1304采面上水平抽采达标评判报告.docx
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1304采面上水平抽采达标评判报告
编制人员:
李军辉
通防矿长:
汪吉先
总 工:
段贤明
矿 长:
杨晓杰
编制时间:
2018年3月11日
1304采面上水平抽采达标评判报告
前言
为认真落实瓦斯治理“通风可靠,抽采达标,监控有效,管理到位”方针,全面提升矿井瓦斯治理水平,有效防范和遏制瓦斯事故。
为保证1304采煤工作面安全生产,科学有效治理矿井瓦斯,根据《防治煤与瓦斯突出规定》和《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》以及纳雍县安监局相关要求,依据1304采煤工作面防突资料及井下现场实际抽放情况,特编制1304采煤工作面瓦斯抽采达标评判报告。
1、编制依据
1、《煤矿安全规程》;
2、《煤矿瓦斯抽采基本指标》(AQ1025-2006);
3、《防治煤与瓦斯突出规定》;
4、《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》。
一、1304采煤工作面概况
(一)工作面位置、地面相对位置及邻近采掘情况
1304采面位于一采区南翼,布置在3#煤层中,为王家营青利煤矿接替工作面。
该巷从3煤上山与1301运输巷交叉处开口,沿3#煤层顶板以方位角167°,设计长度370m,巷道宽4.2m,巷道中高2.4m,锚网支护。
巷道标高+1555.2m,对应地面最高标高+2016m至+1980m,均为丘陵坡地,无任何建筑。
(二)邻近巷道
北为三煤上山,南为我矿井田边界,西为一采区未开采部分,东为1302采煤工作面,由于该区域地面有村庄,故未开采,为保安煤柱。
对应地面最高标高+2015m至+1980m,均为丘陵坡地,无任何建筑。
(三)瓦斯含量情况
本矿瓦斯等级鉴定为突出矿井,根据平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心《1304工作面区域突出危险性预测报告》:
3号煤在+1568.371m标高瓦斯含量为4.2043m³/t,+1504.310m水平实测6.1980m³/t,1304回风巷标高在1555m-1557m之间,1304工作面3号煤层开拓后区域预测结论为:
(标高起止范围+1553.6m—+1501.467m)为无突出危险区。
煤层自燃倾向为Ⅲ类不易自燃煤层,煤尘具有爆炸性。
(四)地质构造及顶底板情况
根据地质资料显示,该巷道煤层稳定,结构单一,无断层、褶皱等地质构造。
3号煤层:
位于龙潭组上段上部,煤层厚度0.26~1.97m,平均1.5m,除局部点受构造影响外,全井田可采,为主要可采煤层,直接顶板一般为泥灰岩,部分为粉砂质泥岩,直接底板为泥岩,往下一般为粉砂质泥岩或泥质粉砂岩。
(五)煤层瓦斯含量、瓦斯等级、发火期、煤尘爆炸指数
1、矿井煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出危险性
本矿瓦斯等级鉴定为突出矿井,根据平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心《1304工作面区域突出危险性预测报告》:
3号煤在+1568.371m标高瓦斯含量为4.2043m³/t,+1504.310m水平实测6.1980m³/t,1304回风巷标高在1555m-1557m之间,1304工作面3号煤层开拓后区域预测结论为:
(标高起止范围+1553.6m—+1501.467m)为无突出危险区。
2、煤层瓦斯含量
本矿瓦斯等级鉴定为突出矿井,根据平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心《1304工作面区域突出危险性预测报告》:
根据王家营煤矿2018年元月3日-2018年元月16日对1304采煤工作面进行原始瓦斯含量测定,共在1304采面运输巷设置4个测点进行打钻取芯,进行瓦斯含量测定实验,分别测得:
1#钻孔W=3.4788m³/t、2#钻孔W=3.7268m³/t、3#钻孔W=5.5150m³/t、4#钻孔W=3.3304m³/t。
本次抽采达标评判采用Wmax=5.5150m³/t。
3、煤尘爆炸性指数及爆炸危险性
根据贵州省煤田地质局2012年9月提交的《贵州省煤田地质局实验室煤尘爆炸性鉴定报告》,3#煤层煤尘有爆炸性,根据贵州煤矿矿用安全产品检验中心2016年4月提交的《王家营青利煤矿煤尘爆炸性鉴定报告》,5-1、5-3、6-1、6-2、6-3、6-4、8煤层煤尘无爆炸性。
4、煤层自燃发火期和自燃倾向性
根据贵州省煤田地质局2012年9月提交的《贵州省煤田地质局实验室煤炭自燃倾向等级鉴定报告》,3#煤层为Ⅲ级不易自燃煤层。
(六)采煤方法
1304采煤工作面采用高档普采。
(七)水文地质
区直接充水水源主要为龙潭组裂隙水,局部有老窑采空区积水、地表冲沟水;间接充水水源主要为长兴组和茅口组地层的岩溶水,故本矿进水方式以顶板进水,属裂隙-岩溶充水为主,由于老窑、采空区积水量、位置、范围不清,水文地质条件复杂程度为中等。
二、1304采煤工作面采取的预抽煤层瓦斯措施
1、采用顺层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯
执行该巷道抽采措施时,选用ZDY—1250型矿用全液压坑道钻机,钻头直径75mm,钻杆直径50mm。
即:
在1304采面上回风巷下帮布置本煤层抽放钻孔,孔间距3.0m,共计施工本煤层抽放钻孔56个;钻孔开孔位置距巷道顶板0.5至1.2m左右,钻孔深度为75m-90m,钻孔封孔段长度不小于8m。
孔口抽采负压不得小于13kPa,其布置方式见附图。
2、掘进工作面钻孔施工抽放情况
自2017年元月4日早班至2017年7月30日中班在1304回风巷工作面下帮共施工瓦斯预抽钻孔56个。
共抽放瓦斯量18209m3。
2018年3月9日在1304采面回风巷切眼开口位置左边邦补打5个抽放钻孔,直至3月14日统一连抽。
从19日抽放至23日,共抽放瓦斯量508m3。
故实际抽出瓦斯为:
18209-5824+508=12893m3
三、抽采达标评判
(一)、瓦斯抽采的基础条件评判情况
序号
规定项目
具体情况
是否达标
1
建立瓦斯抽采系统,且抽采系统正常、连续运行。
地面安装2台2BEA-353-0型水环式真空泵用于低负压抽放,2台2BEC-52型水环式真空泵用于高负压抽放,一台工作,一台备用,抽采系统运行正常。
达标
2
制定瓦斯抽采达标规划和年度实施计划
制定了抽采达标规划和瓦斯抽采年度实施计划。
达标
3
编制完善的矿井瓦斯抽采达标工艺方案设计、采掘工作面瓦斯抽采施工设计、预抽煤层瓦斯的工艺方案应当在测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量等参数的基础上进行,抽采钻孔控制范围应当满足《煤矿瓦斯抽采基本指标》和《防治煤与瓦斯突出规定》的要求。
有贵州省煤矿设计研究院设计的《纳雍王家营青利煤矿瓦斯抽放系统方案设计说明书》,该巷预抽煤层瓦斯编制了《纳雍王家营青利煤矿1304回风巷(207-307m)掘进工作面瓦斯抽放设计》已报公司备案、审查,已批准实施。
抽采钻孔控制范围满足相关规定的要求。
达标
4
瓦斯抽采工程竣工验收资料齐全、完整、真实、可靠。
工程竣工资料(图)除应有与设计对应的内容外,还应包括各工程开工时间、竣工时间以及工程施工过程中的异常现象(如喷孔、顶钻、卡钻等)等内容。
1304回风巷(207-307m)掘进工作面施工钻孔时,未出现异常(如喷孔、顶钻、卡钻等)等现象。
资料齐全、完整、真实,并整理存档。
达标
5
建立矿井瓦斯抽采达标自评价体系和瓦斯抽采管理制度。
矿建立以总工程为首的抽采达标评价领导小组,下设设计组、施工组、监督验收组、效果评价组。
瓦期抽采管理制度完善。
达标
6
瓦斯抽采泵站能力和备用泵能力、抽采管网能力满足抽采达标的要求,预抽瓦斯钻孔的孔口负压不得小于13kPa,卸压瓦斯抽采钻孔的孔口负压不得低于5kPa。
2台2BC-52型水环式真空泵,一台使用一台备用。
该巷预抽瓦斯钻孔的孔口负压均大于13kPa,抽采能力满足要求。
达标
7
抽采计量测点、计量器具符合计量标准和规范要求,无超期使用,计量准确。
矿拥有中煤科工重庆研究院生产的WGCB型瓦斯抽放综合参数测定仪、YTC-10突出参数仪等仪器,均符合要求。
达标
8
具有符合标准要求的抽采效果评判用相关测试条件的
公司建立了瓦斯实验室
达标
(二)预抽煤层瓦斯效果评判
1、抽采钻孔有效控制范围界定
(1)1304采面回风巷施工抽放钻孔70m-90m,孔间距3.0m,控制走向长度总计为164.9m。
控制区域面积为12986.1㎡。
根据《1304采煤工作面瓦斯含量测定报告》所提供的最新数据,1304采煤工作面下运输巷近期进行的原始瓦斯含量测定数据为5.5150m³/t。
详见抽放钻孔施工设计图。
(2)施工抽采钻孔实际参数:
巷道上、下帮轮廓线外15m,详情见抽采钻孔竣工图。
2、抽采钻孔布孔均匀程度评价情况
(1)施工开孔位置均匀,符合设计要求。
详情见抽放钻孔竣工图。
3、抽采瓦斯效果评判指标测定
(1)瓦斯抽采前实测数据
项目
实测值
备注
走向
161º
倾向
251º
倾角
16º
煤厚
1.5m
实际巷道揭露
煤的容重
1.45t/m3
原始瓦斯含量
6.1980m3/T
平安瓦斯治理国家工程研究中心2016年10月测定
(2)预抽区域时间差异系数计算:
抽采钻孔开始抽采时间:
2016年12月24日
抽采钻孔施工结束时间:
2016年12月25日
抽采钻孔效果评判时间:
2017年1月1日
预抽时间差异系数为:
η=(Tmax-Tmin)/Tmax×100%
=(8-7)/8×100%=12.5%<30%
=(8-7)/8×100%=12.5%<30%
式中:
η—预抽时间差异系数,%;
Tmax—预抽时间最长的钻孔抽采天数,d;
Tmin—预抽时间最短的钻孔抽采天数,d。
钻孔抽放时间最长为8天,钻孔预抽时间最短为7天,综上可计算出预抽时间差异系数η为12.5%。
预抽时间差异系数小于30%,符合要求。
本次补充的抽采钻孔预抽时间差异系数为0。
本次抽采钻孔可以作为一个评价单元。
(3)条带煤层瓦斯总含量计算
1)控制面积:
根据钻孔施工设计,钻孔施工控制平均宽度34.2m,控制煤层走向长度为68m,则其钻孔的控制面积为:
S=a×b
=34.2×68
=2325.6m2
式中:
S----工作面总面积,m2
a----工作面长度,m
b----工作面宽度,m
2)煤量计算:
3煤层平均厚度为1.5m,煤层的视密度为1.45t/m3,工作面总煤量为:
M=S×H×R
=12986.1×1.5×1.45
=28244.8吨
式中:
M——工作面总煤量,t
S——工作面总面积,m2
H——3煤层平均厚度,m
R——3煤层容重,t/m3
3)瓦斯总含量:
根据平安公司瓦人员在1304回风巷所测定的3号煤层瓦斯原始含量为6.1980m3/t,因此条带煤层瓦斯总含量为:
Q含=M×W0
=5058.18×6.1980
=31350.599m3
式中:
Q含——工作面煤体瓦斯总含量,m3
M——工作面总煤量,t
W0——3煤层原始瓦斯含量,m3/t
4)瓦斯抽采后的残余瓦斯含量计算:
WCY=(W0×M—Q)/M
=(6.198×5058.18-12893)/5058.18
=3.6490m3/t<8m3/t
式中:
WCY——煤的残余瓦斯含量,m3/t;
W0——煤的原始瓦斯含量,m3/t;
Q——评价单元钻孔抽排瓦斯总量,m3;
M——评价单元参与计算煤炭储量,t。
5)瓦斯抽采率:
η=(Q抽+Q风)/Q
=(12893+0)/31350.599=41.12%
η——瓦斯抽采率%
Q抽——计量装置抽放量
Q风——风排量(忽略不计)
Q——瓦斯储量
1、根据现场实测,1304回风巷(239-307m)掘进工作面回风流风速为0.55m/s,大于0.25m/s,小于4m/s;满足要求。
2、根据现场实测,1304回风巷(207-307m)掘进工作面回风流中瓦斯浓度为0.09%,小于0.8%;满足要求。
3、矿井瓦斯抽采率:
ηk=Q抽/(Q抽+Q风)
=26648.45/(26648.45+16934.4)
=61%
ηk——矿井瓦斯抽采率
Q抽——当月矿井平均瓦斯抽采量
Q风——当月矿井最大一天风排量
矿井瓦斯抽采率61%大于25%;满足要求。
通过以上计算证明,瓦斯抽采率为41.12%>30%,抽采达标。
5、区域措施效检结果
(1)效检孔参数:
2017年1月1日,瓦斯实验室对1304回风巷(239-307m)抽采措施进行效检,效检孔相关参数见表1
孔号
开孔距巷道中线(m)
开孔距底板(m)
方位角(°)
倾角(°)
孔长(m)
瓦斯残余含量(m3/t)
检1
0
1.0
161
6
24.32
2.3484
检2
右1.0
1.0
176
6
49.4
2.5038
检3
左1.0
1.0
161
10
68.4
2.3087
检
以上效检孔在打钻过程中未出喷孔、顶钻、夹钻等异常现象。
检测孔布置合理,检测孔均布在抽放半径较大地点。
公司瓦斯实验室检验结果:
根据瓦斯实验室2017年5月24日检测1304回风巷(239-307m)掘进工作面煤层瓦斯残余含量为2.5038m3/t<8m3/t,瓦斯压力0.037MPa<0.74MPa。
(2)1304回风巷(207-307m)掘进工作面回风流风速为0.55m/s>0.25m/s,不超过4m/s;回风流中瓦斯浓度为0.09%<0.8%。
四、1304回风巷(207-307m)抽采达标评判报告结论
1304回风巷(207-307m)掘进工作面煤层瓦斯残余含量为2.5038m3/t<8m3/t,残余瓦斯压力0.037MPa<0.74MPa,回风流风速为0.55m/s>0.25m/s<4m/s;回风流中瓦斯浓度为0.09%<0.8%。
根据以上数据判定:
所实施的瓦斯抽采措施符合《防治煤与瓦斯突出规定》、《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》等相关规定的要求,防突效果检验指标均在突出临界值以下,且钻孔施工过程中无吸钻、顶钻、喷孔等瓦斯异常现象,由此判定:
本次瓦斯抽采达标,允许继续掘进48m,留20m超前保护距离。
五、附件:
1、瓦斯抽采钻孔设计图、竣工图
2、效果检验钻孔设计图,竣工图
3、效果检验报告单
4、抽采评判报告单
5、瓦斯抽放报表
1304回风巷(239-307m)抽采评判报告单
王家营青利煤矿
煤巷名称
1304回风巷
走向长度
370m
评价煤层
3号煤层
评价单元煤层参数
煤层厚度(m)
原始瓦斯含量(m3/t)
原始瓦斯压力(Mpa)
1.5m
6.198
0.3
抽采措施
措施
类型
布孔
方式
钻孔实际控制范围
孔径(mm)
单元孔数(个)
单元钻孔工程量(m)
顺层孔预抽
3m*3m
239-307m段,上下帮外15m
75
26
2078.558
评价单元
单元
编号
单元起点、终点
单元标高范围
沿掘进方向单元长度
4
开口向里207m为起点
开口向里307m为终点
+1556~+1558m
68m
预抽评价
措施孔最短抽采时间(d)
预抽时间差异系数(%)
残余瓦斯压力(MPa)
7
12.5
0.037
瓦斯量计算(Q)
预抽率计算(η)
抽采瓦斯量:
12893m3;
瓦斯储量:
m3=评价单元体积
(m³)×容重(t/m3)×煤层原始瓦斯含量(m3/t):
m3=2325.6*1.5*1.45*6.198
=31350.6m3
抽采率(η)=抽采量/瓦斯储量×100
=18209/46101×100
=41.12%
结论
1、1304回风巷第5单元抽采参数已达到《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》的要求,判定本单元抽采达标。
2、1304回风巷第5单元允许进尺48m,可以组织掘进施工。
通风部意见
总工意见
矿长意见
审核:
编制:
2017年5月25