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QC

一、工程概况

本工程为太原市第四十八中学综合教学楼工程,屋顶结构为曲面网架结构,投影面积703.50㎡,网架厚度为变厚,网格型式为正放四角锥,节点为空心球,支承方式为下弦周边柱点支承。

排水方式为结构找坡排水槽,本工程设防裂度为8度,本地区基本风压0.40KN/㎡,使用年限50年,结构安全等级为二级,节点竖向最大计算位移157.2mm。

针对钢结构网架施工特点,我们QC小组进行了调查活动,解决了施工过程中各项技术问题,提高了网架的施工质量。

 

1、小组概况

 

2、小组成员

小组成员概况表

序号

组内职务

姓名

性别

学历

职称

助工

工程师

助工

职务

助工

操作经验丰富

技术员

1

组长

本科

工程师

项目经理

2

副组长

本科

高级工程师

技术负责人

3

组员

本科

助工

技术科长

4

组员

本科

工程师

计划科长

5

组员

本科

工程师

物资科长

6

组员

本科

助工

质检员

7

组员

中专

助工

质检员

8

组员

中专

助工

安全员

9

组员

中专

助工

资料员

10

组员

本科

助工

财务员

11

组员

高中

操作经验丰富

高级焊工

12

组员

技校

操作经验丰富

高级钳工

3、活动计划

小组活动计划表

时间(月)

内容

4

5

6

7

8

9

10

11

12

现状调查

活动目标

要因确认

制定对策

组织实施

效果检查

巩固措施

遗留问题

下步打算

巩固期

制表人:

制表日期:

2009年5月8日

 

 

(一)计划阶段(P1阶段)

1、现状调查

为了能够保证钢结构网架屋面质量得到有效控制,小组成员对多个在建工程进行了参观学习,听取了有关施工单位的介绍,收集了相关数据,并对数据进行统计、归类和分析,详见下表。

质量缺陷项目统计表

工程名称

项目

工地一

工地二

工地三

累计

点数

频率

(%)

累计频率

(%)

气孔、加渣

13

13

11

37

30.8

30.8

涂层厚度

10

7

7

24

20

50.8

咬肉、未焊透

2

4

5

11

9.2

60

半球皱褶、裂纹

5

3

3

11

9.2

69.2

裂纹、焊瘤

2

4

3

9

7.5

76.7

针眼、气泡

1

3

1

9

4.2

80.9

皱皮、流坠

2

5

1

8

6.6

87.5

放样、号料偏差

3

1

2

6

5

92.5

其他

4

3

2

5

7.5

100

合计

42

43

35

120

100

调查人

制表人:

尹茂周、方芳制表日期:

2009年6月18日

从排列图中可以看出钢结构网架施工中存在的主要问题是焊接气孔、夹渣和涂装涂层不均匀

根据上述缺陷统计表的数据画出排列图:

制图人:

制图日期:

2009年7月8日

2、确定目标值及可行性论证

(1)、确定目标值

活动目标值(气孔夹渣、涂层厚度不合格率)

 

制图人:

尹茂周制图日期:

2009年6月18日

制表人:

制表日期:

2009年7月29日

(2)、可行性论证

①、本工程是百校重点工程,处领导及项目经理的重视为目标的实现提供了有力的保障。

②、提高钢结构网架质量是工程创优的前提。

③、组织专业的网架施工队伍,编制详细的施工方案、技术交底,小组成员团结合作、严抓共管,全过程跟踪检查,实行严格的奖罚制度,是实现目标的基本保障。

④、小组成员通过调查、分析和全面论证,上述质量缺陷可以降低到10%,小组目标完全可以实现。

3、原因分析

我们对上述的主要问题进行原因分析,并绘制了因果分析图

焊接质量问题因果分析图

制图人:

制图日期:

2009年8月8日

涂装质量问题因果分析图

制图人:

制图日期:

2009年8月18日

4、要因确认

针对因果图中末端因素,QC小组成员分头进行了调查和验证,得出下表:

要因确认表

末端因素

确认方法

因素分析要因

备注

1

交底不透彻

调查分析

交底简单、抽象,质量要求未对操作人员交代清楚调

非要因

2

缺少培训

调查分析

现场操作工人均已经过培训

非要因

3

操作者

质量意识淡薄

现场调查

质量意识淡薄,存在马虎了事心理,直接影响工程质量

非要因

4

质检员

检查不力

调查分析

质检员检查不严、不到位,不能及时、全面地发现质量问题

非要因

5

涂层厚度不均匀

调查分析

工作环境温度过低,造成涂料流动性能差;涂刷工具选用不当;一次涂刷过厚或未浓涂均匀

要因

6

焊缝有气孔、夹渣

调查分析

焊机电流不稳定、焊条焊芯锈蚀有等

要因

7

咬肉、未焊透、裂纹、焊瘤等现象

调查分析

钢管未除锈、有油污、焊条不合格、电流控制不稳定等

非要因

8

涂装有皱皮、流坠、针眼、气泡

调查分析

涂刷顺序、走向不当,焊接速度过快,有油污、灰尘、泥沙等污垢以及焊渣、焊疤水毛刺等

非要因

9

下料尺寸偏差较大

现场调查

配合尺寸多、下料尺寸精度难以控制

非要因

10

冬期施工、工期紧

调查分析

本工程虽然是冬期施工且工期较短,但只要合理安排、措施得当,对工程质量不会造成较大影响

非要因

制表人:

制表日期:

2009年9月8日

5、制定对策

针对“要因确认表”中的主要原因,小组成员共同研究讨论制定了相应的对策措施。

对策表

序号

因素

现状

目标

对策

措施

落实

部门

责任人

1

交底不

透彻

施工员仅向班长交底,班长未向操作工人交底

交底

透彻

现场交底

向班组全体操作人员进行详细的现场操作交底

项目部施工组

刘建生

尹茂周

2

操作者质量意识淡薄

重进度

轻质量

增强质量意识

质量意识

教育,实行考核

操作前进行质量意识教育,执行奖罚制度

项目部

杨禄

3

质检员检查不力

检查不严、不到位,马虎了事

增强检查力度,跟踪检查

责任到人,实行考核

责任到人,执行奖罚制度

项目部

尹茂周

4

涂料不合格、工人操作不认真

涂层颜色不均匀,表面颜色深浅不一

涂刷

均匀

跟踪检查,实行考核

全过程跟踪检查,执行奖罚制度

质检组

施工组

丁磊

潘涛

5

焊机电流不稳定、焊条焊芯锈蚀

焊缝中有有气孔、夹渣

消除气孔、夹渣

全过程跟踪检查

全过程跟踪检查,控制焊条合格率

质检组

丁磊

6

电流过大、焊条强度过高、焊接受热不均匀

焊缝有咬肉、未焊透、裂纹、焊瘤等现象

消除焊缝有咬肉、未焊透、裂纹、焊瘤等现象

全过程跟踪检查

全过程跟踪检查,执行奖罚制度

质检组

施工组

尹茂周

刘建生

7

涂装顺序、时间不正确、涂装前没有清除焊渣

涂装有皱皮、流坠、针眼、气泡

消除皱皮、流坠、针眼、气泡

跟踪检查,确保质量

规范涂装顺序、时间,清除焊渣后再次涂装

质检组

施工组

尹茂周

刘建生

制表人:

制表日期:

2009年10月1日

(二)组织实施(D1阶段)

实施一:

由杨禄完善项目质量计划,编写详细的、操作指导性强的钢结构施工方案和技术交底,并向班组全体操作人员进行详细的现场操作交底。

同时选出几个操作技能较好的师傅,在现场示范引导,由付卫国、丁磊负责检查监督实施。

实施二:

施工前由尹茂周对操作者进行质量意识教育,制定详细的钢结构网架质量管理细则,在细则中明确规定各项考核和奖罚制度,并由付卫国、丁磊负责严格执行。

实施三:

在钢结构网架质量管理细则附带针对质检员的考核和奖罚规定,并和质检员签定“钢结构网架质量奖罚责任书”。

如发现质检员未能及时检查出质量问题或检查不严格时,由杨禄负责按照管理细则对质检员进行处罚;若工程结束,未发现质检员有上述行为,将按照管理细则给予奖励。

实施四、五:

在焊接、涂装过程中,由杨禄、尹茂周、丁磊负责全过程跟踪检查,若有操作人员未按照技术交底施工,立即指正、并按规定给予处罚。

实施六:

焊接过程结束后,由杨禄、尹茂周、丁磊负责检查焊接质量,检查合格后才能涂装。

(三)效果检查(C1阶段)

实施后,我们QC小组对施工工程的钢结构网架进行了全面检查。

检查了100个点,共发现了12个点不合格。

一次性验收不合格率从50.8%下降到12%,通过QC活动我们解决了焊接中气泡、夹渣问题和涂装中涂层不均匀的问题。

和以往相比,已经明显看到QC活动的效果,但与我们小组预定目标还有差距。

于是本小组在巩固第一轮PDCA循环的基础上进入后阶段的施工,并开展了第二轮PDCA循环。

(一)计划阶段(P2阶段)

1、现状调查

从第一轮循环后的效果检查中,我们得出在钢结构屋面施工过程中焊接、涂装的质量缺陷统计表:

质量缺陷项目统计表

工程名称

项目

频数

频率

(%)

累计频率

(%)

放样、号料偏差

33

33

33

裂纹、焊瘤

24

24

57

针眼、气泡

7

8

65

半球皱褶、裂纹

8

8

73

咬肉、未焊透

6

6

79

涂层厚度

6

6

85

气孔、加渣

6

5

90

皱皮、流坠

5

5

95

其他

7

5

100

合计

100

100

调查人

杨禄尹茂周丁磊

制图人:

制图日期:

2009年10月18日

根据上述缺陷统计表的数据画出排列图:

制图人:

制图日期:

2009年10月28日

2、原因分析

放样、号料和焊接裂纹、焊瘤原因并联图

制图人:

制图日期:

2009年11月8日

3、要因确认

要因确认表

序号

因素

因素分析

是否要因

验证人

1

下料、放样尺寸偏差

工人操作不认真、机械老化等

丁磊

2

质检员检查不严

检查出问题后,责令整改力度不大

尹茂周

3

缺少培训

已经过培训

付卫国

4

交底不清

已进行详细交底

尹茂周

6

裂纹、焊瘤现象

焊条强度偏高、温度分布不均,造成焊接应力;焊机电流过大

尹茂周

制表人:

制表日期:

2009年11月20日

4、对策表

针对“要因确认表”中的主要原因,小组成员共同研究讨论制定了相应的对策措施

对策表

序号

要因

现状

目标

对策

落实

部门

完成时间

责任人

1

工人操作不认真、机械老化

尺寸偏差

下料尺寸标准

责任到人,

严格执行奖罚制度

项目部

质检组

薛勇升

付卫国

2

质检员检查不力

检查不严、不到位,马虎了事

增强检查力度,跟踪检查

责任到人,

严格执行奖罚制度

项目部

8.20

尹茂周

丁磊

3

控制焊机电流、焊条强度等

出现裂纹、焊瘤等现象

消除裂纹、焊瘤现象

全过程跟踪检查,严格执行奖罚制度

质检组

施工组

10.10

尹茂周

刘建生

制表人:

制表日期:

2009年11月25日

(二)、实施阶段(D2阶段)

实施一:

按照“外墙面砖质量管理细则”对操作者及质检员作如下处罚:

1、相关操作者扣除当日工资;2、负责检查钢结构网架质量的刘建生、潘涛各给100元罚款。

实施二:

将对违反“钢结构网架质量管理细则”者的给予处罚,起到教育他人的目的。

实施三:

在施工过程中由刘建生、潘涛负责全过程监控,确保下料准确。

(三)、效果检查(C2阶段)

1、完成课题预定目标

经过两次PDCA循环,小组成员进行了全面检查,检查了200个点,5个点不合格,不合格率为4%,解决了钢结构网架下料尺寸、和焊接裂纹、焊瘤的问题,合格率也达到了QC小组的目标(见下图)。

活动各阶段成果图

制图人:

制图日期:

2009年11月28日

2、经济效益

(1)、通过QC活动,减少了工程返工,节约了35000元,材料费57000元,机械费9500元,合计101500元。

(2)、节约了工期,在甲方及各相关单位中树立了良好的形象,为工程创优奠定了基础。

3、社会效益

我单位钢结构网架质量一次成优,为我公司在建筑市场树立了良好的形象,使我公司在建筑市场的发展打下了良好基础。

(四)、总结阶段(A2阶段)

1、巩固措施

运用QC方法,提高了钢结构施工质量,实现了质量管理目标,为了巩固和有效保持这一活动成果,我们编制了施工指导手册,在项目部内部推广学习。

2、体会与打算

通过此次活动,小组得到了锻炼,提高了分析问题、解决问题的能力,利用团队力量攻克技术难关,增强了大家的凝聚力,培养了大家的质量意识。

在本次QC活动中,我们发现我项目部在粉刷细部处理上还有些不足之处,我们将在下一个工程开展“钢结构屋面防水”QC活动,解决质量问题

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