国电浙江南浔天然气热电联产项目.docx

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国电浙江南浔天然气热电联产项目

国电浙江南浔天然气热电联产项目

环境影响报告书

(简本)

浙江省环境保护科学设计研究院

ENVIRONMENTALSCIENCERESEARCH汽DESIGNINSTITUTEOFZHEJIANGPROVINCE

国环评证:

甲字第2003号

二O—二年八月

1•环境质量现状结论

(1)环境空气质量现状

总体而言,项目拟建地所在区域大气环境质量尚可,S02、NO2指标均满足

《环境空气质量标准》(GB3096-1996)中的二级标准,,同时也能满足GB3095-2012中的最新要求。

而PM10由于项目周边区域的建设施工扬尘的影响,三个监测点均出现了不同程度的超标。

(2)地表水环境质量z

根据监测结果显示,项目近地表水除2#断面的石油类(为W类水)不能满足

《地表水环境质量标准》III类标准外,其余点位的监测点的各项指标均能满足《地表水环境质量标准》中的III类标准。

说明,项目拟建地北侧頔塘的水质尚可。

(3)土壤和地下水环境质量现状

土壤现状监测结果表明,各项监测因子均能满足《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中的三级标准,土壤环境质量现状情况较好。

地下水现状监测结果表明,3#监测点位的铁、锰含量均超过了《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)III类水质标准,1#和3#的氨氮指标及2#的硝酸盐指标也超标,除此之外,其余监测因子均能满足III类水质标准。

根据调查了解,湖州地区铁、锰天然背景值较高,因此认为地下水铁、锰超标主要与所在区域天然背景值较高有关。

氨氮、硝酸盐超标说明所在地区地下水可能受到生活和

工业污染源的影响

(5)声环境质量现状

根据监测结果可知,除北侧噪声值偏大外,其余厂界噪声监测结果较小,

且厂区周边的敏感点也能达到2类区的标准。

项目周边声环境质量现状尚可。

2•工程分析结论

2.1工程规模

本期建设规模为2套6FA燃气-蒸汽联合循环机组,装机容量为2X100MW,装机方案采用“1+1+1”机组设计燃料为天然气。

抽凝式联合循环由1台6F型燃气轮发电机组(年平均工况下出力为73.6MW)、1台余热锅炉和1台抽凝式汽轮发电机组(平均供热工况下出力为29.3MW,纯凝工况下出力为41.4MW)组成。

抽凝式联合循环总出力为102.9MW(平均供热工况)或112MW(纯凝工况)。

背压式联合循环由1台6F型燃气轮发电机组(年平均工况下出力为

73.6MW)、1台余热锅炉和1台背压式汽轮发电机组(额定出力9MW)组成。

背压式联合循环总出力为82.6MW。

2.2工程污染源强结论

项目三废排放源强汇总见表1。

表1项目三废源强汇总表

污染物种类

污染物

发生量

(t/a)

处理方式

排放量

(t/a)

备注

废气

S02

10.0

采用清洁的天然气作燃料,采用美国GE公司最先进的

DLN2.6+低氮燃烧技术

10.0

通过60m高烟囱排放

NOx

369.4

369.4

烟尘

r37.0

37.0

废水

循环冷却系统排污水

28.6万

作为清下水排入雨水管网

/

供热工况下,项目COD、氨氮排环境量

分别为5.08t/a和

0.398t/a。

超滤系统废水

14.85万

回用于原水预处理系统

/

反渗透系统废水

33.0万

作为清下水排入雨水管网

/

酸碱废水

[2.2万

中和处理后纳管

2.2

锅炉排污水

7.7万

降温、沉淀处理后纳管

7.7

生活污水

0.26万

化粪池处理后纳管

0.26

噪声

dB(A)

燃气轮机

92

隔声罩、隔声厂房、减振

主厂房33〜43

隔声门窗>35进风消声>30

蒸汽汽轮

P92

隔声罩、隔声丿房、减振

发电机

92

隔声罩、隔声厂房、减振

余热锅炉本体

80

隔声、减振

隔声间>30

西侧封闭>33烟囱消声后<65

余热锅炉给水泵区

90

隔声、减振

天然气调压站

75

隔声

隔声量>15

机力通风冷却塔风机

88

隔声、减振

降噪量>30

机力通风冷却塔淋水

P90

隔声

/

循环水泵

88

隔声、减振

隔声量>30

综合给水泵

P88

隔声、减振

隔声量>30

空压机

P85

隔声、减振

隔声量>30

主变压器

P75

减振

消声量>30

天然气备用锅炉

88

减振、消声

隔声消声量>30

蒸汽放空

P100

消声

消声量>30

固废

污泥

500

由环卫部门疋期收集

0

100%安全处置

生活垃圾

27.5

0

3主要污染防治对策

本工程的污染防治对策主要包括废气处理、噪声治理、废水处理、固体废物处置、绿化措施、风险事故防范措施等,主要污染防治对策及处理预期效果见表2。

表2项目污染防治措施

分类

措施名称

主要内容

预期防治效果

废气

燃机烟气

1采用清洁能源天然气作为燃料;

2米用GE公司最新的干式低氮燃烧器(DLN2.6+),

NOx排放浓度控制在15ppm以内。

满足《火电厂大气污染物排放标准》

(GB13223-2011)

燃气锅炉烟气

1采用清洁能源天然气作为燃料;

2采用低氮燃烧器。

满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB

13271-2001)

粉尘

采用天然气作燃料,不存在煤场、灰场和渣场的扬尘污染。

-

废水

冷却水排污水

部分作为锅炉、汽机直流冷却和锅炉排污冷却用水,剩

余部分作为清下水排入雨水管网;

-

直流冷却水

锅炉、汽机直流冷却水及锅炉排污冷却用水作为清下水排入雨水管网;

-

超滤废水

回用于原水预处理系统;

-

RO废水

RO浓水作为清下水排入雨水管道外,

-

酸碱废水

中和处理后纳管

达到《污水综合排放标准》中三

锅炉排污水

经降温、沉淀处理后纳管。

分类

措施名称

主要内容

预期防治效果

生沽污水

经预处理后纳管。

级标准后纳管

噪声

主厂房

(1)土建位置以上米用轻质高隔声量多层复合墙体结构,在满足荷载要求的冋时保证墙体的隔声要求。

(2)

燃机进风口(面对厂界)设置隔吸声屏障。

(3)燃机罩壳通风机及管道采取降噪措施(隔声间、消声器)(4)

门、窗采用隔声门窗。

(5)主厂房进风口设置进风消声器,屋顶风机设置排风消声器。

(6)墙体、门窗及进排风消声器隔声量充分匹配,避免降噪措施的不足与过度。

厂界噪声贝献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)中的3类区标准,周边敏感点达到2类区标准。

余热锅炉

(1)锅炉顶部、给水泵区域、天然气前置模块区域采取加装隔声间措施,采用轻质多层复合墙体和屋面结

构,在满足荷载要求的冋时保证墙体、屋面的隔声要求。

(2)隔声间门、窗采用隔声门窗。

(3)隔声间通风系统的进风口设置进风消声器,屋顶风机设置排风消声

器。

(4)隔声间墙体、屋面、门窗及进排风消声器隔声量充分匹配。

(5)烟囱设置消声器,同时考虑高温、阻力、气流再生噪声等问题。

(6)针对锅炉排汽(气)放空,设置专门的消声器进行降噪。

天然气调压站区域

设置复合隔声吸声屏障

机力通风冷却塔区域

(1)机力塔进风口设置大型进风消声装置,降低淋水噪声及风机噪声反向传播噪声的排放。

(2)机力塔风机

排风口设置排风消声器。

(3)风机电机及减速箱设置减振系统,降低电机及减速箱振动引起的固体传声导致的塔壁噪声辐射。

(4)淋水区域采取落水消声降噪设备。

(5)冷却风扇电机设计采取通风隔声罩(6)由于冷却塔距离厂界距离较近,为了确保厂界噪声达标,在冷却塔对应围墙位置设置吸隔声屏障。

变压器区域

(1)设置针对中、低频的隔吸声屏障;

(2)设置隔声

天然气锅炉区域

通过可研可知,本工程中一套85t/h的燃气锅炉仅在当2台机组都因检修或故障停运时才投运,仅停一台机组

时,无需启用启动锅炉。

故不对其专门采取噪声控制措施。

其它

(1)主要包括循环水泵房、综合水泵房、化水车间等土建结构内的声源区域。

(2)该类区域降噪措施为设置隔声门、窗,通风系统设置进、排风消声器。

冲管、排汽噪声

设置消声器,并向环保主管部门备案,并告示周边民众。

固废

原水处理污泥

由城市环卫部门集中收集处置。

各类固废均能得到妥善处理,处

理率达100%

生活垃圾

环境监理

及时委托有资质单位开展项目环境监理

绿化

搞好厂区绿化。

厂区绿化美观—

4环境影响预测结论

4.1环境空气影响

(1)小时浓度

由预测结果可知,本项目2台6F燃机建成后,烟气污染物排放对地面NO2小时浓度的贡献不大,占标率均较低。

N02小时浓度最大贡献值占标率为17.0%,叠加背景浓度后占标率为52.0%,满足《环境空气环境质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。

(2)日均浓度

由预测结果可知,本项目建成后,烟气排放对预测范围内的NO2和PMio日平均浓度的贡献均相对较低,最大贡献值占标率分别为9.3%和0.5%,叠加背景浓度后日均浓度占标率分别为81.8%和75.8%,均满足《环境空气环境质量标准》二级标准,贡献值所占比值相对较小。

本项目采用清洁的天然气作为燃料,热电联产,集中供热,有利于降低区域燃煤的消耗比例,改善区域大气环境质量。

(3)年均浓度

由预测结果可知,锅炉烟气排放对预测范围内预测点的NO2和PMio年平均

浓度贡献值较低,最大贡献值占标率分别为2.31%和0.133%。

(4)敏感点预测结果由预测结果可知,本项目烟气污染物排放对各敏感点的影响在可接受范围

内,NO2小时浓度和日均叠加背景浓度后,可满足《环境空气环境质量标准》二级标准,其中敏感点NO2小时贡献值最大值为东上林村,贡献浓度占标率为14.84%;日均浓度贡献值最大值为施家板桥村,贡献浓度占标率为7.62%。

PMio日均浓度贡献值较低,敏感点贡献值最大值为施家板桥村,贡献浓度占标率为0.41%,由于背景值超标,在叠加背景值后均超标,最大超标倍数0.45。

4.2水环境影响

1、地表水

(1)清下水

根据类比调查了解,及企业单位提供的相关资料,本项目循环冷却水系统排污水部分作为锅炉房、汽机间直流冷却以及锅炉排污冷却等冷却用水,剩余部分循环冷却水系统排污水和锅炉排污冷却水作为清下水排入雨水管道;RO浓水作为清下水排入雨水管道;超滤反冲洗水回用于原水预处理系统。

根据企业2012年6月对本工程规划取水口頔塘段水质进行采样全分析,

COD浓度为12.90mg/L。

循环水系统浓缩倍率按3倍考虑,则循环冷却系统排污水COD浓度为19.35mg/L,符合《浙江省人民政府关于十二五时期重污染高耗能行业深化整治促进提升的指导意见》(浙政发[2011]107号)中关于清下水排放的相关要求。

根据《国电浙江南浔天然气热电联产项目水资源论证》,本项目附近河流頔塘的多年平均流量为26.2m3/s,本项目清下水的排放量为61.6万m3/a(0.031m3/s),仅占頔塘的多年平均流量的0.12%。

根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》,本项目所在的頔塘段为农业、工业用水区,水环境功能区为多功能区。

综上所述,本项目清下水的排放不会引起最

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