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隧道工程QC小组成果

提高隧道衬砌砼质量

——温福铁路福建段I标段一工区QC小组

一、工程概况

温福铁路是我国铁路中长期规划“八纵八横”主通道沿海快速铁路的重要组成部分,北接浙江省温州市,福建省境内经过福鼎、霞浦、福安、宁德、罗源、连江等(市)县,南接福建省会福州市。

温福铁路(福建段)全长229km,总投资126亿元。

该铁路为国家I级双线电气化干线,设计旅客列车速度200km/h(预留提速250km/h条件)。

该线经过低山丘陵区、山间谷地区、滨海平原区,地形复杂,尤其是滨海平原及潮间滩涂区,淤泥土层深厚,属复杂的软土地基,工程量浩大,桥隧占线路总长的78%。

分水关特长隧道起止里程为DK78+877~DK88+612,全长9735m,其中7590位于福建段,2145m位于浙江段。

在DK84+880处设置一斜井,距离浙闽交界长度为3858m,距离分水关隧道出口3732m,斜井斜长625m,综合坡度7.423%,位于线路方向左侧,与线路前进方向平面交角为45°。

此斜井采用无轨运输双车道断面,按设计斜井处设置一个工作面,即单向朝温州方向掘进,承担单向3858m正洞施工任务。

隧道施工完工后,斜井用作救援防灾的逃生口。

二、小组简介

表1QC小组简介

小组名称

温福铁路福建段I标段一工区QC小组

类型

现场型

组建日期

2006年10月

注册编号

小组组成

以现场施工技术人员为主要人员

平均TQC受

教育时间

82.5小时

小组课题

提高隧道衬砌砼质量

活动次数

8

活动时间

2006年9月~2006年11月

出勤率

100%

表2QC小组成员情况表

姓名

性别

学历

年龄

职务

职称

小组

分工

接受TQC教育时间

考试成绩

任贵成

本科

43

项目经理

高级工程师

组长

130

刘晓宝

本科

28

项目总工

工程师

副组长

120

杨劲

大专

29

项目副总

工程师

组员

90

罗煦礼

大专

44

物资科长

工程师

组员

80

姚文杰

大专

32

试验主任

工程师

组员

80

杨敏

大专

31

内业工程师

工程师

组员

75

陆海峰

本科

25

技术主管

工程师

组员

70

杨坚

本科

26

技术主管

工程师

组员

70

魏金伟

大专

28

技术主管

工程师

组员

60

付欢欢

大专

24

质检工程师

助理工程师

组员

70

潘达

大专

23

质检工程师

助理工程师

组员

60

杨淑丽

大专

30

内业工程师

助理工程师

组员

75

张福润

大专

60

监理

工程师

组员

90

 

三、选题

3.1分水关隧道位于福建省第一标段起始端,该隧道是温福线重中之重,也是局的重点工程之一,业主、监理联合体和局领导都常来检查。

在业主组织的信誉评价中,局常把该工程作为全标段的形象代表。

因此工程影响较大,其施工质量直接影响到局、处声誉。

3.2该工程质量要求高,现场监理全天旁站。

3.3施工场地狭窄,线路傍山临水,与104国道、971县道交叉并行,971县道外侧是桐山溪、里侧是山峦,分水关隧道出口地形陡峭,临空面较高,施工场地布置难度大,运输道路必须经过当地村庄,既有乡村路狭窄,拓宽维修困难,施工干扰大。

3.4分水关隧道,技术含量高,工期紧,多工作面施工,供风、供水、供电、通信、通风、排烟、开挖、支护、运输、衬砌工序多,相互制约,施工管理难度大。

3.5温福铁路为高速铁路客运专线,新开设项目,该线施工人员都是头一回接触,对此未有任何施工经验,只能边学边钻边施工。

3.6分水关隧道已申报温福铁路优质样板工程,隧道衬砌砼质量为评比项目之一。

基于以上质量、安全、工期等因素,我们QC小组决定以“开展QC活动,确保隧道衬砌砼质量”为课题,开展攻关活动,优质高效地施工,以达到创优目标。

四、活动目标及可行性分析

4.1质量检验标准

根据《客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160号)2005-09-17。

合格:

模板、钢筋、混凝土、底板、仰拱、仰拱填充、回填注浆基本符合设计要求,焊接质量应符合有关规定。

优良:

模板安装稳固牢靠,接缝严密,与砼接触表面干净并涂刷隔离剂。

钢筋平直、无损伤,无裂纹、油污、颗粒状及片状锈蚀,品种、级别、规格、数量和连接方式均符合设计要求。

混凝土原材料:

水泥、粗骨料、细骨料、拌和用水质量和外加剂性能均符合《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号);混凝土抗压强度、抗渗等级符合设计要求。

底板、仰拱、仰拱填充、回填注浆均符合设计要求。

4.2活动目标

根据质量检验标准,制定活动目标为:

施工合格率为100%,优良率95%。

100%

 

施工合格率优良率

4.3可行性分析

4.3.1自我处ISO9002标准质量体系运行以来,各级组织对贯标工作严抓不懈。

在后续工程中,我们也充满信心,按照《质量管理手册》及《程序文件》运行,能使工程质量稳定提高。

4.3.2QC小组结构合理,组长由项目经理担任,副组长由项目总工担任,小组成员年富力强,管理经验丰富,组员多为技术人员,他们精力充沛,进取心强,有决心攻克质量难关。

五、质量预控

隧道衬砌施工控制过程如下:

为保证施工质量,针对以前施工中发现的和本次施工中可能出现的问题,制定以下预控措施(见表三):

表3预控措施表

可能出现的问题

预控措施

混凝土露筋

检查钢筋位置和保护层厚度,注意固定好垫块。

选配适当的石子,石子最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋净距的3/4。

振捣时严禁撞击钢筋。

砼自由倾落高度超过2m时,用串筒或溜槽等进行下料。

操作时如有踩弯钢筋或钢筋脱扣则及时调直,补扣绑好。

正确掌握拆模时间,防止过早拆模。

混凝土蜂窝麻面

混凝土拌和时严格控制配合比且拌和均匀,经常检查、保证材料计量准确,开始浇筑时底部先填以50~100mm与浇筑层成分相同的水泥砂浆。

严格控制坍落度。

分层捣固,浇筑层厚度不超过振动器作用部分长度的1.25倍。

捣实砼拌和物时,插入振捣器移动间距不应大于其作用半径的1.5倍;振捣器至模板的距离不大于振捣器有效作用半径的1/2;振捣棒插入下层砼5cm以保证上下层砼的良好结合。

经常观察模板、支架、堵塞等情况。

混凝土温度裂缝

选用良好级配的骨料,严格控制砂、石子含泥量,降低水灰比,加强振捣提高砼密实性和抗拉强度。

在砼中掺加缓凝剂,减缓浇筑速度,以利散热,对骨料进行喷水预冷却,以降低砼搅拌和浇筑的温度。

分层浇筑砼,每层厚度不大于30cm,加快热量蒸发,使温度分布均匀,便于振捣密实。

使用低水化热水泥,降低水化热,不用快硬早强高热的水泥,与混凝土接触的模板、钢筋的表面盖以湿麻布、喷雾状水或用保护罩覆盖,在浇注混凝土前要冷却到32℃以下。

对已施工完毕的砼经常洒水养生,降低砼的温度,控制水分蒸发,避免砼的收缩裂缝。

砼施工注意温度控制,避免温差引起裂缝。

混凝土粘模

在砼浇筑之前,模板安装稳固牢靠,接缝严密,与砼接触表面提前用钢刷打磨干净,再涂刷隔离剂,涂刷均匀。

每一模施工时都严格按该程序。

混凝土渗漏水

防止砼渗漏水提前采取以下措施:

做好防水隔离层,防水板严格按照设计要求施工,搭接焊缝15cm,有破损处要及时补焊,铺挂张弛有度,围岩基面不平整处要敲除尖锐岩石,及时补喷砼,也可采取多次注浆充填,直到密实。

环、纵向盲管要接通,保证水能顺利排出。

伸缩缝一定要竖向通直,不能出现错台、咬口等,止水条、止水带按设计要求设置。

根据制订的预控措施,我们组织施工人员学习了操作规程和质量标准,并进行了严格的技术交底,要求施工人员在施工前加强理解预控措施。

六、施工过程的质量控制

6.1第一次PDCA循环

开展活动时间:

2006年9月15日至2006年9月25日。

6.1.1计划(PLAN)阶段

2006年9月15日对已施工部分进行检查,落实到点共检查60点,其中10点质量不合格,合格率为83.3%。

检查结果统计如表四:

表4检查结果统计表

编号

缺陷名称

频数

频率(%)

累计频率(%)

1

混凝土蜂窝麻面

4

40

40

2

混凝土粘模

4

40

80

3

混凝土渗漏水

2

20

100

合计

10

100

综合合格率(60-10)/60=83.3%

为了找出影响质量的主要因素,QC小组根据调查统计的结果,经过分析研究,绘制了施工质量缺陷排列图(见图一)。

从上列排列图可以看出,影响施工质量的主要因素是砼蜂窝麻面和砼粘模现象,次要因素是砼渗漏水现象。

根据统计结果,QC小组召开质量分析研究会,针对影响施工质量的主要因素进行分析,找出产生质量问题的原因和影响因素,绘制因果分析图(见图二)。

 

根据分析的结果,我们TQC小组针对造成质量缺陷的主要原因进一步制定目标,研究对策,编排措施,并将每项措施落实到专人负责,同时规定了完成的时间和活动的地点。

具体见对策计划表(见表五)。

 

图二施工质量缺陷因果分析图

表5对策计划表

项目

序号

要因

对策

目标

措施

地点

完成时间

负责人

1

责任心不强

教育职工并增设奖罚措施。

使每位现场施工人员富起责任心。

加强职工思想教育,提高质量意思,适当以奖罚措施为手段达到增强职工责任心的目的。

现场

9月15日

任贵成

2

施工经验

不足

每个班组中熟手工人>80%。

每道工序施工中熟练工人占100%

各工种竞争上岗,通过考核者组建施工班组。

现场

9月15日

刘晓宝

3

技术水平低

加强职工技术培训,增强技术水平。

高技术、高水平的施工。

组织大型培训3次和多次有针对性的培训。

现场

9月15日

杨劲

4

浆料不合格

严格控制原材料的进场检验。

用检验合格的原材料按配合比施工,搅拌出合格的浆料。

对进场的水泥、防水剂查出厂证明及质保单,对砂石骨料进行试验检测。

现场

9月15日

姚文杰

5

机座不稳

提前硬化地基。

使基座固定。

对地基硬化处理,反复检查衬砌台车,以确保衬砌台车的定位准确、加固牢固,模板平顺。

保证衬砌台车堵头板严实牢固,确保施工缝平齐,不漏浆。

现场

9月15日

陆海峰

6

施工不连续

控制各道工序施工。

施工简洁、快速、连续、顺利完成。

提前检查电路、管路,保证其正常施工。

现场

9月15日

潘达

7

输送泵故障

委派2-3名技术工现场指导工作。

加强管路的检查和水泥原材料的检验。

保证每一循环输送泵能正常工作。

机修人员定期保养输送泵,对其经常检查。

每拆除检查输送管路与输送泵体后彻底清洗。

严禁使用过期结块水泥,加强水泥浆液的二次搅拌和过滤。

现场

9月15日

罗煦礼

工艺

8

泵送压力小

增大泵送压力。

泵送压力达最佳效果,能顺利泵送砼到位。

派2-3名工人向输送泵厂家技术人员学习有关输送泵操作规程,严格按其操作施工。

现场

9月15日

杨坚

9

捣固不规范

按照施工规范捣固砼。

确保施工严格按照砼施工规范和工艺执行,从施工过程中进行控制。

选派有丰富施工经验,责任心强的技术工人操作,捣固砼时快插慢抽,插入振捣器移动间距不应大于其作用半径的1.5倍;振捣器至模板的距离不大于振捣器有效作用半径的1/2。

现场

9月15日

张福润

10

模板表面

未清理干净

提前清理模板表面杂物。

模板表面干净、光滑、平顺。

每一循环施工前都用钢刷打磨模板,使其表面平顺光滑,再涂脱模剂并涂抹均匀、到位。

现场

9月15日

付欢欢

11

水灰比

不合理

合理选用配合比,严格按其施工。

确保砼的强度、可灌注性、保水性、和易性、抗渗性、耐腐性等砼质量指标满足设计要求。

由试验专业工程师负责砼配合比的选配工作,严格控制原材料进场检验,采用电子计量机具设备,保证砼施工的配合比精度。

拌和站设置专门的工程技术人员监督检查指导砼的拌和工作质量。

现场

9月15日

陆海峰

环境

12

超欠挖严重

严格控制超欠挖。

确保隧道开挖尺寸在规定范围之内。

隧道采用光面爆破,根据围岩条件变化,调整选择合理的钻爆参数,选用最佳钻爆器材,完善爆破工艺,提高爆破质量。

特别是周边眼的精度,通过机械化施工配套,减少人为操作因素,严格按设计轮廓钻眼,控制钻孔方向,减少超欠挖值。

现场

9月15日

魏金伟

13

洞内水量大

顺利引排洞内积水。

使得洞内岩层基面涌水量达最小。

洞内涌水量大处用半圆管引排至边墙底部,多设置几道环向盲管,保证其水流能顺利引排至边沟。

现场

9月15日

杨坚

6.1.2实施(DO)阶段

根据对策计划表,由执行人员负责实施具体对策:

1、对职工进行思想素质教育,强化职工质量意识,使职工牢固树立“质量第一”的观念,提高施工人员重视工程质量的自觉性和责任感。

2、制订规章制度,挂牌施工,严禁违章操作。

3、严格按施工工艺进行操作,把好质量关。

4、加强施工过程的监督检查,使每道工序时刻都处于受控状态。

6.1.3检查(CHECK)阶段

通过对上述措施的实施,提高了职工的质量意识和责任感,施工人员更踏实认真地按工艺要求操作。

9月25日对正在施工的部分进行检查,共检查100个点,发现不合格点5个,合格率为95%,详细资料见表六。

表6质量缺陷统计表

编号

缺陷名称

频数

频率(%)

累计频率(%)

1

混凝土蜂窝麻面

3

60

60

2

混凝土粘模

2

40

100

3

混凝土渗漏水

0

0

100

合计

5

100

综合合格率(100-5)÷100=95%

本次检查的结果表明,经过QC小组成员的积极努力,砼渗漏水,粘模等问题有了明显的改进,施工质量有了明显提高,但砼蜂窝麻面还有待进一步解决,职工的质量意识仍有待于提高。

根据调查表绘制质量缺陷排列图(见图三)。

6.1.4处理(ACTION)阶段

通过第一次PDCA循环,施工合格率从83.3%提高到了95%,由图一和图三对比可以看出,现在影响质量的因素变成了砼蜂窝麻面,对此,QC小组决定以此为目标进行第二次PDCA循环。

6.2第二次PDCA循环

活动时间:

2006年9月26日至2006年10月6日。

6.2.1计划(PLAN)阶段

根据质量检查的统计结果,QC小组召开质量分析会,针对施工质量还存在砼蜂窝麻面的问题,进行原因分析并绘制因果分析图(见图四)。

图四施工质量缺陷因果分析图

小组通过分析,认为产生质量缺陷的主要原因有以下几个方面:

1、施工人员有大部分为外聘劳务人员,精品意识不强,满于现状。

2、开挖面超挖严重,导致每一循环衬砌施工时间长。

3、模板表面涂抹的脱模剂不均匀。

4、施工配合比中用水量过大。

5、捣固不规范。

根据分析的原因,小组制订了对策分析表,见表七。

 

表7对策分析表

项目

序号

生产问题原因

采取的对策

执行人

完成时间

1

精品意识不强。

对全体人员进行再教育,增强精品意识。

任贵成

9月26日

2

满于现状。

制订切实可行的奖罚制度。

刘晓宝

9月26日

环境

3

超挖严重施工时间长。

严格控制超挖,缩短衬砌施工时间。

杨坚

9月26日

工艺

4

模板表面脱模剂未涂抹均匀。

模板表面打磨光滑,脱模剂涂抹均匀。

陆海峰

9月26日

5

施工用水量过大。

调整施工配合比的用水量,严格按设计配合比施工。

姚文杰

9月26日

6

捣固不规范。

按照规范要求捣固砼。

杨劲

9月26日

6.2.2实施阶段根据制订的对策措施,在施工中具体采取以下措施:

1、制订切实可行的奖罚制度,将质量与每一个人的经济效益挂钩,并将每项制订都落到实处。

在9月26日组织施工人员传达了奖罚制度。

2、加强对工班的监督管理,操作人员操作质量与奖惩挂钩。

3、加强工序控制,不断研究工艺改进。

6.2.3检查(CHECK)阶段

通过对策措施的实施,收到明显效果。

2006年10月6日对施工质量进行检查,合格率达到100%,优良率达到98%。

6.2.4处理(ACTTION)阶段

经过两次PDCA循环后,施工质量检查合格率达到了我们预定的活动目标。

因此在后续的工程施工中,我们继续坚持各项措施,巩固已取得的成果。

七、效果维持

第二次PDCA循环后,通过进一步巩固所采取的措施,在整个工程施工中质量维持在我们制订的活动目标之上。

效果维持图如下:

 

图五效果维持图

八、主要成果

8.1质量效益

通过二次PDCA循环,我们达到了活动目标,保证了工程质量,收到了明显效果。

活动目标达成率见目标达成率对照表

表8目标达成率对照表

时期

项目

活动前

第一次循环

第二次循环

操作合格率%

83.3

95

100

目标合格率%

100

合格率96.5%合格率100%合格率100%

合格率83.3%

 

活动前第一循环第二循环目标

8.2技术效益

通过本次QC小组活动,我们掌握了隧道衬砌砼施工技术,所采取的措施也得到了验证,为以后施工积累了宝贵经验。

8.3社会效益

我项目部施工的分水关隧道经总指挥部和局指挥部的多次检查,均受到好评。

东南沿海公司、北京铁研监理公司力荐分水关隧道参加温福铁路优质样板工程评比。

8.4经济效益

由于QC小组活动开展扎实,项目部始终坚持走质量效益型道路,工程一次成优,减少返工浪费、在温福铁路标价低的情况下仍然能保持不亏损。

九、标准化工作

通过本次QC小组活动及在施工中的巩固过程,QC小组总结制订了隧道工程衬砌砼施工的标准化施工措施(见图六)

图六标准化施工措施

9.1认真学习有关操作规程,严格把好原材料关。

9.2认真审核图纸,做好书面和现场技术交底工作。

9.3按《程序文件》进行操作制定质量计划和作业指导书。

9.4岗位分工,操作挂牌,明确责任。

9.5按局内控制统一标准,高标准、严要求。

9.6施工质量与效益直接挂钩,提高职工创优积极性。

十、巩固措施

10.1进一步对职工进行TQC教育,不断提高全员质量意识。

10.2定期召开质量分析会,及时消除质量隐患。

10.3按处质量体系有效运行。

10.4认真研究工艺操作,引进应用“四新技术”。

十一、遗留问题

虽然QC活动是全员参加,但部分职工还属于被动参与,特别是外聘劳务。

必须调动全体职工的积极性,让职工主动参与质量管理,才能更好完成质量目标。

十二、体会及今后打算

12.1进一步普及和加强TQC教育,坚持开展QC活动,使QC活动经常化、制度化、全员化。

12.2严格按PDCA程序循环,加强活动中的检查落实,确保QC活动质量。

12.3进一步提高职工技术素质,增加质量意识,强化质量管理,攻克质量难关,提高自身信誉和效益。

通过本次课题活动,小组对活动前后进行自我评价:

序号

项 目

自我评价

活动前

活动后

A

安全质量意识

3.3

4.8

B

问题意识

3.2

4.8

C

改进意识

2.0

4.5

D

参与意识

2.4

4.6

E

个人能力

3.1

4.5

F

QC知识

3.0

4.4

表10 自我评价表

图七自我评价雷达图

本工程在根据设计图纸、施工方案以及规范要求,对提高旋喷桩施工质量的各方面因素进行分析,积极开展QC活动,取得了满意的效果受到了业主和设计单位的好评。

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