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4

马耀坤

有盘管通球时,钢珠通不过。

5

常雷振

管路中,个别钢管抛光不到位,光洁度不达标。

6

框架角焊缝清理不好,漏焊和清渣、飞溅物清理不好。

7

除盐水装置管路按装时横、平、竖、直不达标

8

生产技术科

高爱月

车间管理制度标牌已陈旧和损坏。

9

车间

李兴雷

工艺上排序有些顺序不合理

汇总人:

年月日

质量问题汇总表

2008年1月至2008年6月共1页第1页zj16-3-

有些产品的支耳、支腿、垫板割边不齐整,不美观

三班有个别焊工焊缝返修率相对偏高

法兰角焊缝虽焊角高度达标达焊缝不美观。

有个别产品的C、D类焊工标记漏标

仓库管小直径管材未标记,

除盐水装置管路横平竖直常不达标。

车间边角余料清理不及时,生产环境不达标。

资料存档中材料表、定额表、外购外协件表重复,

标准更新不及时。

10

经营科

李平

焊材库的焊条头收集存放地不合理,

、质量问题汇总表

2008年6月至2008年12月共1页第1页zj16-3-

设备档案不够完整

工艺卡、材料复验单部分责任人员未履行审核手续。

施焊记录中焊缝缺陷返修未有施焊返修记录。

碳钢生产地常有焊条丢漏现象。

未全部及时回收。

板材存放地未挂牌明示材料牌号,

锻件仓库地放置不符合要求,碳钢、不锈钢有混放现象。

车间三区设置不合理,

无损检测检验个别未按程序执行

车间设备保养未有按设备管理制度执行

工艺排版图排版有时不合理。

汇总人:

年月日、

2007年1月至2007年6月共1页第1页zj16-3-

王如霖

仓库个别材料领用上,未按制度执行,有先领用后补办问题

仓库物资上,帐、物、卡三者存在不相符的问题

仓库库貌不达标。

不锈钢板材未按规定搬运,直接用钢丝未垫付软物。

不锈钢产品表面处理上有死角,酸洗管口处理不达标。

质量信息反馈,传递之间有脱节问题

车间设备管理上未达标,卷圆机漏油,钻床用后清理不及时,工作台锈蚀严重。

工艺责任师无书面劳动合同。

2007年7月至2007年12月共1页第1页zj16-3-

容器喷砂除锈时,环境污染严重

产品油漆后,长时期在仓库堆放,存在油漆脱落问题

不锈钢容器,走货时未按规定,封好法兰管口

仓库部份紧固件长期放在地上,部份螺丝发生了锈蚀。

钢板上标记移植时,未有圈示,没有明显的明示标记

产品下支腿等隐蔽处飞溅物清理不净。

板材下料后,边角余料长时间的不清理,

质量改进方案

2007年7月10日j16-4-

序号

具体内容

结论

各责任师会签

方案1

改变领料方式,由生产技术科开单,领料人凭单领料,每周仓库盘点,如再有类似情况发生处罚保管人员一次10元。

方案2

每月由质保师组织一次进行例行检查,盘查仓库物资,核实帐、物、卡,督促管理制度的落实。

方案3

由经营科负责对仓库物料的放置作一规范,保管员以此为标准进行整理,不达标时进行经济上的处罚.

方案4

购置软吊带,不锈钢存放地及生产场全部用软吊带

方案5

质检员加强表面处理的检查工作,不合格产品不准流转到下道工序.严格执行制度.

方案6

此为管理不落实的问题。

按制度执行.对贯彻不力人员提出批评.以观后效.

方案7

按制度执行.对容器车间主任提出批评.加强检查,以观后效.

方案8

责令综合办限期签约劳动合同.

备注:

记录整理人:

意见:

质保师签字:

2008年1月5日j16-4-

责任师会签

改善或更新喷砂除锈装置,提高除锈效果,保护工人身体健康.生产技术科办理和落实此问题..

经营科应按交货时间,安排除锈油漆时间,避免不必要的质量和浪费问题,的问题质检科对此项工作进行考核,超过3个月未交货的而发生的问题由经营科承担。

此为管理和责任心不落实的问题。

仓库管理不善,提出批评责令限三天内纠正,今后不允许出现类似问题

此问题为,管理和责任心不落实的问题,钢板标记清晰可见,是容器基础要求。

责令质量检查科,按制度落实。

严肃工艺纪律,加强管理,质量检查科坚持原则大胆管理,从管理上杜绝此问题再发生。

责令经营科尽快清理费料,防止混用现象产生,从根源上杜绝此问题。

记录整理人:

2008年7月5日j16-4-

今后此类的支耳、支腿等板材下料,要求一律用自动切割机,提高产品质量。

针对焊工的焊绩统计,组织焊接责任师组织焊工进行焊接技巧学习。

交流技术提高工作效率。

此事由综合办和焊接责任师来组织完成。

方案3与方案2问题类型相同,改进同方案2相同。

加强产品标记管理,不允许此类问题再发生。

由质量检查科负责落实。

此问题为,管理和责任心不落实的问题,标记清晰可见,是容器制造的基础要求。

此问题为,管理和责任心不落实的问题,不合格品项坚决管住,不允许流转到客户手中,责令质量检查科,按制度、加强跑管技巧,落实此项问题。

责令经营科尽快清理费料,防止混用现象产生,并规定边角余存放期限不得超过两个星期,从根源上杜绝此问题。

避免重复工作,在符合法规标准的要求下简略存档资料,三者合并为压力容器材料表.

方案9

责令综合科立即更新标准.

方案10

责令经营科安排新的存放处。

2009年1月6日j16-4-

生产技术科负责完善设备、检试验装置档案,设备责任师负责此项工作的落实,落实后报质保工程师检审。

各有关部门要坚决落实责任人员履行手续,今后出现此问题,有关人员予以检查,不允许出现这问题。

质检科加强记录验证与审核,不允许此类问题再次发生。

今后发现一次提出口头批评,二次以上提出书面批评。

三次以上进行经处罚。

加强焊条领用回收制度,对焊工进行教育,并提出批评。

不允许出现这问题。

加强管理制度的落实力度。

方案5解决相同。

生产技术科同容器车间接合,重新布置三区设置。

严格执行无损检测管理制度,加大落实力度,

加强落实设备管理制度,提出措施防止管理制度走不下去的问题。

由生产技术科负责。

要求生产技术科接合车间实际合理布置制造工艺。

质保师签字:

2009年7月8日j16-4-

生产技术科负责提出增添计划。

报总经理审批,尽快落实。

在现有场地的基础上,扩充不锈钢生产存放场地。

合理布局。

由生产技术科尽快落实。

经营科负责此事,这是管理的问题,质检科对此项工作进行考核,坚决纠正此类管理问题发生。

坚决执行管理制度,没有质证书的材料不准入厂,质量检查科坚决按制度执行,不打折扣。

容器车间管理不善,提出批评责令限三天内纠正,今后不允许出现类似问题

方案6与方案5解决相同。

这时制度落实问题,容器车间与质量检查科负责此事落实克服此类问题发生。

加强责任心。

责令经营覆盖限期解决此问题。

加强管理,决不允许此类类似问题再发生,

生产技术科在本月制定出标准,杜绝此类质量问题

方案11

方案12

生产技术科在本月制定出标准,并制定出参照物来,杜绝此类质量问题

2010年1月7日j16-4-

加大此类问题的检查力度,对有关班组提出批评,并进行处罚

经营科负责此事,与生产技术科对此问题作以解剖,提出解决方法,质检科加强检验力度。

坚决执行检验制度,生产技术科负责了解模具情况,制订出技术检验的方法来,彻底解决此类问题。

立即更换容器车间管理制度、安全操作制度、标牌等,

生产技术科按实际,结合车间板料情况进行工艺安排,保证工艺的合理性,符合性,正确率。

质保师签字:

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