开展QC小组活动提高空心板梁施工质量Word文件下载.docx
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小组类型
攻关型
小组成员
6人
本次活动时间
2002年9月10日~
2002年10月28日
循环次数
2次
课题名称
开展QC小组活动,提高空心板梁施工质量
序号
姓名
年龄
文化程度
职务
接受TQC教育时间
组内分工
1
孙伟良
29
本科
总工程师
56
组长
2
朱彦朝
35
工程部长
副组长
3
郑东峰
34
安质部长
4
文辉
大专
工程师
组员
5
陈美娇
27
6
王金祥
26
四、活动目标及措施
(一)目标
1、搞好空心板梁施工,保证顺利、优质、高效地完成预制任务。
2、培养和锻炼一批技术骨干,为以后空心板预制积累经验,总结一套可行的施工方法。
3、降低成本,加快制梁进度,争取较大的经济效益。
(二)基本措施
1、项目部技术人员潜心研究,优化施工方案和制定施工措施,力争优质、安全、经济、可行。
2、组织施工人员学习有关规范、标准,同时,加强TQC教育,提高全员质量意识。
3、由小组成员跟班作业,发现问题及时解决。
4、制定QC小组活动质量保证体系,分工落实,见表4-1。
五、可行性分析
1、有项目部领导的高度重视,施工人员的紧密配合,全员积极参与,跟踪服务。
2、小组成员有多年的施工经验,有能力有信心开展好活动。
3、规章制度健全,措施可行,质检系统完善。
六、PDCA循环过程
第一次PDCA循环(2002年9月10日~2002年10月5日)
(一)计划(P)阶段
1、现状调查
2002年9月10日小组对前十几天的施工情况进行检查,发现存在以下问题:
(1)梁体气泡过多,端头锐角处出现漏浆、麻面。
(2)梁体表面和侧面出现裂缝,最大开裂1mm,个别梁出现流砂。
(3)放张时,大角度梁体掉角,板端底部磨擦痕迹严重。
(4)梁体顶面厚度不够。
2、原因分析
小组全体成员对上述问题专门开会讨论,分析各种原因,利用因果图找出了16条原因,见因果图6-1。
材料
人员
砼坍落度过大
商品砼级配、水灰比不当
操作技能不高
砂、石料不合格
质量意识不强
个别人工作粗心,责任心差
砼干缩及温度收缩
造成空心板梁质量差的原因
钢筋保护层不够
端模与侧模接缝不严密电码
施工人员未跟踪管理
胶囊气压过大
放张时间短
模板变形接缝不严密
胶囊上浮
砼浇筑和振捣方法不当
养护不到位
质检不力
模板支护不牢固
方法
工艺、环境
因果图图6-1
3、找出主要原因
在分析16条原因的基础上,小组采用(0,1)评分法投票,投票结果见表6-1。
确认主要原因
表6-1
序
号
评价因素
本组成员投票评价情况
小计
要因
人别人工作粗心,责任心差
培训力度不够,操作技能不高
*
质量意识差
商品砼级配,水灰比不当
7
8
端模与侧模接缝不严密
9
10
11
12
砼浇筑和振捣方法不对
13
14
15
放张的时间短
16
注:
四票以上的因素确定为主因,用“*”符号表示,共投票确认七条主要因素。
4、要因验证,见表6-2。
要因验证表
表6-2
问题
主要原因
确认理由
参加
空心板梁施工经验不丰富,职工素质低,未开展预制梁方面的学习
全体
砼和易性差,坍落度不稳定
工艺
端模侧边打磨不平,没贴海绵条
砼浇筑后,养护时间短
方法
侧面、顶面出现裂缝
梁体板顶厚度不够
放张时,梁体锐角脱落
5、针对要因制定对策,见表6-3。
对策表表6-3
对策措施
负责人
时间
开培训班,上技术课,提高施工人员的技术水平,大搞技术练兵,师带徒,传、帮、带
9.11~9.13
要求砂、石料过筛,要求拌和站对砼配合比和水灰比作调整,对不合格砼退货
全过程
把端模侧边打磨平,贴上海绵条
安排专人养护,砼浇筑后,及时覆盖麻袋,洒水,养护时间不低于7天
控制钢筋骨架尺寸,用塑料垫块保证保护层
控制砼的坍落度和铺底厚度,增加胶囊固定筋
延长放张时间,并在锐角处增设角隅加强筋
(二)实施(D)阶段
实施一:
上技术课,提高作业人员的技术水平
9月11日到9月13日,在梁厂会议室进行为期三天岗位技术培训,由项目总工程师孙伟良主讲,全体施工人员参加,内容为先张法空心板梁的预制,施工方法及施工注意事项,并发放作业指导书。
实施二:
解决商品砼级配和水灰比问题
9月12日,通知拌合站砂、石料必须过筛,对配合比级配和水灰比进行适当调整:
①增加砂率;
②改善集料级配;
③加强控制外加剂的掺量的准确性。
同时以书面形式通知拌合站,必须保证砼到达现场的坍落度小于80mm和和易性满足施工要求,否则退货,现场派专人负责砼坍落度试验。
实施三:
处理好模板接缝,使接缝严密。
把端模侧边用磨光机磨平,贴上海绵条,在支模时,端模与侧模接触面用支撑顶紧,防止漏浆,同时用铁板把端板加固,预防端模变形造成鼓肚子。
实施四:
加强养护措施
安排专人养护。
砼浇筑完毕后,及时覆盖,洒水养护,养护天数不少于7天。
特别加强边板马蹄部分的养护。
实施五:
控制好钢筋保护层
控制钢筋骨架的高度和宽度,钢筋骨架安装后,在其底部和侧边放上塑料垫块。
实施六:
控制胶囊上浮
控制到达现场砼的坍落度在60—80mm之间,温度偏低时,不大于60mm,同时控制好铺底厚度,在绑扎钢筋时,增设胶囊固定筋。
实施七:
延长放张时间
预应力放张时,砼强度到达90%后放张,放张时,延长放张时间,同时在锐角处增设角隅加强钢筋。
(三)检查(C)阶段
对策实施后,小组成员于10月5日对近二十多天的施工情况进行检查,发现仍存在问题:
(1)梁体气泡多,个别梁出现流砂现象;
(2)梁体侧面出现裂缝;
(四)处理(A)阶段
对策实施后,第一次循环发现的问题基本得到解决,但仍存在问题,为此,我们进入第二循环。
第二次PDCA循环(2002年10月6日~2002年10月28日)
上次PDCA活动的实践证明,采取的措施是有效的,但仍存在梁体气泡多,表面出现裂缝的现象。
QC小组全体人员于10月6日共同分析,利用因果图找出了五条原因,见因果图6-2。
2、找出主要原因
在分析五条原因的基础上,小组采用(0,1)评分法投票确定主要原因,投票结果见表6-4。
要因确认表
表6-4
评价因素
工人责任心不强
技术水平低
商品砼坍落度大
四票以上的因素确定为主因,用“*”符号表示,共投票确认两条主要原因。
4、要因验证,见表6-5。
表6-5
天气干燥,水分蒸发快,产生干缩裂缝
同时浇筑,一侧气泡多,一侧气泡少
5、针对要因制定对策,见表6-6。
对策表
表6-6
加强改善养护条件
控制下料厚度,加长振捣时间
6、对策实施
加强、改善养护条件
拆模后,立即给梁体浇水,再覆盖湿麻袋,天气温度低时,采用帆布覆盖梁体,生炉子放上水桶保温保湿。
加强振捣
铺底充好胶囊后,控制下料厚度,顶面分两层振捣,控制振捣棒距模板距离并加长振捣时间,让气泡顺着模板充分排出。
7、效果检验及维持
经过PDCA循环后,空心板梁预制施工中出现的问题得到了有效的解决,达到了小组活动的目标,并在以后施工中一直进行下去,使施工中出现的问题能够及时解决,保证了工期和质量。
七、活动效果
1、通过QC小组活动,解决了空心板梁预制施工中存在的技术问题。
2、总结了一套空心板梁预制施工方法,为今后施工积累了经验,锻炼了队伍,提高了施工能力。
3、保证了施工质量,减少了再修理的费用,取得了显著的经济效益。
八、体会与今后的打算
QC小组活动针对施工问题有目的地采取措施,调动广大参战职工的积极性和创造性,及时发现问题,及时找原因,共同研究解决,在方便施工的同时,也创造了一定的经济效益,体现了为施工生产服务的宗旨。
除了目前空心板梁预制施工中出现了一些问题,在后续工程施工中,还有不少问题需要解决,需要继续开展QC小组活动,解决疑难问题,对施工生产的顺利进行提供服务和保障。
保证预制梁正常施工
加强质量
意识教育
加强规章制度
建设、落实
组织施工
保证质量
质量检查
分析处理
落实技术
质量标准
进行全员质量意识教育
组织进行TQC教育
落实奖罚制度
制定质量保证制度
保证材料质量供应
认真编制施工方案
掌握各项质量标准
监督检查施工质量
注重现场技术指导
贯彻各项技术标准
思想保证负责人:
组织保证负责人:
施工保证负责人:
质量保证负责人:
技术保证负责人:
QC小组质量保证体系总负责人:
孙伟良
表4-1