制革废水处理厂废水处理改造方案说明Word文档下载推荐.docx
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S2-
色度(倍)
NH3-N
指标
11~14
7000
2500
500
1500
300
2.3废水特点
2.3.1废水来源
皮革加工是以动物皮为原料,经化学处理和机械加工而完成的,其生产基本工艺如下图所示。
盐腌羊皮
水洗
浸水
脱毛
浸灰
去肉
净面
脱灰
软化
浸酸
铬鞣
削匀
复鞣
中和
染色
加油
整饰
成品
水
水、助剂等
浸废液含食盐、可溶性蛋白,有时含防腐剂
水、石灰
废液含有石灰、硫化物、色素、可溶性蛋白、脂肪、毛、大量悬浮物及有机物等。
洗涤水含可溶性蛋白、肉渣、油脂等
洗涤废水含钙皂等
水、脱灰剂等
水、软化剂等
水、食盐、酸等
水、铬鞣剂、碱等
削铬渣等固体
水、中和剂等
水、染料加脂剂等
水洗废水
脱灰废液含氢氧化钙、氯化物、中性盐、
可溶性蛋白等
软化废水含蛋白质及蛋白酶等
浸酸废液含中性盐、无机酸、
有机酸等
铬鞣废液含3价铬、酸、中性盐等
削革残渣等固体
中和废液含中性盐等
废液含少量染料及乳化油脂
磨革工序有革屑(固体物)排出
在生产过程中有大量的蛋白质、脂肪转移到废水、废渣中,同时在加工过程中采用的大量化工原料,如酸、碱、盐、硫化钠、石灰、铬鞣剂、加脂剂、染料等,其中有相当一部分进入废水之中。
这些加工过程产生的废液多是间歇排出,其排出的废水是制革工业污染的最主要来源。
制革废水主要来自于准备、鞣制和其它湿加工等三个加工工段:
(1)鞣前准备工段:
在该工段中,污水主要来源于水洗、浸水、脱毛、浸灰、脱灰、软化、脱脂等。
主要污染物有三类:
一是有机废物,包括泥浆、蛋白质、油脂等;
二是无机废物,包括盐、硫化物、石灰、Na2CO3、NH4+、NaOH等;
三是有机化合物,包括表面活性剂、脱脂剂等。
鞣前准备工段的废水排放量约占制革总废水量的50%以上,污染负荷占总排放量的60%左右,是制革废水的主要来源;
(2)鞣制工段:
在该工段中,废水主要来自水洗、浸酸、鞣制。
主要污染物为无机盐、重金属铬等。
其废水排放量约占制革总废水量的25%左右;
(3)鞣后湿整饰工段:
在该工段中,废水主要来自水洗、挤水、染色、加脂、喷涂机的除尘污水等,其主要污染物为染料、油脂、有机化合物等,废水排放量约占制革总废水量的25%左右。
制革各工序产生的制革废水及其成分如下表所示:
各生产工序产生的废水及其污染成分
序号
工序
加入辅料
作用
污染成分
1
浸水
渗透剂、防腐剂
使腌制皮恢复鲜皮状态
血、水渗性蛋白、盐等
2
脱脂
脱脂剂、表面活性剂
去除皮表面及油脂
表面活性剂、蛋白、盐等
3
脱毛浸灰
石灰膏、硫化钠
去掉表皮及毛,并使松散胶原纤维皮膨胀
硫化钠、石灰、硫氢化钠、蛋白质、毛、油脂等
4
水洗
/
洗掉表面的灰
5
脱灰
铵盐、无机酸
脱去皮肉外部灰,中和裸皮
铵盐、钙盐、蛋白质等
6
软化及洗水
酶及助剂
皮身软化,降低皮温
酶及蛋白质等
7
浸酸
NaCl、无机酸、有机酸
对鞣皮酸化
酸、食盐等
8
鞣制
铬粉及助剂、碳酸氢钠
使胶原稳定
铬盐、硫酸钠、碳酸钠等
9
10
中和水洗
染料、有机酸、加脂剂及助剂
中和酸性皮
中性盐
11
染色加脂
上色,并使皮革柔软丰满
染料、油脂、有机酸等
12
2.3.2废水水量特点
制革工业用水量非常大,一般情况下,根据产品品种和生坯类别的不同,每生产1t原料皮需用水60~120吨。
这些用水除一小部分被原皮吸收,绝大部分使用之后形成废水排放,所以制革工业废水排放量也是非常大的;
同时由于废水通常是间歇式排放,所以废水水量和水质的波动非常大。
以本工程为例,每生产一转鼓(800~1000张皮)约耗水80吨左右。
由于皮革生产工序的不同,在每天的生产中都会出现多次排水高峰,通常每天会出现5h左右的高峰排水。
一般高峰排水量为日平均排水量的2~4倍。
2.3.3废水水质特点
根据业主提供的制革生产工艺流程可知,各企业除鞣前准备和鞣制工段外,还包含以蓝湿皮为原料进行整饰加工,在染色加工过程中使用了大量使用了有机酸、染料、加脂剂及各种化学助剂,因此所产生的废水污染物成份也比较复杂,CODcr、BOD5、SS、色度非常高。
另外,由于企业制革多采用非环保型化工原料,且当地无条件实施清洁生产,导致废水污染负荷非常高,废水成分复杂、耗氧量高、悬浮物多、色深,含有蛋白质、脂肪、染料等有机物和铬、硫化物、氯化物等无机盐类,废水中有毒、有害废水比重比较大,并随工段、工艺、工序的不同而变化很大。
同时,由于生产无统一计划,水质随生产品种、生皮种类、工序交错而变动很大,导致了污染物排放的极不规律。
2.4设计处理要求
按GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准考核,其中总Cr和Cr6+执行表1第一类污染物最高允许排放浓度。
主要指标见下表:
设计出水水质情况表(单位:
SS
总Cr
一级标准
6~9
100
20
70
1.0
1.5
15
3处理工艺
3.1污水处理厂改造前工艺简介
污水处理厂改造前工艺流程简图如下图所示。
含铬废水进水
综合废水进水
机械粗格栅
机械细格栅
调节池
栅渣
外运
调节预沉池
调节曝气池
初次沉淀池
气浮池
氧化沟
二次沉淀池
排入场外河流
泵
回
流污泥
剩余污泥
污泥
浮渣
气浮池污泥井
污泥浓缩井
板框压滤
干泥
填埋
沉淀池
铬饼酸化回收或铬饼作副产品出售
加药
NaOH或
Ca(OH)2
MgO
3.2目前运行存在的主要问题:
(1)制革集中区正常生产的企业有80多家,由于厂家多,生产计划和废水排放无规律可言,使得进入处理厂的水量水质变化特别大,尤其是废水中悬浮固体含量特别高,制革废水中的污泥主要成分有石灰、皮屑、碎肉渣、羊毛等,粗略计算,现有预沉池长为33m,宽为23m,有效泥深为2.5m,约1900立方,在日进水1500~2000立方米时,仅用12天的时间就淤平了整个池子(此数据指进入污水处理厂的污泥,不含各企业的沉淀池和输送渠沉积的污泥),即污泥量占到总水量的10%左右。
目前运行中固液分离不是很好,大量的SS进入生物处理系统,影响了处理效果。
(2)由于企业脱毛使用大量Na2S,排入污水处理厂的硫化物浓度过高,如在预处理中去除不掉硫化物,进入后续生物处理系统,将抑制微生物的生物活性,对出水水质有直接的影响。
(3)生物处理之前的预处理污泥负荷削减率太低,导致进入氧化沟的废水COD高达2500~3200mg/L,对氧化沟的微生物造成较大的冲击,日进水量在1500吨以下时,冲击不太明显,日处理量超过1600~4000吨时,氧化沟水质出现恶化现象。
(4)冬春季是制革的旺季,由于此时气温低对生化处理系统有影响,微生物降解吸附的能力非常差,旺季生产的水量达到每天3000~4200吨,因预处理效果差,污染负荷大,再加上气温低和水量大的冲击,一周期间,氧化沟水质严重恶化并伴有异味气体散发,此时COD可高达800~1000mg/L。
每年的12月至次年的4月,由于冬春季节气温较低,微生物活动能力降低,此时氧化沟温度在5~10℃之间,造成氧化沟大量泡沫的产生,因此,提高生化系统水温,增强微生物活性,消除因表面活性剂遇水温低机械运动易产生大量的泡沫,这是个必须解决的问题。
(5)运行的设备和构筑物存在以下问题:
1)预沉池由于池型设计不合理和池容不足,造成沉淀效果较差;
2)调节曝气池中的预处理曝气不足和曝气不均匀;
3)调节预沉池中的行车吸泥设备易堵塞;
4)初次沉淀池由于水力负荷和固体负荷偏大,加上排泥管管径偏小且常有堵塞现象,造成初沉池沉淀效果较差和排泥不畅;
5)氧化沟冬季运行中泡沫较多,曝气量略有不足,池内污泥分布不够均匀,且污泥浓度较低;
6)二次沉淀池采用虹吸管,不能正常运行,二沉池设计中的其它问题,水力负荷和固体负荷偏大,致使活性污泥混水外排;
7)污泥处理设备效率较低,需重新增设污泥处理设备;
8)气浮池气泡不够细密,释放器可能存在问题。
3.3改造后的工艺流程:
根据上述运行中存在的主要问题,改造工程中重点要解决的工艺和技术路线如下:
3.3.1预处理系统
●改造并新建,增加预沉池容积,将预沉池的高峰处理水量增加到800~1100m3/h,设计优质的刮泥、排泥系统,池前明沟内投加FeSO4去除大部分的硫化物。
●增加曝气调节池容积,将现有调节预沉池改为曝气调节池,池内投加聚合硫酸铁,并加大曝气量,在对水中硫化物进一步去除的同时,去除水中的部分氨氮。
●初沉池改为混凝沉淀池,提高初沉池的处理效果,减轻气浮的压力。
通过以上措施,确保进入氧化沟的COD降到1200~1400mg/L,SS降到100mg/L以下。
3.3.2生物处理
●氧化沟目前运行总体上较正常,可增加氧化沟保温兼消泡系统,开启备用转碟,保证氧化沟的COD去除率维持在较高水平,并提高氨氮去除率,另外二沉池偏小,设备(吸泥机)有故障,出水槽设计不合理,减少了二沉池面积,宜拆除集水槽重新设计,并改用刮泥机,使二沉出水COD低于200mg/L。
●二沉池后新建多级进水A/O膜法生物脱氮系统和混凝沉淀池,进一步提高COD和NH3-N的去除率,使出水最终达到一级标准。
本项目中,第一级A/O采用泥法工艺,主要以去除有机物为主,并初步脱除一部分氮,降低二级处理的氨氮负荷。
由于一级A/O后的氨氮浓度仍较高且有机物浓度较低,二级脱氮生化系统需要很长的污泥龄,因此第二级采用膜法工艺比泥法工艺更合理。
生物膜处理工艺的特点如下:
(A)微生物方面的特征
☆微生物种类多样化:
①相对安静稳定环境;
②SRT相对较长;
③丝状菌也可以大量生长,无污泥膨胀之虞;
④线虫类、轮虫类等微型动物出现的频率较高;
⑤藻类、甚至昆虫类也会出现;
⑥生物膜上的生物:
类型广泛、种属繁多、食物链长且复杂。
☆生物膜上微生物的食物链较长:
①动物性营养者所占比例较大,微型动物的存活率较高;
②食物链长;
③污泥产量少于活性污泥系统(仅为1/4左右)。
☆能够存活世代时间较长的微生物有利于硝化作用的进行。
(B)在处理工艺方面的特征
☆对水质、水量变动又较强的适应性;
☆剩余污泥的沉降性能良好,易于固液分离;
☆能够处理低浓度污水;
☆易于维护运行,运行费用少。
●关于四段A/O接触氧化工艺
A/O工艺分段进水生物膜脱氮技术是传统A/O工艺基础上发展起来的生物膜脱新技术。
理论上,传统A/O工艺的脱氮效率与回流比成正比,回流比大,进入反硝化区的硝酸盐量增大,氮的去除率就会提高,为了维持较高的氮去除效果,必须同时加大污泥回流量和混合液回流量。
这样势必增加废水处理运行成本,而且大量的硝化液回流给缺氧区带入溶解氧量,使缺氧区溶解氧提高,而溶解氧会消耗废水中易降解有机基质,从而影响脱氮速率。
为了克服传统A/O工艺的不足,采取短时间缺氧、好氧交替操作来替代传统的单段长时间缺氧和好氧运行,这样形成了A/O工艺分段进水生物膜脱氮技术。
四段A/O接触氧化工艺流程框图如下:
综合废水处理工艺流程如下:
(虚线表示新建处理单元)
综合废水
经预处理的含铬废水
格栅
硫酸亚铁
排泥
预沉池
鼓风曝气
曝气调节池
硫酸
聚合铝铁
初沉池
聚合硫酸铁
气浮池
蒸汽
集水池
内回流
污泥池
转刷曝气
氧化沟
二沉池
外回流
脱水外运
中间水池
四段A/O接触氧化池
PAC、PAM
混凝沉淀池
达标排放
3.4改造后废水处理各工段进出水数据预测
运行效果预测表
处理
工段
预沉池-调节池
氧化沟-
A/O接触氧化
池-混凝沉淀池
项目
进水
出水
去除率(%)
(mg/L)
COD
3200
54
1800
44
1260
30
190
85
<100
1200
52
600
50
420
42
90
<15
3000
83
200
60
--
<70
>
>300
<150
色度
1050
210
<50倍
pH值
10-14
9-10
8-9
7-8
<20
96%
<1.0
4工艺设计
4.1综合废水(5000m3/d)
(1)预沉池(新建)
功能:
沉淀粒径较大的SS
设计水力负荷:
0.7m3/m2·
h
现有预沉池两座,单座平面尺寸为11×
33(m),在改造清淤、增设排泥系统后,可继续作为初沉池使用。
新建预沉池4座,钢砼结构,采用平流式沉淀池,单池尺寸:
B×
L=12.00×
33.0(m),有效水深2.5m,超高0.5m。
正常使用三座(一座用于排泥),运行面积为1584m2,容积为4000m3,最大高峰流量可处理1100m3/h。
新建预沉池设计采用多斗式,并利用气提与泵提相结合的排泥方式。
预沉池进水硫化物高峰浓度为500mg/L,设计在废水处理厂外新建污泥干化场一座,利用在厂外原有进水渠道内投加FeSO4生成沉淀去除大部分硫化物。
新增设备:
●行车式刮泥机4台,宽12m,N=0.55×
4(kW)。
●每池设排泥泵1台,N=7.5×
●FeSO4配制及投加系统1套,投加能力300kg/h。
●气提风机与曝气调节池风机合用。
(2)曝气调节池(改造)
功能:
均衡水质,贮存水量。
现有调节池1座,平面尺寸37×
18(m),有效水深3.5m,总有效容积2330m3,平均停留时间12h。
在该池中通过空气氧化去除预沉池出水中部分硫化物,曝气强度2.5m3/m2·
h,曝气调节池出水由泵提升进初沉池。
●三叶风机2台(1用1备),Q=28m3/min,H=4.0m,N=30kW。
(3)初沉池(改造)
去除废水中大部分SS和胶体物质。
初沉池1座,φ=18.0m,有效水深3.0m,池内设置周边传动刮泥机,污泥重力排至污泥池。
通过在进水管道投加聚合铝铁方式,保证初沉池出水硫化物含量小于20mg/l。
●聚合铝铁投加装置1套,投加量200mg/L。
●周边传动吸泥机1台,φ=18m,N=1.1kW。
(4)气浮池(改造)
有效去除废水中大分子难降解物质、有毒物质、胶体物质及不溶物质,尤其表面活性剂可在该单元得到有效去除。
原有气浮池两座,每座平面尺寸13.25×
4(m),总高4.20m,原设计回流比30%。
考虑到废水中表面活性剂成分较多,为更好的发挥气浮池作用,设计增大回流比至50%,并对溶气罐、释放器等进行相应改造。
改造设备:
●加压溶气装置2套。
●释放器2套。
●聚合硫酸铁配制投加装置1套。
(5)集水池(新建)
气浮池出水进集水池,V=110m3,地下池。
池顶封盖,池内安装蒸汽加热系统,供热量2000千卡/h,即每小时约供蒸汽3.0吨。
使进入接触氧化池的水温(冬季)平均上升10℃,即达到15℃以上,每年供汽为3个月。
●DZL4-13Ⅱ蒸汽锅炉一套
(6)氧化沟(改造)
降解有机污染物,去除氨氮
现有氧化沟1座,平面尺寸约120m×
26m,有效容积11000m3,有效深度约4m,氧化沟表面积约2750㎡,设转碟曝气机9台,7用2备,每台功率22KW。
氧化沟池壁增高0.6m,采用砖混形式,池上覆盖特种尼龙丝网,同时在原有喷淋罐中考虑投加消泡剂,利用原喷淋管向池内喷洒消泡水,以减少冬季氧化沟泡沫的产生。
●转碟曝气机变速箱更换,共计9只。
●氧化沟消泡装置一套,约2750㎡,材质采用特种尼龙丝网。
●转碟曝气机增加玻璃钢防护罩,共计9只。
(7)二沉池(改造)
固液分离,并提供回流污泥。
现有二沉池设计水力负荷0.8m3/m2·
h,φ×
H=18.0×
3.5(m),池壁有效水深3.0m,停留时间3.6h。
原二沉池采用虹吸管排泥方式。
改用周边传动刮泥机。
集水槽重新设计。
●周边传动刮泥机1台,φ=18m,N=1.1kW。
●钢制集水槽一套,采用两侧进水方式,降低二沉池溢流负荷,从而进一步降低出水SS。
(8)中间水池(新建)
二沉池出水进中间水池,V=110m3,地下池。
池顶封盖,池内安装蒸汽加热系统,供热量1000千卡/h,即每小时约供蒸汽1.5吨。
使进入接触氧化池的水温(冬季)平均上升4℃,即维持在13℃以上,每年供汽为3个月。
●潜污泵3台(2用1备),Q=110m3/h,H=8m。
(9)接触氧化池(四段A/O)(新建)
进一步去除氨氮和有机物。
接触氧化池1座,钢砼结构,池顶设置彩钢夹芯板,用于保温,并一定程度上起到抑泡作用。
设计总有效容积为5000m3,A/O体积比1:
3,平均停留时间24小时。
尺寸为:
L=48.0×
21.0(m),池壁有效水深5.0m,超高0.5m,安装组合生物填料,填料高3.0m,填料填充率60%。
氨氮负荷:
LNH3-N=0.12kgNH3-N/m3·
d。
进水方式:
四点进水。
碱度和碳源补给方式:
泵提预沉池部分未经处理废水至高位水箱,采用重力流形式进入接触氧化池,用于补充碱度和碳源,另外投加纯碱(30%)为备用。
供氧方式:
采用穿孔管曝气方式,空气用量90~110m3/min。
●选用三叶风机5台,4用1备,型号3L62WD,Q=45m3/min,H=6000mm,N=55kW。
●填料支架:
采用金属固定支架。
●组合填料:
规格φ150×
80,总计3000m3。
●高位水箱:
规格φ1500×
1750,两只,PE材质
●彩钢夹芯板:
厚度75mm,面积1430㎡。
(10)混凝沉淀池(新建)
进一步去除SS、有机物和色度,确保水质达标排放。
设计反应池和终沉池各一座,钢砼结构。
①反应池:
停留时间20分钟,尺寸:
7.0×
3.5×
3.0(m)分两格设置两台机械搅拌机,投加PAC和PAM,PAC投加量300mg/L,PAM投加量3mg/L。
配套设备:
●搅拌机2台,型号JBF-Ⅲ,转速分别为:
60r/min、24r/min,功率分别为4.0kW、2.2kW。
●加药装置2套(PAC和PAM)。
②终沉池:
设计为1座,设计参数q=0.6m3/m2·
h,设计终沉池直径22.0m,池壁有效水深3.0m,超高0.3m,停留时间:
4h。
终沉池采用中心进水周边出水辐流式沉淀池,池内设有周边传动刮泥机,污泥泵将污泥部分回流至生物接触氧化池,回流比采用30%,其余提升至污泥池进行脱水处理。
●周边传动刮泥机1台,φ=22m,N=0.75kW。
●污泥泵2台,1用1备,型号WQ70-8-7.5,Q=70m3/h,H=8m,N=4.0kW。
(9)污泥脱水系统
污泥处理工艺选择
污泥机械脱水目前使用最多的有三种方式:
箱式压滤机、离心压滤机、带式压滤机。
就脱水效果看,箱式压滤机脱水后污泥含水率最低,可达到65%以下,带式压滤机比离心压滤机略高,含水率可达80%左右。
就工程造价而言:
带式机和箱式压滤机相当,离心式最高。
三种压滤机比较见下表:
离心脱水机