首钢高速线材厂提高成材率docWord文档格式.docx

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首钢高速线材厂提高成材率docWord文档格式.docx

进一步强化现有的大规格生产措施,在保证质量的前提下,按新标准控制减少划伤的废品量。

利用简易精整线设备进行小规格产品的矫直、探伤和测径,既保证了最终产品质量,同时消除了弯钢等废品的产生,提高成材率指标。

针对2008年指标高要求的生产特点,首钢高速线材厂紧密结合生产现状,组织开展了一系列强化培训。

通过培训,进一步提高岗位职工对操作标准的认识,使操作更趋熟练与规范。

同时,加强对现场操作和实物质量的检查力度。

该厂技术部门和各区域组成现场工艺检查组,每天对中夜班的入库产品和白班的在线产品实物质量进行检查,不但使现场工艺与操作的情况得以真实反映,而且提高了岗位职工执行操作标准的自觉性。

通过各项管理措施的落实,2008年前两个月,该厂主抓的几个重点品种指标均大幅提高。

一区域硬线成材率达到98.25%,二区域的Φ5.5规格成材率达到96.81%,三区域抽油杆钢成材率达到93.94%,均比上年有所提高。

 

1 前 言

  为充分发挥国有老企业唐钢公司的综合优势,适应国内外钢材市场的需要,调整产品结构,提高企业适应市场变化的竞争力,该公司引进了具有八十年代先进水平的高速线材生产线,并于1989年建成投产。

  该生产线设计能力35万t/a,轧制速度为90m/s,最高可达108m/s,产品规格为5.5~13mm盘卷,10~12mm螺纹盘卷。

  其生产工艺流程如下:

连铸坯(135mm×

135mm)→上料台架→输送辊道→定尺、检测、剔出→步进炉加热→出炉→夹送、废品或事故卡断剪→4×

500mm紧凑式粗轧机→1#切头、切废飞剪→5×

400mm悬臂辊环中轧机→2#切头、尾、切废飞剪→6×

300mm悬臂辊环预精轧机(机架中间有立活套)→3#切头飞剪、转向器→侧活套→废品卡断剪→10×

210mm悬臂辊环精轧机组(15°

/75°

)→三段水冷箱水冷(中间有恢复段)→夹送辊夹送,吐丝机吐丝→斯太尔摩风冷辊道→人工剪尾→小车运卷、卸卷→P/F线(勾式运输)→人工剪头、检查→打包→称量→卸卷→入库。

  该厂在试生产过程中,事故频繁,废品严重。

为此,从原料准备,加热规格和轧制工艺等三个方面入手,采取了许多措施和方法,从而使事故大大减少,生产逐步趋于正常,产品的成材率,合格率也得到了大幅度提高。

本文拟从这三个方面,对提高产品成材率、合格率的方法、措施加以介绍。

2 严格坯料检查

  为防止轧制事故发生,提高产品质量,对钢坯规定如下技术条件:

(1)断面尺寸及偏差为135mm(±

4mm)×

135mm(±

4mm);

长度偏差,定尺12m±

80mm;

短尺9m~12m。

(2)整个钢坯全长总弯曲度不得大于100mm。

(3)钢坯表面不得有肉眼可见的裂纹、重接、翻皮、结疤、夹杂;

不得有深度或高度大于3mm的划痕、压痕、擦伤、气孔、皱纹、冷溅、耳子、凸块、凹坑和深度大于2mm的发纹。

(4)连铸坯横截面不得有缩孔、皮下气泡。

(5)加强钢坯化学成分,内部夹杂物检查;

作好坯料表面缺陷清理;

严格坯料管理,防止混号。

3 规范加热操作,减少烧损

  为提高加热效果,减少烧损,规定了严格的加热操作规程,以60~80#钢为例介绍如下:

(1)钢坯加热温度严格控制在1080℃~1150℃之间,预热段温度按500℃~550℃控制。

(2)炉内火焰按中性或还原性控制。

(3)在加热段应快速加热,坯料在高温下停留时间不得过长,装钢时要求有六个空步。

(4)根据轧制情况及时调整炉温,停轧半小时以上加热段和均热段炉温须降至1000℃,1小时以上降至900℃,2小时以上降至600~800℃,当停车时间超过半小时,重新开车轧制,须另行取样,成品分垛堆放。

4 改善轧机设备和轧制工艺,提高成材率

  针对轧废产生的原因,解决堆钢,减少轧废的具体措施如下:

  

(1)避免500mm轧机轧辊断裂

  试车时,常发生500mm轧机轧辊断裂而卡钢。

解决办法是延长轧辊时效时间;

防止轧低温钢;

改进轧辊冷却水喷嘴结构,防止喷嘴堵塞;

净化循环冷却水。

  

(2)减少500mm轧机出口导卫事故

  保证各架轧机出口导卫尺寸合适,改进导卫固定、安装方法,防止出口导卫在轧制过程中被拉出。

  (3)调整丝杠

  选择耐用的丝杠材质,提高加工精度,定期检查加油,尽量使辊缝变动最小。

  (4)使平衡杠正常作用

  加强检查,保证平衡杠正常工作。

  (5)避免辊环崩断

  原设计的粗、中轧延伸率和变形量较大,辊环难以承受,经常造成400mm轧机辊环崩断,通过分析并对电机负荷表进行对比,发现4mm轧机负荷偏大,而300mm轧机负荷偏小,为此,对各道压下量进行了重新分配,从而使轧机负荷均匀,解决了400mm轧机崩辊环的问题。

210mm精轧机的碳化钨辊环也时有崩断,原因是生产中导卫、冷却水管松动,刮碰辊环导致辊环崩断;

另外冷却水嘴堵塞,水量不足,或者堆钢后用气割处理事故时操作不当,辊环温度过高,处理完事故生产时,立即通冷却水,易造成辊环崩断。

针对上述问题,采用相应措施,使问题基本得到解决。

  (6)减少轧件被拉断

  生产中为避免轧机堆钢,曾应用了较大张力方式运行。

但由于张力控制不稳定,造成轧件拉断事故。

解决办法是,严格保证精轧机入口轧件尺寸精确,以稳定立活套高度为原则,合理分配精轧前各道次延伸系数,采用计算机控制级联调速等措施,基本解决了轧件被拉断问题。

  (7)减少精轧机、废品箱、水冷段的堆钢

  生产中造成堆钢的原因为:

精轧机内保护用的鱼尾线由于不结实,自动断裂;

精轧机内各架辊环尺寸不匹配,造成秒流量不等;

内导卫架因堆钢而倾斜,从而造成导卫不正;

导卫的导轮及轴承质量不好而损坏;

钢温过高使导卫粘钢;

润滑、冷却导卫的油气管道堵塞造成导卫烧损;

水冷段各导管安装不正;

导管内孔磨损严重而未能及时更换;

冷却水压力过大造成轧件运行不稳定;

吐丝机振动严重;

轧机终轧速度太高;

精轧机最后一架出口速度与吐丝机的速度匹配不当等等,造成轧件堆钢或拉断。

对上述问题须采取相应措施,逐一解决。

  (8)避免吐丝机甩尾、风冷辊道与集卷筒乱卷

  对吐丝机甩尾,采取了如下措施:

1)选择优良的耐热钢管作为吐丝管。

2)要求钢管的壁厚均匀。

3)弯管时,弯完一根后放在弯管机上,等自然冷却后再拿下来,以防变形。

4)装管时必须到位,按标准拧紧紧固螺丝,防止振动。

5)吐丝管长度必须严格控制,保证尺寸精度。

采取上述措施后,解决了吐丝机甩尾、堆钢问题,并使线圈吐得圆,利于减少风冷辊道与集卷筒乱卷。

  (9)正常运行飞剪

  应经常检查剪刀是否松动,是否变钝,并定期更换剪刀。

  (10)减少轧件劈头及合理切头

  通常保守的作法是粗轧后即用飞剪将头部切去,以避免出现劈头,利于咬入。

但这会使成材率降低。

对粗轧后的轧件头部形成进行分析,发现该道轧件在头部前端存在着相对外凸的角部,成为形成劈头的根源。

在凸起角度的方向上,其尺寸的减缩量达到某一数值后将可能出现劈头。

因此,在减缩量达到出现劈头的临界值时,实施切头,即可使切头损耗有效地减少,利于提高成材率。

  (11)改进粗轧前的1#卡断剪

  原来1#卡断剪能力偏小,造成轧件卡不断,为此,对1#卡断剪进行了改造,加大剪切力,这样,当后部工序发生事故时,1#卡断剪启动,卡断轧件,将余下部分退回炉中,可提高成材率。

  (12)换辊、换班时须试小钢

  当换辊、换班时,由于辊子表面光滑并有油污,且辊径有变化,应试小钢,等一切正常后,再进行正常轧制,可提高成材率。

  (13)减少轧材的扭转现象

  400轧机第一架5#孔型中钢料发生扭转,表面刮丝严重,成品表面质量差,出现结疤、生皮等缺陷。

原因一是5#孔来料偏大,而且轧件形状由原设计单鼓形变成半圆形,故易造成轧件在5#孔型中不稳定。

二是5#孔型设计参数不合理。

5#孔为过渡箱型孔,原设计槽底宽度大于轧件尺寸,故孔型对轧件无夹持作用,在变形量加大时,易造成轧件扭转,扭转后的轧件撞击导卫出现刮丝现象,造成轧件表面缺陷。

针对上述原因,作相应改进,问题得到解决。

5 结 语

  采取上述各项措施后,生产事故大大减少,产品产量、质量得到了大幅度提高,并大大提高了产品的成材率与合格率,实现了唐钢高速线材厂高产、稳产的目标。

高速钢轧辊研究和应用的进展

符寒光 吴建中 陈群

  摘要 介绍近年来国外高速钢轧辊研究、开发及广泛应用的情况。

在总结国内外高速钢初轧轧辊研究与应用进展的基础上,指出了我国与国外先进水平间的差距,建议宝钢重点加强高速钢轧辊使用特性的研究,同时与国内的轧辊科研和制造单位加强合作,以期尽快开发出高性能的国产高速钢轧辊。

  关键词 高速钢轧辊 制造方法 使用效果 技术性能

PROGRESSONTHERESEARCHANDAPPLICATIONOFHIGHSPEEDSTEELROLLS

Fuhanguang WuJianzhong

(BeijingResearchingInstituteofMetallurgicalEquipment)

ChenQun

(BaopenIndustryandCommerceCo.ofBaosteelIndustryCo.)

  Abstract Therecentresearchandapplicationonhighspeedsteelrollbothathomeandabroadweresummarized.Thegapbetweentheadvancedlevelofworldandourswasputout.ItwassuggestedthatBaosteelshouldpaymoreattentiontoacceleratethestudyandapplicationofthepropertyofhighspeedsteelrollsandcooperatewiththescientificresearchinstitutionsandmanufacturersinChinainordertodevelophighspeedsteelrollswithexcellentperformance.

  KeyWords HighSpeedSteelRoll,ManufacturingMethod,Serv

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