1304采面上水平抽采达标评判报告.docx

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1304采面上水平抽采达标评判报告

 

编制人员:

李军辉

通防矿长:

汪吉先

总  工:

段贤明

矿  长:

杨晓杰

编制时间:

2018年3月11日

1304采面上水平抽采达标评判报告

前言

为认真落实瓦斯治理“通风可靠,抽采达标,监控有效,管理到位”方针,全面提升矿井瓦斯治理水平,有效防范和遏制瓦斯事故。

为保证1304采煤工作面安全生产,科学有效治理矿井瓦斯,根据《防治煤与瓦斯突出规定》和《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》以及纳雍县安监局相关要求,依据1304采煤工作面防突资料及井下现场实际抽放情况,特编制1304采煤工作面瓦斯抽采达标评判报告。

1、编制依据

1、《煤矿安全规程》;

2、《煤矿瓦斯抽采基本指标》(AQ1025-2006);

3、《防治煤与瓦斯突出规定》;

4、《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》。

一、1304采煤工作面概况

(一)工作面位置、地面相对位置及邻近采掘情况

1304采面位于一采区南翼,布置在3#煤层中,为王家营青利煤矿接替工作面。

该巷从3煤上山与1301运输巷交叉处开口,沿3#煤层顶板以方位角167°,设计长度370m,巷道宽4.2m,巷道中高2.4m,锚网支护。

巷道标高+1555.2m,对应地面最高标高+2016m至+1980m,均为丘陵坡地,无任何建筑。

(二)邻近巷道

北为三煤上山,南为我矿井田边界,西为一采区未开采部分,东为1302采煤工作面,由于该区域地面有村庄,故未开采,为保安煤柱。

对应地面最高标高+2015m至+1980m,均为丘陵坡地,无任何建筑。

(三)瓦斯含量情况

本矿瓦斯等级鉴定为突出矿井,根据平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心《1304工作面区域突出危险性预测报告》:

3号煤在+1568.371m标高瓦斯含量为4.2043m³/t,+1504.310m水平实测6.1980m³/t,1304回风巷标高在1555m-1557m之间,1304工作面3号煤层开拓后区域预测结论为:

(标高起止范围+1553.6m—+1501.467m)为无突出危险区。

煤层自燃倾向为Ⅲ类不易自燃煤层,煤尘具有爆炸性。

(四)地质构造及顶底板情况

根据地质资料显示,该巷道煤层稳定,结构单一,无断层、褶皱等地质构造。

3号煤层:

位于龙潭组上段上部,煤层厚度0.26~1.97m,平均1.5m,除局部点受构造影响外,全井田可采,为主要可采煤层,直接顶板一般为泥灰岩,部分为粉砂质泥岩,直接底板为泥岩,往下一般为粉砂质泥岩或泥质粉砂岩。

(五)煤层瓦斯含量、瓦斯等级、发火期、煤尘爆炸指数

1、矿井煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出危险性

本矿瓦斯等级鉴定为突出矿井,根据平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心《1304工作面区域突出危险性预测报告》:

3号煤在+1568.371m标高瓦斯含量为4.2043m³/t,+1504.310m水平实测6.1980m³/t,1304回风巷标高在1555m-1557m之间,1304工作面3号煤层开拓后区域预测结论为:

(标高起止范围+1553.6m—+1501.467m)为无突出危险区。

2、煤层瓦斯含量

本矿瓦斯等级鉴定为突出矿井,根据平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心《1304工作面区域突出危险性预测报告》:

根据王家营煤矿2018年元月3日-2018年元月16日对1304采煤工作面进行原始瓦斯含量测定,共在1304采面运输巷设置4个测点进行打钻取芯,进行瓦斯含量测定实验,分别测得:

1#钻孔W=3.4788m³/t、2#钻孔W=3.7268m³/t、3#钻孔W=5.5150m³/t、4#钻孔W=3.3304m³/t。

本次抽采达标评判采用Wmax=5.5150m³/t。

3、煤尘爆炸性指数及爆炸危险性

根据贵州省煤田地质局2012年9月提交的《贵州省煤田地质局实验室煤尘爆炸性鉴定报告》,3#煤层煤尘有爆炸性,根据贵州煤矿矿用安全产品检验中心2016年4月提交的《王家营青利煤矿煤尘爆炸性鉴定报告》,5-1、5-3、6-1、6-2、6-3、6-4、8煤层煤尘无爆炸性。

4、煤层自燃发火期和自燃倾向性

根据贵州省煤田地质局2012年9月提交的《贵州省煤田地质局实验室煤炭自燃倾向等级鉴定报告》,3#煤层为Ⅲ级不易自燃煤层。

(六)采煤方法

1304采煤工作面采用高档普采。

(七)水文地质

区直接充水水源主要为龙潭组裂隙水,局部有老窑采空区积水、地表冲沟水;间接充水水源主要为长兴组和茅口组地层的岩溶水,故本矿进水方式以顶板进水,属裂隙-岩溶充水为主,由于老窑、采空区积水量、位置、范围不清,水文地质条件复杂程度为中等。

二、1304采煤工作面采取的预抽煤层瓦斯措施

1、采用顺层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯

执行该巷道抽采措施时,选用ZDY—1250型矿用全液压坑道钻机,钻头直径75mm,钻杆直径50mm。

即:

在1304采面上回风巷下帮布置本煤层抽放钻孔,孔间距3.0m,共计施工本煤层抽放钻孔56个;钻孔开孔位置距巷道顶板0.5至1.2m左右,钻孔深度为75m-90m,钻孔封孔段长度不小于8m。

孔口抽采负压不得小于13kPa,其布置方式见附图。

2、掘进工作面钻孔施工抽放情况

自2017年元月4日早班至2017年7月30日中班在1304回风巷工作面下帮共施工瓦斯预抽钻孔56个。

共抽放瓦斯量18209m3。

2018年3月9日在1304采面回风巷切眼开口位置左边邦补打5个抽放钻孔,直至3月14日统一连抽。

从19日抽放至23日,共抽放瓦斯量508m3。

故实际抽出瓦斯为:

18209-5824+508=12893m3

三、抽采达标评判

(一)、瓦斯抽采的基础条件评判情况

序号

规定项目

具体情况

是否达标

1

建立瓦斯抽采系统,且抽采系统正常、连续运行。

地面安装2台2BEA-353-0型水环式真空泵用于低负压抽放,2台2BEC-52型水环式真空泵用于高负压抽放,一台工作,一台备用,抽采系统运行正常。

达标

2

制定瓦斯抽采达标规划和年度实施计划

制定了抽采达标规划和瓦斯抽采年度实施计划。

达标

3

编制完善的矿井瓦斯抽采达标工艺方案设计、采掘工作面瓦斯抽采施工设计、预抽煤层瓦斯的工艺方案应当在测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量等参数的基础上进行,抽采钻孔控制范围应当满足《煤矿瓦斯抽采基本指标》和《防治煤与瓦斯突出规定》的要求。

有贵州省煤矿设计研究院设计的《纳雍王家营青利煤矿瓦斯抽放系统方案设计说明书》,该巷预抽煤层瓦斯编制了《纳雍王家营青利煤矿1304回风巷(207-307m)掘进工作面瓦斯抽放设计》已报公司备案、审查,已批准实施。

抽采钻孔控制范围满足相关规定的要求。

达标

4

瓦斯抽采工程竣工验收资料齐全、完整、真实、可靠。

工程竣工资料(图)除应有与设计对应的内容外,还应包括各工程开工时间、竣工时间以及工程施工过程中的异常现象(如喷孔、顶钻、卡钻等)等内容。

1304回风巷(207-307m)掘进工作面施工钻孔时,未出现异常(如喷孔、顶钻、卡钻等)等现象。

资料齐全、完整、真实,并整理存档。

达标

5

建立矿井瓦斯抽采达标自评价体系和瓦斯抽采管理制度。

矿建立以总工程为首的抽采达标评价领导小组,下设设计组、施工组、监督验收组、效果评价组。

瓦期抽采管理制度完善。

达标

6

瓦斯抽采泵站能力和备用泵能力、抽采管网能力满足抽采达标的要求,预抽瓦斯钻孔的孔口负压不得小于13kPa,卸压瓦斯抽采钻孔的孔口负压不得低于5kPa。

2台2BC-52型水环式真空泵,一台使用一台备用。

该巷预抽瓦斯钻孔的孔口负压均大于13kPa,抽采能力满足要求。

达标

7

抽采计量测点、计量器具符合计量标准和规范要求,无超期使用,计量准确。

矿拥有中煤科工重庆研究院生产的WGCB型瓦斯抽放综合参数测定仪、YTC-10突出参数仪等仪器,均符合要求。

达标

8

具有符合标准要求的抽采效果评判用相关测试条件的

公司建立了瓦斯实验室

达标

(二)预抽煤层瓦斯效果评判

1、抽采钻孔有效控制范围界定

(1)1304采面回风巷施工抽放钻孔70m-90m,孔间距3.0m,控制走向长度总计为164.9m。

控制区域面积为12986.1㎡。

根据《1304采煤工作面瓦斯含量测定报告》所提供的最新数据,1304采煤工作面下运输巷近期进行的原始瓦斯含量测定数据为5.5150m³/t。

详见抽放钻孔施工设计图。

(2)施工抽采钻孔实际参数:

巷道上、下帮轮廓线外15m,详情见抽采钻孔竣工图。

2、抽采钻孔布孔均匀程度评价情况

(1)施工开孔位置均匀,符合设计要求。

详情见抽放钻孔竣工图。

3、抽采瓦斯效果评判指标测定

(1)瓦斯抽采前实测数据

项目

实测值

备注

走向

161º

倾向

251º

倾角

16º

煤厚

1.5m

实际巷道揭露

煤的容重

1.45t/m3

原始瓦斯含量

6.1980m3/T

平安瓦斯治理国家工程研究中心2016年10月测定

(2)预抽区域时间差异系数计算:

抽采钻孔开始抽采时间:

2016年12月24日

抽采钻孔施工结束时间:

2016年12月25日

抽采钻孔效果评判时间:

2017年1月1日

预抽时间差异系数为:

η=(Tmax-Tmin)/Tmax×100%

=(8-7)/8×100%=12.5%<30%

=(8-7)/8×100%=12.5%<30%

式中:

η—预抽时间差异系数,%;

Tmax—预抽时间最长的钻孔抽采天数,d;

Tmin—预抽时间最短的钻孔抽采天数,d。

钻孔抽放时间最长为8天,钻孔预抽时间最短为7天,综上可计算出预抽时间差异系数η为12.5%。

预抽时间差异系数小于30%,符合要求。

本次补充的抽采钻孔预抽时间差异系数为0。

本次抽采钻孔可以作为一个评价单元。

(3)条带煤层瓦斯总含量计算

1)控制面积:

根据钻孔施工设计,钻孔施工控制平均宽度34.2m,控制煤层走向长度为68m,则其钻孔的控制面积为:

S=a×b

=34.2×68

=2325.6m2

式中:

S----工作面总面积,m2

a----工作面长度,m

b----工作面宽度,m

2)煤量计算:

3煤层平均厚度为1.5m,煤层的视密度为1.45t/m3,工作面总煤量为:

M=S×H×R

=12986.1×1.5×1.45

=28244.8吨

式中:

M——工作面总煤量,t

S——工作面总面积,m2

H——3煤层平均厚度,m

R——3煤层容重,t/m3

3)瓦斯总含量:

根据平安公司瓦人员在1304回风巷所测定的3号煤层瓦斯原始含量为6.1980m3/t,因此条带煤层瓦斯总含量为:

Q含=M×W0

=5058.18×6.1980

=31350.599m3

式中:

Q含——工作面煤体瓦斯总含量,m3

M——工作面总煤量,t

W0——3煤层原始瓦斯含量,m3/t

4)瓦斯抽采后的残余瓦斯含量计算:

WCY=(W0×M—Q)/M

=(6.198×5058.18-12893)/5058.18

=3.6490m3/t<8m3/t

式中:

WCY——煤的残余瓦斯含量,m3/t;

W0——煤的原始瓦斯含量,m3/t;

Q——评价单元钻孔抽排瓦斯总量,m3;

M——评价单元参与计算煤炭储量,t。

5)瓦斯抽采率:

η=(Q抽+Q风)/Q

=(12893+0)/31350.599=41.12%

η——瓦斯抽采率%

Q抽——计量装置抽放量

Q风——风排量(忽略不计)

Q——瓦斯储量

1、根据现场实测,1304回风巷(239-307m)掘进工作面回风流风速为0.55m/s,大于0.25m/s,小于4m/s;满足要求。

2、根据现场实测,1304回风巷(207-307m)掘进工作面回风流中瓦斯浓度为0.09%,小于0.8%;满足要求。

3、矿井瓦斯抽采率:

ηk=Q抽/(Q抽+Q风)

=26648.45/(26648.45+16934.4)

=61%

ηk——矿井瓦斯抽采率

Q抽——当月矿井平均瓦斯抽采量

Q风——当月矿井最大一天风排量

矿井瓦斯抽采率61%大于25%;满足要求。

通过以上计算证明,瓦斯抽采率为41.12%>30%,抽采达标。

5、区域措施效检结果

(1)效检孔参数:

2017年1月1日,瓦斯实验室对1304回风巷(239-307m)抽采措施进行效检,效检孔相关参数见表1

孔号

开孔距巷道中线(m)

开孔距底板(m)

方位角(°)

倾角(°)

孔长(m)

瓦斯残余含量(m3/t)

检1

0

1.0

161

6

24.32

2.3484

检2

右1.0

1.0

176

6

49.4

2.5038

检3

左1.0

1.0

161

10

68.4

2.3087

以上效检孔在打钻过程中未出喷孔、顶钻、夹钻等异常现象。

检测孔布置合理,检测孔均布在抽放半径较大地点。

公司瓦斯实验室检验结果:

根据瓦斯实验室2017年5月24日检测1304回风巷(239-307m)掘进工作面煤层瓦斯残余含量为2.5038m3/t<8m3/t,瓦斯压力0.037MPa<0.74MPa。

(2)1304回风巷(207-307m)掘进工作面回风流风速为0.55m/s>0.25m/s,不超过4m/s;回风流中瓦斯浓度为0.09%<0.8%。

四、1304回风巷(207-307m)抽采达标评判报告结论

1304回风巷(207-307m)掘进工作面煤层瓦斯残余含量为2.5038m3/t<8m3/t,残余瓦斯压力0.037MPa<0.74MPa,回风流风速为0.55m/s>0.25m/s<4m/s;回风流中瓦斯浓度为0.09%<0.8%。

根据以上数据判定:

所实施的瓦斯抽采措施符合《防治煤与瓦斯突出规定》、《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》等相关规定的要求,防突效果检验指标均在突出临界值以下,且钻孔施工过程中无吸钻、顶钻、喷孔等瓦斯异常现象,由此判定:

本次瓦斯抽采达标,允许继续掘进48m,留20m超前保护距离。

五、附件:

1、瓦斯抽采钻孔设计图、竣工图

2、效果检验钻孔设计图,竣工图

3、效果检验报告单

4、抽采评判报告单

5、瓦斯抽放报表

1304回风巷(239-307m)抽采评判报告单

王家营青利煤矿

煤巷名称

1304回风巷

走向长度

370m

评价煤层

3号煤层

评价单元煤层参数

煤层厚度(m)

原始瓦斯含量(m3/t)

原始瓦斯压力(Mpa)

1.5m

6.198

0.3

抽采措施

措施

类型

布孔

方式

钻孔实际控制范围

孔径(mm)

单元孔数(个)

单元钻孔工程量(m)

顺层孔预抽

3m*3m

239-307m段,上下帮外15m

75

26

2078.558

评价单元

单元

编号

单元起点、终点

单元标高范围

沿掘进方向单元长度

4

开口向里207m为起点

开口向里307m为终点

+1556~+1558m

68m

预抽评价

措施孔最短抽采时间(d)

预抽时间差异系数(%)

残余瓦斯压力(MPa)

7

12.5

0.037

瓦斯量计算(Q)

预抽率计算(η)

抽采瓦斯量:

12893m3;

瓦斯储量:

m3=评价单元体积

(m³)×容重(t/m3)×煤层原始瓦斯含量(m3/t):

m3=2325.6*1.5*1.45*6.198

=31350.6m3

抽采率(η)=抽采量/瓦斯储量×100

=18209/46101×100

=41.12%

结论

1、1304回风巷第5单元抽采参数已达到《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》的要求,判定本单元抽采达标。

2、1304回风巷第5单元允许进尺48m,可以组织掘进施工。

通风部意见

 

总工意见

矿长意见

 

审核:

编制:

2017年5月25

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