JZ7型制动机试验故障判断Word格式文档下载.docx

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JZ7型制动机试验故障判断Word格式文档下载.docx

工作风缸表针一直下降,列车管表针也追随下降为B或C,自阀紧急制动位时再准确判断区分。

(4)现象:

自阀制动区,制动缸无压力。

A、作用阀3号总风塞门关;

B、分配阀2号列车管塞门关:

C、分配阀22号总风支管塞门关。

小闸单缓,工作风缸压力下降后,单阀回运转位,工作风缸压力不再上升到列车管压力,为B:

否则为A或C,在第六步闸时再准确判断区分。

(5)现象:

自阀制动区,制动缸压力不成比例,制动缸表针抖动,总风缸压力下降快。

A、作用风缸管人漏;

B、制动缸管人漏。

在第六步闸时准确判断,若小闸全制动300kpa正常,总风不严重卞降则为A,否则为Bo

(6)现象:

自阀制动区,制动缸压力正常。

小闸单缓,工作风缸压力不卞降,机车不缓解。

10号单独缓解管堵塞。

自阀回运转位,缓解正常。

(7)现象:

自阀回运转位,均衡风缸压力不在规定值(500kpa或600kpa)。

自阀调整阀调整压力不正确。

拧动自阀调整手轮,均衡风缸恢复规定值。

2、第二步闸

自阀最人减压位,列车管压力降为零,俗称“起非常"

A、分配阀紧急部上风堵堵塞;

B、均衡风缸人漏。

松开分配阀紧急部上风堵,现彖消除为A,否则为B。

自阀最人减压位,机车上闸成比例,但上升慢。

A、作用阀3号总风塞门半关;

B、分配阀2号列车管塞门半关;

C、分配阀22号总风塞门支管塞门半关;

D、中继阀2号列车管塞门半关。

在第七步小闸紧急制动时,闸缸压力上升慢、缓解正常则为A,否则为B或C或D:

B与D在第五步大闸非常位准确判断,A、B、D准确判断后若正常,则为C。

自阀最大减位,制动缸压力值小于360kpa(装有切控阀的JZ-7型制动机除外)。

常用限压阀调整值过低。

过减位确认。

(4)现象:

自阀最人减位,制动缸压力值人于360kpa。

常用限压阀调整值过高。

3、第三步闸

现象:

自阀最大减压位,均衡风缸表针上升,列车管表针也追随上升。

A、自阀8a管堵;

B、中继阀8号管堵。

客货车二位阀置客车位,自阀体侧有排风音响则为B,否则为A。

4、第四步闸

列车管漏,列车管表针卞降。

A、中均管4号漏:

B、2号列车管漏。

在第一步确认列车管泄漏时为B,在第一步确认列车管不泄漏时为儿

自阀过充位,列车管、工作风缸有过充压力,但无排风音响。

A、过充风缸排风堵堵死;

B、过充风缸缸体7号管堵塞。

自阀运转位,过充压力消除过快,闸缸上闸为B;

自阀运转位,过充压力消除慢或不能消除为A。

自阀过充位,有排风音响,但列车管、工作风缸无过充压力。

中继阀座7号管堵塞。

过充位移至最小减压位,均衡风缸排风停止后,自阀扔有排风声响。

(4)现彖:

自阀过充位,排风音响,列车管、工作风缸有过充压力;

自阀回运转位,过充压力消除快,闸缸上闸。

7号过充管泄漏。

过充位移至运转位,过充风缸排风堵排风时间短。

自阀过充位,排风音响大,列车管无过充压力。

过充风缸排风堵去失。

过充位移至运转位,过充风缸排风随即停止。

5、第五步闸

自阀紧急制动位,不撇砂。

A、自阀管座撒砂塞门关;

B、自阀6号管堵塞。

观察自阀管座,塞门关时为A,否则为B。

自阀紧急制动位,制动缸压力低于450kpa。

紧急限压阀调整值过低。

调整紧急限压阀后恢复规定压力。

自阀非常位,制动缸压力高于450kpa。

紧急限压阀调整值过高。

小闸单缓超过15s,工作风缸压力才下降,机车才开始缓解。

自阀10号单缓管半堵。

单阀缓解位,手触单阀排风II,排风较小。

(5)现象:

总风750kpa±

20kpa开始泵风,不足或超过900kpa停止泵风。

压力开关低压部或高压部动作值不对。

拧压力开关调整手轮,空气压缩机泵风。

(6)现象:

总风从750〜900kpa的两风泵共同工作,泵风时间超过30s。

4RD、5RD中有烧损者。

一个空气压缩机lmin的泵风量为增加150kpa,故750〜900kpa,两个风泵同时工作的时间为30s。

6、第六步闸

单阀全制动位,机车闸缸压力达不到300kpa。

单阀调整阀调整压力过低。

拧动单阀调整手轮,制动缸恢复规定压力值。

单阀全制动位,机车闸缸压力超过300kpa。

单阀调整阀调整压力过高。

7、第七步闸

单阀紧急制动,机车制动缸上升至280kpa的时间超过3s。

作用阀3号总风塞门半关。

判断:

单阀紧急制动,机车上闸慢:

自阀制动,机车上闸也慢。

(2)现象:

单阀紧急制动,闸缸表针先上250kpa后再达到300kpa。

后转向架闸缸塞门关闭。

单阀运转位,作用阀排风时间短。

单阀紧急制动,机车不上闸,回运转位,作用阀有排风音响。

前转向架闸缸塞门关闭。

小闸运转位,有排风音响,制动缸表针无显示,则为前转向架闸缸塞门关闭。

JZ-7制动机七步闸故障检查与判断

一、JZ-7制动机七步闸试验内容

准备工作:

总风缸压力750-900kpa,均衡风缸、列车管,工作风缸500kpa,制动缸压力为0,自单阀手轮无松动,自、单阀手柄运转位,客货车转换阀货车位。

1、第一步:

自阀最小减压位,均衡风缸、列车管减压50kpa,制动缸压力100-125kpa,保压lmin,检查列车管漏泄量每分钟不超过20kpa°

分3-4次将自阀手柄由最小减压位移到最人有效减压位,检查阶段制动作用是否稳定,列车管减压140kpa,制动缸压力350kpa。

单阀单缓位,制动缸应能缓解到50kpa以卞,松开单阀,复原弹簧作用良好。

自阀手柄回运转位,缓解作用良好。

列车管、均衡风缸恢复定压,停留2分钟以上,待各气室充满风再制动。

2、第二步:

自阀手柄最大有效减压位,均衡风缸、列车管减压140kpa,制动缸压力升到350kpa的时间为5-7秒。

自阀回运转位,制动缸压力升到35kpa的时间为5-7秒,均衡风缸、列车管、工作风缸恢复定压。

3、第三步:

自阀手柄过量减压位,均衡风缸、列车管减压240-260kpa,制动缸压力350kpa,不应起紧急制动。

自阀手柄至最小减压位,均衡风缸压力上升,列车管压力不变。

总风遮断阀作用良好。

将客货车转换阀至客车位,列车管压力上升,制动缸压力下降。

自阀回运转位,均衡风缸、列车管恢复定压,将客货车转换阀恢复货车位。

4、第四步:

自阀手柄取出位,均衡风缸减压240-260kpa列车管不减压,中继阀自锁作用良好,自阀回运转位,各表恢复定压。

5、第五步:

自阀紧急制动位,列车管压力3秒内降至0,制动缸压力5-7秒升至450kpa,(司机左侧下右侧上,看撒砂行程标准)单阀单缓位,10-15秒制动缸压力开始卞降,28秒

降到0。

松开单阀手柄制动缸应不增压。

自阀手柄至过充位,列车管得到30-40kpa的过充压力。

自阀手柄回运转位,过充压力120秒后自动消除,不引起自然制动。

工作风缸充风时间不超过55秒。

6、第六步:

单阀手柄由运转位分3-4次移到全制位,检查阶段制动是否稳定,分3-4次移回运转位检查阶段缓解作用是否良好。

7、第七步:

单阀全制位,制动缸压力由0升到300kpa的时间应在3秒以内。

(左侧下右侧上前后放风紧急放风阀实验)紧急制动阀作用良好,单阀运转位,制动缸压力4秒内降至35kpa以卜。

二、JZ-7制动机七步闸试验实作主要项点

1、准备工作,熟练掌握七步闸顺序。

2、第一步:

重点掌握减压量,保压时间不得少于lmin,制动缸压力是否成比例上升,单缓作用良好,保证充风时间。

3、第二步:

重点确认常用限压阀调整压力值高低情况,同时确认在第一步发生漏泄现彖,在此步是否仍然存在。

4、第三步:

过量减压位是否起非常,同时确认客货车转换阀作用是否良好。

5、第四步:

确认中继阀是否自锁,同时注意在此步区别列车管与中均管的漏泄。

6、第五步:

自阀紧急制动位,确认紧急限压阀调值高低,根据工作风缸充风时间,确认分配阀列车管塞门开关情况。

注意确认是否单风泵泵风(750-900kpa)时间超过30s。

7、第六步:

检查单阀阶段制动和阶段缓解状态。

&

第七步:

根据制动缸压力上升情况,检查确认前、后台车制动缸塞门开关状态,确认作用阀排风口。

三、JZ-7制动机常见假设故障

1、常用限压阀调整值高:

最人减压位,制动缸压力上升超过350kpa。

2、常用限压阀调整值低:

最人减压位,制动缸压力上升不到350kpao

3、紧急限压阀调整值高:

紧急制动时,制动缸压力超过450kpa。

4、紧急限压阀调整值低:

紧急制动时,制动缸压力不到450kpa。

5、紧急限压阀止阀不严:

(1)过减位闸缸压力达625kpa

(2)非常位闸缸压力追总风。

6、单阀调整阀调整值高低:

超过300kpa,低于300kpa。

7、列车管大漏:

自阀手柄运转位均衡风缸压力正常但列车管无压力时。

列车管小漏:

自阀手柄在制动区和过减位时不保压。

自阀取柄位时均衡风缸的压力卞降正常,但制动管仍不保压,自阀由取柄位向运转位左移的过程中起非常(与紧急风缸漏的区别:

不起非常)。

工作风缸外漏T取柄位,工作风缸漏。

工作风缸降至列车管等压后与列车管同时降压,第一步闸缸压力上升后卞降(或不起)。

工作风缸降至列车管等压后与列车管同时降压。

9、工作风缸内漏T取柄位:

工作风缸不漏。

第一步制动缸压力不能按比例上升且不保压,工作风缸压力降至列车管等压即停止下降时。

10、降压风缸及其管路漏:

(1)小漏:

第一步保压50多秒机车突然缓解:

大漏:

第一步30-40秒突然缓解。

(2)再看非常位,工作风缸压力保压一段时间才下降。

(与工作风缸及其管路漏的区别:

工作风缸一开始便不能保压)。

11、分配阀总风缸支管塞门半关:

最人减压位,看大闸制动缸增压慢,缓解正常。

用小闸各段正常。

分配阀总风缸管塞门全关和分配阀作用管堵塞的区别(制动缸表针都不动。

自阀在制动区观察总风缸表针,表针卞降或摆动为分配阀作用管堵塞。

否则为分配阀总风缸管塞门全关)。

12、分配阀列车管塞门半关:

制动缸压力上升慢,缓解慢。

非常制动后工作风缸充风时间过长超过55秒。

13、主阀排风II半堵:

自阀制动,闸缸上升正常,缓解慢:

小闸正常。

14、中继阀排风II半堵:

列车管充风正常,排风慢。

制动缸上升慢。

非常位正常。

15、中继阀列车管塞门半关(中均管半堵):

列车管充、排风慢。

制动缸充、

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