欧陆系统运行常见问题分析及解决办法.docx

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欧陆系统运行常见问题分析及解决办法

 

余热发电 DCS 系统几个典型问题

分析与解决办法

 

【问题现象一】:

全厂停电(包括 DCS)后再次上电时,余热发电相关

电机、水泵类设备部分或全部自动启动。

案例:

某子公司由于总降故障导致全厂停电,由于处理故障时间较长,

UPS 蓄电池电量耗光,导致控制器 DPU 断电。

故障排除后,工作人员再次

送电,这时,现场高低压设备均正常,DCS 控制器也上电正常,控制器得电

后开始自动下装程序,随后现场人员突然发现锅炉除灰设备、部分水泵电机

先后自动开启,但是中控操作员实际并未对相关设备进行操作,经仔细检查,

发现开机指令实际是程序自动发出的。

原因分析:

正在运行的控制器突然断电时,当前正在运行程序中的实时

数据会丢失,再次上电后程序的实时数据会回到该程序最后一次在线保存时

的瞬时数据,若该程序最后一次在线保存时部分设备在正常运行,那么断电

后再次上电的一瞬间,这些设备的驱动指令输出都是常“1”状态,如果此

时现场设备也处于备妥正常状态,那么这些设备就会自动启动。

解决办法:

有两种方法可以处理:

第一种、有计划的处理,可根据公司的检修计划来安排处理,在电厂所

有电机、水泵类设备都停机,同时将所有 DO 电动阀(特别是废气挡板)都

切换到手动状态,然后将所有控制器的程序进行一次在线保存操作,即可解

决此问题。

 

1/14

第二种、紧急情况下处理,紧急情况在此是指非计划性全厂停电,如果

出现全厂停电的情况,首先要看给 DCS 机柜供电的 UPS 是否带电,若带电,

则按照第一种方法处理;若 UPS 同时断电,应在 DCS 控制器上电前将所有

高、低压设备(低压柜或者现场控制柜)及 DO 挡板切换到现场(非远方)

位置,待上电后对所有控制器进行一次在线保存操作即可解决问题。

附:

程序在线保存方法

首先,进入需要在线保存程序的文件夹(比如 D:

/***),打开程序,

如 AQC 锅炉程序,T2550_16.DBF

 

(1) 程序在线分两种版本

若为新版本,则在程序主界面工具栏点击图标, 如上图红色方框所示

位置,弹出如下图所示窗口:

 

2/14

 

点击上图中的按钮‘Open’,会出现如下图所示窗口:

 

在上图中选中“T2550_16”控制器,点击“Open”,这样程序就处于在

线状态。

若为老版本,则用鼠标右键单击该程序的*.DBF 文件,点击 MONITOR 选

项,便可使程序处于在线状态,如下图所示:

 

3/14

注:

区分程序版本可双击*.DBF 文件打开程序查看主界面是否有图标,

若有,则为新版本,反之则为老版本。

(2)程序在线保存

程序在线状态下双击头模块或者单击头模块并单击属性按钮,打开

头模块属性栏,如下图所示:

 

头模块

 

头模块属

性栏

 

在头模块属性栏中选中属性‘Options’,会出现其属性列表,如下图所

示:

 

4/14

 

将属性列表中的‘Savedbf’项置为‘True’,等其自动变为‘False’

时说明在线保存成功。

 

【问题现象二】:

机组停机再次冲转时发现转速无法稳定,调门开度反

馈波动较大,无法进行并网等后续操作。

原因分析:

机组在运行一段时间后,控制调门动作的 DDV 阀的阀芯位置

会出现一定的漂移,这就导致机组停机特别是油泵也停下来后,再次开泵启

机时会出现阀芯位置偏差较大(正常阀芯位置应该为 50%左右),表现就是

 

5/14

 

调节阀的给定和反馈之间存在较大偏差或者反馈跟踪指令速度较慢,这会直

接影响 PID 调节效果变差,最终导致转速无法稳定。

解决办法:

出现这种情况首先考虑的解决办法就是对调门进行重新标定

(一般每次检修后,开机前应对调门进行重新标定)。

按硬件类型分类,目

前集团内的发电机组有两个版本的伺服卡,所以调门标定方法也分两种。

 

附 1:

早期版本伺服卡标定步骤

由于早期版本在调试时主要是通过调节伺服卡,所以首先先介绍下伺服

卡硬件结构:

SFW-S(C)型单通道阀门伺服控制卡(用于 T940/T2550 DDV 阀)调试说明

Single channel server control device

270

 

SFW-S(C)单通道伺服卡

mm

116

南京科远自动化技术有限公司

k5   w5

LEDOPC

k1

I+ I-

KOPC

k×1

k×2

k×3

k×4

k5

w5

k1

I+ I-

KOPC

(1).面板上电位器说明:

显示调零:

显示零位调整电位器

显示调满:

显示满位调整电位器

颤振调幅:

颤振输出幅度调整电位器

反馈调零:

反馈输出零位调整电位器

反馈调满:

反馈输出满位调整电位器

输出调零:

变送输出 VO1 零位调整电位器

 

6/14

输出调满:

变送输出 VO1 满位调整电位器

注:

VO1(VO1+、VO1-):

输出 0~100mv 到控制器-画面显示

VO2(VO2+、VO2-):

输出 1~5V 供远传显示-至手操盘显示

伺服电流输出 AO(AO+、AO-):

输出-10mA~10mA-送 DDV 伺服阀

 

(2).底板上跳线器、电位器说明:

k×1 跳线器短接:

比例增益 1 倍

k×2 跳线器短接:

比例增益 2 倍

k×3 跳线器短接:

比例增益 3 倍

k×4 跳线器短接:

比例增益 4 倍

 

注意:

k×1~k×4 跳线器全部短接时,比例增益最小,约为 0.2 倍。

k×1~k×4 跳线器全部断开时,比例增益最大,约为 12 倍。

k5 跳线器短接:

伺服卡内给定控制信号;

断开 :

控制器给定控制信号(出厂时为断开)

w5:

伺服卡内给定控制信号 4~20mA 调节电位器

w6:

变送输出 VO2 零位调整电位器

w10:

 变送输出 VO2 满位调整电位器

k1 跳线器短接:

输出颤振(出厂时为短接)

断开:

无颤振输出

KOPC 跳线器:

短接 I+:

OPC 动作时伺服输出正向最大电流;(出厂时短接 I+)

短接 I-:

OPC 动作时伺服输出反向最大电流

静态调试步骤:

A.汽轮机静态拉阀试验:

首先,开交流润滑油泵和高压油泵。

将手拍危急遮断器拉出,然后手拉挂

闸装置手柄保持一段时间,使安全油建立,主汽门能缓慢打开(也可以在 DEH

画面中点击远方挂闸使挂闸电磁铁带电开启主汽门)。

然后,拔掉 DDV 阀插头,

旋转 DDV 阀块上的手调节流孔使油动机能打开或关闭(顺时针旋转油动机打开,

逆时针旋转油动机关闭)。

调节节流孔在油动机全关时调节伺服卡上的“显示调

零”电位器使数码管显示为零,然后调节输出调零电位器,使 VO1 为 0V;VO2

为 1V;调节节流孔在油动机全开时调节伺服卡上的“显示调满”电位器使数码

管显示为 135,然后调节输出调满电位器,使 VO1 为 100mV;VO2 为 5V;然后调

整手调节流孔使油动机以自由落体方式缓慢关闭,这时锁紧节流孔锁紧螺母。

7/14

接着,插上 DDV 阀插头,在 DEH 拉阀试验画面中,指令给定 0%时,调节伺服

卡上的“反馈调零”电位器使数码管显示为零。

指令给定 100%时,调节伺服

卡上的“反馈调满”电位器使数码管显示为 135。

B.OPC 开关量调试(第一次调试已设置):

1, 将端子 DI+/DI-短接

2, 判断端子 AO+/AO-的输出电流极性是否满足要求。

如与要求的电流极性相反,

则将跳线器 S2-1 ,S2-2 重新设置(出厂设置为电流由 AO+流向 AO-))

S2-1:

 ON;S2-2:

OFF,则伺服输出 AO+/AO-电流输出为负(电流由 AO-流向 AO+)

S2-1:

 OFF;S2-2:

ON,则伺服输出 AO+/AO-电流输出为正(电流由 AO+流向 AO-)

(出厂默认设置)

C,颤振的调试(第一次调试已设置)

1,在端子 AO+/AO-接 60 欧姆左右的电阻

2, 位移传感器滑杆调至零刻度,同时在 AI 输入 4 mA,此时伺服输出 AO 应为直

流 0V 左右。

3, 旋转颤振调节电位器 WAC,同时观察伺服输出交流电压,应当可以由 0V 连

续升至交流 4V 左右。

4,伺服输出交流电压调至交流 5V,将跳线器 S3-1 断开(OFF),伺服输出交

流电压应为 0V。

5,重新将跳线器 S3-1 接通(ON),将伺服输出交流电压调至交流 1V

D,放大环节调试(第一次调试已设置)

通过选择增益跳线器 S1 可以将回路增益设为:

1 倍,2 倍,3 倍,4 倍(注意,

出厂增益设为:

1)。

 

附 2:

新版本伺服卡标定步骤

1、操作站与阀门控制系统的通讯:

在 DEH 操作站扩展 COM 口上插入 CP132

标定电缆;

2、固定主汽门、主调门的行程拉杆;

3、启动交流电动油泵,建立油压;

4、在 DEH 操作站上打开 MDToolS 标定软件,模块上 R、T 信号灯均闪烁,表

示通讯正常,否则,请更换其他 COM 口尝试,直到 R、T 信号灯闪烁正常为止,

即可进行下步标定阀门工作;

 

8/14

 

显示正常(非?

)则

表示操作站与阀门控

制系统通讯正常

 

5、主汽门行程标定(TBZ2),如下图:

 

配置,输入密码:

123;

(1)、现场确认主汽门全关,点击下图中“阀门标定”下“零位确认”,确定主

汽门零点位置,确认画面上主汽门行程全关;

(2)、挂闸,主汽门打开;

(3)、现场确认主汽门全开,点击下图中“阀门标定”下“满位确认”,确定主

汽门全开位置,确认画面上主汽门行程全开;

(4)、现场手动调节关闭/打开主汽门,确认现场全关及画面上主汽门行程全关/

全开;

(5)、确认现场与操作画面上主汽门行程对应即可,一般不需修正。

 

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6、主调门行程标定(TFW),如下图:

 

(1)、拔下 DDV 阀航空插头;

(2)、挂闸,主汽门打开;

(3)、配置,输入密码:

123;

(4)、现场手动调节 DDV 阀底座上调节旋钮,使主调门油动机全关,现场确认;

 

(5)、DEH 操作站上,上图中,LVDT_A 下,点击“零位确认”,观察 PV 为 0%

及画面上高调门开度输出指示为 0%(0mm)或误差在允许范围内;若“零位确认”

后,画面显示零位有较大偏差,则修正“调门开度输出”下“零位”调节参数,

使实际开度指示在 0%(0mm)或略高即可;

(6)、现场手动调节 DDV 阀底座上调节旋钮,使主调门油动机全开,现场确认;

 

(7)、DEH 操作站上,上图中,LVDT_A 下,点击“满位确认”,观察 PV 为

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100%及画面上高调门开度输出指示为 100%(120mm)或误差在允许范围内;若

“满位确认”后,画面显示满位有较大偏差,则修正“调门开度输出”下“满

位”调节参数,使实际开度指示在 100%(120mm)或略低即可;

(8)、现场手动调节 DDV 阀底座上调节旋钮,使主调门油动机全关和全开,中

控观察零位、满位是否对应,若有偏差,则参考上述(4)~(7)步骤再次确认、调

节相关参数,直至满足要求;

注:

在调整好参数后,“调门开度输出”下“零位”、“满位”参数尽可能不再修

改!

(9)、现场找中:

缓慢调节 DDV 阀底座上调节旋钮,使油动机在其自身重力作

用下缓慢全关,之后,紧固此调节旋钮固定螺丝,禁止再次调节旋钮;

(10)、插上 DDV 阀航空插头,观察“阀芯位置反馈”指示在 50%左右,若偏差

较大则说明找中效果不理想,会影响调门的正常动作,必要时考虑重新找中;

(11)、打开“转速

画面”---“进入阀

门标定”---“实验

投入”,给定高调门

1 的开度(百分比),

给定 0%时,观察

“指令”下 PV 值是

否在 0%左右,若有

偏差,则确认其下

“零位确认”,给定

100%时,观察“指

令”下 PV 值是否在

100%左右,若有偏差,则确认其下“满位确认”;

(12)、给定高调门 1 的开度(百分比),观察画面上调门反馈跟踪给定调节状况及

线性关系;

(13)、“伺服输出”下,“死区”一般设置为 0.5%左右,“颤振幅度”一般设置

10%~20%左右;

(14)、P 参数:

用于粗调给定指令,一般设为 4~5;

I 参数:

一般设为 500,此处不用;

D 参数:

一般不用;

(16)、在调门跟踪线性较好,满足要求后,可在线保存调整参数,退出“配置”,

关闭 MDToolS 标定软件;

(17)、将高调门开度指令设为 0,点击“试验切除”,标定结束。

 

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若调门标定后问题仍然存在,请检查是否存在油质问题或者机械方面的问

题。

 

【问题现象三】:

挂闸后操作员设定目标转速后调门无响应,汽轮机转

速无变化。

原因分析:

有两种方式可以对调门进行远方操作,一种是从操作界面设

定转速操作;另一种是通过手操盘手动操作;两种方式之间可以互相切换,

并且存在互锁关系,存在上述问题的原因之一可能是手操盘上的手自动旋钮

被打在了手动位置,这时调门的操作权限属于手操盘,操作界面无权操作。

解决办法:

首先检查手操盘界面,确定手自动按钮打在自动位置;然后

在操作界面转速控制画面上点击“操作员自动投入”按钮,确认操作员自动

方式已投入,即可在转速控制操作界面上进行目标转速的设定。

 

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【问题现象四】:

操作界面页脚上的“系统配置”按钮出现红闪报警,

而整个系统运行正常,红闪报警无法复位。

原因分析:

余热发电 DCS 系统的主要组件都采用的是双冗余配置,比

如:

控制器、直流电源、交换机等,为了实时监控这些重要组件,开发了系

统配置界面,此界面上主要反映了控制器的运行及冗余情况和电源的运行状

态等信息。

由于操作员正常操作时很少将画面切换到系统配置界面,所以将

一些重要的报警信息通过“系统配置”按钮颜色变化来反映,如果出现红闪

报警,则说明有控制器处于非同步状态、电源或者其他组件出现故障。

解决办法:

可以通过以下方式解决或者避免上述问题出现。

1、检查是否有控制器处在非同步状态,若有,及时将其切换到同步状

态运行即可。

2、检查是否有 I/O 卡件报警,若有请及时更换损坏卡件,然后将控制

器切换到同步状态即可。

3、检查所有机柜内的直流电源是否正常,若有异常的电源请及时维修

或者更换即可。

注:

以上几条亦可作为 DCS 维护人员日常维护的重要检查项!

附:

有两种方法将控制器切换到同步状态

第一种,现场切换,按下当前正在运行控制器的“sync”按钮,等待另

一个控制器的“standby”信号灯长亮即可。

 

第二种,双击桌面上的图标,打开控制器界面,右键单击当前正常

运行控制器(若两个控制器处于非同步状态,应该只有一个控制器在正常运

 

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行),选中选项“sync”,待另一个控制器正常运行即可。

 

【问题现象五】:

汽轮机意外跳机后,发电机未及时跳机,出现逆功率

运行。

原因分析:

汽轮机跳停后,连锁去跳发电机的信号有两个,分别是 ETS

动作和主汽门关闭信号,如果汽轮机因为现场故障(非程序动作)跳机,这

时 ETS 信号是不会动作的,所以只能通过主汽门关闭信号去跳停发电机;

如果主汽门关闭限位信号又出现了问题,此时就会造成无法连锁跳停发电机。

 

解决办法:

由于主汽门关限位属于活动机械部件,机组在长期运行的过

程中会产生一定的振动,可能会影响限位开关的准确定位,导致主汽门关闭

后,其限位开关的动作信号不能正常传送给 DCS 控制系统。

因此,建议定

期对主汽门关闭限位开关及其接线进行检查维护,从而有效防止上述问题发

生。

 

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