电网事故处理讲义Word文件下载.docx
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(8)吴肇站二段其余出线送出正常。
(9)摇测永16电缆,相间100兆欧,对地25兆欧平均。
(10)联系衡宛唧站进线冷备用,用户为封闭式设备,外观好。
(11)联系坤阳大楼甲进线冷备用,用户为封闭式设备,外观好。
(12)摇测吴肇站28/78电缆绝缘,绿相对地为零。
改线路检修。
(13)永福站永16送出正常,吴肇站永16与10KV分段方式反正。
四、事故分析
这起事故的故障原因为吴肇站28衡宛唧站甲/78坤阳大楼甲电缆绿相故障引起。
由于吴肇站未安装零流保护,其过流保护是两相式的,对B相故障无法反应,直接引
起有接地保护的上级变电站永16开关跳闸。
在将永16进线隔离后试送时,由于出线
故障仍未切除,引起永福站永15开关跳闸。
例2
一、事故征象
斜瑞站100零流动作开关跳闸重合不成
斜瑞
1004
茶陵茶陵北西
597
茶陵茶陵北东
1005
茶陵零陵北
1006
零陵茶陵西
康衢站
68零陵路线
所变
67龙华
100
三、处理过程:
(1)修灯告零陵路附近有停电。
(2)查斜瑞站100零流动作开关跳闸重合不成,改冷备用。
11:
37查康衢站设备正常,拉开68零陵负荷闸刀,合上67龙华负荷闸刀,送出正常。
(3)查斜瑞100架空线正常。
(4)查晖中站设备正常,将所变2低压负荷移所变1。
12:
15拆开斜瑞100电缆上杆尾线,摇测电缆绝缘,黄地20兆欧,绿地70兆欧,红地40兆欧,黄绿150兆欧,绿红80兆欧,红黄100兆欧,通知电缆证试。
(5)拉开1005茶陵零陵北杆刀,逐段合上1004零陵茶陵北西杆刀和597茶陵茶陵北东杆刀,部分架空线试送正常。
(6)拆开康衢68/甲电缆上杆尾线,摇测绝缘,黄、绿对地均2000兆欧,红相对地13兆欧。
(7)合上1005零陵茶陵北杆刀,架空线恢复送电。
(8)康衢68、斜瑞100改线路检修,报电缆做证试。
晖中站所变负荷移正。
斜瑞100电缆证试好。
(9)电缆告康衢68电缆故障。
康衢68/甲电缆坏造成斜瑞100开关跳闸,分析:
处理这类事故如需要排除的设备较多,可逐段检查排除试送,尽快恢复停电用户送电。
第二部分变压器及母线事故处理
例1:
SCADA迎勋站发总信号及10KV母线接地信号,另有光启、东门、白渡三站有总信号,查SCADA以上各站均无跳闸信号。
迎勋站1,2号主变10KV开关均跳闸,10KV正付母线失电。
10KV付母接地,1号主变10KV低压过流,2号主变10KV低压过流、10KV母联开关合闸、10KV主变自切跳闸、自切后加速跳闸光字牌亮。
母联保护屏上10KV母联开关跳闸信号掉牌,10KV母联开关合闸信号掉牌、1号主变10KV低压跳闸信号掉牌、10KV二段低压跳闸信号掉牌。
1、2主变保护屏上:
1、2号主变10KV低压过流信号掉牌,付母接地信号掉牌
南
勋1126
瑞
勋1175
1号主变
2号主变
10KV副母
10KV正母
勋25
35KV一段
35KV二段
(1)查SCADA迎勋站发总信号及10KV母线接地信号,另有光启、东门、白渡三站有总信号,查SCADA以上各站均无跳闸信号。
(2)有用户报董家渡、新肇周路等地无电,有人挖坏电缆。
(3)迎勋站报1,2号主变10KV开关均跳闸,10KV正付母线失电。
1、2号主变10KV低压过流信号掉牌,付母接地信号掉牌。
查勋25正母闸刀支持白料炸开,中心站巡视及电缆沟均正常。
(4)发令10KV正付母所有出线由运行改冷备用,及1,2号主变10KV开关由热备用改冷备用。
10KV正付母线改检修,摇测正付母线绝缘好,拆开勋25正付母刀连接排。
19:
20架空线负荷均移其他线路送电。
(5)由合6经勋3充10KV付母,2号站用电从冷备用改运行。
1号主变由10KV开关充正母线,1号站用变从冷备用改运行。
勋3改热备用,2号主变由10KV开关充付母线。
(6)勋8、勋12/42、勋5/35、勋26/56、勋19/49、勋11改正母运行,勋20/50、勋9、勋1/31、勋10、勋24/54改付母运行。
迎勋站所有出线均送出,负荷均反正。
勋4/34通知电缆做证试连续性好,迎勋站送出正常,负荷反正,
迎勋站早期10KV为正副母排列,出于双母线特点,运行方式灵活,但开启式仓位正、副母刀仅一墙之隔,且有穿墙孔,造成上述事故中,电缆故障串弧引起正母闸刀闪落,并通过穿墙孔,使副母闸刀串弧,造成正、副母均失电的后果。
现沪南地区已将35KV变电站所有10KV母线改为单母接线,可靠系数大幅度提高。
例2:
天平站天22安亭、漕天567、2号主变10KV开关跳闸,漕溪站漕7天平开关跳闸。
(1)漕溪站漕7天平改冷备用;
(2)查安亭站10KV二段无异常,10KV二段零序发信,即将天22天平改冷备用,出线改热备用,用10KV分段试送10KV二段母线正常*,再将安亭站10KV二段出线逐一试送恢复送电;
(3)将天平站10KV付母、正二段母线改冷备用,摇测10KV付母绝缘好,2号主变对10KV付母充电正常,10KV付母恢复供电,出线送出正常,35KV自切投入
(4)摇测漕7电缆好,漕溪站漕7天平送电正常;
摇测天平站10KV正二段母线绝缘好,摇测天22电缆坏,天22及10KV正二段改检修。
造成本次天平站10KV正二段、副母母线同时失电事故的原因是:
由于天22电缆故障引起天平站内天22电缆绿相尾线和引排连接螺丝因电动力关系绷开烧穿,此时金属游离气体上升,并从天22正副母闸刀间墙洞穿到开口的正母闸刀上、下桩头上,同时窜弧至天22正二段穿墙套管即正二段母线引排上,引起天平站2号主变过流动作跳闸及漕溪站漕7过流动作跳闸。
造成扩大事故时的沪南当值调度员由于对厂站母线布置情况较熟悉,在事故处理中就能较迅速判断出故障原因和故障点,合理运用事故处理原则正确处理事故,并取得较令人满意的效果。
例3:
SCADA报警宁海站1号主变10千伏开关跳闸,10千伏分段自切动作
(1)广场站报广海3143零流动作开关跳闸,即改冷备用。
(2)中心站现场告宁海站1号主变10千伏开关跳闸,海17露柳过流、零流继电器启动,开关为合闸状态,10千伏分段自切后加速动作,开关跳闸。
即将海17开关改冷备用。
(3)露柳站海17开关改冷备用,摇测海17电缆绝缘A对地85MΩ,B对地180MΩ,C对地6MΩ,相间AB为300MΩ,AC为150MΩ,BC为200MΩ。
(4)宁海站其余负荷均转移。
(5)宁海站广海3143改冷备用,摇测电缆绝缘好,试送正常,1号主变恢复送电,负荷反正。
母线失电,应按调度操作规程,查看出线保护是否动作,这起事故即是10KV出线故障,保护拒动造成越级跳主变的典型事故。
第三部分单相接地事故处理
漕溪站漕18漕宝线接地,10KV正母压变冒烟
35KV二
(2)段
漕9
漕18
(1)漕溪站正母接地,接地指示漕18漕宝线接地,
(2)试拉漕18,无法判断,并引起漕9小闸镇开关前速动作,开关跳闸,重合不成,
(3)并试拉漕1、漕13,接地仍无法判断。
操作时正母压变冒烟,查压变桩头环氧树脂有裂缝,拉开正母压变中性点接地闸刀,
(4)要求闵行区调拉开漕18开关
(5)停用10KV母联自切,正、副母压变联络闸刀合上,
(6)正母压变改检修
(7)闵行区调告漕9电缆损坏,漕18接地点找出。
这起接地故障引发接地试拉难判断是由于漕溪站无消谐灯,试拉接地时压变表计因谐振甩足,判断不清,并由于单相接地造成另两相电压升高,对老电缆的绝缘造成影响,使漕9跳闸,和引起正母压变损坏。
漕溪站出线故障需与闵行区调密切配合。
第四部分10KV继电保护误投及不配合事故处理
嘉建站善5嘉善甲开关跳闸,隔离后合上嘉建站10KV分段送10KV一段正常,合上10KV一段上54嘉肇甲开关,善11嘉善乙开关跳闸。
嘉建站
1、用户报陕西南路888号用户失电,
2、中心站查嘉建站善5嘉善甲开关跳开,继电器上L2及TRIP灯亮,其他设备均正常,无保护动作,即将善5改冷备用,
3、10KV一段上所有出线改热备用,合上10KV分段开关,对10KV一段母线充电正常,试送所变1、51高雅甲均正常,
4、54嘉肇甲开关合上后,善11嘉善乙开关跳闸,查继电器上L1、2及TRIP灯亮,即将54嘉肇甲改为冷备用,10KV分段改为热备用,但善11开关合上又跳开
5、10KV一段上54改冷备用,其他出线改热备用,合上善5开关,对10KV一段母线充电正常,试送所变1、51高雅甲均正常,
6、嘉肇站查55嘉建乙继电器A、B相过流动作,TRIP灯亮,开关合上位置,其他设备均正常,
7、嘉建站10KV二段上55嘉肇乙改冷备用,其他出线改热备用,合上善11开关,对10KV二段母线充电正常,
8、嘉建站所变2改运行,所变4负荷反所变2,
9、嘉肇站54嘉建甲、55嘉建乙改冷备用,其他设备改热备用,
10、摇测55嘉肇乙电缆绝缘好,55嘉肇乙对嘉肇站10KV二段母线充电正常,
11、嘉肇站所变2、4送出正常,所变3负荷反所变4,
12、查襄国站设备均正常,10KV一、二段母线进出线改为冷备用,
13、查三金置业甲乙用户设备正常,进线改冷备用,
14、查新瑞商办甲乙用户设备正常,进线改冷备用,
15、分别摇测嘉建54、嘉肇52、53、64电缆绝缘好,嘉肇53试送电缆正常,用户送电后,嘉建站善11开关即A、B相过流动作跳闸,
16、嘉肇53改冷备用,嘉建站善11送出正常,
17、摇测嘉肇63电缆绝缘好。
18、监察告新瑞商办甲、乙进线隔离,可送电。
19、嘉肇站52、53开关改运行,送电正常。
20、监察告新瑞商办甲用户变压器送电后进线开关跳开,调整进线开关整定后再次送电正常。
21、其余出线送电正常,负荷反正。
由于用户内部故障,因嘉建站进线误投保护且定值与54嘉肇甲、55嘉肇乙不配合造成这起配电站进线开关轮跳的事故。
枫林站枫21斜东乙/枫51阳光一号乙A相过流动作开关跳闸
枫林站10KV三段母线
枫21斜东乙
枫51阳光一号乙
斜东站
阳光一号站
枫21枫林乙
38零安乙
78科昌商办
枫51枫林乙
62阳光名苑商办乙
1、SCADA发信枫林站枫21斜东乙/枫51阳光一号乙开关跳闸。
2、操作班发现斜土路东安路附近有电缆被挖坏,
3、中心站查枫林站枫21斜东乙/枫51阳光一号乙A相过流动作开关跳闸,即改冷备用,
4、查斜东站10KV二段母线失电,38零安乙/78科昌商办A相过流动作开关跳闸,改冷备用,枫21枫林乙改冷备用,斜东站所变2反所变1,10KV二段母线其他出线改热备用,
5、查阳光1号10KV二段母线失电,即将所变2反所变1,枫51枫林乙负荷闸刀拉开,并拉开10KV二段母线其他出线,
6、斜枫站10KV分段合上,送电正常,
7、摇测枫21/51电缆绝缘,相间均4000,对地均1200,18:
59摇测电缆连续性好,
8、摇测斜东站38零安乙/78科昌商办电缆绝缘,黄、绿两相对地为0,改线路检修,
9、摇测阳光1号站62阳光名苑商办乙电缆绝缘好,
10、阳光1号站10KV分段二段负荷闸刀合上,出线送电正常,所变2负荷反正,
11、其余负荷反正。
斜东站38零安乙/78科昌商办与枫林站枫21斜东乙/枫51阳光一号乙保护不配合造成斜东站38零安乙/78科昌商办电缆故障时同时调闸。