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进料形式

干煤粉

水煤浆

碎煤块

气流方向

上行

下行

喷嘴的数量

多个

单个

单个(气化剂)

炉壁形式

水冷壁

耐火砖

夹套水冷壁

进料方式

中间对喷

顶部直喷

中间二段

顶部

排渣方式

液态排渣

固态排渣

热量回收

废锅

激冷

废锅和激冷

2.各类气化技术的特点

2.1Lurgi固定床气化工艺

鲁奇加压气化是移动床逆流固定床气化炉工艺过程,属于是固态排渣。

鲁奇碎煤加压气化对原料煤种的适应性广,能气化从无烟煤到褐煤的各种煤系列,要求煤的灰熔点高、煤的活性和挥发性较高、入炉煤粒度范围限制在4~30mm,蒸汽消耗是比较高的。

气化可用空气、富氧、纯氧作气化剂,制取低热值工业燃料气、中热值城市煤气和合成气,由于煤气中含有较多甲烷,适宜作城市煤气,或在生产合成气时联产城市煤气。

若把其中甲烷再转化成合成气,将使生产流程复杂。

而且煤气化排水中含有较多的焦油、酚类、氨等物质,需要配置庞大污水处理装置。

现在我国运行的除云南解化和山西天脊是用来生产合成氨外,其余均是用来生产城市煤气。

工厂名称

气化炉数量

气化压力MPa

气化炉规格

产品

投产时间

云南解化化肥厂

5台

2.95

Φ2760

合成氨

不详

山西天脊化肥厂

Φ3800

1992

兰州煤气厂

城市煤气

1994

哈尔滨依兰气化厂

1988

长春第一汽车制造厂

3台

Φ1800

河南义马煤气厂

4台

1996

2.2德士古(Texaco)水煤浆气化工艺

德土古气化技术是下喷式单喷嘴水煤浆气化技术,在它应用的工程项目中,大部分是采用水激冷工艺流程,但在用于IGCC发电项目时,也采用废锅流程。

国内单炉容量目前最大可达1000t/d投煤量,操作压力大都采用4.0MPa、6.5MPa,个别项目也已达到8.4MPa。

我国引进该技术最早的是山东鲁南化肥厂,于1993年投产,目前已有近十个厂家使用。

投煤量t/d

鲁南化肥厂

2台

2.7

360

1993

上海焦化厂

4.0

500

甲醇、CO

1995

渭河化肥厂

6.5

淮南化肥厂

2000

金陵石化厂

800

2005

浩良河化肥厂

480

南化公司

8.4

1000

合成氨、甲醇

2006

神木化工厂

450

甲醇

南京惠生化学

2007

德士古气化技术在我国经过10多年的应用,无疑是最成熟的技术。

从技术的掌握和操作的熟练,到设备的国产化和配套的耐火材料的制造都有较大的优势。

它的主要优点是较易升高压力,南化的气化炉压力达到了8.4MPa;

这样就可能实现甲醇的等压合成,对合成气的生产十分有利。

它存在的主要问题是水煤浆中约有40%的水,使合成气的热值降低。

对煤质的要求较严格,如煤的含水率不能高于8%、灰分不宜大于20%、灰熔点不宜高过1350℃,而且气化效率相对较低(碳转化率约为94%-95%,气化效率约65%),比氧耗是各种气流床气化工艺中最高的,约为420~450m3/km3(CO+H2);

耐火衬里的寿命短,喷嘴易磨损。

2.3壳牌(Shell)干粉煤气化技术

壳牌(Shell)干粉煤气化技术是采用多喷嘴上行干煤粉气化工艺,采用水冷壁炉,冷煤气回炉激冷热煤气.煤气冷却国内目前采用的均是废锅流程,Shell公司目前正在开发激冷流程。

该气化工艺具有如下特点:

(1)采用干煤粉作气化原料,煤粉用惰气输送,操作十分安全。

对煤种的适应性比较广泛,从较差的褐煤、次烟煤、烟煤到无烟煤、石油焦均可使用;

对煤的灰熔点适应范围比其它气化工艺更宽,即使是高灰分、高水分、高硫的煤种也能使用。

(2)气化温度高,一般在1400~1600℃,碳转化率高达99%,合成气质量好。

煤气中甲烷含量极少,不含重烃,CO+H2达到90%。

由于气体中有效组分高,煤气总量有所减少,因而气化消耗煤量也可降低。

(3)氧耗低。

采用干煤粉进料与水煤浆气化相比不需在炉内蒸发水分,氧气用量因而可减少15~25%,从而降低了成本。

配套空分装置规模相对缩小,投资也可相应降低。

(4)气化炉采用水冷壁结构,无耐火砖衬里。

水冷壁设计寿命按25年考虑。

正常使用维护量很小,运行周期长,也无需设置备用炉。

单台炉日处理煤量大,目前已达2800吨。

(5)每台气化炉设有4~6个烧嘴,故对生产负荷调节比GSP或Texaco单个烧嘴更为灵活,范围也更宽。

Shell烧嘴保证寿命为8000小时,已超过连续16000小时运行。

烧嘴的使用寿命长,也是气化装置能长期运行的一个重要保证。

(6)热效率高。

Shell煤气化的冷煤气效率达到78~83%,其余~15%副产高压或中压蒸汽,总的原料煤的热效率达98%,处于很高水平。

(7)对环境影响小。

气化过程无废气排放。

系统排出的融渣和飞灰含碳低,可作为水泥等建筑材料,堆放时也无污染物渗出。

气化污水不含焦油、酚等,容易处理,需要时可作到零排放。

该技术由于采用了废锅流程,其最大的缺点就是投资较大。

我国引进该技术最早的是湖北双环化工厂,于2006年5月投产,目前已有15个厂家使用。

投煤量

t/d

湖北双环化工厂

1台

2.8

20万吨/年合成氨

2006.5

中石化洞庭化肥厂

30万吨/年合成氨

2006.12

中石化安庆氮肥厂

2006.11

中石化湖北化肥厂

柳州化肥厂

1300

2007.1

云天化股份有限公司

2600

50万吨/年合成氨

预计2007.12

云维集团沾化股份公司

大连大化集团公司

30万吨/年甲醇

预计2008.1

河南开祥煤电公司

预计2008.2

中原大化集团

2200

50万吨/年甲醇

河南永城煤电集团

神华煤制油公司

2400

100万吨/年油品

预计2008.6

大唐国际发电公司

2800

48万吨/年聚丙烯

预计2009.8

天津碱厂

预计2009.5

贵州天福化工有限公司

15万吨/年二甲醚

预计2009.10

2.4GSP气化技术

GSP气化技术是单喷嘴下喷式干煤粉加压气流床气化技术,国外现在没有用户,根据煤气用途不同可用直接水激冷,也可用废锅回收热量。

该技术由我国神华宁煤集团与德国西门子合资组建的北京杰斯菲克公司负责在我国推广这项技术。

GSP技术采用了干煤粉进料、水冷膜壁,既扩大了煤种范围,又避开了耐火砖的麻烦。

下喷的直接水激冷使其装置投资大幅度下降。

干煤粉气化有诸多优点,如适用煤种广、效率高、可用水冷壁、氧耗低。

在GSP气化炉采用的是一个组合式的喷嘴,喷嘴中心有一个点火喷嘴,点火初期用天然气,正常生产时可以改用合成气驰放气。

目前采用设计能力1000t/d以下的气化炉,应该不会有太大的风险。

再放大(如2000t/d)时,一般单喷嘴容易受到限制,这也是应该考虑的。

但GSP气化技术目前最大的缺点是没有一个成功运行的经验,在单炉生产能力和长期运行方面还存在不足。

目前已运行过的装置在德国黑水泵厂也只有运行2000多小时的运行记录,单炉能力只有720t/d的规模。

2000t/d的装置还需几年后才能在宁夏投入生产(52万吨/年煤基烯烃)。

安徽淮化厂和江苏灵谷集团都已经和杰斯菲克公司签定了GSP的技术转让合同,但是在看到神华宁煤集团公司的40万吨/年二甲醚项目中GSP工艺包迟迟不能交付、工艺包中的问题较多以及将GSP技术不用在该(40万吨/年二甲醚)项目的消息后,先后停止了与GSP技术的合作,而改为德士古(Texaco)水煤浆和多喷嘴水煤浆技术生产合成气。

2.5多喷嘴水煤浆气化技术

该项技术是由兖矿集团有限公司、华东理工大学共同承担“十五”国家高技术研究发展计划(863计划)的重大课题,2000年10月通过国家石油和化学工业局组织的鉴定和验收。

示范厂为兖矿国泰化工有限公司,建设了2套日处理煤1150t的多喷嘴对置式水煤浆气化装置(4.0MPa),配套生产24万吨甲醇,联产71.8MW发电,装置已于2005年10月投入运行。

2005年7月,气化装置化工投料一次成功,10月装置实现正常运行,目前正处于稳定的运转状态。

该技术从工艺技术到设备的国产化和配套的耐火材料的制造都具有较大的优势。

由于该技术还是采用的水煤浆的气化原理,它仍然存在着同德士古(Texaco)一样对煤质要求较严格的主要问题,如水煤浆中约有40%的水,使合成气的热值降低。

,如煤的含水率不能高于8%、灰分不易大于20%、灰熔点不易高过1350℃,而且气化效率相对较低、氧耗高、对煤质要求高、耐火砖寿命短、喷嘴寿命短等,不会有根本性的改变,多喷嘴多路控制系统还增加了设备投资和维修工作量。

2005年12月对该装置进行了考核,碳转化率〉98%;

比氧耗309m3/km3(CO+H2);

合成气中有效成分CO+H284.9%,气化温度~1300℃。

兖矿国泰

Φ3400

1150

甲醇、发电

华鲁恒升

Φ2800

750

甲醇、醋酸

预计2007.8

江苏灵谷

Φ3880

1800

预计2009.1

滕州凤凰化肥厂

1500

预计2008.11

江苏索普有限公司

预计2009.3

神华宁煤集团

预计2009.7

宁波万华聚氨酯公司

Φ3200

2.6加压两段干煤粉气化技术

加压两段干煤粉气化技术是由西安热工研究院等单位在科技部支持下,于1994年开始研究,2004年建成一套日处理煤量36~40吨(10MW/h)的中试装置。

该技术同shell干粉煤气化技术理念相同,是采用多喷嘴上行干煤粉气化工艺,采用水冷壁炉,上部喷煤粉激冷。

该气化炉的外壳为一直立圆筒,炉膛采用水冷壁结构,炉膛分为上炉膛和下炉膛两段,下炉膛是第一反应区,用于输入煤粉、水蒸气和氧气的喷嘴设在下炉膛的两侧壁上。

渣口设在下炉膛底部高温段,采用液态排渣。

上炉膛为第二反应区,其内径较下炉膛的内径小,高度较长,在上炉膛的侧壁上开有两个对称的二次粉煤和水蒸气进口。

运行时,由气化炉下段喷入干煤粉、氧气(纯氧或富氧)以及蒸汽,所喷入的煤粉量占总煤量的80%~85%,在上炉膛进口处喷入过热蒸汽和粉煤,所喷入量占总煤量的15%~20%。

该装置中上段炉的作用主要有二:

其一是代替循环合成气使温度高达1400℃的煤气急冷至约900℃,其二则是利用下段炉煤气显热进行热裂解和部分气化,提高总的冷煤气效率和热效率。

煤气冷却可以采用废锅流程和激冷流程。

避免了水煤浆气化中对煤质要求较严格的问题、煤的含水率、灰分、灰熔点不易高、氧耗高、耐火砖寿命短、喷嘴寿命短等问题。

该气化技术同样具有对煤种的适应性比较广泛、气化温度高、氧耗低、气化炉采用水冷壁结构寿命长、多烧嘴、热效率高、对环境影响小等干煤粉气化所具有的优点。

目前最大的缺点是没有一个工业化成功运行的经验。

该技术目前已有2个厂家使用。

华能集团“绿色煤电”项目

250MWIGCC发电

预计2009

内蒙古世林化工有限公司

2.7BGL碎煤熔渣气化技术

BGL(BritishGas-Lurgi英国燃气—鲁奇)碎煤熔渣气化炉技术是在原鲁奇固定床加压气化炉2、3、4型炉技术基础上,由当时的英国燃气公司科技开发部(现Advantica公司)在德国鲁奇公司的协助下,在位于英国爱丁堡附近的西田(Westfield)煤气化试验厂开发出来的新型煤气化技术。

BGL熔渣气化技术将高温熔渣气化与加压固定床气化的技术结合在一起,上部还是Lurgi固定床区域,下部增加了一个高温熔渣区,克服固定床气化技术的一些缺点,提高了气化强度、降低了氧耗、提高了气化效率。

BGL气化技术开发的初期,主要针对大规模高效生产替代天然气,应对当时可能发生的欧美天然气供应源由于国际政治原因或开采生产原因枯竭。

云南解化集团与Advantiea公司合作,采用英国西田煤气化试验厂的设计方案,改造了一台Lurgi固定床加压气化炉,作为试验和示范炉,探索直接试烧当地高含水量(约35%水分)褐煤的途径。

2006年7月完成炉体改造,截至2007年5月,进行了8次开车试验,并未达到预期目标。

合成气中CH4的含量仍然高达6~8%,目前在改进中。

3各类技术中特点的优缺点对比

目前工业生产上各类可采用的气化技术如上所述,这些工艺各有优缺点。

在具体的气化工艺选择中,还要考虑拟使用的煤种的水含量、灰份、灰融点、可磨性、气化特性等等;

以及合成气的用途和质量要求;

作为业主和设计人员,在选择新技术时,首先考虑的应是技术成熟性、可靠性及经济性等方面的因素。

3.1水煤浆与干粉

水煤浆中近40%的水会吸收大量的热,为了维持热平衡,所以合成气中的CO2含量高。

水煤浆气化工艺对耐火砖内层是要求较高的,没有好的耐火砖内衬,水煤浆气化就无法进行。

为了维持耐火砖的一定寿命,炉内的操作温度不得高过1400~C。

煤浆浓度对煤的成浆性有要求;

对煤中的灰含量和灰熔融性温度也会有要求等,这些要求造成可用煤的范围变窄。

但水煤浆的制备和加压输送比干煤粉要容易,投资和运行成本低,在高压下气化可以节省后面工序的压缩功。

3.2水冷壁炉和耐火砖热壁炉

对于高温熔融态排渣的加压气化技术来说,冷、热壁炉是影响气化温度的主要因素。

气化温度越高,所适用的煤质范围就越广;

气化后的气体成分也就越好。

内衬耐高温熔渣侵蚀的耐火砖虽然可以大量减少炉壁的热量损失,有利于较好气化热平衡的实现,但在长期高温熔渣冲蚀的耐火衬里容易损坏,为了满足工艺生产的需要,它必须要有备用炉,我国现在对耐火衬里材料的生产也基本实现了国产化。

水冷壁炉虽然可以承受较高温度的生产,也不需备用炉,但它也需要采用高铬镍的特种钢制造,制造难度和制造成本较高,国内目前无法生产。

3.3单喷嘴和多喷嘴

水煤浆的德士古工艺和干煤粉的GSP工艺均采用单喷嘴直喷,而壳牌(shell)、华东理工大学和西安热工研究院的都采用多喷嘴对喷。

单个喷嘴的容量总是受一定的限制,要扩大单炉的投煤量和调节生产负荷,多喷嘴是比单喷嘴要较为方便的多;

如壳牌大容积的气化炉(4000t/d)就考虑增加一对喷嘴,即6喷嘴的;

单喷嘴在结构制造和维护上要比多喷嘴的复杂和难度大些;

多喷嘴在对喷过程中因气流对撞和折流的结果使气固相间的相对速度加大,有利气化反应进行,多喷嘴水煤浆气化技术的运行结果中的碳转化率比德士古工艺提高就是证明。

3.4废锅流程与激冷流程

德士古、GSP、多喷嘴水煤浆气化的几种工艺均采用激冷流程,激冷工艺设备简单、投资低、煤气中夹带的大量水蒸气可供后边CO变换使用,一般认为较适合于合成气生产使用。

废锅流程可回收高温煤气中的大量显热,产生高压蒸汽,达到较高的热效率,但燃气在废锅前的煤气激冷、去除渣尘等措施使得该系统变得庞大、复杂、和投资较高。

采用冷合成气激冷,需要对大量的冷合成气加压,投资和动力消耗都增加了。

结合中国的国情,在用于化工合成气生产时,是否应采用激冷流程?

而且废锅流程的高投资会使一些企业作出改选其它流程的决定。

从原则上讲,提高热效率的综合利用是符合我国政府目前提出的循环经济目标要求的,但如果付出的代价过高,就会适得其反,通常认为废锅流程较适用于生产IGCC发电用的

3.5效率与投资

正如上述的废锅流程与激冷流程问题一样,废锅流程可以得到较多的高压蒸汽、得到较高的热效率,但投资必然也要上去;

激冷所得到的低压蒸汽在化工厂的用处是十分有限的,其热效率也是很低的;

这是一对矛盾的主题。

在解决效率和投资这对矛盾时,应从局部扩大到整体来考虑,从整个项目和全厂总体来考虑,权衡利弊,优化选择。

3.6冷合成气和喷煤激冷

气流床气化炉的出口温度很高,为了防止爬渣堵塞,在工艺中都采用激冷来解决这个问题。

壳牌(shell)气化炉采用了增压的回炉冷煤气来激冷,加压两段干煤粉气化技术采用的是上部喷煤粉激冷。

用冷合成气激冷虽然可以免除产生的灰渣黏结后部系统的问题,但冷合成气激冷等措施的实施使得该系统变得庞大、复杂、和投资较高,需要对大量的冷合成气加压,投资和动力消耗都增加了;

喷煤粉激冷是利用下段炉煤气显热进行热裂解和部分气化,提高总的冷煤气效率和热效率,但控制难度大,易造成合成气中CH4的含量上升,不利于后续工段的操作。

如果能用水或者蒸汽激冷代替冷煤气激冷,即可降低升气管的复杂化也省去冷煤气加压机及其消耗功率,应该是十分有利的。

 

4.结束语

煤气化的技术很多,有气流床、流化床、移动床和熔渣池等,这些技术都是根据不同的煤种特性和不同的合成气后工段的要求而开发,各有其特点,有各自的优缺点,所谓的“十全十美炉”实际上是不存在的。

目前,我国的煤化工事业正在蓬勃发展,煤炭资源又大多在干旱缺水的北方和西北,比常规烧粉煤的PC电站要省水一半的煤气化联合循环发电技术(IGCC)也将是今后发展的必然。

作为这些技术的先导的煤气化技术必须要加快发展,才能满足要求。

作为煤气化技术的重要分支的气流床煤气化技术近年来发展很快,但在具体应用时,还存在需要改进之处。

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