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减少纤维球过滤器反洗耗水量

减少纤维球过滤器

反洗耗水量

 

能源动力厂发电煤气净化QC小组

二OO九年一月

减少纤维球过滤器反洗耗水量

一、概况:

1、发电煤气净化班是济钢能源动力厂煤气第三作业区的重要生产岗位,主要负责为整个燃气-蒸汽联合循环发电系统储存、输送净化合格的高炉煤气和焦炉煤气。

班组现有职工22人,主要设备:

16.5万m3干式煤气柜三座、AH-WBS40.0型电除尘器八台、丝网脱水器八台、纤维球过滤器两台。

生产组织系统实现计算机管理,设备状况采用电视监控,实现设备管理、生产管理现代化。

电除尘器的作用:

湿式除尘器布置在煤气压缩机前,目的是分离高炉煤气中固体和液体的颗粒,减少对煤压机的磨损。

煤气进入电除尘器电场内,通过高压整流装置对放电极供电使煤气中的悬浮颗粒荷电,配置在电场上方的喷嘴将雾化后的水滴喷入电场中的气流中,在电场中一方面水滴与气流中的粉尘碰撞凝聚成较大的颗粒,荷电颗粒在电场力的作用下向极板运动,另一方面通过连续喷洗系统清除收集在极板上的粉尘颗粒,被捕集的水滴和粉尘在整个极板上形成连续向下流动的水膜,从极板上流到灰斗中,通过灰斗排入沉淀池从而达到净化煤气的作用。

纤维球过滤器的作用:

纤维球过滤器是为净化除尘后的浊水而设置。

除尘后浊水经无压管道流入浊水池,由滤水泵打入过滤器,通过纤维球过滤去除水中杂质后流回净水池,再由电除尘本体供水泵供给电除尘形成闭路循环。

如夏天气温高,过滤后可通过冷却塔降温后再回到净水池。

2、小组概况

小组名称

能源动力厂发电煤气净化QC小组

成立时间:

2008年1月

课题名称

减少纤维球过滤器反洗耗水量

类型:

现场型

姓名

性别

年龄

文化程度

组内分工

职务

QC教育

情况

房军

38

本科

技术指导

主任

教育面达到100%

秦海峰

41

大专

全面负责

班长(高级技师)

刘承辉

33

中专

组织实施

副班长(高级技师)

高慧文

26

本科

统计总结

工人(高级工)

常忠朋

22

大专

具体实施

工人(中级工)

尹延斌

25

大专

具体实施

工人(中级工)

二、选题理由

 

在本课题活动中,为了切实搞好活动的计划性和实效性,小组特制定了活动进度。

阶段

月份

步骤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

课题选择

……

——

现状调查

……

——

确定目标

……

——

原因分析

……

——

确定原因

……

——

制定对策

……

——

D

对策实施

……

——

……

——

……

——

……

——

……

——

……

——

C

效果检查

……

——

……

——

A

巩固措施

……

——

备注

计划:

……

实际:

——

制表人:

高慧文时间:

2008年1月

三、现状调查

(一)在发电二期电除尘工作系统中,我们发现由于纤维球过滤器每天反洗流量大,时间长,且每天需补充新水600m3。

下面是我们QC小组成员2007年6月——2007年12月的调查情况:

 

日期

反洗流量

反洗时间

人员数

所占日工作量

6月

210m3/h

8h/日

2

33%

7月

220m3/h

8h/日

2

33%

8月

230m3/h

12h/日

2

50%

9月

240m3/h

10h/日

2

42%

10月

240m3/h

8h/日

2

33%

11月

230m3/h

8h/日

2

33%

12月

220m3/h

8h/日

2

33%

制表人:

高慧文时间:

2008年1月

从调查表可以看出,纤维球过滤器反洗耗水量大的主要问题反洗流量和反洗时间。

(二)2007年6月——2007年12月,针对纤维球过滤器反洗耗水量大的问题,我们QC小组经过多次调查,运用频数统计表进行表示:

序号

项目

频数

累积数

累积%

1

冲洗流量大、时间长

300

300

57.7

2

纤维球滤料数量过少

105

405

77.9

3

设计缺陷

50

455

87.5

4

附属设备易损坏

30

485

93.3

5

操作方法不熟练

15

500

96.2

6

其它

20

520

100

制表人:

高慧文时间:

2008年1月

绘图:

高慧文时间:

2008年1月

我们用排列图六条因素进行对照,从中可以看出,冲洗流量大、时间长,纤维球滤料数量少这两点占全部因素的77.9%,是导致纤维球过滤器反洗耗水量大的主要原因。

四、课题目标

1、目标制定

减少新水使用量,由每天需补充新水600m3,每年需补充新水219000m3,改为每天需补充新水300m3,每年需补充新水109500m3。

 

实施前:

年需补充新水219000m3,目标值:

年需补充新水109500m3

绘图:

高慧文时间:

2008年1月

2、目标依据

(1)必须达到能源动力厂要求:

建能源供应基地,创循环经济模式,树生态工业样板的发展方向

(2)纤维球过滤器冲洗流量大、时间长,纤维球滤料数量少是造成本课题的直接原因,而这两点占全部因素的77.9%。

如果将此问题解决,是能完成纤维球过滤器减少新水使用量的目的的。

(3)小组全体成员对现状进行了认真分析后,一致认为能完成本课题,实现能源动力厂制定的目标,保证提高工作效率,降低能源消耗。

五、原因分析

经过上面调查表和频数统计表,我们对造成纤维球过滤器反洗耗水量大的主要原因进行了分析

 

绘图:

高慧文时间:

2008年1月

根据上述分析,我们找出了七条末端原因:

序号

末端原因

1

设备接收时间短没有时间培训

2

阀门设计不符,易损坏

3

维护保养不利

4

使用传统方法

5

反洗流量大、时间长

6

纤维球滤料数量少

7

水质成分不稳定

六、原因确认

(一)原因验证:

岗位人员接收此设备时间较短,没有时间系统培训,使之不能熟练掌握操作方法。

验证人:

秦海峰时间:

2008年1月

要因确认:

是主要原因

(二)原因验证:

岗位人员依操作要求需频繁开关阀门,或阀门处于常开或常关状态,由于阀门设计不符合实际要求,质量不好,经常损坏或不严漏水,导致设备附件不配套。

验证人:

刘承辉时间:

2008年1月

要因确认:

是主要原因

(三)原因验证:

每次反洗操作结束,没有对设备进行必要的维护保养,致使设备没有发挥良好的性能。

验证人:

尹延斌时间:

2008年1月

要因确认:

非主要原因

(四)原因验证:

厂家按照传统的方法进行工艺设计,只考虑使用大量水冲洗达到冲洗效果,没有考虑成本问题。

验证人:

常忠朋时间:

2008年1月

要因确认:

非主要原因

(五)原因验证:

根据原设计要求,每台纤维球过滤器每8小时反洗一次,每次每罐1小时,每次反洗流量在210m3/h--240m3/h,耗新水100m3,共2个罐,致反洗流量大,时间长。

验证人:

刘承辉时间:

2008年1月

要因确认:

是主要原因

(六)原因验证:

纤维球滤料按原设计要求,每年需补充一次,每罐360kg,共2罐。

纤维球滤料补充数量较少,反洗效果不好。

验证人:

刘承辉时间:

2008年1月

要因确认:

是主要原因

(七)原因验证:

纤维球过滤器反洗用水来源为张马屯水矿,水质成分不稳定。

验证人:

高慧文时间:

2008年1月

要因确认:

非主要原因

 

七、制定对策

序号

项目

措施

负责人

完成日期

检查人

1

反洗流量大、时间长

1、每24小时反洗一次

2、每次1.5小时

3、控制阀门开度

刘承辉

2008.7

秦海峰

2

阀门设计不符,质量不好

寻找质优、适合设备、方便人员操作的供应商

刘承辉

2008.6

秦海峰

3

纤维球滤料数量少

增加纤维球滤料数量,由360kg/罐增加至480kg/罐,每年补充两次

常忠朋

2008.7

刘承辉

4

岗位人员操作达不到要求,不熟练

1、制定标准化作业书,按规范操作

2、完善维护保养制度

高慧文

尹延斌

2008.6

刘承辉

制表:

高慧文时间:

2008年1月

八、对策实施

实施

(一)

根据小组人员实际调查与实践,纤维球过滤器由原来每8小时反洗一次改为每24小时反洗一次,反洗时间由原来每24小时每罐3小时,改为每罐1.5小时;反洗流量由原来210m3/h--240m3/h控制为100m3/h--120m3/h

实施

(二)

纤维球过滤器设备所属阀门需常开常关,由于原阀门质量达不到要求,与原工艺设计不配套,造成损坏。

我们根据设备性能及工作原理,找到信誉好、服务周到、阀门质优的供应商,对所属设备阀门全部进行更换(8台DN50电动阀门),全部实行电动操作。

实施(三)

通过操作纤维球过滤器,我们发现,该设备运行一段时间后,由于纤维球滤料数量少,造成反洗效果不好,进而造成电除尘除尘效果达不到要求,影响发电用煤气质量。

我们把每年每罐补充一次纤维球滤料360kg,增加至每年补充两次,每次每罐480kg,以此提高反洗除尘效率。

化验对比前后效果明显。

煤气含尘量化验报表

月份

高炉煤气含尘量(mg/m3)

电除尘入口

电除尘出口

2007.10

10.2

4.5

2007.12

9.5

3.2

2008.2

10.4

2.9

2008.4

11.5

1.0

2008.6

10.3

0.3

2008.8

10.8

0.6

绘图:

高慧文时间:

2008年10月

实施(四)

由于我岗位接收纤维球过滤器设备时间短,岗位人员没有经过系统培训,没有相应的培训教材,我们根据设备工作原理制定了相应的标准化作业书。

岗位人员按标准进行操作和设备维护保养,杜绝违章,保证安全运行。

纤维球过滤器标准化操作图

 

绘图:

高慧文时间:

2008年3月

 

九、效果检查

1、通过几个月的实施,纤维球过滤器反洗次数多、时间长、工作效率低的现象基本得到了有效控制。

下面是我们QC小组成员2008年2月——2008年8月的调查情况:

日期

反洗流量

反洗时间

人员数

所占日工作量

2月

120m3/h

3h/日

2

8.3%

3月

110m3/h

3h/日

2

8.3%

4月

110m3/h

4h/日

2

16.7%

5月

100m3/h

4h/日

2

10.5%

6月

110m3/h

3h/日

2

8.3%

7月

120m3/h

3h/日

2

8.3%

8月

120m3/h

3h/日

2

8.3%

制表人:

高慧文时间:

2008年8月

通过调查表可以看出,通过上述几项对策的实施,纤维球过滤器反洗流量降低,反洗时间缩短,反洗耗水量明显减少。

2、针对纤维球过滤器反洗耗水量大的问题,我们QC小组经过多次调查,运用频数统计表进行表示:

序号

项目

频数

累积数

累积%

1

设计缺陷

150

150

45.5

2

附属设备易损坏

80

230

69.7

3

反洗流量大、时间长

35

265

80.3

4

纤维球滤料数量过少

30

295

89.4

5

操作方法不熟练

15

310

93.9

6

其它

20

330

100

制表人:

高慧文时间:

2008年8月

 

 

绘图:

高慧文时间:

2008年8月

3、实施前后目标对比柱状图:

 

实施前:

年需补充新水219000m3,

目标值:

年需补充新水109500m3,

实施后:

年补充新水109500m3,

绘图:

高慧文时间:

2008年8月

 

4、经济效益分析:

(1)通过改进表明,纤维球过滤器反洗次数由原来每8小时反洗一次改为每24小时反洗一次,反洗时间由原来每24小时每罐3小时,改为每罐1.5小时。

计算得:

(注:

新水价格为10元/m3)

原来:

每罐反洗一次为1小时,耗新水100m3,共2罐,每8小时反洗一次,每天需补充新水600m3,每年需补充新水219000M3。

现在:

每罐反洗一次1.5小时,耗新水150m3,共2罐,每24小时反洗一次,每天需补充新水300m3,每年需补充新水109500m3。

(219000m3-109500m3)×10元/m3=1095000元

(2)、纤维球滤料补充量:

(注:

纤维球滤料价格为29.06元/kg)

原来:

每年补充一次,每罐360kg,共2罐:

720kg×29.06元/kg=20923.2元

现在:

每年补充两次,每罐480kg,共2罐:

960kg×29.06元/kg×2次=55795.2元

每年购买纤维球滤料费用多花费:

55795.2元-20923.2元=34872元

(3)、节约电费:

(注:

工业用电均价为:

0.55元/kwh)

原来:

该设备年度用电:

3小时/罐×32kwh×2罐×365=70080kwh

现在:

该设备年度用电:

1.5小时/罐×32kwh×2罐×365=35040kwh

年度可节约电费:

(70080kwh-35040kwh)×0.55元/kwh=19272.0元

(4)、通过此项课题攻关及各项改进措施的实施,年度可创经济效益:

1095000元-34872元+19272.0元=1079400.0元

5、通过各项改进措施的实施,纤维球过滤器过滤水质效果明显改善,已达到工业用水标准。

纤维球过滤器水质化验报告

项目

改进前水质

改进后水质

悬浮物mg/L

5000

200

十、巩固措施

通过以上几个阶段的实践证明,发电煤气QC小组对“降低纤维球过滤器反洗耗水量”这一课题攻关取得了优异的成绩。

要在今后的工作中长期实践下去,就必须制定出详细的措施并加以巩固完善。

巩固措施如下:

序号

项目

目标

措施

负责人

1

标准化作业书

熟悉工艺、

熟练操作步骤

1、定期组织学习

2、定期考试并严格考核

高慧文

2

阀门、搅拌机

正常

阀门灵活好用、

搅拌机好用

1、强化设备维护保养

2、严格巡检制度、严格考核

秦海峰

3

定期更换纤维球滤料

每半年更换一次

设专职人员负责

刘承辉

4

定期进行反冲洗、保证安全运行

按标准执行操作,实现安全无事故

严格执行岗位标准化

作业书

常忠朋

制表:

高慧文时间:

2008年10月

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