QC成果报告提高现浇结构模板安装合格率范本模板.docx

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QC成果报告提高现浇结构模板安装合格率范本模板.docx

QC成果报告提高现浇结构模板安装合格率范本模板

 

QC成果报告:

提高现浇结构模板安装合格率

 

小组名称:

南京海晟建设集团有限公司QC小组

小组类型:

现场型

 

提高现浇结构模板安装合格率

QC小组

一、工程概况

南京清华启迪科技园南1号楼及地下室工程,位于南京江宁开发区。

建筑面积为80922㎡,地上十七层,地下二层。

框架剪力墙结构。

 

二、QC小组概况

小组名称

南京海晟建设集团有限公司QC小组

小组类型

现场型

课题名称

提高现浇结构模板安装合格率

成立日期

2015年11月1日

活动时间

2015年11月1日—2015年12月15日

活动次数

8次

人员简介

序号

姓名

性别

职务

分工

组内分工

1

余伟峰

项目经理

组长

全面负责

2

徐志林

施工负责人

副组长

生产负责

3

徐杰

施工员

组员

现场实施

4

李云

安全员

组员

安全管理

5

芮敏

资料员

组员

资料收集

6

刘伟

质检员

组员

质量检查

7

龚伟

材料员

组员

材料管理

8

刘平平

木工组长

组员

现场实施

三、选题理由

课题名称

提高现浇结构模板安装合格率

选题理由

1、合同要求达到优质结构主体

2、建造精品工程、树立企业形象

3、模板用量大、需多次循环使用.

 

四、现状调查

对本项目部正在主体结构施工的南京清华启迪科技园南1号楼及地下室工程现浇结构模板安装偏差进行检验。

共抽查模板安装工程质量验收记录30份。

统计如下:

频数N=30

X=92.6%

16

15

10

5

合格率(%)

859095100

图1:

现浇结构模板偏差合格率分布图

制图:

刘伟时间:

2015年11月9日

经统计现浇结构模板安装偏差的平均合格率为92。

6%。

为了保证优质结构主体顺利通过,并克服高层建筑主体结构施工的难度,现浇结构模板安装偏差合格率还需一步提高。

五、目标设定:

通过二次模板工程PDCA循环争取模板安装偏差合格率达94%:

94%

92。

6%

 

图2:

活动目标柱状图

制图:

日期:

2015年11月11日

 

六、原因分析(第一次PDCA循环)

QC小组对南京清华启迪科技园南1号楼及地下室工程模板安装完毕后,对模板安装质量进行了检查、对不合格点进行了统计,通过分析计算,得出了影响现浇结构模板安装合格率的因素的频数、频率。

实测180点合格153合格率85%.

表1:

不合格点排列计算表

序号

类别

实测点

不合格

点数

频率

累计频率%

1

表面平整度

50

12

44.44

44.44

2

截面内部尺寸

40

9

33.33

77.77

3

层高垂直度

40

3

11。

11

88.88

4

底模上表面标高

25

2

7。

41

96.29

5

轴线位置

25

1

3.71

100

合计

180

27

100

制表:

刘伟时间:

2015年11月13日

N=27

3096。

29%

2588.88%100%

2077。

77%80%

151244。

44%60%

10940%

520%

表面平整度截面尺寸垂直度标高轴线位置

12345

图3:

影响因素排列图

制图:

刘伟时间:

2015年11月13日

从排列图中可以看出,影响模板安装工程合格率的主要因素是表面平整度.

 

料机人

技术交底不具体

电动手锯型号不当思想不重视、责任心差

模板变形圆盘机老化

模板质量差操作工技术不熟练

模板支设强度不够

工作面小支护不规范

气温影响模板伸缩

环法

图4:

因果分析图

制图:

刘伟日期:

2015年11月18日

七、要因确认(第一次PDCA循环)

表2:

影响模板安装平等度因素表

序号

末端因素

原因分析

结论

1

圆盘机老化

使用时间长、功率降低

次因

2

电动手锯型号选用不当

机械型号不全

主因

3

模板变形

周转次数多、维修不及时

主因

4

模板质量差

模板材质

次因

5

气温影响模板伸缩

砼浇筑前浇水湿润

次因

6

工作面小

架子没按要求搭设

次因

7

模板局部支撑强度不够

支模及对拉螺栓偏差

主因

8

支护不规范

未按方案要求搭设

主因

9

操作工技术不熟练

操作工技术水平低

次因

10

思想不重视、责任心差

重视数量、不重视质量

主因

11

技术交底不具体

未结合实际,针对性差

次因

制表:

刘伟日期:

2015年11月18日

 

八、制定对策(第一次PDCA循环)

表3:

主要影响因素对策表

序号

要因

目标

对策

执行人

措施

1

施工人员思想不重视、责任心差

加强质量意识、提高责任心

思想教育、建立制度

徐杰

定期

教育

2

电动手锯型号选用不当

根据不同构件,合理选用型号

将电动手锯配齐

刘伟

龚伟

加强

检查

监督

3

模板局部支撑强度不够

模板支撑不变形

加固对拉螺栓

及顶杆

刘伟

严格

验收

4

模板变形

做到不变形

采用黑膜模板

李云

龚伟

检查

验收

筛选

制表:

刘伟日期:

2015年11月20日

 

九、对策实施(第一次PDCA循环)

表4:

主要影响因素对策实施表

序号

效果

实施对策1

思想教育、建立制度由侯喜只负责,通过班前教育,提高了工人的质量意识,,并建立了奖罚制度做到了职责明确,奖罚分明。

实施对策2

由刘伟同志负责,根据技术员和施工员提供的电动手锯型号,配齐了电动手锯型号.

实施对策3

由刘伟、芮敏同志负责在现场检查对拉螺栓及顶杆的加固,对不符合要求的进行了指正,现场进行加强整改。

实施对策4

采用黑膜模板,更换了老化变形的模板.

制表:

刘伟日期:

2015年11月20日

十、检查效果(第一次PDCA循环)

通过本次PDCA循环2015年12月3日对4—5层现浇结构模板安装工程进行检查,合格率由循环前85%上升到91.67%。

但未达到课题目标,仍需要进行第二次循环。

91.67%

85%

 

图5:

检查效果柱状图

制图:

日期:

2015年11月28日

十一、原因分析(第二次PDCA循环)

在五层结构混凝土框架浇筑完毕后.QC小组全体成员对现浇结构模板安装工程进行了统计,共收集了180点,合格点165点,合格率为91。

67%,不良项目统计如下:

表5:

不合格点排列计算表

序号

类别

实测点

不合格

点数

频率

累计频率%

1

层高垂直度

50

6

40

46.7

2

表面平整度

40

5

33.33

73。

33

3

截面内部尺寸

40

2

13。

33

86。

66

4

轴线位置

25

1

6。

67

93.33

5

底模上表面标高

25

1

6。

67

100

6

合计

180

15

100

制表:

刘伟时间:

2015年11月28日

N=15

1593.33%

86。

65%100%

1073。

33%80%

1245.7%60%

5940%

20%

层高垂直度表面平整度截面内部尺寸轴线位置标高

12345

图3:

影响因素排列图

制图:

刘伟时间:

2015年12月1日

 

检查验收不到位

 

模板支设强度不够

木工施工经验不足

模板变形对拉螺栓

过松或过紧

料法

图6:

因果分析图

制图:

刘伟日期:

2015年12月3日

十二、要因确认(第二次PDCA循环)

表6:

影响模板安装平等度因素表

序号

末端因素

原因分析

结论

1

检查验收不到位

工作不细致,验收走过场

主因

2

对拉螺栓过紧或过松造成模板变形

为操作方便图省事

主因

3

模板变形

周转次数多、维修不及时

次因

4

木工施工经验不足

操作工技术水平低

次因

制表:

刘伟时间:

2015年12月3日

十三、制定对策(第二次PDCA循环)

表7:

主要影响因素对策表

序号

要因

目标

对策

执行人

措施

1

检查验收不到位

严格执行标准

实测

实量

芮敏

实行奖罚制度

2

对拉螺栓过松过紧,造成模变形

模板不跑模

对加固措施进行严格检查

刘伟

李云

增加验收力度

制表:

刘伟时间:

2015年12月4日

十四、对策实施(第二次PDCA循环)

表8:

主要影响因素对策实施表

序号

实施效果

实施对策1

由芮敏同志负责对模板进行实测实量检查验收,模板的垂直度得到了保证

实施对策2

由李云、刘伟对现场对拉螺栓进行检查,模板强度、刚度和稳定性及截面尺寸得了保证

制表:

刘伟时间:

2015年12月8日

十五、效果检查(第二次PDCA循环)

通过第二次循环,我们对七层现浇结构模板安装工程进行检查验收,模板安装质量合格率达到了94。

4%

94。

4%

91。

6%

 

图7:

检查效果柱状图

制表:

刘伟时间:

2015年12月8日

 

表9:

不合格点排列计算表

序号

类别

实测点

不合格

点数

频率

累计频率%

1

层高垂直度

50

4

40

40

2

表面平整度

40

3

30

70

3

截面内部尺寸

40

1

10

80

4

底模上表面标高

25

1

10

90

5

轴线位置

25

1

10

100

合计

180

10

100

制表:

刘伟日期:

2015年12月12日

 

十六、巩固措施

为了使活动成果有效保持,2015年12月13日,本小组制定了巩固措施:

1.严格用人制度,使用责任心强、素质高的操作工人。

2.严格管理制度,做到谁验收谁负责。

不能把验收当作走过场。

3。

加强过程控制程序,将质量管理切实做到:

全员参与、全面展开、全过程控制。

十七、总结和下一步打算

通过几个月的努力,QC小组成功地解决了一系列的现浇结构模板安装工程质量问题,使该工程主体顺利通过验收。

并取得良好的社会效益和经济效益.

1.完成了课题预定目标

活动后94。

4%

活动前92。

5%

 

图八:

目标成果柱状图

制图:

刘伟时间:

2015年12月14日

 

2、在模板改进和机械设备方面投入了资金,拆模后可直接投入使用,缩短了工期,降低了成本。

3、QC小组成功地解决了本工程一系列的现浇结构模板安装质量问题。

我们将再接再励,全面开展以QC小组为核心的质量管理活动,为以后创优质结构工程再创佳绩。

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