塑性混凝土防渗墙生产性试验报告.docx
《塑性混凝土防渗墙生产性试验报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《塑性混凝土防渗墙生产性试验报告.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
塑性混凝土防渗墙生产性试验报告
二胡渗墙生产性匿报告
Preparedon22November2020
郑州引黄灌溉龙湖调蓄工程施工2标
塑性混凝土防渗墙生产性试验报告
批准:
审定:
编写:
中国水电基础局龙湖调蓄工程项目经理部
2011年01月20日
塑性混凝土防渗墙生产性试验报告
1.工程概况
工程简介
郑州市引黄灌区龙湖调蓄工程位于郑州市郑东新区一一东风渠北、魏河南、中州大道以东、107国道辅道以西。
它是一项以郑州市农业灌溉调节水量为主,兼顾生态、景观的综合性水利工程。
龙湖主池区平面形态类似恐龙,其水域面积在正常水位85.50m高程时为5.7km)其中主池区水域面积为5.6km"总库容2680万m3,正常蓄水位85.5m,平均水深4.5m,最大水深7m。
主要是指龙湖水系在东风渠以北的水域,包括龙湖调蓄池主池、中心池和出口4条河道,新建出水闸4座。
在调蓄池中心地带设一占地约L4km二(包括水面,其中陆地面积约L08km')的椭圆形湖心岛,在中间区域布置一个椭圆形的中心湖(即副CBD中心湖),共水域而积约0.32km2o副CBD中心池通过出口河道2及运河与龙湖调蓄池主池区以南的CBD中心池相连接,通过出口河道1、3与东风渠相连、出口河道4与魏河相连,从而使龙湖调蓄池主池区成为郑州市郑东新区生态水系的主体水域。
工程地质
本试验段位于黄河南岸,地貌单元上属全新世黄河泛滥冲积平原,总体上西南高东北低,地形平坦开阔,地层以砂为主,实际施工的地层为上部为砂层,主要以细砂、粉细砂为主,之间为砂壤土,主要以壤土为主,之间为砂层,主要以中砂和细砂为主,浅黄色、密实,以下全部为重粉质壤土,黄褐色、硬塑、含钙质结核较多,密实透水系数小。
施工依据
(1)《塑性混凝土防渗墙生产性试验大纲》
(2)《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(SL176-2004);
(3)《水工混凝土施工规范》(SL174-2004);
(4)《水利水电建设工程验收规程》(SL176-2008);
(10)中国水利水电基础_E程局企业技术标准;
(5)施工过程中监理工程师颁发的书面文件及口头指令等。
塑性混凝土防渗墙设计
试验段顶部高程为,施工终浇高程,墙体嵌入相对不透水层。
防渗墙墙体厚度为,塑性混凝土抗压强度R28〜,弹性模量500-2000Mpa,渗透系数NX10-6cm/s,坍落度18〜22cm,扩散度34〜40cm。
造孔孔斜率要求:
接头孔不大于4%。
,特殊地层不大于6%。
,一、二期槽孔套接孔的两次孔中心线在任一深度的偏差值不大于墙厚的1/3。
墙段之间以接头管方法连接。
2.塑性混凝土防渗墙施工
试验施工时间及部位
试验段于2010年12月07日开工,2010年12月20日施工结束,施工轴线长为59.39m,施工桩号为外11+〜外11+,共划分8个槽段。
施工临建及施工现场布置
导墙临建见下图2-1、施工现场布置见图2-2
施工设备
施工设备采用SG35、SG40液压抓斗,抓斗最大张开宽度为2.8m,斗体厚度40cm的设备进行施工。
防渗墙施工
2.4.1槽段划分及成槽方法
根据斗体张开长度(〜2.8m),【期槽段长度划分为7.5m,II期槽段长度为&3m,【、II期槽段由抓斗三抓直接成槽,墙段连接采用接头管法进行连接,即清孔合格后下设接头管,在混凝土未初凝时(6-8小时)开始微动接头管,待混凝土初凝后开始起拔接头管形成接头孔。
其防渗墙槽段划分见下图2-3o
图2-3防渗墙“纯抓法”槽段划分图
2.4.2槽段深度
槽底进入相对不透水层深度不小于1.0m,实际进入深度为。
2.4.3固壁泥浆
(1)泥浆配合比
新制泥浆配合比(LOn?
)
土名
材料用量(Kg)
水
膨润土
碱
其他外加剂
膨润土
1000
100
适量
(2)泥浆质量控制标准
新制泥浆、重复使用泥浆及清孔换浆后泥浆
性能指标
阶段
试验方法
新制泥浆
重复使用泥浆
清孔后泥
浆
比重(g/
cm)
泥浆测试仪
粘度(s)
17-24
17-35
18-25
泥浆测试仪
含砂量(%)
泥浆测试仪
(3)泥浆输送及回收
泥浆输送采用挖塘机4寸钢管输送到各个工作面,对于浇筑时的泥浆采用振动筛净化直接回至回浆池,最后再输送到槽孔。
2.4.4清孔换浆
清孔采用“抓斗捞取法”,即直接用抓斗捞取槽孔内的淤积和大量沉渣,直至满足设计要求10cm,泥浆三项指标:
比重:
</cm3,粘度:
18-25s,含砂量:
W6%。
接头孔刷洗标准:
接头刷子上基本不带泥屑,孔底淤积不再增加。
2.4.5墙体材料
(1)混凝土配合比见下表
混凝土配合比单位Kg/n?
水
水泥
膨润土
砂子
小Ti5-
20mm
外加剂
267
143
100
846
846
(2)混凝土拌制及运输
混凝土为商品混凝土,由混凝土罐车直接运送至槽口。
2.4.6槽孔混凝土浇筑
(1)采用泥浆下直升导管法浇筑,导管开浇顺序为自低处至高处,逐管开浇。
导管距孔底15〜25cg采用压球满管法开浇。
(2)浇筑导管距槽孔端头一期槽不大于,二期槽不大于,一级配混凝土导管间距不大于。
当槽底高差大于25cm时,导管应布置在其控制范围的最低处。
(3)浇筑时严格控制槽内混凝土面高差和导管埋深,以防混浆和夹泥。
各导管保持均匀进料,槽孔内混凝土面高差不大于,导管埋深宜为1〜6m,当混凝土面上升较快时导管埋深不宜超过。
(4)浇筑过程中每间隔30min测一次槽内混凝土面,测点设置在两导管间及槽孔两端头。
在开浇和终浇阶段增加测量混凝土上升面次数。
(5)槽内混凝土面平均上升速度不小于2m/h.
(6)实际终浇高程为。
2.4.7成槽质量检查
(1)槽孔检查:
主要检查孔深、孔宽、孔斜率。
孔深:
测绳测量法;
孔宽:
直接测量成槽斗体的厚度;
孔斜率:
利用抓斗斗体作为重锤直接在孔口量测,然后计算。
(2)清孔验收:
主要包括孔底淤积、泥浆三项指标。
孔底淤积:
两次测量法;
泥浆三项指标:
泥浆检测仪检测。
3、防渗墙试验成果
纯抓法成槽施工、泥浆下混凝土浇筑、接头管法进行墙段连接,平均施工功效为104.78m'/台日,采用纯抓法功效完全满足施工要求,各槽段成槽功效统计见表3-1
成槽功效统计表表3-1
序号
槽段号
纯抓功效(m2/台时)
生产功效(m。
/台日)
1
19#槽
2
20#槽
3
21#槽
4
22#槽
5
23#槽
6
24#槽
7
25#槽
8
26#槽
采用“纯抓法”成槽,可以满足进入相对不透水层l.Om以上,各孔进入相对不透水层见表3-2
各槽孔进入相对不透水层深度表3-2
序号
槽段号
实际各孔深(m)
嵌入相对不透水层深度(ID)
1
2
3
1
2
3
1
19#槽
2
20#槽
3
21#槽
4
22#槽
5
23#槽
6
24#槽
7
25#槽
8
26#槽
采用“纯抓法”成槽,可以满足孔深、孔宽、孔斜率的要求,各槽段成果详见表3-3
各槽段孔形成果统计表表3-3
序号
槽段号
平均孔深(m)
最大孔斜(%)
实浇方量(m3)
理论方量(m3)
平均孔宽(m)
1
19#槽
2
20#槽
3
21#槽
4
22#槽
5
23#槽
6
24#槽
7
25#槽
8
26#槽
注:
槽孔的平均孔宽为混凝土浇筑以后通过充盈系数反推的平均孔宽。
采用接头管法进行墙段连接接头管起拔一次成功,混凝土浇筑后6-8小时内开始轻微活动接头管,目的是将接头管管节与管节之间的连接拉直,待槽孔混凝土达到12小时以后开始逐节起拔,始终保证起拔节处的混凝土处于初凝状态。
为验证接头管起拔效果,在接头管起拔以后我们对接头孔进行了测量,从测量结果看:
接头管起拔的时间掌握的比较合理,接头孔形成的比较好,大大保证了墙段连接的质量,接头管法完全能够满足设计要求。
固壁泥浆:
(1)新制泥浆性能三项指标见表3-5-1
新制泥浆性能表3-5-1
序号
比重(g/cm3)
粘度(s)
含砂量(%)
备注
1
2
(2)清孔验收泥浆性能三项指标及淤积成果表3-5-2
清孔验收泥浆性能及淤积成果表3-5-2
序号
槽段号
泥浆
淤积
备注
比重
(g/
3\
cm)
粘度
(S)
含砂量(%)
最大(cm)
最小(cm)
1
19#槽
5
6
2
20#槽
5
9
3
21#槽
6
8
4
22#槽
5
9
5
23#槽
2
6
6
24#槽
4
8
7
25#槽
4
7
8
26#槽
4
7
墙体材料
(1)现场实测混凝土性能指标全部满足设计要求,混凝土性能指标测试成果见
表3-6-1
序号
槽段号
坍落度(cm)
扩散度(cm)
混凝土温度(°C)
备注
最大
最小
最大
最小
最大
最小
1
19#槽
2
20#槽
3
21#槽
4
22#槽
5
23#槽
6
24#槽
7
25#槽
8
26#槽
(2)现场混凝土取样试验全部满足设计要求,混凝土试验取样成果表见3-6-2
混凝土试验取样成果表表3-6-2
序号
槽段号
抗压(MPa)
抗渗(cm/
S)
弹模(MPa)
备注
1
19#槽
2
20#槽
3
21#槽
4
22#槽
5
23#槽
6
24#槽
7
25#槽
8
26#槽
(3)混凝土拌制及运输:
混凝土为商品混凝土,由混凝土罐车直接运至槽口,
混凝土上升速度全部大于2m/h,由罐车运输完全满足设计要求,各槽段混凝
土浇筑平均上升速度成果见表3-6-3
混凝土浇筑平均上升速度成果表表3-6-3
序号
槽段号
平均孔深(m)
浇筑历时(h)
上升速度(m/h)
备注
1
19#槽
2
20#槽
3
21#槽
4
22#槽
5
23#槽
6
24#槽
7
25#槽
8
26#槽
4.人力资源配置
在试验过程中采用两班制工作,每班工作12小时,抓斗配置1名管理人员,每班操作手2名,现场搅浆及辅助每班8人,每班工长1人,技术、质检各1人,通过本次试验现场人力资源满足施工要求。
5.试验结论
根据试验成果采用纯抓法一期槽7.5m二期槽8.3m,从施工功效,浇筑混凝士上升速度,槽段稳定性来看,完全能够满足施工要求,根据抓斗张开宽度及实际地层情况,为保证防渗墙接缝槽段长度可适当加大。
根据试验成果,所用成槽设备、成槽方法、孔斜控制措施及施工工效,完全满足施工要求。
防渗墙工程成槽方法的固壁泥浆材料及其配合比、防渗墙混凝土原材料及其配合比满足设计要求。
利用罐车运送混凝土泥浆下直升导管法浇筑适合本工程,完全满足设计及规范要求。
利用接头管进行墙段连接适合本工程,混凝土浇筑12小时后起拔接头管时间比较合理适用。