提高空冷管道加固筋与管道组对一次合格率乌苏项目部.docx

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提高空冷管道加固筋与管道组对一次合格率乌苏项目部.docx

提高空冷管道加固筋与管道组对一次合格率乌苏项目部

 

提高空冷管道加固筋与管道组对一次合格率

 

中电投电力工程有限公司乌苏项目部

“天山”QC小组

发布人:

王海玉

2011年二月二十一日

目录

一、课题背景3

二、小组简介3

三、选题理由4

四、现状调查4

五、确定目标5

六、原因分析6

七、要因确认7

八、制定对策8

九、对策实施8

十、效果检查9

十一、经济效益11

十二、无形效益12

十三、巩固措施与打算12

十四、QC小组活动总结12

一、

课题背景

中电投集团公司把新疆列为中电投六大产业集群之一,新疆能源公司把乌苏项目工程确定为“一号工程”,中电投电力工程有限公司乌苏项目部承担着新疆“一号工程”的“建设管理+监理”任务。

能否把工程建设好,不仅涉及到集团公司、新疆能源公司在新疆的战略发展,还关系到我们公司在新疆长远发展。

我们肩负的使命光荣,责任重大,建设优质、高效的乌苏热电工程是我们的责任。

乌苏热电工程是空冷机组,与常规湿式冷却技术相比,空冷技术最大的优点是节水与环保。

小组的本次活动就是围绕节约空冷系统管道板材、保证管道加工配制质量而展开。

二、小组简介

小组名称

中电投电力工程有限公司乌苏项目部“天山”QC小组

成立时间

2010.04

课题名称

提高空冷管道加固筋与管道组对一次合格率

注册时间

2010.05

小组格言

立足现场实际攻克技术难题

注册号

GCGS-WUQC-001-2010

活动时间

2010.04.10—2010.05.30共活动6次

小组类型

现场型

使用工具

调查表、排列图、因果图、对策表、系统图

TQM教育时间

120小时

序号

组内职务

姓名

性别

职称

小组分工

职务

1

组长

范良

高级

总策划

总监理工程师

2

副组长

王海玉

初级

组织、协调

质量专责

3

副组长

林建

初级

方案策划

汽机专业监理

4

组员

王建军

技师

质量监督检查

现场汽机主任

5

组员

桑荣利

技师

数据整理

现场质检员

6

组员

朱继安

技师

数据整理

现场技术员

7

组员

刘全营

气割工

方案实施

金属焊接气割工

8

组员

马新旺

气割工

方案实施

金属焊接气割工

9

组员

关伟峰

焊工

方案实施

焊工

三、选题理由

合同要求:

该工程质量目标是创天山奖、创电力优质工程奖,质量要求极高。

本工程特点:

本工程空冷管道加固筋板材切割工作量大,施工难度很大。

现状调查:

采用手工切割加固筋圆弧度及平整度偏差大,在加固筋与管道组对时焊缝间隙过大,达不到焊接工艺质量要求。

选定课题:

提高工艺质量、提高空冷管道加固筋与管道组对验收合格率、降低施工难度、缩短施工工期、减少人力物力、节约材料。

四、现状调查

2010年4月初,组织十名气割工进行了空冷管道加固筋的切割作业,管道的加固筋都带有弧度。

用直轨道火焰自动切割机械只能进行直线切割作业,对带有弧度的加固筋无法进行作业。

在这种情况下只能进行手工切割,共切割82只。

由林建组织小组人员依次全部进行了检查。

经对加固筋与管道焊缝边缘距离缺陷进行统计,83只加固筋有8只不合格(一次合格率为90.3%),加固筋与管道焊缝边缘距离的缺陷共计30点,按照缺陷性质统计结果如表1。

表1加固筋与焊缝边缘距离的缺陷统计表

序号

缺陷性质

频数(点)

频数%

累计频数

累计频率

1

加固筋加工尺寸偏差

16

53.34

16

53.34

2

圆形管道椭圆度

7

23.33

23

76.67

3

圆形管道外径周长偏差

4

13.33

27

90

4

加固筋平面度偏差

3

10

30

100

合计

30

制表:

王海玉时间:

2010年2月21日

我们对统计表中的缺陷频数进行了排列,形成排列图,如图1所示。

从排列图中我们可以看出,加固筋加工尺寸偏差缺陷占全部缺陷的53.34%,是我们小组本次课题所要解决的主要问题。

小组成员就产生加工缺陷的原因,组织小组成员多次召开了活动,进行了评判和确诊,分析了产生的机理。

图1加固筋与管道焊缝边缘距离的缺陷排列图

制图:

王海玉时间:

2010年2月21日

五、确定目标

目标1:

使空冷管道加固筋加工尺寸偏差符合规范要求,外型工艺美观、流畅。

目标2:

提高加固筋与管道焊缝边缘距离一次合格率98%以上,提高工作效率,降低成本。

图2加固筋与管道焊缝边缘距离一次合格率

制图:

王海玉时间:

2010年2月21日

目标可行性分析

六、

原因分析

“天山”QC小组针对从排列图中得出的主要问题,于2010年4月进行了多次讨论,采用头脑风暴法广泛收集现场工人、班组、质检员及各级专家的意见,对加工偏差产生的原因进行了分析,绘制了“产生加固筋加工质量缺陷因果图”(图3),列出了7条末端原因。

图3产生加固筋加工质量缺陷因果图

制图:

王海玉时间:

2010年2月21日

七、要因确认

表2要因确认表

序号

末端原因

调查方式

验证情况

验证人

结论

1

气割工操作技术不熟练

调查确认

部分气割工接触热切割少,气割工对其切割性能掌握不多,操作熟练程度不过关,因此,切割操作过程中有一定的难度。

林建

王建军

要因

2

设备陈旧

调查确认

在本工程中为了切割施工的需要,新购置了一批新割具。

从而有效地保证了切割质量。

林建

王建军

非要因

3

板材质量差

现场调查

本工程采购的是新疆八一钢铁公司生产的板材材料,每种板材材料都有质量证明书。

因此,钢材质量符合要求。

桑荣利

师海伟

非要因

4

乙炔质量差

现场调查

每一批气体都要求附有相关部门的质量合格证明书,每一瓶气体在切割使用前都进行现场实验,没有异常时才应用到正式切割当中,确保了所用气体的质量。

林建

王建军桑荣利

师海伟

非要因

5

切割方法不正确

现场调查

加固筋板材切割过程中,手工操作精确度低,容易偏离方向,因此,很容易形成内凹缺陷。

林建

王建军

要因

6

下料放样不符合要求

现场调查

下料放样的技术员朱继安经验很丰富,在下料放样时并安排质检人员桑荣利进行现场监督,保证了下料放样质量。

林建

王建军桑荣利

非要因

7

切割位置困难

现场调查

场地宽敞、环境适宜,因此,不存在切割位置困难的现象。

林建

王建军

非要因

制图:

王海玉时间:

2010年2月21日

通过要因确认我们得出结论:

1.气割工操作技术不熟练;

2.切割方法不正确;

是产生加固筋板材加工质量缺陷的主要原因。

八、制定对策

表3制定对策表

序号

要因

对策

目标

具体措施

实施人

检查人

完成时间

1

气割工技术不熟练

切割前,小组模拟现场位置对气割工进行五天的专项上岗培训

保证每个气割工熟练掌握金属切割操作技术

、模拟练习前,小组技术人员编写了《加固筋加工作业指导书》,并通过相关部门的审批。

2、切割前对气割工进行全面的切割工艺交底,强调切割工艺纪律和具体操作要领。

3、上岗前对作业人员进行实际操作考试,合格后方可切割。

王建军

桑荣利

王海玉

4月10日

4月20日

3

切割方法不正确

研制出环形轨道切割机械

使加固筋板材的加工尺寸偏差符合规范要求,外型工艺美观、流畅

1、指派专人制作,利用现有切割机械进行设计改造,制作样品轨道,试用。

2、再稍作改造,适用后直接使用。

3、进行技术交底,讲清楚辅助工具的使用操作要点。

王建军

桑荣利

师海伟刘全营马新旺

林建

4月10日

4月20日

制表:

王海玉时间:

2010年2月21日

九、对策实施

对策表中的措施,每项措施由专人负责,要求在规定的时间内完成,由QC小组组长负责指挥和监督,真正把每一项措施落实到实处。

实施一:

针对气割工技术不熟练

4月13日小组技术员朱继安完成了《加固筋加工作业指导书》的编写,并在4月16日对全体参与加固筋加工的10名气割工进行了技术交底,强调了切割工艺纪律和具体操作要领。

结论:

通过现场的理论和实际的培训,小组成员对钢材切割实际操作技能水平都有了很大的进步。

10名气割工全部考试合格上岗。

实施二:

切割方法不正确

我们小组成员对原有机械进行性能分析,根据分析结果制定弧形轨道设计制作方案。

根据设计制作方案制造出弧形火焰自动切割机,并对操作人员进行技术交底。

结论:

自行制作弧度火焰自动切割机较为理想,切割加固筋的质量工艺有显著提高。

一十、效果检查

切割后外观检查

自行制作弧度火焰自动切割机切割加固筋加工尺寸偏差小,加固筋与管道焊缝距离偏差符合规范要求,组对后外型工艺美观、流畅。

达到了本次QC活动的第一个预期目标。

表4效果对比表

时间

加工数

检验数

合格数

合格率(%)

不合格数

不合格率(%)

实施前

83

83

75

90.3

8

9.7

实施后

4258

4258

4177

98.1

81

1.9

制表:

王海玉时间:

2010年2月21日

从表4中可以看出,实施对策后组对加工质量一次合格率为98.1%,比实施前提高了7.8个百分点,小组完成了指标,达到了本次QC活动的第二个预期目标。

图4加工质量一次合格率

制图:

王海玉时间:

2010年2月21日

一十一、经济效益

1、钢板(δ=14mm)节约工日:

921×(20+6-1.5-1)÷60÷8=47(工日)

钢板(δ=14mm)节约砂轮片:

921÷1.5-921÷12=537(片)

钢板(δ=25mm)节约工日:

272×(30+10-15-3)÷60÷8=12.5(工日)

钢板(δ=25mm)节约砂轮片:

272÷0.5-272÷6=499(片)

2、共节约工日:

47+12.5=59.5(工日)共节约砂轮片:

537+499=1036(片)

3、以当前市场采购价及人工计算:

节约人工59.5天×100元×3人=17850元。

节约φ100型磨光片:

1036片×1.2元=1243.2元。

两项合计节约:

17850+1243.2=19093.2元

钢板加工耗时统计表

序号

规格型号

数量(件)

切割类别

切割耗时/件(分钟)

打磨耗时/件(分钟)

砂轮片打磨数/片(件)

1

1500mm×120mm×14mm

921

人工

20

1.5

1.5

机械

6

1

12

2

2000mm×200mm×25mm

272

人工

30

15

0.5

机械

10

3

6

制表:

王海玉时间:

2010年2月21日

一十二、无形效益

通过开展TQM活动,提高了团队的战斗力和解决问题的能力,增强了创优意识,活动前后自我评价情况。

自我评价表表6

序号

评价项目

自我评价

活动前

活动后

1

创优意识

4分

5分

2

技术水平

3分

5分

3

解决问题的信心

4分

5分

4

个人能力

3分

4分

5

团队精神

3分

4分

注:

5分为满分

制表图:

王海玉时间:

2010年2月21日

一十三、巩固措施与打算

通过开展活动,QC小组掌握了空冷管道加固筋加工的施工工艺,并编制了《加固筋加工作业指导书》,可以相信在以后的类似工程施工中,能起到很好的指导作用。

通过本次QC小组活动解决了空冷管道加固筋加工质量缺陷问题,管道加工配制质量达到并超过了既定目标。

在科学技术不断发展的今天,今后工程中还会出现更多更新的问题等待我们QC小组去解决。

我们QC小组下一个课题为“提高空冷管道真空严密性”。

一十四、QC小组活动总结

1、专业技术:

施工人员养成了良好的质量意识,形成的加固筋加工技术在全项目进行推广。

同时培养了一批质量管理人才和有经验的技术工人。

2、管理技术:

小组成员遵循PDCA循环的科学方法,按照QC小组活动程序开展活动,在决策过程中,以事实为依据,用数据说话,并恰当运用TQM工具,依靠集体智慧实现了活动目标,在社会上树立了中电投良好形象。

3、综合素质:

通过QC小组活动,提高了施工质量,锻炼了小组成员的创新能力和分析、解决问题能力,同时极大地提高了全体成员的创造热情和质量意识,掌握了运用TQM活动解决问题的方法,增强了进取意识和团队合作精神。

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