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桥面系防护墙QC.docx

桥面系防护墙QC

目 录

一、工程概况-1-

二、QC小组简介-1-

三、选题理由-2-

四、现状调查-2-

五、设定目标-4-

六、原因分析及要因确认-5-

七、制定对策-8-

八、组织实施-9-

九、检查效果-12-

十、巩固措施和标准化-13-

十一、遗留问题及今后打算-13-

 

桥面系防护墙外观质量控制

一、工程概况

南京浦口制梁场负责新建南京大胜关长江大桥北岸合建区段以及北侧引桥、新建大胜关长江大桥G0#台以北京沪线、沪汉蓉线共计800孔箱梁的桥面系施工。

其中按照Ⅰ型板、Ⅱ型板,有砟、无砟,直线、曲线分类,防护墙共有700mm,750mm,780mm,880mm,900mm,960mm,1080mm七种类型,施工长度共计47987延米。

 

二、QC小组简介

小组名称

中铁大桥局南京浦口制梁场桥面系防护墙外观QC小组

课题名称

桥面系防护墙外观质量控制

小组类型

现场型

组长

翟洪志

姓名

组内职务

性别

文化程度

职务(职称)

组内分工

TQC

熟悉程度

翟洪志

组长

本科

总工

总体负责

熟悉

赵振东

副组长

本科

质检部部长

具体负责

熟悉

黄博博

组员

本科

技术员

现场负责

熟悉

王海波

组员

本科

试验室主任

材料试验

熟悉

汤寿南

组员

高中

砼班组长

具体落实

一般

徐胜斌

组员

高中

模板班组长

具体落实

一般

表一小组成员表

 

三、选题理由

1、业主质量要求:

业主提出将京沪高速铁路建成世界一流高速铁路的目标,并在多次检查中对在先期生产的部分防护墙外观质量存在的问题提出了许多改进意见。

2、公司发展的需要:

为了公司能在激烈的市场竞争中更好地生存,实现公司的可持续发展,就必须重视工程的“外观质量”。

3、项目部提出的要求:

在工期紧,任务重的情况下,必须优质、高效的完成生产任务,同时确保后续施工按时、顺利进行。

四、现状调查

我们对前期生产的16跨桥面系防护墙外观缺陷进行了仔细调查,得出如下统计

 

表二防护墙外观质量缺陷统计

序号

检查项目

频数

频率

累计频率

1

气泡

5

31.25%

31.25%

2

线形不顺直

4

25%

56.25%

3

烂根

4

25%

81.25%

4

裂纹

1

6.25%

87.5%

5

色差

1

6.25%

93.75%

6

其他(缺角,掉角等)

1

6.25%

100.00%

图一防护墙外观缺陷饼图

 

序号

检查项目

单项优良跨数

单项优良率

1

气泡

11

70%

2

线形

12

75%

3

烂根

12

75%

 

表三实施前各单项优良率统计

 

通过统计、分析、制图,反映出导致防护墙外观缺陷的主要原因是:

气泡、线形不顺直、烂根,只要提高这三项的优良率,整体优良率将会大幅提高。

 

五、设定目标

经过我们QC小组的认真讨论,我们制定出了以下目标:

 

图二

目标可行性论证:

 

 

图三

六、原因分析及要因确认

结合本梁场在桥面系施工中遇到的实际问题,对气泡,烂根,线形不顺直的原因分析如下,并对末端因素按照QC方法中人,机,料,法,环的原则进行分类

图四气泡产生原因分析

 

图五烂根产生原因分析

 

图六线形不顺直原因分析

 

图七缺陷原因综合分析图

 

序号

要因确认

原因分析

负责人

是否要因

1

技术交底

不到位

大部分工人都有相关的施工经验,另外,工人虽然是陆续进场,但工程部能够对每一批进场的工人及时进行交底。

赵振东

2

施工人员缺

乏质量意识

平时注重对施工人员的质量意识教育,同时有三名技术人员加强对现场的监管,发现问题,及时解决。

黄博博

3

振捣方

法不当

混凝土振捣是关键因素,振捣方法还需要进一步的明确和细化。

汤寿南

4

项目部制定的质量控制标准不完善

未对相邻两块模板的相对垂直度允许偏差做明确规定,即使单块模板垂直度在误差范围内,相对偏差过大,也易形成明显错台。

黄博博

5

混凝土配

合比不当

混凝土使用前期做了大量的试拌工作,混凝土性能较稳定,所以不构成要因。

王海波

6

底部砂浆封

堵不密实

经过调查,由于封堵不密实而导致了漏浆,跑浆,是导致烂根的主要原因。

汤寿南

7

处理模板时,连续施焊造成局部温度应力集中。

为避免应力集中,全部采用多次点焊,每次点焊有时间间隔。

徐胜斌

8

限位拉杆功能有缺陷

限位拉杆只能进行单向调节,模板向内凹时,无法进行有效调节。

赵振东

9

混凝土浇注过程中,模板撑杆螺丝在振动棒作用下发生跑模。

浇注过程中,有专人全程检查,及时调整。

汤寿南

10

雨天施工

防雨措施到位,有积水时及时用海绵吸干

黄博博

表四要因确认表

 

七、制定对策

针对主要影响因素,我们QC小组制定了相应的对策:

序号

问题及主要原因

对策方案

执行者

实施地点

实施时间

1

振捣方法不当

①合理安排布料厚度;②控制好振捣时间;③改变振动棒的型号

汤寿南

施工

现场

施工过程中

2

项目部制定的质量控制标准不完善

技术员对施工经验加强总结,对质量控制标准不完善的地方及时补充和完善

黄博博

施工

现场

施工过程中

3

限位拉杆功能有缺陷

和模板加工厂取得联系,重新加工螺杆,增加丝头长度。

赵振东

模板厂

制作时

4

底部砂浆封堵不密实

①模板微调后砂浆与模板接触处有缝隙的要及时踩实或二次封堵;

②背带处要用钢筋头捣实

徐胜斌

施工

现场

施工过程中

表五对策制定表

 

八、组织实施

1、合理安排布料厚度,由之前的两层布料改为三层布料,每一层充分振捣之后再进行下一层振捣。

2、控制好振捣时间。

根据之前成功经验,单块模板振捣时间控制在六分钟比较合适,单侧防护墙的振捣时间控制在一小时四十分钟。

3、改变振动棒的型号,之前采用两台Φ50棒,一台Φ30棒,由于混凝土坍落度较小,Φ30棒功率小,作用半径小,效果不明显,因此,全部改为Φ50棒。

 

实施前实施后

1、在对模板线形和垂直度进行微调时,若底部封堵的砂浆与模板产生空隙,必须重新踩实,或者进行二次封堵。

2、在模板背带底部由于木楔子的阻碍,砂浆只封堵了最外层,形成外密内空的现象,混凝土浇注过程中,给水泥浆外流的空间。

封堵此处的砂浆时,必须用钢筋头将砂浆推入内侧并捣实。

实施前后效果对比

1、完善项目部制定的质量控制标准,细化了对垂直度的相关规定,不仅单块模板的垂直度≤3mm/m,同时增加了相邻两块模板垂直度差值亦≤3mm/m,举个例子来说,A模板垂直度为+2mm/m,与之相邻的B模板垂直度垂直度为-3mm/m,单个都不超标,但放到一块儿就会形成很明显的错台。

2、完善限位拉杆的限位功能,增加螺杆的丝头长度,相应的内侧增加两块拉杆垫板,可根据实际需要向内或向外调节模板的宽度。

拉杆实施前后对比

实施后的线形效果

②剥肋

③车丝

九、检查效果

通过PDCA循环的实施,我们QC小组对最近生产的20跨防护墙外观质量进行检查

序号

检查项目

存在缺陷

的跨数

单项达到

优良的跨数

单项优良率

1

气泡

1

19

95%

2

线形不顺直

0

20

100%

3

烂根

1

19

95%

表五QC实施后优良率统计

图八QC实施前后各单项优良率对比图

通过以上数据显示,我们QC小组取得了明显的效果,施工质量得到有效的控制,并取得了较大的技术、经济、社会效益:

1.技术效益:

通过PDCA循环,使工人进一步熟悉施工工艺,把握了质量控制要点,提高了工作效率。

2.经济效益:

通过QC小组活动,实现了质量控制标准化,确保生产顺利进行,防护墙生产量由20跨/月增加到40跨/月。

3.社会效益:

活动取得的效果得到了建设单位,监理单位的肯定,有兄弟单位陆续来我梁场参观学习,并给予高度肯定。

十、巩固措施和标准化

通过PDCA循环,我们QC小组解决了防护墙外观质量缺陷问题,达到了预定目标。

巩固措施:

进一步强化质量意识,按项目部《质量责任制》体系进行后续工程质量控制。

标准化:

通过本小组QC活动的实施,对以下方面实施了标准化

项目

振捣方法

质量标准

机具

底部砂浆封堵

组织实施

分三层布料,单块模板振捣时间为6分钟,使用三台Φ50振动棒

两块模板垂直度相对偏差不大于3mm/m

增加限位拉杆丝头长度

背带处砂浆用钢筋头捣实,必要时要二次封堵

表六标准化项目

十一、遗留问题及今后打算

QC小组活动卓有成效,但还会遇到一些新的问题。

如近期竖墙施工及遮板安装过程中,由于没有注意保护,防护墙被磕碰导致缺棱掉角,因此,要求加紧制作保护板,避免二次破坏,影响外观质量。

在桥面系后续施工中我们将继续发扬求实创新,协作奉献的精神,自觉地开展QC活动,使QC活动更深入、广泛、扎实。

目前本小组打算转入桥面系防水层施工中,继续开展QC活动。

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