精编版循环水污水处理技术改造项目可行性研究报告.docx
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精编版循环水污水处理技术改造项目可行性研究报告
循环水、污水处理技术改造项目可行性
研究报告
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1.总论
1.1项目名称、主办单位及负责人
项目名称:
循环水、污水处理技术改造工程
项目主办单位:
XX有限公司
项目负责人:
1.2可研编制的依据、原则
1、可研编制依据
①XX省经济贸易委员会冀经贸外资[2003]265号文“关于XXXX化工实业集团有限公司、XX化学工业股份有限公司与中国石油化学工业开发股份有限公司合作建设40万吨/年PVC树脂工程项目可行研究报告的批复”。
②XX省发展计划委员会冀计基础[2003]748号文“关于XX化学工业股份有限公司热电扩建工程项目可行性研究报告的批复”。
③XXXX化工实业集团有限公司、XX化学工业股份有限公司与中国石油化学工业开发股份有限公司合作建设40万吨/年PVC树脂工程项目可行研究报告。
④XX化学工业股份有限公司热电扩建工程项目可行性研究报告。
⑤其他有关资料。
⑥XX省经济贸易委员会冀经贸外资[2001]432号文“关于XX化学工业股份有限公司循环水、污水处理技术改造项目建议书的批复”。
2、编制原则
①遵守和贯彻中华人民共和国有关法规、标准和规范。
②对项目建设的必要性、工艺技术、建设条件、投资估算及经济评价等坚持实事求是原则,客观分析。
③充分利用XX化学工业股份有限公司现有条件做到公用工程社会化,节省项目投资,加快项目建设进度。
1.3项目提出的背景、投资必要性和经济意义
XX化学工业股份有限公司是从事化工生产为主的国家大一型综合经济实体,拥有XX沧井化工有限公司、沧骅储运公司等四家子公司。
1996年实现了股票上市。
公司现有员工1868人,其中高级职称从员17人,中级职称从员151人,专业技术人员500人。
XX化学工业股份有限公司的主要产品生产能力:
1、烧碱生产能力8万吨/年;2、PVC树脂29万吨/年(其中控股子公司XX沧井化工有限公司23万吨/年)。
XX化学工业股份有限公司新区地处XX市以东80公里的黄骅市内,西距黄骅港液体化学品码头37公里,北依京津,铁路专用线直达厂区内,厂区公路直接连接国家骨干公路,具有交通便利、市场广阔、厂区临近原料生产基地的优势,占地面积3100亩,是XX省规模最大、效益最好的化工原料生产基地。
XX化学工业股份有限公司始终坚持“以科技为先导”的治厂方针,从1979年开始先后进行了9次重大技术改造,使公司生产技术达到了国际先进水平,1993年自行设计建成了中国第一套国产化离子膜烧碱装置,填补了国内空白。
1999年以通过引进技术和设备合资建成了23万吨/年的PVC树脂装置(其生产技术达90年代先进水平、PVC产品质量也达到世界同类产品水平),使沧化PVC生产做到了高技术、高质量、低成本和多品种,极大地增强了企业竞争力。
公司及其前身XX市化工厂已连续十六年保持省利税超千万元大户和XX市利税大户荣誉,被省政府授予“XX省百强企业”、“省级先进企业”和“经济效益好、社会贡献大”先进企业称号,多年保持“XX省重合同、守信用企业”称号,并跨入“全国100家最大化工企业”行列,XX省三十家大型企业集团和国家520家重点企业之一,并已发展成为全国最大的PVC树脂生产基地。
产品已销往全国包括台台湾在内的各省市区,并且每年都有一定数量的产品跻身国际市场远销日本、泰国、印度、韩国、东南亚等国家和地区,在国内、国际上占有一定地位。
公司现有资产31.7亿元。
2001年实现销售收入13.19亿元,净利润1988万元,税金2445万元;2002年实现销售收入13.52亿元,利税4189万元。
XX化学工业股份有限公司为提高自身竞争力,按企业的“十五”发展规划,谋划了40万吨/年PVC树脂工程,该项目由XXXX化工实业集团有限公司、XX化学工业股份有限公司与中国石油化学工业开发股份有限公司合作建设。
建设地点:
沧化新区,现有23万吨/年PVC树脂装置东侧,占地面积:
50万平方米。
预计建设投资20亿元,项目已得到有关部门批准,并于2003年9月15日开工建设。
,预计2005年8月31日投料试车。
本项目以进口乙烯、EDC为原料,乙烯氧氯化法工艺生产氯乙烯单体(VCM)。
悬浮法聚合工艺生产聚氯乙烯树脂(PVC)。
项目将建设VCM装置区、PVC装置区及配套热电联产工程等。
装置投产后需要36000m3/h的循环水,现有装置不能满足需要,为了40万吨/年PVC树脂工程顺利实施,建设完善的循环水系统是完全必要的。
PVC树脂装置投产后,将产出130m3/h离心母液废水和工艺装置清洗水、280m3/h循环冷却排污水、100m3/h新电厂RO系统浓排水,若直接排放,不但浪费水资源,而且将对周围生态环境造成污染。
另现有23万吨/年PVC树脂装置每小时产出80立方米的离心母液废水,现送至乙炔精制系统配制次氯酸钠溶液,水的使用效率较低。
为此,公司拟将离心母液废水和循环冷却排污水、新电厂RO系统浓排水分级处理、分质利用,最大限度减少污水排放,保护环境。
本项目将新建装置与现有装置的生产用水、排水和污水处理及回用设施有机结合起来,提高水的重复利用率,经济效益和社会效益显著。
由于本项目地处缺水较严重的XX省XX市,为了兴建新的40万吨/年PVC生产项目,需要引黄河水作为水源,用水费用不仅相当可观,而且也制约着企业的发展。
该项目建设具有可持续发展的战略意义,是向现代节水型企业发展的重要举措,必将成为PVC生产行业的典范。
本项目冷却循环排污水及新建电厂RO浓排水处理及回用工程,选用超滤+反渗透的先进工艺。
可使75%的污水达到生活饮用水标准回用。
使目前国内PVC行业最大装置,在国内PVC行业具有示范推广价值。
PVC离心母液废水处理及回用工程,采用特殊的生物处理工艺及菌种+UF(超滤)过滤工艺,使90%的污水可回用。
是目前世界上唯一能够使处理后的水质达到重复利用要求的生物处理技术,属国内外首创。
在国内PVC行业,PVC离心母液废水处理回用的厂家极少,在国内PVC行业极具示范推广价值。
1.4研究范围
PVC离心母液废水处理及回用装置包括生化处理系统和UF(超滤)系统。
生化系统包括废水冷却、沉淀、调节、生化、沉淀;UF系统包括砂滤、臭氧消毒、活性炭过滤、叠片过滤、UF、出水水池。
冷却循环排污水及新建电厂RO浓排水处理及回用工程包括UF(超滤)系统和反渗透系统。
UF系统包括叠片过滤、UF。
反渗透系统包括保安过滤器和RO系统。
循环水系统包括冷却塔、附设泵房及旁滤、缓蚀阻垢、杀菌除藻处理等。
1.5结论
40万吨/年PVC树脂装置对循环水的用量大,产生污水量大,因此从满足需要,节约水资源,保护生态环境看,建设循环水、污水处理技术改造工程是非常必要的。
XX化学工业股份有限公司作为一个已有近30年氯碱生产历史的综合性大型企业,技术经济力量雄厚,同时拥有一支操作熟练的员工队伍和生产技术管理经验丰富的干部队伍。
生产所需动力:
水、电、汽等供应可靠,主要产品循环水销售去向落实。
因此建设循环水、污水处理技术改造工程,是非常经济合理的。
循环水系统采用全流道流线型冷却塔、全自动加药装置、全自动旁滤装置、加氯装置、全自动中试设备及液压控制阀等,实现了根据塔组出水温度调节风机开停的台数、根据水池液位自动补水、以浓缩倍数为控制指标,根据循环水的电导率自动排污和自动加药,为国内自动化程度较高、技术先进、运行合理的循环水装置。
PVC离心母液废水处理及回用工程,设计处理污水量210立方米/小时,是目前国内最大的PVC行业污水处理及回用工程。
针对离心母液废水及工艺装置清洗废水水中含有较多的去除难度较大的难生物降解性有机化合物,采用特殊的生物处理工艺及菌种+UF(超滤)过滤工艺,使90%的污水可回用。
本工艺不仅能够在更低的成本下将PVC母液达标处理,而且是目前世界上唯一能够使处理后的水质达到重复利用要求的生物处理技术。
在PVC生产行业的污水再生利用及达标排放方面属于国内外首创。
冷却循环排污水及新建电厂RO浓排水处理及回用工程,设计处理污水量380立方米/小时,是目前国内最大的PVC行业污水处理及回用工程。
选用超滤+反渗透的先进工艺。
可使75%的污水达到生活饮用水标准回用。
技术先进、成熟、可靠。
本项目所需设备大多在国内采购,只有极少的关键设备需要进口。
是完全可行的。
本工程总投资8624.07万元,其中建设投资8529.99万元,铺底流动资金94.08万元。
从财务分析看,所得税后的内部收益率为15.6%,所得税前内部收益率20.95%,高于目前国内水处理行业基准收益率,可见本项目经济上是可行的。
本项目离心母液废水及工艺装置清洗废水可90%回用,冷却循环排污水及新建电厂RO浓排水75%回用,社会效益和环境效益显著。
主要技术经济指标如下。
主要技术经济指标表
表1-1
序号
项目
指标
1
总投资
8624.07万元
其中:
建设投资
8529.99万元
铺底流动资金
94.08万元
2
资金来源
8624.07万元
其中:
企业自筹
7764.07万元
申请国家支持
860万元
3
循环水生产能力
36000m3/h
4
污水处理能力
5
PVC离心母液废水处理及回用
210m3/h
6
冷却循环排污水及新建电厂RO浓排水处理及回用
380m3/h
7
年新增销售收入
9343.85万元
8
年新增税后利润
1104.39万元
9
年新增利税
2258.24万元
10
年节约水量
362.4万m3
11
投资回收期(税后)
7.44年
12
财务内部收益率(税后)
15.6%
13
投资利润率
18.64%
14
投资利税率
25.54%
2.循环水、污水量
2.1污水情况
1、现有工程
XX化学工业股份有限公司与日本三井物产株式会社合作建设的23万吨/年PVC树脂工程,于1999年5月投入生产。
PVC生产工艺流程简述
按照规定的程序和配方将脱盐水和VCM自动加入聚合釜内,当引发剂加入后,聚合反应立即开始,反应达到聚合终点时,自动加入终止剂以终止反应。
然后将浆料及未反应VCM排至排放槽,未反应的VCM在排放槽中回收。
聚合釜卸料后,用机器人自动清洗、涂壁,以待下批操作。
聚合过程中未反应的VCM与汽提塔及尾气回收来的VCM一起进入VCM气柜,经压缩、冷凝、倾析后,储存在回收VCM储槽中,再返回聚合使用。
不凝气经尾气处理系统进一步回收VCM后,惰性气体高空排放。
在排放槽中的浆料,用泵送至浆料槽,供汽提塔加料使用。
该浆料槽中的浆料,用泵从顶部打入汽提塔内,蒸汽从塔的底部进入汽提塔。
蒸汽和浆料在塔内逆向流动接触,浆料中的VCM被汽提出来。
经汽提后浆料中的VCM含量从10000ppm降至30ppm,从而确保干燥后最终产品中残留VCM小于1ppm。
由汽提工序来的浆料,经离心分离得到含水约22-24%的湿树脂。
离心母液水进一步沉降分离后去次氯酸钠配制。
湿树脂送至卧式多室沸腾干燥器中,用热风和热水进行干燥,得到含水0.1%的成品树脂。
该装置每小时排出离心母液水80m3,离心母液水是由聚合时加入的脱盐水而来,水质较好,只含有聚合助剂。
现用于乙炔精制系统,配制次氯酸钠溶液。
使用效率低。
2、在建工程
XXXX化工实业集团有限公司、XX化学工业股份有限公司与中国石油化学工业开发股份有限公司合作建设40万吨/年PVC树脂工程,建设地点:
沧化新区,现有23万吨/年PVC树脂装置东侧。
该项目以进口乙烯、EDC为原料,乙烯氧氯化法工艺生产氯乙烯单体(VCM)。
采用悬浮法聚合工艺生产聚氯乙烯树脂(PVC)。
项目将建设VCM装置区、PVC装置区及配套热电联产工程等。
1)主要生产装置污