海上船舶轮机故障及解决办法文档格式.docx

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某日接班,发现主机转速波动厉害,当时港内航行,海况良好,查看喷油泵齿条起伏较大,判断调速器(PGA)故障,检查调速器发现油位镜顶部小孔有油流出,询问机工得知刚加过油,会不会油加的太多呢?

打开放油考克放油至油镜中位,一会儿主机转速恢复正常。

故障已排除,原因还需探讨,我想油位镜顶部小孔可能起透气作用,当油加太满淹没小孔时,无法透气,调速器油压不正常导致转速波动,不知各位是否另有高见?

3.主机单缸不发火故障分析

主机型号:

MANB&

W5L35MC)某日东海航行,主机增压器突然发生喘振,查看各缸排温发现1#缸下降较多,而其他缸则上升,为防止超负荷,转速先降至前进二,后打开1#缸示功阀发现该缸不发火,判断喷射系统出问题,是高压泵还是喷油器呢?

首先分析高压泵可能性较大,因为该机每缸装有两个喷油器,即使坏掉一个,另一个还会发火,而且换高压泵比喷油器要快(无需拆整台泵,只需拆柱塞偶件即可),当时海况良好,经驾驶台同意后决定飘航处理,停车后马上换上新的柱塞偶件,试车,故障依旧,决定再拆喷油器,喷油器拆出后试验,发现其中一只回油量很大,无法喷射,换新后装入试车,正常,故障排除,共耗时50分钟。

为什么一只喷油器损坏会导致该缸两只喷油器都不喷油呢?

因为两只喷油器共用一个高压泵,当一只喷油器回油量过大时,高压泵泵出的油部分漏掉了,油压就达不到喷油器的启阀压力,故两只喷油器都不喷油,先前因没想到这一点,故造成误判。

(设备出现故障时,检查判断的原则是先易后难,高压油泵和油头二者总归是先检查油头,然后是高压油泵的进油阀或出油阀,最后才考虑柱塞偶件,你们的基本思路有问题才会造成误判。

4.主机增压器喘振的临时解决方法

主机增压器喘振一般发生在大风浪天气,一般我们通常是减速航行,同时我们可以打开进气箱的放残考克来减少背压,从而达到目的

5.潜心钻研,攻克主机4#缸故障

情况介绍:

我司所属硕海轮主机(机型:

SULSZER6RND76).从06年12月份以来,该轮主机4号缸,一直爆压低,排温高。

主机在常用车速下,烟囱冒黑烟,严重时浓烟滚滚主机停车更换油头。

以八月份为例,主机4号缸的油头更换了4次。

但仍然无法解决问题。

目前船上使用三种厂家的油头,秦皇岛生产的一种,南京产的一种和进口件。

该型喷油嘴的喷油孔位置分布不一,一种是12只孔均匀分布在同一的圆周上,喷射角度几乎是呈直线状态(为了叙述方便我们称之为a型),另外一种是分两排均布在相隔一毫米的两个圆周上,每排6只孔(称之为b型),喷油器的喷油角度分别为130°

和138°

通过对该缸的油头检修工作的历史情况进行调查,得知有时更换油头后用的时间长,有时用的时间很短。

但主机烟色和该缸的工况一直无法令人满意。

8月25日分别对活塞和缸套以及扫气箱内的口琴阀等进行了检查,8月30日对燃油泵和燃油凸轮进行了检查,以及该缸的压缩压力进行测量均未发现异常。

(该缸的喷油定时,曾经厂家上船进行了校调。

9月4日,对该缸的小缸头检查,发现油头座的高度比备用油头座高14mm。

(见附图,01图为正常油头座,伸出12mm,02图缩进2mm)

9月5日吊出小缸头,清洁测量,发现该缸油头的喷油嘴顶端缩进油头座约为2mm;

而装配在正常的油头座中,该油头喷嘴顶端伸出大约12mm。

分析:

在装上a型的油头时,该缸在喷油时,高压燃油喷射在油头座的四壁上,又变为液体状“流”到燃烧室中,并不是呈雾化状进入到燃烧室中,造成无法充分形成可燃混合气,造成主机冒黑烟和该缸燃烧室及油头结炭。

当装上b型油头时,它的下面6孔喷出的燃油能进入燃烧室,进行混合和充分燃烧;

上面的6只孔,喷出的燃油喷在油头座的四壁上,出现了类似与a油头的工作状态。

所以,这种油头使用的时间略长一些。

但是该缸的工况仍然很差。

这就是有的油头使用时间长,有的油头使用时间短的原因所在。

综上所述,因为油头座的高度过大,造成高压燃油无法不受遮挡自由的喷进燃烧室中,导致该缸雾化不良,最终该缸工况一直不尽人意。

处理:

用专用工具拉出该油头座,更换备用油头座。

结果:

(更换油头座后)以9月5日测量数据为例:

该缸爆压上升5kg/cm2,排温降低30°

,主机的烟色很大的改观,既改善了该缸的工况,降低了燃油耗量,延长了喷油嘴的使用寿命同时也免去了频繁更换油头的工作量。

通过这一事例,提醒我们在日常管理中应注意:

一.在日常检修中,更新或更换部件时一定要对换上的部件进行仔细的测量检查,对存在的差异及时找原因,对不能使用的及时换下并向公司技术部门寻求支持,本事例症结所在应该说以前4#缸检修时换上的小缸头或是提供的油枪座与船舶平常使用的有差异,但没引起注意所致;

二、对供船备件,尤其是新件,船舶和技术部门要做好跟踪工作。

船舶在备件上船后应马上做好核查和抽样试用工作,加强对刚刚换上的新部件监控,将使用情况及时向技术部门反馈。

这样可大大提高在船备件的可靠性,保证船舶备件使用的安全性,提高设备技术性能和安全性能;

三,我司海轮,人员调动比较频繁,船舶人员变动时,应做好主要备件的交接工作,包括备件的存量和性能及注意事项

6.定期检查保养

xxx轮1月份在上海x码头卸货时,下午1539时,左舷救生艇突然起火,经船员扑救,20分钟后将火扑灭。

检查发现艇内电瓶,发动机及艇内部分烧毁,被海事滞留并已到吴淞口锚地换新后放行。

分析原因可能是电瓶极板老化,隔板变形,造成内部短路,发热引起电瓶爆炸,产生火花造成起火,但不排除其它原因。

本案吸取的教训是对设备要定期检查保养,确保有效,对职业道德要加强教育。

7.增压器的机油漏泄

我轮修船后,付机(YANMAR6KFL-TX150)磨合运转一切正常,等到带负荷运转时,增压器的机油压力6kgf/cm2,但是发现增压器消耗机油非常严重,达到400ml/h。

付机带的增压器的型号是IHI公司的RH1022,有专用的油箱,油泵,冷却器。

由于拆修付机前,增压器机油耗量正常,而拆修工作也只有拆增压器本体,附件没有动过。

怀疑机油是从增压器油封,气封漏泄,把增压器本体又解体,检查油封,气封,更换新件,装复,使用故障依然。

管路,冷却器没有漏泄,油压正常。

那问题在哪?

最后把油泵(转子泵)解体,发现2道轴封(骨架油封)的密封唇边都破裂,更换油封后试用,一切正常。

后来分析转子泵(齿轮泵)的端面漏泄与流量有关,与压力无关(相对我轮的转子泵),而转子泵是机带齿轮传动,而机油就是漏到齿轮箱里,回到油底壳,难怪有发现系统油都没减少,反而略有增加,却没有怀疑是增压器的机油漏泄所致,一直以为是增压器的密封出了问题,这都是主观臆断造成的。

8.引起柴油机飞车的原因

某轮辅机共有3台HITACHIB&

W5T23HH型中速柴油机,其功率为447.42kW,转速720r/min,1970年日本制造;

调速器为WOODWARDUG8型;

超速保护装置为离心重块式。

1995年末,3台辅机及调速器均经过修理。

某日1430停1#辅机,切换成2#辅机供电运行,负荷100kW,17202#辅机突然发生飞车,运转声音异常,第3缸、第4缸安全阀起跳喷火,第4缸排烟管膨胀节过热发红,值班员遇此紧急情况迅速到机旁,欲将调速器负荷钮强制扭到零位,但因飞车,无法转到零位。

值班员又立即跑到机器的另一端,迅速关闭燃油阀门,这才强制停车。

2#辅机停车后,立即人工压油润滑,盘车,但盘不动。

由于各缸道门温度较高,待冷却一段时间后打开检查,发现第1缸~5缸连杆瓦均烧损且与曲轴抱死,曲柄销受到擦伤,后压铅检查第1、第3、第4缸连杆大端孔出现椭圆变形。

引起柴油机飞车的原因,可以从柴油机本身或调速器这两方面着手分析。

对2#辅机飞车,大多数人认为乃调速器失灵所致,但经过对该机调速器送车间后复查,其工作正常。

然后,转向对柴油机供油系统的检查、对高压油泵齿条活动情况的检查也正常;

油门总杆及各连接销子并没有断或脱开现象。

在这种情况下,我们对调速器的相关连接部件进行了拆检。

当拆到调速器底座时,发现调速器的传动齿轮

(2)有断齿损坏现象,仔细观察,有5个齿连续折断。

与之啮合的主动齿轮

(1)的某些齿面,也有不同程序的挤伤。

齿轮

(2)与锥齿(3)的水平连接轴在低位污油、水收集舱隔开一个1m多见方的浮油小舱(大、小可根据实情况确定),其与收集舱之间的隔离舱壁上方安装一个较大的阀门。

这样,当收集舱污水注满后,静止一段时间,打开闸门(阀),即可将上部集(浮)油放入浮油舱。

其浮油舱中的污油可通过分离器供液泵(螺杆泵)驳出,经过观察器,将其驳入污油舱或主机燃油沉淀柜混合分离后使用,此种方法虽不及储存柜式方便、效率高,但于消除浮油,避免高浓度污油进入分离器起到了应有的作用,而且减少了大量改装费,用于使用中的船舶效果较好。

储存舱的管理还应注意事项

1)污水的驳运,不要用通用泵进行,必须有专用的舱底水驳运泵(多联活塞泵较好),或采用排量小的、送液平稳且自吸能力强的油、水分离器供液泵。

2)进行沉淀工作时,要保证蒸汽加热,使污水保持在40℃~60℃的温度。

3)污水自污水井进入储存舱前,要通过可更换滤筒的预滤器进行过滤,以减少储存舱的清洗工作。

由于调速传动齿轮的损坏,正常的啮合传动比被破坏,以致出现严重的咬齿、断齿现象,此致水平轴变形、卡死,此时调速器因转速骤然下降至零,但调速器却又突然朝加油动作,使得柴油机转速迅速增加,最终导致飞车。

至于调速器传动齿轮的损坏,其原因可能是多方面的,但柴油机老旧,长期承受交变的冲击负荷则是导致齿轮疲劳断裂的主要因素。

该B&

W5T23HH型中速柴油机本身设有超速保护装置,当柴油机转速超过设定的转速时,保护装置应动作,打开控制油阀,压力油推动油缸内活塞,撞击调节油杆R朝减油位置动作。

经检查,该装置内部活动部件已经损坏,残缺不全,多年就已失灵。

由于该轮长期外租,船员更换频繁,交接不清,致使此次修船,虽对辅机及调速器均作了检修,但对超速保护装置未作拆检。

针对设备检修不及时和管理上存在的问题应采取的措施

1)营运过程中,主管轮机员应该对柴油机及超速保护装置等定期维护,按说明书每个月至少做一次模拟保护试验,发现问题,及时解决,保证安全运行。

2)加强船舶的机务管理,建立相应的修理档案。

机务人员要适时了解并督促船员对应急设施进行检查、维修,保证其有效性。

9.试车喘振

我轮主机是荷兰BOLNES306HDK,前段时间增压器转子轴承到期更换(9200小时),由厂方更换后试车喘振(更换过程中同时更换了二级空冷器和进、排气口琴阀,由本船人员更换。

),因工作原因需带病坚持工作,通过打开放残阀及降速的方法减轻了一定的震动,两天后靠码头检查转子轴承正常,进气口琴阀正常,而喘振依旧,决定重新拆检二级空冷器和排气口琴阀,拆下后发现二级空冷器海水腔铜管管径比原空冷器小得多,而数量是原来的近3倍(原来的约120根,现在的320根左右),明显布置得要比原来的密得多,

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