E4潜江污水处理厂运营中的意见及建议168OK.docx

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E4潜江污水处理厂运营中的意见及建议168OK

关于潜江污水处理厂

运营中的意见及建议

武汉市城市排水发展有限公司

南太子湖污水处理厂陈亚力

摘要:

潜江污水处理厂自2008年1月份运行以来,由于出水氨氮平均为11.1mg/L,其去除率仅为51%,未达到国家《GB18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准的中的8mg/L,亦未达到常规要求70%~80%的去除率。

经过对现场察看、了解运行状况和对照竣工图进行分析,造成脱氮效率不高的主要原因:

一是污水在缺氧池有短流现象,停留时间不够,使反硝化不充分;二是好氧区水位低于缺氧区,溶解氧不易进入缺氧区,使缺氧区不能形成有效的缺氧状态;三是四是1月至2月水温低于111℃。

由于以上三点原因,造成生物脱氮过程(氨化-硝化-反硝化)不能完全实现,使得脱氮率较低。

其它还存在:

污水在厌氧池有紊流现象;无配水井,工艺调配困难等问题。

关键词:

潜江污水处理厂出水氨氮超标短流紊流

1.潜江污水处理厂概况

潜江污水处理厂位于潜江1111,服务面积111平方公里,服务人口111万。

工程设计规模5万吨/日,该厂由北京桑德环境工程股份有限公司设计,采用改良型氧化沟工艺,于2006年开工,2008年1月底竣工投入试运行,工程总投资1.7亿元,处理后的污水达标后排入城南河。

1.1潜江污水处理厂相关运行参数

2007年1月至3月主要生产指标平均值统计表

指标名称

计算单位

标准值

1月

2月

3月

4月

平均

去除率

处理水量

万吨

5

2.21

2.69

2.8

2.8

2.63

进水BOD5

mg/L

65.5

37.54

58.4

36

49.36

79%

出水BOD5

mg/L

14.8

7.21

10

9.2

10.3

进水CODcr

mg/L

140.1

158.89

191.9

125.7

154.14

74%

出水CODcr

mg/L

40.1

49.7

38.3

33

40.27

进水SS

mg/L

119.6

67.07

79.4

39.4

76.36

87%

出水SS

mg/L

9.9

11.13

10

7.2

9.55

进水氨氮

mg/L

19.8

26.4

22.6

22.2

22.75

51%

出水氨氮

mg/L

13.8

12.79

11.4

6.4

11.09

进水TP

mg/L

1.8

1.09

1.3

1.7

1.47

74%

出水TP

mg/L

0.9

0.33

0.2

0.1

0.38

进水PH

6.7

6.84

7.0

7.2

6.93

出水PH

7.1

7.16

7.1

7.0

7.09

2008年1~4月平均日处理量为:

2.63万m3,为设计能力的53%。

出水氨氮平均为11.1mg/L,其去除率仅为51%,达不到国家《GB18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准的中的8mg/L,亦未达到行业要求70%-80%的去除率。

1.2氧化沟参数及污泥浓度记录

该厂采用改良型氧化沟工艺,有独立的厌氧池,其生物池前端为缺氧池、后端为好氧区,通过活性污泥絮凝体在不同环境中表现出的不同生物作用,达到去除有机物及氮、磷等营养物质的目的。

其设计污泥龄:

12.7天、污泥浓度:

4kgMLSS/m3。

2008年2~4的污泥浓度分别为:

2450.6、3444.5、3182.2mg/L,平均为3026.1mg/L。

污泥龄分别为:

111天、111天、111天,平均污泥龄为:

111天。

1.3运行参数分析

因数据不足的原因,仅对以下项目进行分析。

1.3.1进、出水中BOD5、CODcr、SS、TP、PH:

以上检测项目数据均低于设计进水水质,出水符合国家标准。

1.3.2处理水量:

2008年1~4的平均日处理量为:

2.63万m3,采用二条沟运行,为设计能力的53%。

根据水量及进水水质,运行一条沟即可使出水达标排放。

1.3.3污泥浓度:

进水BOD5:

TN:

TP为:

100:

5:

1

2008年2~4月平均污泥浓度为3026.1mg/L。

其污泥负荷为111,与设计111低于常规123

1.3.4污泥龄:

2008年2~4月平均污泥龄为453天,--------

1.3.5污水可生化性:

根据检测结果测算,其原污水BOD5/COD为0.32,为可生化。

1.3.6硝化BOD5/TKN:

一般工艺要求硝化BOD5/TKN值为2-3,该厂近期平均BOD5/TKN值为2.17,符合硝化工艺要求。

1.3.7反硝化BOD5/TKN:

一般工艺要求反硝化BOD5/TKN值为>4,该厂近期平均BOD5/TKN值为2.17,符合硝化工艺要求。

1.3.8水温

据报道硝化反应的温度范围是(5~45)℃,但是(25~32)℃是最佳温度范围。

15℃以下快速下降,5℃以下硝化反应基本停止。

2008年2月、3月、4月水温分别为111℃、111℃、111℃,其2月份水温低15℃以下,XXXXX-5℃以下硝化反应基本停止。

1.3.9pH

据报道硝化反应最佳的pH范围是7.8~9.2。

2008年1月-4月的pH范围是6.7~7.2,pH属中性,若进水呈弱碱性,则效果更好。

1.4小结

其出水氨氮平均为11.1mg/l,其去除率仅为51%,达不到国家GB18918-2002一级B标准的中的8mg/L,亦未达到行业要求70%-80%的去除率。

2.氨氮超标原因分析

要了解氨氮超标原因,首先来看看脱氮的原理

废水中存在着有机氮、氨氮、硝态氮等形式的氮,而其中以氨氮和有机氮为主要形式。

在生物处理过程中,有机氮被异养微生物氧化分解,即通过氨化作用转化为成氨氮,而后经硝化过程转化变为NO3-N和NO2-N,最后通过反硝化作用使硝态氮转化成氮气,而逸入大气。

  由此可见,进行生物脱氮可分为氨化-硝化-反硝化三个步骤。

由于氨化反应速度很快。

在一般废水处理设施中均能完成,故生物脱氮的关键在于硝化和反硝化。

硝化过程的三个重要特点:

  ⑴NH3的生物氧化需要大量的氧,大约每去除1g的NH3-N需要4.2gO2;

  ⑵硝化过程细胞产率非常低,且难以维持较高胜物浓度,特别是在低温的冬季;

⑶硝化过程中产生大量的的质子(H—),为了使反应能顺利进行,需要大量的碱中和,其理论上大约为每氧化1g的NH3-N需要碱度5.57g(以NaCO3计)。

以上三点是硝化的过程重点,从你方给出的数据上分析,你厂在运行中可能存在:

1、各环节DO控制不严格;2、水温太低影响脱氮效果。

3、好氧段PH值进行检测,如PH值小于6.5,应考虑在进水处投加石灰,以满足硝化菌的生长。

 

2.2缺氧池

2.2.1缺氧池短流:

由于缺氧池进、出水口较平直,且距离较近,使进入缺氧池的混合液未全部与内回流液进行混合,而是直接流向出水口,存在明显短流现象。

由于混合液在此停留时间不够,使得反硝化不充分;硝酸盐无法完全转化成了氮气逸出污水,脱氮效果不理想。

2.2.2内回流无法进行:

内回流是好氧区混合液(>0.5mg/L)进入缺氧区,与厌氧混合液(氧含量<0.2mg/l)混合产生缺氧状态(0.2-0.5mg/l),使氮气逸出污水。

原设计理论是将好氧区合液氧通过内回流闸到达缺氧池,产生缺氧状态。

由于好氧区水位低于缺氧区,好氧区混合液氧无法进入缺氧区,使缺氧区不能形成有效的缺氧状态,反硝化反应不充分,降低了脱氧效率。

图-1表示污水存在紊流、短流及无法自流现象

活性污泥由硝化菌、反硝化菌、除磷菌以及其它多种微生物组成,由于不同菌的最佳生长环境不同,脱氮与除磷之间存在着矛盾。

实际应用中经常出现脱氮效果好时除磷效果较差,而除磷效果好时脱氮效果不佳。

因此,工艺流程存在着影响该工艺有效运行的相互影响和制约的因素,从你方给出的数据来分析,有机物和磷的去除率较好,个人认为适当的增加回流量会调高脱氮的效果。

小结

应经常对各工艺参数进行检测,及时调整工艺,使得各工艺参数满足硝化及反硝化反应的条件。

3.提高脱氮率的建议

3.1缺氧池的改进─增加缺氧池导流板

使污水从厌氧区进入缺氧区后与池中水混合,并进入缺氧池的循环。

 

图-2表示增加导流板、推进器后改后的水流现象

 

4.提高生产效率的建议

4.1厌氧池

污水在厌氧池有紊流现象;

水力停留时间:

1.5小时~~~~~~

为提高除磷效果,建议在厌氧池增加导流板,并调整推进器推进角度,使水流呈循环流动状态。

4.1进水泵房增加变频器

进水泵房水泵可选择加装变频器来稳定进水水量和节能降耗。

4.2氧化沟与二沉池之间加设配水井

由于该厂在二沉池之间未加设配水井,使在低水量及检修时带来无法调整的问题,如在目前水量下,仅开一条沟及二座二沉池即可,但由于该厂未设配水井,使之在节能空间上无法实现。

再由于未设配水井,在对一条氧化沟清淤时,仅能开一口二沉池,由于单口二沉池负荷较大,极易造成出水超标!

4.3

5.结论

6.建议

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