热工模拟量控制系统MCS定期扰动试验方案设计Word格式.docx

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A磨煤机出口温度调节系统定值扰动试验方案58

B磨煤机入口风量调节系统定值扰动试验方案61

B磨煤机出口温度调节系统定值扰动试验方案64

协调控制系统负荷扰动(7MW/min)试验方案67

协调控制系统负荷扰动(21MW/min)试验方案72

除氧器水位调节系统定值扰动试验方案75

凝汽器水位调节系统定值扰动试验方案77

汽机轴封压力调节系统定值扰动试验方案79

高加水位调节系统定值扰动试验方案81

低加水位调节系统定值扰动试验方案83

附录记录表格样式84

汽包水位调节系统(单冲量)内扰试验方案

1试验项目

汽包水位调节系统(给水旁路调整门)内扰试验。

2试验目的

检验低负荷(0%—25%ECR)时单冲量水位调节系统(给水泵出口旁路调节门)的调节品质。

3试验仪器及数据记录

a)试验设备:

工程师站1台,操作员站1台。

b)记录参数:

机组负荷,选择后的汽包水位,汽包水位设定值,旁路调节门开度及指令。

4试验条件

a)锅炉运行正常,机组负荷30MW;

b)给水泵出口旁路为正常运行状态;

c)汽包电接点水位信号运行正常,指示准确;

d)汽包水位相关保护装置投入运行;

e)M/A操作站工作正常,跟踪信号正确,无切手动信号;

f)给水泵最小流量再循环控制及保护系统随对应给水泵投入运行。

5试验步骤

a)投入给水旁路自动。

b)运行人员将汽包水位调整到-30—-40mm,并稳定5—10分钟。

c)运行人员将给水旁路切至手动,并迅速增加给水旁路门开度15%后重新将给水旁路门投入自动。

d)热控专业试验人员同时计算给水流量恢复到扰动前的值的时间,并打印记录曲线。

6质量指标

a)在25%负荷以下单冲量方式运行时,汽包水位允许动态偏差为±

80mm;

b)锅炉稳定运行时,控制系统的执行机构不应频繁动作;

c)内扰:

当给水流量扰动(额定负荷的15%~20%)时,给水流量的恢复时间应小于30s。

7安全措施

a)试验正式开始前将试验方案发至各相关部门;

b)试验前由生产经营部生技分部组织与试验人员详细讨论试验方案;

c)试验过程中参加试验人员听从当值值长的统一指挥;

d)建议在扰动试验时增加一名运行人员,一人负责操作,一人负责监视。

e)在扰动试验过程中,请运行人员密切注意与汽包水位相关的系统(如除氧器水位、凝汽器水位等)的状态。

f)试验过程中如遇危及设备和人身安全的不安全因素应立即终止试验。

g)发生以下情况时,运行人员可根据实际情况将给水调节系统切至手动:

──给水压力低于允许最低压力;

──锅炉负荷稳定工况下,汽包水位超过报警值;

──给水自动控制系统发生故障。

h)试验后水位调节系统参数与状态恢复原运行方式。

8试验分工

a)指挥:

当值值长;

b)操作:

当值运行人员;

c)记录曲线设定:

维修部热控分部;

d)参数记录:

热控专业试验人员;

e)配合:

维修部热控分部负责;

f)主持及资料汇总:

热控专业。

9时间安排

200年月日时~月日时。

汽包水位调节系统(单冲量)定值扰动试验方案

10试验项目

汽包水位调节系统(给水调整门)水位设定值扰动试验。

11试验目的

12试验仪器及数据记录

13试验条件

14试验步骤

a)运行人员将给水旁路门投入自动。

b)运行人员将汽包水位设定值调整到-30mm,并等待汽包水位稳定5—10分钟。

c)运行人员将汽包水位设定值快速提高40mm。

d)等待汽包水位过渡到稳定值,并稳定5—10分钟。

e)热控人员记录水位最大动态偏差、过渡时间等参数,并打印记录曲线。

f)运行人员将汽包水位设定值快速降低40mm。

g)等待汽包水位过渡到稳定值,并稳定5—10分钟。

h)热控人员记录水位最大动态偏差、过渡时间等参数,并打印记录曲线。

15质量指标

c)定值扰动:

当水位定值改变40mm时,控制系统衰减率Ψ=0.7~0.8、稳定时间(水位恢复到给定值上的允许偏差范围内的时间)为:

小于2min。

水位应在2min内稳定在新的给定值(水位恢复到给定值的±

25mm范围内的时间)。

16安全措施

17试验分工

9、时间安排

汽包水位调节系统(电泵三冲量)内扰试验方案

18试验项目

汽包水位调节系统(电泵三冲量)给水流量内扰动试验。

19试验目的

检验低负荷(25%—80%ECR)时汽包水位调节系统(电动给水泵转速调节)在内扰作用下的调节品质。

20试验仪器及数据记录

机组负荷,选择后的汽包水位,汽包水位设定值,给水流量,主汽流量,给水泵勺管开度及指令。

21试验条件

a)锅炉运行正常,机组负荷80MW;

b)电泵运行,主给水管路为正常运行状态;

22试验步骤

a)投入给水泵勺管自动。

b)运行人员将汽包水位设定值调整到-30mm,并等待测量值稳定5—10分钟。

c)运行人员将电泵勺管切至手动,并迅速增加给水流量350t/h后重新将电泵勺管投入自动。

23质量指标

a)控制系统正常工作时,给水流量应随蒸汽流量迅速变化;

在汽包水位正常时,给水流量与蒸汽流量应基本相等;

b)锅炉稳定运行时,汽包水位允许偏差应为±

50mm;

c)锅炉稳定运行时,控制系统的执行机构不应频繁动作;

d)内扰:

当给水流量扰动(额定负荷的15%~20%)时,给水流量的恢复时间应小于30s;

24安全措施

b)试验前由生产经营部生技分部组织参加试验人员详细讨论试验方案;

d)试验过程中如遇危及设备和人身安全的不安全因素应立即终止试验。

e)建议在扰动试验时增加一名运行人员,一人负责操作,一人负责监视。

f)在扰动试验过程中,请运行人员密切注意与汽包水位相关的系统(如除氧器水位、凝汽器水位等)的状态。

25试验分工

26时间安排

汽包水位调节系统(电泵三冲量)定值扰动试验方案

27试验项目

汽包水位调节系统(电泵三冲量)水位设定值扰动试验。

28试验目的

检验中负荷(25%—80%ECR)时汽包水位调节系统(电动给水泵转速调节)在定值扰动作用下的调节品质。

29试验仪器及数据记录

30试验条件

a)锅炉运行正常,机组负荷80MW。

b)电泵运行,主给水管路为正常运行状态。

c)汽包电接点水位信号运行正常,指示准确。

d)汽包水位相关保护装置投入运行。

e)M/A操作站工作正常,跟踪信号正确,无切手动信号。

31试验步骤

a)投入电泵勺管自动。

b)运行人员将汽包水位调整到-30mm,并等待汽包水位稳定5—10分钟。

32质量指标

e)定值扰动:

33安全措施

34试验分工

c)曲线设定:

35时间安排

A侧一级过热汽温调节系统内扰试验方案

36试验项目

A侧一级过热汽温调节系统减温水流量内扰试验。

37试验目的

检验A侧一级过热汽温调节系统的调节品质。

38试验仪器及数据记录

机组负荷,A侧一级过热汽温,A侧一级过热汽温设定值,A侧一级减温器后汽温,A侧一级减温调节门指令及开度。

39试验条件

a)锅炉运行正常,机组负荷在在70%ECR-100%ECR范围内,且负荷稳定;

b)主蒸汽各级温度、再热汽温度指示准确;

c)减温水调节门有足够的调节裕量;

d)M/A操作站工作正常,跟踪信号正确,无切手动信号。

40试验步骤

a)投入A侧一级过热汽温调节系统自动。

b)运行人员将A侧一级汽温设定值和测量值稳定在正常值的高限,并维持10—20分钟。

c)运行人员将A侧一级过热汽温调节系统切至手动,并迅速增加减温水流量10%(额定值)后重新将A侧一级过热汽温调节系统投入自动。

d)热控专业试验人员同时计算减温水流量恢复到扰动前的值的时间,并打印记录曲线。

41质量指标

a)锅炉稳定运行时,过热蒸汽温度允许偏差为:

±

4℃。

b)执行器不应频繁动作。

减温水扰动10%时,过热汽温从投入自动开始到扰动消除时的过渡过程时间应不大于2min;

d)定值扰动:

过热汽温给定值改变±

4℃时,控制系统衰减率Ψ=0.75~1、稳定时间为:

小于12min。

e)机组协调控制系统负荷变动速率小于或等于1%ECR/min时,过热汽温最大偏差不应超过±

4℃;

f)机组协调控制系统负荷变动速率小于或等于3%ECR/min时,过热汽温最大偏差不应超过±

8℃;

42安全措施

d)建议在试验过程中增加一名运行人员,一人操作,一人监视。

e)试验过程中如遇危及设备和人身安全的不安全因素应立即终止试验。

f)发生以下情况时,运行人员可根据实际情况将调节系统切至手动:

──锅炉稳定运行时,过热汽温超出报警值;

──减温水调节门已全开,而汽温仍继续升高或减温水调节门已全关,而汽温仍继续下降;

──控制系统工作不稳定,减温水流量大幅度波动,汽温出现周期性不衰减波动;

──减温水调节门内漏流量大于其最大流量的15%;

──锅炉运行不正常,过热汽温低于额定值。

g)试验后水位调节系统参数与状态恢复原运行方式。

43试验分工

44时间安排

A侧一级过热汽温调节系统定值扰动试验方案

45试验项目

A侧一级过热汽温调节系统汽温设定值扰动试验。

46试验目的

47试验仪器及数据记录

机组负荷,A侧一级过热汽温,A侧一级过热汽温设定值,A侧一级减温器后汽温,A侧一级减温调节门开度及指令。

48试验条件

a)锅炉运行正常,机组负荷在70%—100%ECR范围内;

49试验步骤

a)运行人员将A侧一级汽温稳定在正常值,并保持10—20分钟。

b)运行人员将A侧一级汽温设定值快速降低4℃。

c)等待A侧一级汽温过渡到稳定值,并稳定10—20分钟。

d)热控人员记录A侧一级汽温最大动态偏差、过渡时间等参数,并打印记录曲线。

e)运行人员将A侧一级汽温设定值快速增加4℃。

f)等待A侧一级汽温过渡到稳定值,并稳定10—20分钟。

g)热控人员记录A侧一级汽温最大动态偏差、过渡时间等参数,并打印记录曲线。

50质量指标

51安全措施

52试验分工

53时间安排

B侧一级过热汽温调节系统内扰试验方案

54试验项目

B侧一级过热汽温调节系统减温水流量内扰试验。

55试验目的

检验B侧一级过热汽温调节系统的调节品质。

56试验仪器及数据记录

机组负荷,B侧一级过热汽温,B侧一级过热汽温设定值,B侧一级减温器后汽温,B侧一级减温调节门指令及开度。

57试验条件

58试验步骤

a)投入B侧一级过热汽温调节系统自动。

b)运行人员将B侧一级汽温设定值和测量值稳定在正常值的高限,并维持10—20分钟。

c)运行人员将B侧一级过热汽温调节系统切至手动,并迅速增加减温水流量10%(额定值)后重新将B侧一级过热汽温调节系统投入自动。

59质量指标

60安全措施

61试验分工

62时间安排

B侧一级过热汽温调节系统定值扰动试验方案

63试验项目

B侧一级过热汽温调节系统汽温设定值扰动试验。

64试验目的

65试验仪器及数据记录

机组负荷,B侧一级过热汽温,B侧一级过热汽温设定

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