锻造厂环件生产过程LPA检查表.docx

上传人:b****8 文档编号:30425963 上传时间:2023-08-14 格式:DOCX 页数:9 大小:17.04KB
下载 相关 举报
锻造厂环件生产过程LPA检查表.docx_第1页
第1页 / 共9页
锻造厂环件生产过程LPA检查表.docx_第2页
第2页 / 共9页
锻造厂环件生产过程LPA检查表.docx_第3页
第3页 / 共9页
锻造厂环件生产过程LPA检查表.docx_第4页
第4页 / 共9页
锻造厂环件生产过程LPA检查表.docx_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

锻造厂环件生产过程LPA检查表.docx

《锻造厂环件生产过程LPA检查表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《锻造厂环件生产过程LPA检查表.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

锻造厂环件生产过程LPA检查表.docx

锻造厂环件生产过程LPA检查表

锻造厂环件生产过程LPA检查表

锻造厂过程审核LPA检查表

工序:

环件下料过程时间:

2011年5月29日审核员:

版本号:

2011A-0

序号

问题

符合性

不合格问题描述

纠正行动

1

下料计划单(工艺卡)要求是否清晰

计划单中没有规定重量偏差要求,没有工艺员/计划员签字签字。

工艺卡重新下达

2

测量工具符合性(有效期、精确度)

精度等级要求±1mm,实际使用的测量工具只是圈尺,达不到精度要求

更换、送检

3

标识是否符合规定要求

材料上没有炉号标识;废料头回收也没有任何标识,缺乏具体策划。

重新标识

4

作业指导书的有效性及管理是否符合要求

现场没有提供作业指导书

技术部门重新发布作业指导书,并配置到具体作业岗位,或实现看版管理

5

下料实物质量情是否符合工艺要求,标识是否符合要求

①切偏;②下错刀;③锯斜。

公差要求控制在±2mm,抽查实际为155/170mm,164/185mm,下料合格率很低。

对不合格进行分析,评审不合格及处置方法

6

下料检验制度及检查记录

没有检验制度,没有检查记录

重新进行检验,并进行记录

7

料区状态管理是否符合要求

料区没有进行区域状态管理(合格、不合格)废品、待检验)

重新按区状态归类管理

锻造厂过程审核LPA检查表

工序:

加热过程时间:

2011年5月29日审核员:

版本号:

2011A-0

序号

问题

符合性

不合格问题描述

纠正行动

1

加热过程作业指导书

没有作业指导书对加热时间、保温温度、开轧温度、装炉方法等事项进行规定。

应进行三查三对;按料号装炉、出炉没有规定;

2

炉温一致性测试

没有做炉温一致性测试;现场2个热电偶没有提供校准的证据

3

工艺验证

没有做加日工艺验证

4

应急措施

没有针对设备故障、突然停电停气应急措施。

(这些情况发生后材料这么处置)

5

加热工艺执行情况

生产计划上规定保温温度控制在1140℃-1200℃,但实际部分时段为1028℃;开轧温度、终锻温度没有测量记录。

过程温度如何进行控制没有文件规定。

6

加热过程测温设备

7

 

锻造厂过程审核LPA检查表

工序:

冲孔过程时间:

2011年5月29日审核员:

版本号:

2011A-0

序号

问题

符合性

不合格问题描述

纠正行动

1

冲孔温度规定

冲孔温度没有具体文件规定,据现场人员介绍冲孔温度与辗环温度是一样的。

2

冲孔作业指导书

没有

3

冲子控制

没有对冲子进行检查控制的记录

4

冲块标识

放到废料框内冲块没有钢号标识,不符合废钢回收管理规定

5

冲孔后再加热

对冲孔后再加热过程没有控制规定,如何防止炉中混号没有具体措施

 

锻造厂过程审核LPA检查表

工序:

辗环过程时间:

2011年5月29日审核员:

版本号:

2011A-0

序号

问题

符合性

不合格问题描述

纠正行动

1

辗环温度控制情况

没有具体工艺,生产计划卡片上要求为818℃

2

尺寸控制

没有测量记录

3

测温仪

红外测温仪没有校准记录,红外测温仪隔玻璃测温,不准确。

4

辗环尺寸测量

没有配专用尺寸检查工具

5

终轧温度

终轧温度没有测量记录

6

标识

辗环后对半成品环件标识方法没有明确规定,目前只是打卡片号后四位数。

7

8

9

锻造厂过程审核LPA检查表

工序:

环件正火过程时间:

2011年5月29日审核员:

版本号:

2011A-0

序号

问题

符合性

不合格问题描述

纠正行动

1

工艺验证

正火没有做

2

正火工艺文件

由特冶研究室颁发的《50Mn管件正火工艺》没有编号,没有编审批。

3

正火工艺记录

工艺规定650℃保温2小时,实际是1小时,保温段没有记录,850℃±10℃保温3小时实际5小时;5月30日,00:

40时到8:

00没有温度记录,记录上把5月30日,00:

40,记为12:

40

4

人员资格

5

热电偶校准

6

炉温一致性测试

同一时段炉温6只热电偶580℃-673℃;温差93℃误差

7

应急预案

没有

8

 

锻造厂过程审核LPA检查表

工序:

环件机加工过程时间:

2011年5月29日审核员:

版本号:

2011A-0

序号

问题

符合性

不合格问题描述

纠正行动

1

来料验收

末见来料验收是否合格的记录

2

机加工工艺卡

没有编制环件机加工工艺卡

3

测量设备

1.5/2mm油标卡尺、百分表末见检定后没有合格证标识

4

环件成品检验

现场末出示成品检验作业指导书,对环件成品检验项目、方法、频次、记录要求进行有效策划。

环件检验应有检测台。

最终成品检验没有记录。

没有目前最终成品检验人员。

5

环件标识

没有对环件粗加工及精加工后的标识转移作明确规定

6

作业计划

环件机加工计划,无编审批,无完成时间要求

7

现场区域状态管理

合格品、不合格品区域末划分

8

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 表格模板 > 合同协议

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1