

2.4

2.6

2.8

2.6

2.6

0.137

5.3

2.4

表7第三段7天无侧限抗压强度检测结果

土场

K72+572

试验段

施工段落

K65+340-K65+440

左幅

无延迟时间

1h内

最大干密度

(g/cm3)

2.00

最佳含水量(%)

11.8

抗压

强度

组数

1

2

3

4

5

6

平均值(Mpa)

标准差(Mpa)

偏差系数(%)

7天无侧限

抗压强度Rc0.95(Mpa)

设计标准Rc0.95(Mpa)

第一组

2.9

2.9

3.2

2.8

2.7

2.8

2.9

0.172

5.9

2.6

≥1.5

第二组

2.8

2.6

2.9

3.0

2.4

2.8

2.8

0.217

7.8

2.4

通过比较,第一种施工方案,外观较好,裂缝、起皮现象较少,但时间长一些;第二种施工方案,表面效果不理想,光轮大振过多造成表面裂纹、起皮较多;第三种施工方案,从外观及压实功都比前两种方案理想,整体性好,我部最后大面积施工采用第三种方案。

但试验段三种施工工艺的压实度检测结果均不能满足要求,平均值分别为:

87.9%、88.0%、88.2%,都小于要求的95%。

而7天无侧限抗压强度Rc0.95的平均值分别为:

2.5Mpa、2.3Mpa、2.5Mpa,远远大于设计要求的1.5Mpa。

根据初次确定的配合比,一方面是现场无论压路机如何组合增加压实功都达不到规范要求的压实度,另一方面是根据最大干密度制件所得的无侧限抗压强度远远超出设计要求,所以必须对配合比试验中的步骤进行分析,使互相制约的两个技术指标

——压实度和强度达到一个平衡点,使其均能达到规范的要求,这样设计出来的配合比才是成功的。

4问题的具体分析

初次确定的水泥稳定土的配合比设计是按照JTJ057-94《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》中试验方法,在无延迟时间即1h内完成的试验,确定的最大干密度和最佳含水量。

而施工现场,从加水泥拌和到振压完毕,都是在加水泥拌和后延迟时间达到4h左右完成的。

很明显,配合比确定的是无延迟时间的状态,而施工现场则是延迟时间达到4h后的情况。

而从加水泥拌和到碾压结束的延迟时间对水泥稳定土混合料的强度和所能达到的干密度有明显的影响,所以必须通过试验确定延迟时间对水泥稳定土强度和最大干密度的影响,才能最终选定配合比中指导施工的最大干密度。

5施工中延迟时间的确定

在JTJ034-2000《公路路面基层施工技术规范》3.1.7(8)款中要求水泥稳定土采用“路拌法施工时,必须严密组织,尽可能缩短从加水拌和到碾压终了的延迟时间,此时间不应超过3~4h,并应短于水泥的终凝时间。

”3.4.10款要求“经过拌和、整形的水泥稳定土,宜在水泥初凝前并应在试验确定的延迟时间内完成碾压,达到要求的密实度。

”我部所进的缓凝水泥的初凝时间一般在5小时20分左右,终凝时间在6小时40分左右。

因此很难从表面上确定延迟时间根据多长时间来进行控制。

为了能合适地确定延迟时间,依据JTJ034-2000《公路路面基层施工技术规范》3.7.3款的规定:

在水泥稳定土施工前必须做延迟时间对混合料强度影响的试验,并通过试验确定施工过程中应控制的延迟时间。

确定延迟时间的具体做法:

5.1以初次确定的水泥与土的最佳配合比,分别做加水拌和后不同延迟时间的标准击实试验,确定不同延迟时间的最大干密度。

5.2分别做不同延迟时间的无侧限抗

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