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整理原水调试报告

专项规划中的指导性规划 环境影响篇章或说明

(2)生产、储存危险化学品(包括使用长输管道输送危险化学品)的建设项目;

(二)规划环境影响评价的技术依据和基本内容

环境敏感区,是指依法设立的各级各类自然、文化保护地,以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

[例题-2006年真题]下列关于建设项目环境影响评价实行分类管理的表述,正确的是( )

(一)环境影响经济损益分析概述

(三)环境价值的定义

7.作出评价结论

1)地方环境标准是对国家环境标准的补充和完善。

在执行上,地方环境标准优先于国家环境标准。

(1)基础资料、数据的真实性;

TS-BG-2008-396

1JF08000XM-180

TS-GT-080128-FTS

江苏华电戚墅堰热电有限公司

2×200MW机组热电联产工程

净水处理系统调试报告

 

江苏方天电力技术有限公司

出版日期:

2011年月日版次:

第1版

 

编写:

审核:

审批:

 

 

1.编制依据

1.1.《中国国电集团公司火电厂基本建设工程启动及验收管理办法》(2006年版);

1.2.《中国国电集团公司火电工程启动调试工作管理办法》(2006年版);

1.3.《中国国电集团公司火电工程调整试运质量检验及评定标准》(2006年版);

1.4.《中国国电集团公司火电机组达标投产考核办法》(2006年版);

1.5.电安生 [1994]227号《电业安全工作规程(热力和机械部分》

1.6.厂家技术说明书和设计院的设计图纸

1.7.江苏方天电力技术有限公司三标一体化体系文件

1.8《江苏华电戚墅堰热电有限公司2×200MW机组热电联产工程净水处理系统调试措施》

2.调试对象和范围

净水处理系统由一个2400m3+600m3原水池,2×400m3/h的混合反应沉淀池,2×200m3/h的重力式空气擦洗滤池及一套净水加药系统组成。

2.1.主要设备规范:

名称

规范

单位

数量

原水池

2400m3+600m3

1

沉淀池升压泵

Q=450t/hH=16mN=30kw

2

混合反应沉淀池

Q=400m3/h

2

重力式空气擦洗滤池

Q=200m3/h

2

罗茨风机

70GBC01Q=26.6Nm3/minH=0.05MPa

2

工业水池

V=400m3

1

工业水泵

Q=10t/hH=70m2960r/min

2

化学水泵

Q=187t/hH=44m带变频器

3

3.调试方法、步骤和试验数据

3.1.1沉淀池系统调试:

将沉淀池水压试验水排空后,进水并加净水剂,刚开始调试先以200m3/h负荷运行至出水浊度合格稳定后,运行2小时,慢慢提高运行负荷至300m3/h,至出水浊度合格稳定后,运行2小时,慢慢提高运行负荷至满负荷400m3/h。

出水浊度每1小时分析一次。

3..1.2系统排泥周期的确定:

系统的排泥周期受进水水质影响较大,根据系统调试积累的数据对系统进行连续运行以得出排泥周期,高浊度时适当缩短,单阀排泥开放时间20~30秒。

3.2重力式空气擦洗滤池的启动和调试

3.2.1启动前的准备

3.2.2检查进水管、出水管、取样管等是否畅通,如有堵塞应立即疏通。

3.2.3检查各阀门,如启动不灵活或不严密应及时修理或调换,电动阀应具备软操条件。

3.2.4滤池中的滤料都按设计规定填装后经监理和业主的验收合格。

3.2.5当滤池正常运行一段时间后,进、出水压差达到一定值时,必须对砂滤层进行反洗,反洗用水为反洗水箱的清水,并由罗茨风机对砂层进行空气擦洗,步骤如下:

1反洗:

关闭进水门V1及出水阀V11打开反洗排水门V2及联通门V3

(1),V3

(2)水就从隔舱上部水箱利用重力经联通门V3

(1),V3

(2)进入多孔板下的集水区,经水帽、砂层至过滤区隔水舱,反洗水就从反洗排水管经反洗排水门排入排水沟。

2放水:

关闭反排门V2及联通门V3

(1),V3

(2)打开排水门V4,排水至砂层上10cm处。

3进气:

关闭排水门V4,为使空气擦洗时畅通打开进气前排水门V6,再打开压缩空气门V7及鼓风机出口门V9,对滤层进行空气擦洗。

4进气及反洗:

打开连通阀V3

(1),V3

(2)及反排门V2,水就从上部清水区经连通管至隔水仓,过滤区,从反洗管经反洗排水门V2排入排水沟。

5反洗:

关闭压缩空气门V7及鼓风机出口门V9。

即进行水反洗。

6运行前排水:

将一部分不合格的水排掉。

关闭反排水V2及联通门V3

(1),V3

(2)打开进水门V1及运行前排水门V5,把初滤水排掉,随后关闭运行前排水门V5,打开出水阀V11,滤池进入正常运行。

时间

具体工作内容

9.12

调节水池清理,检查。

进水至2米

9.13

净水低位药罐进水冲洗,溶药箱冲洗。

加药泵试转。

9.14

净水低位药罐进药,溶药箱配药。

混凝剂比重1.008

9.15

净水升压泵试转,反应沉淀池进水试压。

沉淀池手动排水。

9.16

反应沉淀池安装电动排污阀,并调整行程。

9.17

反应沉淀池进水并加药,调整加药量,测定出水浊度。

9.18

空气擦洗滤池进水冲洗滤层,然后进水试压。

9.19

空气擦洗滤池出水,测定浊度,冲洗化学水池,化学水池进水

9.20

化学水泵试转,净水加药泵变频器调整试验。

4.调试中出现的问题及处理

4..1净水处理系统电动门多为两位制,即直开直关式,不利于调节,经与电控协商,取消阀门的自保持,改为带中停。

4.2#3化学水泵程控运行中不能选择,经与电控调试协商后,增加选择按钮。

4.3空气擦洗滤池不能进行风水合洗,经咨询厂家后,对程控进行了改进。

4.4化学水池内墙光洁度不符合要求,对超滤进水水质有影响,经与建设单位协商后,重新进行了内部防腐处理。

5.调试结论

5.1.调试结论

本套净水系统经过工艺调试,已经具备生产运行的条件。

混合反应沉淀池出水水质:

2NTU,空气擦洗滤池出水水质:

1.5NTU,净水水质均达到国家指定的优良标准。

综上所述,本系统调试已达到了预期的调试目的。

6.调试仪器设备

序号

仪器、仪表名称

型号

产品编号

检验有效期

制造厂家

1

浊度仪

7.调试人员

调试负责人:

龚雷坚

调试人员:

钱锡琳,归胜,侯波

8.环境、职业健康安全风险因素控制

8.1经辩识对环境、职业健康产生不良影响的主要因素是酸碱液的排废。

8.2经辨识的危险源主要有:

8.2.1现场平台不平整,沟盖板不全,易导致人员跌伤。

8.3调试服务场所应对环境因素的控制措施:

8.3.1加药系统管道、阀门,严密性实验需严格要求,防止调试中有酸雾或液体泄漏。

8.4调试服务场所应对危险源采取的措施:

8.4.1操作设备前,了解储罐、管道、阀门等的性能,要了解活动部件压力、温度、电流等,要确保设备的安全运行。

8.4.2电器控制盘的电压可使人触电,准备在定期设备上工作时,要先切断电源,遵守有关安全规定。

8.4.3加药间必须有足够的通风,并必须设置紧急用冲洗水源,酸雾吸收器已接水源,调试现场配备医护人员及急救药品。

8.4.4必须严格按照泵试转前检查卡逐项检查,运行中应注意出口压力震动情况,发现异常情况应及时停泵处理。

8.4.5调试现场必须设置围栏带及警示标志,无关人员不得入内。

8.4.6调试现场的场地必须清理干净,沟道、孔洞应设置盖板。

8.4.7化验人员应配置口罩、防护面具、耐酸服及胶鞋等劳保用品。

8.4.8在调试现场必须正确佩带安全帽,防止高空落物。

8.4.9在照明不足场所安装临时照明或自带手电。

8.5调试过程中,进行自我和相互监督,提高自我安全防范意识。

9附录

9.1空气擦洗滤池程控步序表

阀门

步骤

V1

V2

V3

(1)

V3

(2)

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V8'

V9'

V10

V11

时间

1、反洗

O

O

0

O

O

1

2、放水

0

O

O

3、进气

O

O

O

O

O

3

4、进气及反洗

O

0

O

O

O

O

O

2

5、反洗

O

0

O

O

O

3

6、运行前排水

0

O

O

10

7、正常运行

O

O

0

注:

“O”表示阀门开启,否则为关闭状态。

V1:

进水电动门V7:

压缩空气进气门

V2:

反排电动门V8:

旁路排气门(手动)

V3

(1):

联通电动门

V3

(2):

联通电动门V8':

旁路排气门(手动,备用鼓风机)

V4:

放水电动门(放水至滤层上100mm处)V9:

鼓风机出口门

V5:

反洗后运行前排水电动门V9':

鼓风机出口门(备用鼓风机)

V6:

进气前排水电动门V10:

压缩空气管排水门

V11:

出水电动门V12:

防空手动门

9.2辅机及辅助系统试运报告

试运单位:

江苏华电戚墅堰热电有限公司2×220MW燃机热电联产工程#6机组

试运日期:

2011年月日

试运设备名称:

试运概况:

转向正确□声音正常□试转时间4h

评价:

合格□不合格□

试运记录:

(振动)单位:

μm

时间

部位

自由端

传动端

电机泵侧

电机后

垂直

水平

轴向

垂直

水平

轴向

垂直

水平

轴向

垂直

水平

轴向

试运记录:

(温度)单位:

时间

部位

泵侧

电机侧

运行工况:

时间

部位

电流

(A)

进口压力

(MPa)

出口压力

(MPa)

进口温度

(℃)

出口温度

(℃)

测量仪表:

VM-63PT-2L

备注:

 

调试单位:

施工单位:

生产单位:

监理单位:

 

记录人:

日期:

辅机及辅助系统试运报告

试运单位:

江苏华电戚墅堰热电有限公司2×220MW燃机热电联产工程#6机组

试运日期:

2011年月日

试运设备名称:

试运概况:

转向正确□声音正常□试转时间4h

评价:

合格□不合格□

试运记录:

(振动)单位:

μm

时间

部位

盘车

电机

垂直

水平

轴向

垂直

水平

轴向

垂直

水平

轴向

垂直

水平

轴向

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