新2FCMC系列浮选柱在柴里矿选煤厂的应用.docx
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新2FCMC系列浮选柱在柴里矿选煤厂的应用
FCMC系列浮选柱
在柴里矿选煤厂的应用与完善
一、项目背景
枣庄矿业集团柴里煤矿选煤厂是一座年入洗能力为240万吨的大型矿井选煤厂,该厂于1991年建成投产,建厂初期选煤工艺为跳汰洗煤,其煤种为优质的1/3焦煤,是炼焦配煤必备煤种,但是,随着矿井开采年限的逐步延长,资源逐步衰减,加之综放工作面机械化开采程度的提高,造成原煤破碎程度较大,原煤粒度组成中煤泥含量增多,通过对原煤粒度组成的分析,发现原煤中-0.5mm煤泥含量达到20.00-25.00%,比建厂初期原煤中-0.5mm粒度级含量多达10%~15%,原跳汰、重介选煤工艺已经不能满足对-0.5mm煤泥中精煤的回收,煤泥中约60.00%的精煤泥进入洗混煤,致使洗煤产品中精煤回收率偏低,造成了资源的浪费,使矿经济效益大幅度下降,达不到洗煤加工效益最大化。
原煤中煤泥含量的增加已经成为制约实现选煤效益最大化、造成矿经济效益下滑的瓶颈问题。
为解决这一瓶颈问题,,选煤厂组织工艺人员对原煤进行煤质分析,就现有的选煤工艺及原有的厂房空间,经过外出调研及现场论证,决定引进中国矿业大学研发的FCMC旋流微泡浮选柱两台,对原煤中-0.5mm煤泥中精煤进行回收。
二、实施过程
2008年1月将煤泥样品送至中国矿业大学进行了小筛分及分步释放实验研究;在此基础上,委托中国矿业大学对该矿煤泥的综合利用提供初步设计说明书。
同时柴里煤矿选煤厂及时成立了浮选工程攻关小组,具体分为工艺组(负责煤质分析、项目可行性分析、工艺确定)、设备管理组(负责设备选定、安装)、运行调试组(负责浮选系统的调试、浮选各项指标的调整)。
(一)煤质资料分析
1、原煤筛分实验对比表表1
粒度
建厂初期原煤煤泥小筛分(煤泥占原煤总量的12.68%)
目前原煤煤泥小筛分(煤泥占原煤总量的21.36%)
Y%
Ad%
Y%
Ad%
>0.5
19.19
11.30
2.63
9.23
0.5-0.25
13.40
12.30
4.88
10.81
0.25-0.125
8.22
13.36
9.85
11.65
0.125-0.074
10.86
13.32
6.06
12.86
0.074-0.045
40.31
13.80
7.20
10.32
<0.045
34.02
18.12
69.38
28.87
合计
100.00
14.49
100.00
23.47
2、跳汰、重介双系统煤泥筛分实验表2总灰24.32
湿筛表格
粒度
质量
产率
灰分
>0.5
6.36
3.23
9.11
0.5-0.25
6.46
3.28
11.85
0.25-0.125
20.40
10.35
12.04
0.125-0.074
12.93
6.56
13.46
0.074-0.045
11.82
6.00
11.69
<0.045
139.08
70.58
29.37
总计
197.05
100.00
24.24
分步释放实验综合结果及图1
产物
编号
产率%
灰分%
累计产率%
平均灰分%
1
37.03
4.96
37.03
4.96
2
10.48
7.2
47.51
5.46
3
4.37
9.34
51.88
5.78
4
6.86
16.17
58.74
7.00
5
13.43
30.42
72.17
11.36
6
27.83
57.48
100.00
24.19
计算入料
100.00
24.19
图1分步释放实验综合结果灰分产率曲线图
3、跳汰煤泥筛分实验表3总灰23.46
湿筛表格
粒度
质量
产率
灰分
>0.5
4.99
2.54
13.12
0.5-0.25
8.11
4.13
12.50
0.25-0.125
34.84
17.72
13.58
0.125-0.074
17.47
8.89
14.75
0.074-0.045
14.56
7.41
15.06
<0.045
116.58
59.31
30.08
总计
196.55
.00
23.52
分步释放实验综合结果及图2
产物编号
产率%
灰分%
累计产率%
平均灰分%
1
40.71
4.77
40.71
4.77
2
9.29
6.37
50
5.07
3
4.69
8.27
54.69
5.34
4
5.75
14.88
60.44
6.25
5
14.08
27.59
74.52
10.28
6
25.48
61.67
100.00
23.37
计算入料
100.00
23.37
图2分步释放实验综合结果灰分产率曲线图
4、入浮煤泥煤质资料分析
(1)根据跳汰煤泥及跳汰、重介双系统煤泥小筛分资料可看出,两种煤泥均存在轻微跑粗现象,跳汰煤泥+0.5mm粒级含量为2.54%,灰分为13.12%;跳汰、重介双系统煤泥+0.5mm粒级含量为3.23%,灰分为9.11%。
跳汰煤泥+0.25mm粒级含量为6.67%,灰分为12.74%;跳汰、重介双系统煤泥+0.25mm粒级含量为6.51%,灰分为10.49%。
由此可看出:
一是重介粗煤泥的质量明显优于跳汰粗煤泥。
二是为防止浮选尾煤跑粗,在入浮选前需对煤泥水进行浓缩分级,然后粗煤泥通过高频筛进行回收,可使综合精煤产率增加1.5%左右,回收粗煤泥的灰分在12%左右,由于粗煤泥占的比例较小,对综合精煤质量不会构成大的影响。
另外,从两种煤泥的小筛分资料可看出:
重介煤泥的粒度比跳汰煤泥明显偏细,跳汰煤泥-0.045mm粒级含量为59.31%,灰分为30.08%;跳汰、重介双系统煤泥-0.045mm粒级含量为70.58%,灰分为29.37%。
并由上看出两种煤泥粒度组成均偏细,且细粒煤泥灰分较高,均为30%左右,说明原煤中矸石泥化现象较严重,高灰细泥含量较高。
为实现好的浮选精煤质量,采用对高灰细泥选择性好、分选精度较高的旋流微泡浮选柱进行分选是非常适宜的。
(2)从两种煤泥的分步释放实验资料可看出:
两种煤泥的可浮性均较好,均可比较容易得到灰分8.0%以下的浮选精煤。
两种煤泥相比较而言,跳汰煤泥的可浮性更好,浮选精煤的回收率会更高。
当浮选精煤灰分为8.0%时,跳汰煤泥的浮选精煤回收率可达67%,跳汰、重介煤泥的浮选精煤产率仅为63%,两种煤泥浮选精煤的平均产率可达65%,可望取得较高的经济效益。
通过研究发现:
煤泥的可浮性较好,比较容易得到灰分8%以下的浮选精煤,且浮选精煤产率可达60%左右,综合利用价值较高;同时还发现:
原煤中矸石泥化现象较严重,煤泥中高灰细泥部分含量较高。
-0.045mm粒级平均含量近65%,其灰分在30%左右。
鉴于上述煤质状况,采用对高灰细泥选择性好、分选效率较高的新一代旋流微泡浮选柱进行分选是非常适宜的。
5、浮选可行性分析
1)煤泥浮选工艺是选煤工艺的重要组成部分,主要用于控制煤泥水浓度,回收煤泥中精煤。
柴里选煤厂浮选系统原建设为美国技术浮选柱,由于浮选柱控制条件无法满足,脱水设计存有“瓶颈”,一直没有正常生产。
近年来,中国矿大及其他研究所、生产厂家开发研制了新型的旋流微泡浮选柱逐步得以推广,在我矿附近恒基、蒋庄宏兴、广联(盛源集团选煤厂)均有使用,据调研效果很好。
鉴于我矿煤质与附近选煤厂购煤相近,甚至附近选煤厂原料煤直接来至柴里矿,因此,我们认为该浮选柱适用于我矿煤质条件。
另外,精煤泥脱水采用压滤机,消除了脱水“瓶颈”。
应该说,目前中国矿大生产的浮选柱技术上已经成熟,技术推广的风险很小。
2)FCMC旋流微泡浮选柱简介
FCMC系列浮选柱(最大机型已达直径4m,单台矿浆有效通过能力达450m3/h)是由中国矿业大学承担的国家“九五”科技攻关项目,获三项国家实用新型专利,目前在国际上处于技术领先水平,在全国已得到广泛推广应用。
近几年,在山西西山煤矿总公司东曲矿400万吨选煤厂、宁夏宝丰能源公司400万吨选煤厂、山西蒲县裕源煤矿120万吨选煤厂、山东曲阜裕隆集团120万吨选煤厂、山东滕州恒基洗煤运销有限公司100万吨选煤厂、山东滕州瑞达焦化有限公司100万吨选煤厂等200余家选煤厂推广应用300余台;另外山东微山霞光等10余家煤业公司还专门收购煤泥进行浮选(无洗煤),均取得了良好的效果,经济效益十分可观。
FCMC旋流微泡浮选柱工作原理:
该浮选柱的工作原理如下图所示。
它包括柱体、微泡发生器和尾矿箱三个部分。
柱体又可分为三段,即精选段、粗选段和扫选段。
柱体的顶部设有泡沫喷淋水装置和精矿收集槽。
给矿管位于柱高约2/3处,分选最终的尾矿从扫选段的底部排料口经尾矿箱排出,利用尾矿箱可以调节浮选柱内的液位,气泡发生器位于柱体外部,它是该设备实现分选的关键部件。
它利用从粗选段底部抽出的循环矿浆,用泵加压,射入微泡发生器,吸入空气并粉碎成微细气泡,随后在压力释放过程中析出大量微细活性气泡,在管内混合,倾斜喷入扫选段,形成较强的旋涡搅动,既可加速分离又可防止沉淀堵塞。
旋流微泡浮选柱工作原理图图4
含气、固、液三相的循环矿浆进入扫选段后在离心力和浮力的同时作用下,气泡和已矿化的气絮团向中心和上方运动进入粗选段,气泡与由上部给入的矿浆中的煤粒反向碰撞矿化,实现粗选。
扫选的作用是回收粗选段未及分选的精煤颗粒,以提高精煤回收率。
气泡在柱内上升矿化并不断受到清洗,清除夹带的高灰物,上部较厚的泡沫层以及喷淋水的作用,使精矿品位大大提高。
FCMC旋流微泡浮选柱主要特点:
1.浮选原理和重选原理(旋流力场)相配合,提高了分选效率;
2.单位容积处理能力大,工艺指标先进。
由于浮选柱集浮选和重
选于一体,在一个柱体内能完成粗选、精选和扫选作用,所以高灰细泥对精煤的污染小,精煤的灰分低,回收率高,完全适用于小于0.5mm的煤泥浮选,尤其适合于灰分高、粒度特细(〈0.045mm〉的难选煤泥浮选;
3.体外配置的射流自吸式节能微泡发生器,充气量大,气泡质量
好,不堵塞,易调节,工作稳定,易维护和更换;
4.柱体结构吸收充填式浮选柱精选的优点,克服了其在生产中存
在的易堵塞的缺点,同时采用两段式设计,提高对物料分选精度的同时,降低了柱体高度;
5.采用合理的柱内结构,可随时开、停机,而无须空,物料不发
生沉积堵塞;
6.动力消耗小,节能明显(比相同处理能力的常规浮选机节能
1/3);
7.能使用普通浮选药剂,用量也基本相同。
主要技术指标与性能
FCMC系列旋流微泡浮选柱主要技术特征表4
型号
FCMC-
1500
FCMC-
2000
FCMC-
2500
FCMC-
3000
FCMC-
3500
FCMC-
4000
柱体直径mm
1500
2000
2500
3000
3000
4000
柱体高度mm
5800
5800
5800
5800
6300
6800
入料粒度mm
-0.5
-0.5
-0.5
-0.5
-0.5
-0.5
入料浓度,g/L
60~90
60~90
60~90
60~90
60~90
60~90
处理能力:
矿浆m3/h
60~100
100~140
140~180
180~250
250~300
350~450
干量t/h
4~6
6~10
10~15
12~18
15~25
25~35
微泡发生器工作压力,MPa
0.16~0.20
0.16~0.20
0.16~0.20
0.16~0.20
0.16~0.20
0.16~0.20
微泡发生器
个数,个
4
6
10
12
16
24
配套电机
功率,kW
37
45
55
75
110
160
现场浮选柱图片图5
图片1
(二)工艺确定
根据柴里选煤厂的生产实际,工艺组进行现场工艺确定,即从原捞坑溢流槽底部开口,用带阀门管道将原捞坑溢流引至浮选入料缓冲桶(可用2台原浮选柱代替),原溢流槽系统保持不变,不浮选时将阀门关闭,煤泥水仍走原系统;浮选开启时,将阀门打开,把煤泥水引入缓冲桶,然后用渣浆泵打至原分级浓缩旋流器进行分级浓缩(需对原分级浓缩旋流器底流口进行调整,使分级粒度控制在0.25~0.30mm左右),分级旋流器底流用四台GPS1631高频筛进行脱水,筛上物直接入综精皮带;高频筛筛下水用泵打至分级旋流器溢流槽(或不入浮,直接经原捞坑溢流槽流至原30米浓缩机);分级旋流器溢流自流至浮选车间新增2台KY-3.0型矿浆预处理器,加药搅拌后自流至二台FCMC-4000型旋流微泡浮选柱、二台FCMC-3500型旋流微泡浮选柱进行分选;浮选精煤自流至原精煤浆桶,通过新增压滤机入料泵打至新增2台300m2隔膜快开压滤机进行脱水,脱水后的浮选精煤经刮板运输机转载至综合精煤皮带;压滤机滤液自流回循环水池,浮选尾煤自流至原45m浓缩机。
若无高压风源,需增加压风系统给快开压滤机供风,具体工艺流程图如下:
柴里选煤厂浮选系统工艺流程图图6
稀释水
三、浮选生产系统调试运行及现场的改进
(一)运行调试
1、08年8月中旬,浮选工程正是进入调试运行阶段,选煤厂专门成立了以厂长、党总支书记为组长的浮选生产领导小组,以下属车间、工程技术人员为成员的工作小组,工作小组主要职责全过程监督浮选系统的运行,分成两个组跟班盯现场,做到生产系统的正常,并在每天的厂早会对浮选系统运行情况进行通报,重点是抓好现场的隐患治理,在确保正常生产的同时尽可能保证浮选精煤的质量,力争多选、精选,为我矿多创经济效益。
浮选柱在现场的应用图7
2、全面进行浮选系统运行,集中反映出现场工艺、设备等诸多方面存在的问题,集中进行汇总,统一进行整改。
3、根据精矿、尾矿质量的反应情况,不断探讨、摸索浮选起泡剂、捕收剂的用量及搭配使用情况。
经过近两个月的不断实验与摸索,最终确定浮选精煤所用起泡剂与捕收剂的药剂使用量分别约为0.9kg/t、0.6kg/t,配比约为3:
2,根据浮选入料浓度、入料灰分及调浆液的使用情况制定了详细的药剂使用制度。
4、逐步稳定浮选精矿、尾矿的质量,经过不断调整,最终将浮选精矿配1号精煤灰分控制在9.00%以下,配2号精煤灰分控制在10.50%以下,尾矿在1号精煤时控制在30.00%以上,洗2号精煤时
控制在40.00%以上。
控制在40%以上。
浮选溢流槽图8
(二)现场改进
随着浮选系统的正常运行,在生产运行中暴露出各种问题,厂及时成立了浮选工程改造完善攻关小组,对现场进行了一系列的改造完善,具体改造完善如下:
1、浮选精煤成团
浮选精煤水分相对较大,加之煤炭粒度均是小于0.5mm以下的细粒精煤,因此浮选精煤成团现象比较明显。
同时成团煤泥在装仓后,成团的精煤泥堵在精煤仓的仓口,给火车装仓也带来很大的麻烦,造成漏斗堵塞,严重影响生产,同时易造成精煤采样不均匀,从而一定程度上会影响外运精煤质量,需进行改造。
选煤厂根据现场的实际情况,做了一些现场的改进。
(1)调整药剂制度:
对起泡剂、捕收剂用量配比反复进行实验,
在保住质量的前提下,确保精矿中的粗颗粒精煤全部浮出,提升压滤
机产品(浮选精矿)的松散度。
生产中,根据如料浓度、如料灰分、
精矿灰分、尾矿灰分等各项指标对两种药剂使用情况反复进行摸索、试验。
生产初期两种药剂量使用过大,浮选产量较高,精矿高灰细泥较多,基本无粗颗粒精煤,压滤机产品成团严重,同时精矿灰分最高达到16%,而尾矿灰分最低仅达到20%,与设计精矿灰分9%,尾矿灰分40%相差深远。
此后,采取合理搭配药剂量,减少如料量的方法进行生产。
即起泡剂:
捕收剂为3:
2,通过试验摸索,将起泡剂每分钟控制在0.6千克,捕收剂控制在每分钟控制在0.4千克;将如料量控制在如料浓度为50-100g/L,最终精矿粗颗粒精煤比重较大,产品松散度明细提高,且灰分控制在9%以下,尾矿灰分达到40%以上,且粗颗粒精煤的增加,压滤机的入料浓度显著提高,生产速度提升,产量显著增加,效果较好。
(2)进一步提高压滤机入料颗粒,在浮选入料始端自制符合入浮粒度的截流筛,将高频脱水筛筛上粗颗粒精煤进入压滤机,从而进一步提升压滤机产品(浮选精矿)的松散度。
浮选如料颗粒要求控制在0.5mm以下,而洗煤过程中易出现筛子、斗子跑粗现象,造成超大颗粒煤块进入浮选系统,针对此问题,自制截流筛,筛孔控制在0.6mm以下,大大降低了粗颗粒进入浮选系统的几率,确保了浮选的正常运行。
同时将在弧形筛西侧引进带翻板的下料漏斗,使筛上粗颗粒精煤不进入精煤皮带,而进入精矿罐,最终进入压滤机,进一步提高了压滤机产品的松散度。
图片9交叉式翻板漏斗(自制)
(3)在压滤机产品(浮选精矿)下料端,自制、安装破碎装置,
最终确保浮选精矿产品掺入精煤后不成团、不影响装车,确保外运精煤质量。
针对浮选最终产品成团现象,自制破碎机对产品破碎。
即引进直径200mm圆柱,经小厂加工安装轴承,圆柱面上均匀焊接长450mm三角钢板,起到切割作用,安装电机,由三根皮带连接,整体安装在精煤产品卸料下方,运行中对物料进行破碎。
生产实际表明:
改造后,选精矿松散度大幅度提升,杜绝了堵漏斗、压刮板等事故的发生,大大降低了员工的劳动强度,确保了外运精煤的稳定性,有效提高了工作效率,社会效益显最终确保了浮选精矿产品掺入精煤后不成团、不影响装车,确保外运精煤质量。
图片10破碎机安装处
2、入料煤泥浓度降低改造
按照浮选工程初步设计要求,我厂安装设计的浮选柱生产工艺要求的入料浓度在80~100g/l,而目前我厂入料浓度在160g/l左右,远超出了设计入料浓度要求,浮选柱分选效果明显变差,浮选精煤灰分高且浮选尾煤泥灰分低,浮选精煤的掺入还有可能会给外运精煤带来不可估量的影响,这不是我们所要的目的。
那么要降低入料浓度,势必对入料进行稀释。
为了保证生产的浮选精煤质量,不影响到外运精煤的产品质量,选煤厂先是强行开生活清水泵,提供大量的清水与浮选入料煤泥进行稀释,这样一来又造成煤泥水系统的水量膨胀,煤泥水系统管理负荷加大,就是责任心很强的员工操作泵房,仍不可避免煤泥水外流,同时不能满足浮选系统大量用水的需要,利用洗煤系统的循环清水添加到浮选入料煤泥中稀释是长久之计,可以达到降低浓度的目的,从根本上解决浮选调浆水供应不足的问题。
柴里煤矿选煤厂浮选工艺小组成员,将厂原有的备用φ24m浓缩池重新启用,将φ24与φ45浓缩机溢流(浓度接近于零)用8”管路连接,利用现场地势条件自动为φ24m浓缩池自动供水,利用原有废弃不用的615泵直接将打入到浮选系统去,作为稀释水,并在进入预处理器前增加一道阀门用于控制水量大小,以控制浮选入料浓度在设计要求范围之内。
改造后,即满足了浮选系统调浆水的需要,又稳定了洗水平衡,实现了洗水的闭路循环。
图11φ24m浓缩池作为调浆水
3、精矿槽喷水装置改造
引进50mm钢管4根(每根6m),50mm阀门2各,25mm阀门2个,50mm接骨2个,50mm三通1个,50mm弯头2个,进行现场管路搭接。
将50mm钢管用接骨进行一次连接,中间管路由三通进行连接,管路两侧安装弯头,由阀门控制,并接好两道喷头,整体连接好后,移至精矿槽西侧上沿进行固定。
在中间三通处搭接管路至调浆水管路沟通,由50mm阀门控制。
当调浆水开启时打开控制阀门,精矿槽西侧的管路喷头将喷出清水,进行精矿物料冲刷,使得物料顺畅流动。
图5精矿槽喷水装置改造(自作)
4、引进FX500-TU旋流器组4台,代替了旧24台老式浮选旋流器组,稳定入料。
图12旋流器改造前图13旋流器改造后
四、效果评价
具体统计了近8个月浮选指标情况,即2009年7月至2010年2浮选各项小指标平均数据如下:
表5
时间
入料浓度平均(g/l)
入料灰分
平均(%)
精矿灰分
平均(%)
尾矿灰分
平均(%)
2009.7
125.23
29.92
10.66
34.37
2009.8
100.63
28.63
10.45
29.77
2009.9
98.65
28.26
9.68
30.25
2009.10
86.35
27.56
9.12
35.68
2009.11
88.58
27.96
8.87
43.56
2009.12
98.67
26.54
7.98
67.54
2010.1
65.89
28.45
8.28
61.89
2010.2
70.12
25.81
8.56
58.47
图14精矿、尾矿走势曲线
通过表5可以看出,该浮选系统通过运行、调试后,浮选精矿基本能够稳定在9.00%以下,尾矿灰分基本能够调整到40.00%以上,完全符合该浮选柱设定参数,且产品质量逐渐趋于稳定,效果较好。
通过图14可以看出,该浮选系统通过运行、调试后,浮选精矿灰分逐渐趋于下降趋势,浮选尾矿逐渐趋于上升趋势,两种产品逐渐稳定。
通过运行检测,该厂浮选系统目前能够处理系统煤泥30.00%左右,浮选精煤抽出率已达到65.00%以上,整体而言运行效果较好。
五、效益分析
1、浮选精煤产率计算:
入浮煤泥灰分平均25%,浮选精煤灰分平均8.5%,浮选尾煤灰分平均50%计算,根据两产品灰分平衡法:
100%×煤泥灰分=γJ×精煤灰分+(100%-γJ)×尾煤灰分
尾煤灰分-煤泥灰分
则浮选精煤产率γJ=----------------------------×100%
尾煤灰分-精煤灰分
50%-25%
=------------------×100%=60.24%
50%-8.5%
通过入浮煤泥的分步释放实验结果知,两种煤泥浮选精煤平均产率大于60%,与理论计算结果相吻合。
2、入浮吨煤泥加工费为39.93元/吨,其中:
1)电耗:
1495.5Kw.h×0.75÷34.68t/h×0.43元/度=13.91元/吨。
2)药剂消耗:
按1.5Kg/t浮选精煤计算,浮选药剂目前市场价格为6900元/吨左右,则浮选药剂消耗为1.5Kg/t×6.90元/Kg=10.35元/吨。
3)工资:
每班定员18人,人均月工资80元/天,则吨煤工资:
18人×80元/天÷34.68t/h÷8小时/天=5.19元/吨。
4)折旧:
折旧期10年,年折旧742万元÷10年=74.2万元/年;按年工作330天,日工作10小时计算,吨煤折旧:
742000元÷330天÷10小时/天÷34.68吨/小时=6.48元/吨。
5)维修:
因浮选柱本身无运动部件,维护工作量较小,主要维护工作量在配套水泵等,维修费用按4.0元/吨计算。
加工费用元/吨
电耗
药剂消耗
工资
设备折旧
维修费用
合计
13.91
10.35
5.19
6.48
4.0
39.93
成本构成中,由于国内钢材和洗选设备