锅炉联动试车方案分解Word文档下载推荐.docx

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副组长:

薛宏伟

成员:

郭锐丁涛王晓东白正石永

三、试车应具备的条件及程序

(一)、锅炉系统

1锅炉应具备的条件

1.1炉本体:

安装、保温工作结束,楼梯、平台、栏杆完整。

炉水压、风压试验结束。

炉膛、烟风道内脚手架拆除,垃圾、杂物清理干净,所有工作人员撤出,各人孔、检查孔封闭。

1.2烟风系统:

安装、保温工作结束。

引、送、一次风机8小时分部试运工作结束,经检查、验收合格,签证办理完毕。

1.3汽水系统:

安装、保温工作结束,所有的支、吊架完善,弹簧吊架销子拆除,经检查验收合格。

水压试验的堵板拆除。

锅炉酸洗结束并合格。

1.4燃气系统:

天燃气管路经打压试验合格,经过压缩空气吹扫。

吹扫蒸汽系统经吹扫合格。

1.5输煤系统:

安装工作结束,各附属设施经8小时分部试运结束,验收合格。

能随时给煤仓上煤。

原煤仓清理干净。

1.6布袋除尘器系统:

安装、保温工作结束,经检查验收合格。

各除尘灰斗内清理干净,能随时投入运行。

1.7除灰、渣系统:

各附属设施经8小时分部试运结束,经检查验收合格。

1.8炉吹灰系统:

安装、保温工作结束,管路经蒸汽吹扫。

各吹灰器静态调试合格。

具备投运条件。

1.9炉加药、取样、连排、疏放水、放空气、反冲洗等系统安装保温工作结束。

1.10锅炉膨胀系统:

各膨胀指示器按设计要求安装完毕,各膨胀指示器调整到“0”

位,经各方联合检查无妨碍膨胀之处。

1.11锅炉冷态通风试验合格。

1.12锅炉吹管合格,临时系统拆除,正式系统恢复。

2电气、热控应具备的条件

2.1各电动阀门、气动阀门、烟风挡板静态调试完毕,能远方操作、开关灵活、方向正确。

2.2各声光报警信号经静态调试完毕。

2.3各转动机械事故按钮完好,回路正确。

模拟操作试验动作可靠。

2.4各辅机程控系统(SCS)调试完毕,程启、程停逻辑正确,设备动作可靠。

1)引风机、送风机、一次风机的启、停条件及联动关系。

2)各风门、挡板的联动关系。

3)各风机的程启、程停试验。

2.5炉安全监控系统FSSS静态调试完毕,各逻辑关系正确,动作可靠。

1)炉膛吹扫允许条件;

2)炉MFT条件、MFT后的联动关系。

3)炉燃油条件、燃油条件后的联动关系。

4)油枪点火允许条件。

5)油枪的程启、程停。

6)油枪的关闭条件。

7)煤点火允许条件。

8)给煤机的启动允许、跳闸条件。

9)给煤机启动、停止程序。

2.6数据采集系统(DAS)静态调校完毕,各点名称正确,显示准确。

2.7各工业电视、火焰检测系统静态调校完毕,能随时投入。

2.8吹灰程控静态调试合格,经模拟试验,关系正确,动作可靠。

3土建应具备的条件

3.1试运现场道路畅通、照明充足、事故照明可靠。

3.2试运现场通讯设备方便可用,并备有足够的消防器材。

4应完成的调试项目

4.1炉本体酸洗、炉前系统碱洗工作结束,临时系统已恢复完毕。

4.2炉烟风挡板、汽水阀门、制粉系统各风门挡板经操作试验合格。

各阀门开关方向正确,动作灵活可靠,全开、全关到位。

详见《锅炉烟风挡板、汽水阀门检查确认一览表》。

4.3炉冷态通风试验结束。

各一次风粉管分配平衡性检查,磨煤机入口风量、二次风量标定完毕。

4.4锅炉吹管工作结束,临时系统已全部拆除并恢复正式。

4.5锅炉辅机顺控(SCS)的检查试验结束。

4.6炉膛安全监控系统FSSS的检查试验结束。

4.7各转动机械事故按钮的检查操作试验结束。

4.8各声光报警信号的检查试验结束。

5其它应具备的条件

5.1化学制水系统完善,能随时提供足够数量合格的除盐水。

5.2用电系统完善,能按试运要求随时切、送电。

5.3全厂的照明、通讯系统完善,保证通讯畅通。

业主应提供保障机组72+24小时试运行所需要的燃油、燃煤。

6试车程序

锅炉整套启动调试流程图进行:

6.1调试步骤

1锅炉启动前的准备及点火冲管阶段

1.1烟风挡板、汽水阀门的检查确认。

检查确认所有烟风挡板、汽水阀门,保证开、关灵活,方向正确,全开、全关到位,状态显示正确。

1.2锅炉冷态通风试验:

一、二次风风量标定。

1.3联锁、保护、顺控及声光报警的检查试验

1.4各转动机械事故按钮的检查操作试验。

1.5各声光报警信号的检查试验结束。

1.6除灰、渣系统的检查试验。

1.7炉吹灰系统的静态检查调试。

1.7.1吹灰系统管路的检查,膨胀、支吊架等。

1.7.2吹灰系统阀门的检查确认。

1.7.3各吹灰器的操作试验。

1.7.4吹灰程控的模拟试验。

6.2空负荷阶段

1锅炉上水

1)上水方式:

除氧器---锅炉补水泵---给水管道---开启省煤器入口门---省煤器---汽包---下降管---水冷壁

2)上水时间控制:

一般控制在2~4小时,当进水温度与汽包壁温差大于50℃时,应适当延长进水时间。

3)上水水温应与汽包壁温差≯90℃,汽包上下壁温差<

40℃。

4)水位上至-50mm停止上水。

2锅炉点火前的工作

1)联系投入布袋除尘器倒旁路运行。

2)联系各辅机送电。

3锅炉点火

1)建立通风道。

2)启动通风组。

3)调整炉膛压力在-50Pa左右。

4)调整炉通风量在30%以上。

5)进行炉膛吹扫。

6)吹扫完成,确认锅炉点火条件满足后,MFT自动复位,开启炉前来气门,准备点火。

7)点火命令下达后,锅炉点火。

(1)投点火枪时,注意监视火焰电视,火焰清晰。

(2)投燃油枪时要按对角投入。

(3)燃油枪要定期切换。

(4)投入燃油枪及切换燃油枪必须考虑其燃烧工况。

8)开启过联通管路的疏水。

4锅炉升压

1)锅炉点火后,按照炉水饱和温升率及升压率逐步投入气枪,锅炉升温升压。

锅炉首次启动,其升温升压速度可以适当减缓。

暖炉期间,省煤器再循环门应开启。

锅炉建立连续给水流量之后,关闭省煤器再循环门。

主蒸汽压力:

MPa;

<

0.5;

1.0;

1.6;

温升率:

℃/h;

28;

56;

30;

升压率:

MPa/min;

≤0.03;

≤0.05;

2)安装及运行要有专人记录膨胀。

发现有影响膨胀或膨胀异常,应及时汇报,停止升压,经研究采取措施消除后方可升压。

记录膨胀时间为:

上水前、后,1.0MPa,汽包压力1.6MPa时。

3)控制汽包上、下壁温差<

42℃。

4)控制炉膛出口烟温不超过规定值。

5)汽包压力升至0.4MPa~0.6MPa时维持压力,热紧各承压部件的连接螺栓。

6)汽包压力升至0.8~1.0MPa时,投连排,此时连排应通定排扩容器。

7)暖管时应检查管道的膨胀和支吊架的受力情况,重点检查系统的膨胀、受力情况。

发现问题及时汇报,采取措施处

8)锅炉压力温度符合规定后,进行蒸汽严密性试验及安全阀整定。

9)根据外界负荷情况准备投入制粉系统。

10)投粉前应开启减温水手动门,减温水应处于备用状态。

11)进行暖磨,按磨煤机启动程序启动第一台磨煤机(下排火嘴)。

12)投粉后,应检查着火情况,调整燃烧,根据汽温情况适时投入减温水。

13)联系投入锅炉除灰、除渣系统运行。

投入电除尘器。

14)当第一套制粉系统的给煤机给煤量达满出力的60-70%时,根据负荷情况可启动第二套制粉系统。

15)负荷60-80%,配合热控专业试投自动。

16)在机组负荷70%~80%左右,在锅炉燃烧稳定的情况下,根据具体情况做锅炉首次断天燃气试验。

17)锅炉带满负荷运行。

6.372+24小时稳定试运行阶段

在锅炉经带负荷阶段试运后,锅炉能正常运行,断气、投高加、保护100%投入、自动投入率在90%以上、按《验标》要求的各项指标达到后即可进入72+24小时试运阶段。

在机组72+24小时试运阶段主要以稳定运行为主。

6.4机组的热态启动

1锅炉在带压下的启动即为热态启动。

2锅炉热态启动前必须确认停炉期间进行的检修工作已经结束。

3锅炉热态启动过程与冷态启动过程基本相同。

4锅炉点火前各疏水门均应关闭。

5热态启动升温升压过程中,锅炉疏水门的控制要求:

1)锅炉点火后全开过热器疏水门。

2)联系开启主汽门前疏水进行暖管。



3)并汽后关闭过热器疏水。

6锅炉点火后,禁止赶火升压,控制汽包上下壁温差在规定范围内。

7根据锅炉负荷要求,适当投入一次风粉。

并根据升温速度投减温水防止超温。

6.5锅炉停炉

1锅炉停炉前,应对系统进行一次全面检查,记录缺陷。

2机组逐渐减负荷,降低燃烧率。

允许随负荷减少降低压力以加速冷却,按外界要求确定降温速度。

3根据锅炉燃烧工况,适量投入燃气枪助燃,调节风量,使燃烧稳定,逐渐少一次风粉,适当停止制粉系统运行。

4制粉系统切除后,应关闭相应的风箱挡板,并按要求节流其他挡板以配合燃烧率的降低。

煤粉喷嘴切除时,在确保燃烧稳定的前提下,应逐层切除,先停上排、中排、后停下排的原则进行操作。

5投入吹灰系统,对所有受热面进行吹灰一次。

6随着燃料的减少,相应减少风量,在燃烧全部停止和机组解列前,保持风量不能低于最大风量的30%。

7减负荷时,注意检查锅炉膨胀位移情况。

8退出燃气枪,当锅炉解列时,停止所有燃料供给。

9保持30%MCR通风量吹扫5分钟后,按程序停止一次风机、送风机、引风机运行。

10锅炉熄火后,将汽包水位升至最高可见水位,停止给水泵上水,开启省煤器再循环。

11根据情况决定停炉后采取热备用或放水,并采取锅炉防腐措施以保护锅炉。

12停炉后就地关闭各燃气枪进气手动门,炉前燃气系统用氮气置换。

6.6填写试运记录。

(二)、热回收系统

A、给水泵及系统调试

1概述

陕西延长石油兴化化工有限公司配备四台锅炉给水泵,系浙江嘉利特荏原泵业有限公司生产的DFJG200-170×

10型多级高压离心锅炉给水泵。

其主要技术数据如下:

流量:

215m3/h

扬程:

1637mH2o

转速:

2980r/min

汽蚀余量:

[]mH2o

轴功率[额定/最大]1226/1385Kw

电机功率:

1400Kw

泵入口压力:

0.16MPa

出口压力;

15.2MPa

2 试运的目的

2.1检查给水泵及其系统的运行情况,考验给水泵的性能,发现并消除可能

存在的缺陷。

2.2检查电气、热工保护联锁和信号装置,确认其动作可靠。

2.3为

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