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性别

年龄

学历

小组职务

职称

QC教育时间

1

徐维卓

42

大专

组长

工程师

人均QC教育时间60小时以上

2

程志军

44

本科

技术顾问

3

宣发明

29

副组长

助工

4

庄君杰

45

组员

技术员

5

徐晓星

52

6

宋骋轩Cheng轩

7

陈友彪

28

8

薛范雍

24

制表人:

宣发明制表日期:

2015年6月

三、选题理由

 

四、现状调查

QC小组成员于2015年6月2日对现场采用传统方法安装膨胀螺栓的情况进行调查,具体情况如下:

一、安装工具采用活动或固定扳手进行紧固作业;

二、作业层高4100mm,操作人员必须借助登高设施才能方便安装,还要配助手;

经现场测算,一个吊杆安装组4个人(其中一人辅助)操作,日平均安装数量480根(平均每根约3分钟),吊杆总共有32860根,需要69天完成;

三、采用电转和扳手操作时,需要一定的活动空间(至少需要120mm)。

实际情况,因各种管道影响,操作空间狭小,最小处只有150mm,大大影响工作效率,甚至影响紧固质量。

四、登高作业增加了事故风险。

五、目标确定及可行性论证

小组成员根据吊杆的安装步骤对一个安装班组安装3根吊杆所消耗的时间做了测算和统计,绘制网络图如下:

宣发明日期:

从网络图中可以看出“打膨胀孔”及“吊杆拧紧”所消耗的时间在总耗时中的占比不到50%,如果将“搭架”、“上人”、“下人”、“移动爬梯”等步骤去除,那么吊杆安装就能满足进度工期,为此QC小组将本次活动的目标设定为“吊杆安装的工作效率提高2倍”

六、原因分析

根据现状调查的结论,我们QC小组对影响天花吊杆施工效率的问题进行了原因分析,见下图

登高工具放置位置受限

建筑材料乱堆乱放

未按规定堆放

七、要因确认

由系统图我们共找到6个末端原因,并对其进行了逐项调查及论证分析。

要因确认一:

安装人员需借助登高设施进行作业。

影响因素

要因确认

确认方法

确认时间

确认人

结论

借助登高工具进行作业所需的单位时间

据查看现场情况发现,由于标准层有4.1米,操作人员需要借助登高工具(爬梯或活动架)才能达到作业所需的高度。

在完成二根吊杆安装作业后,操作人员需重新下到地面,移动登高工具至适当位置,再进行下一轮的作业,平均每个吊杆的作业时间平均3分钟左右。

其中上、下登高工具及移动登高工具的时间约占整个工作时间的50%,如果无需借助登高工具安装,可明显提高工作效率

现场调查

2015年6月3日

要因

要因确认二:

吊杆之间有一定的距离。

吊顶吊杆间距尺寸

通过查看图纸发现,现场的吊杆间距为1m左右,对重新就位所需时间影响不大。

查看图纸

非要因

要因确认三:

新手工作时间短。

作业人员从事操作的工作时间

小组成员检查作业人员一般为具有多年工作经验的人员操作,操作娴熟。

现场检查

操作人员调查表

操作人员

工龄

工作内容

陈杰

38

吊杆安装

李明龙

王浩

35

刘双燕

34

辅助操作

要因确认四:

安装部位操作空间有限

安装部位操作空间现状

吊杆安装空间有限,特别是走廊,间距最小处仅为150mm,受各种管道影响,工人的活动空间狭小,极大地影响了安装效率。

2015年6月4日

要因确认五:

照明不足。

施工现场照明能否满足施工需要

施工现场的照明采用发光率高、显色指数高、节能性能好的36W节能灯,并增设了防护罩,能够满足施工现场的照明需求。

要因确认六:

材料未按规定堆放

建筑材料是否乱堆乱放

施工员对各楼层作业场地进行了巡视,虽然多工种交叉作业,但各班组配合较好,各种材料按项目部指定位置进行堆放,作业场地不影响登高工具的安放。

根据现场调查和分析,得出2个主要原因:

1、安装人员需借助登高设施进行作业

2、安装部位操作空间有限

八、制定对策

本小组针对以上确认的要因,制定了相应的对策和措施,并逐项进行落实。

对策表

主要原因

对策

目标

措施

地点

负责人

时间

安装人员需借助登高设施进行作业

不借助登高工具进行安装

减少登高工具消耗的时间50%以上

选择不用登高工具的安装方法;

施工现场

2015年7月

选择合适的安装工具

在有限的操作空间里能够顺利作业

选择能在狭窄空间作业的安装工具;

九、组织实施对策

对策一、选择不用登高工具的安装方法。

具体措施:

针对选择不用登高工具的安装方法,小组于2015年7月1日召开了小组成员会议,通过“头脑风暴法”集思广益,从测量用的塔尺中得到启发,提出是否把安装工具与登高工具结合起来,通过延长工具长度来达到目的。

小组成员分两组到市场调查寻找,找到了一种新型吊顶设备,其有像塔尺一样的可伸缩手柄,用它来档替代登高工具,端部固定紧固工具,即可不用登高工具也能从事高出的安装作业。

实施效果检查:

经使用,减少了因使用登高工具而消耗的时间50%以上,达到了设定的目标。

图:

伸缩杆示意图

对策二、选择能在狭窄空间作业的安装工具。

在狭隘的空间中也能从事打孔及紧固作业,是小组成员需要解决的问题。

小组在市场上找到的新型吊顶设备是通过组合后进行工作的,其能通过射钉枪来完成打孔和紧固作业,那我们只要将其固定在伸缩节手柄上就能达到目的,为此,小组成员进行了试验。

伸缩杆和射钉枪示意图

射钉枪示意图图:

射钉弹示意图

(注意:

射击时应戴好安全帽和防护眼睛)首先把射钉枪与伸缩杆连接,调整好伸缩杆高度,把天棚吊钩放入钉套管内到底(有击发药的一面朝里),手握伸缩杆的把手位置顶住基体用力向上推射钉枪,要求射钉枪与基体垂直,误差角度小于7度,射钉枪瞬间触发天棚吊钩,使天棚吊钩的钢钉镶入基体。

在放入天棚吊钩之前,先压缩防护罩,清除钉套管里的灰尘)

钉弹组件与吊杆连接示意图图:

钉弹组件和吊杆装入射钉枪示意图

操作人员站在地面进行高空作业图:

工具在狭窄空间安装吊杆

完成吊杆安装作业

安装完成后,考虑吊杆的紧固力,根据吊杆的使用功能,QC小组组长参照轻钢龙骨吊顶的荷载标准值进行最不利计算,得出单个膨胀螺栓的极限荷载约为30Kg。

为此小组成员利用现场袋装水泥做荷载(标准重量50Kg),悬挂在吊杆底部,做吊杆的拉拔试验。

固定48小时进行观测,吊杆根部没有出现位移现象,能满足荷载要求,吊杆安装牢固,能满足安全使用的要求。

吊杆荷载试验图:

86kg工人腾空来回摆动

改进后的安装工具,在狭窄的空间里也能安装自如,且紧固牢固。

十、效果检查

使用新的安装工具,无需借助登高工具,操作人员站在楼地面上即可作业,小组成员对一安装班组的工作效率做了统计:

完成后抽查测量

QC小组活动后合格率调查表

安装班组成员

安装数量(根)

安装耗时(分)

单根吊杆平均耗时(分)

综合平均(分)

20

13.5

0.675

0.7

14

14.5

0.725

2015年10月

根据统计表,安装每根吊杆的平均时间约为0.7分钟,不到原来时间的三分之一,极大的提高了工效;

另外,无需借助登高工具作业也减少了安全隐患。

经现场实测,采用传统方法和工具作业,吊杆安装速度是480根/天;

采用新的安装工具作业,速度是1940根/天。

工作效率比原先提高了约4倍,故“吊杆安装的工作效率提高2倍”的目标已实现。

1、活动前后安装效率对比,如下图所示:

制图人:

2、经济效益方面:

1若采用传统方法和工具进行作业:

按480根/工日计时,本工程公约32860根吊杆,1个四人班组作业时,工期:

69天人工费1050元/工日;

电费90元/天。

总费用=69×

(1050+90)=78660元。

2若采用改进后的方法和工具:

工作效率1940根/工日,本工程共约32860根吊杆,1个四人班组进行作业时,工期:

17天;

人工费:

1050元/工日。

材料费:

1.5元/个。

总费用=17×

1050+1.5*32860=67140元

3费用差价:

78660-67140=11520元

通过采用新的安装工具进行作业可节约费用11520元。

采用新安装工具只是增加了成品的钉弹组件;

减少了电费及人工费。

3、社会效益方面:

采用新的安装工具和方法,对传统的安装方式进行了改革,减少了高处作业和环境污染,降低了劳动强度及身体危害,受到了建设单位、监理单位的一致好评。

十一、巩固措施

在重新总结了本次QC活动的实施经验和获取实施有效数据后,统一上报公司工程管理部,公司工程管理部对此新工具也表示了肯定,以此为依据编制《天花吊杆安装新法的作业指导书》,编号为SSJS/GF002,并由公司下发文件到各个分公司及所属单位,为其它项目和今后类似的工程施工提供了指导性和操作性。

十二、总结及今后打算

QC活动自我评价表

项目

活动前

活动后

解决问题能力

逻辑与创新思维

团队精神

QC工具运用技巧

质量意识

9

制表人:

QC小组全体成员紧紧围绕“提高天花吊杆施工效率”这一课题,积极开展QC小组活动,善于思考、敢于创新,取得了较好的成果。

运用全面质量管理这一科学的方法,开拓了小组成员的思维方式,培养和锻炼了人才,也提高了小组成员的团队精神。

在今后的工作中,我们将继续围绕推行绿色环保施工、提高质量、创造效益为核心开展QC活动,针对施工过程中出现的扬尘问题展开新一轮的PDCA循环。

下一个QC活动课题是:

“提高铝板安装效率”。

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