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甲醇事故分析

事故分析报告一

一、事故发生时间

2006年7月31日

二、事故情况

06年7月30日,焦炉气压缩预检正常,。

8:

45启动开车,开车后发现一入压力显示为0.1%。

通知仪控,将2#机表换至1#机后,机身和一回管道振动,且机身振动报警,三段缸有异常响声。

经过处理,振动减小,但机身报警无法消除。

2:

30压缩机振动加大,岗位工报告三段缸响声大,且漏油。

2:

45压缩机停车。

7月31日8:

30压缩机再次准备开车,各种显示正常。

然压缩机主电源却无电,主电机无法启动。

17:

05查出原因,启动压缩机。

三、事故原因

1、压缩机进出口管道原来就有振动,在铁钼、镍钼硫化时就提出过。

2、由于氮气循环使用,工艺条件发生很大改变,调节手段没有落实。

3、压力波动大,造成显示不正常,工艺操作难度大。

4、报警出现后,工艺人员对仪表了解不足,报警不消失,造成误导。

5、开车时,各种开车允许条件正常,但高压柜不能正常蓄能。

6、203变电所高压本体开关机械部分不能复位,致使主电无法得电。

7、故障排查时间长,主要是设备安装与图纸不符,加之变更多,影响排查时间。

四、整改措施

1.操作人员、车间管理人员、值班长加强业务学习,特别是特殊情况下的操作。

2、调试运行期间,机、电、仪要三班倒,确保安全运行。

3、电器加大业务骨干力量,工人操作经验积累。

4、操作人员要循序渐进,增强判断事故分析能力。

5、本体开关厂家来人,电器人员跟踪学习。

6、更换的本体开关要检修好,以备用。

7、甲醇仪控有人值班可直接联系维修。

 

事故分析报告二

一、事故发生时间

2006年9月6日

二、事故情况

9月6日8:

40,空分氧压机由于中压蒸汽压力低(3.1MPa),造成氧压机喘振,出口压力小于转化系统压力,转化炉入口氧流量为零。

当压力提高时,大量氧气进入转化炉燃烧,受到温度猛烈上升冲击,转化炉两个测温套管被烧熔,高压气体从测温点泄压,少量刚玉球及触媒被吹出,且喷出火焰。

操作工立即切氧,切原料气,按紧急停车步骤处理。

卸压过程中,气液分离器受卸压冲击力作用,造成管道变形。

三、事故原因

1、事故直接原因是氧压机输出压力波动大。

当氧压力低于转化系统压力时,氧气焦炉气不能燃烧,废锅产气量下降,蒸汽压力下降。

当氧压机提高正常压力时,转化炉形成二次点火。

但此时,蒸汽、氧气、焦炉气比例已严重失调,大量燃烧热量无法移走,造成温度计套管被烧熔。

2、事故根本原因是中压蒸汽压力波动,造成氧压机动力不足,导致氧压机喘振。

氧气压力波动,喘振保护联锁动作,氧压机五回一喘振保护阀开启,氧压机出口压力降低。

3、转化系统联锁保护,调试运行没有投用,无法保证转化系统支持运行,也给设备保护及安全带来隐患。

4、当蒸汽压力下降时,外供开工蒸汽没有及时补充,导致氧气压力大于焦炉气压力大于蒸汽压力这一失衡现象。

四、整改措施

1、两个测温点由于工艺情况用盲板封墙。

催化剂降低床层高度,利用另一测点TI60607测量温升。

2、联系电厂,确保中压蒸汽的稳定(压力:

3.5±0.5MPa;温度:

390-410℃),使机器能够正常运转。

3、开工蒸汽截止阀打开,设立安全蒸汽调节。

蒸汽压力低于设定值时,减温减压阀打开,系统进开工蒸汽。

4、安全联锁经修改参数后投入使用。

5、加强应急预案、事故处理等方面业务学习。

遇到紧急情况可先断氧气,然后汇报,重新点火开车。

 

事故分析报告三

一、事故发生时间

2006年9月19日

二、事故情况

1、9月18日13:

00,中压蒸汽压力降至3.08MPa,15:

00则将为2.32MPa,流量为15.8T/h,空压机低负荷运行,产生的冷凝液不足以同时满足凉水塔及脱氧站使用。

2、9月18日下午15:

17空分中控室员将冷凝液全部送往脱氧站,保证脱氧站用水。

水冷塔改用循环水。

三、事故原因

1、循环水硬度为35mmol/L,Cl-为300mg/L,电导率<3000(电导率高时则会促使结垢),总磷为7-9mg/L(总磷浓度高时,对设备腐蚀严重)。

2、水冷塔用水另一路由生活水补充。

该管路管径为Φ50,泵饭水泵出口压力仅为0.38MPa。

由于各方面用水,至凉水塔处压头更低,流速较小,不足以补充凉水塔泵用量(水量小,易产生汽蚀,损坏泵)。

在无其他水源供给下,为满足正常生产需要,只好补充循环水。

3、循环水高温结垢,低温下Ca2+、Mg2+及补充的药剂易产生冷析。

水冷塔内,循环水被冷却至15-16℃,循环水在此条件下很容易冷析。

日久则会影响气流通畅,造成水冷塔阻力上升。

水冷塔无法运行,压缩空气不能充分冷却,携带水分含量上升,分子刷吸水饱和而失效,导致空分停车。

4、针对目前设计情况,提出过设计变更,但执行力度不够。

5、对水冷塔、空冷塔水质要求认识不清,或有一定的认识,但执行力度不够。

6、水冷塔用水量约为16NM3/h。

四、整改措施

1、暂由消防水临时补加。

2、冷凝液改为去空分凉水架。

3、增加一条正式补水管线,防止因冷凝液和补加水不足影响工艺运行。

4、若用循环水(其他办法无法满足)必须报请程总批准。

 

事故分析报告四

一、事故发生时间

2006年10月24日

二、事故情况

10月23日,精馏去脱氧站冷凝液弯头泄露严重,管道振动。

为不影响生产,精馏冷凝液一路稍去脱氧站,一路去循环水,一路经化产来阀门去到化产,值班人员牛广水和班长刘国共同开循环水阀。

0:

30杨列国班接班停精馏只关闭去化产阀门和化产来阀门,关闭脱氧站阀门,维修脱氧站弯头。

5:

50精馏开车,精馏岗位操作工打开去化产及脱氧站阀门,精馏开车生产。

但由于去脱氧站阀门开,循环水阀门没有关闭,致使循环水倒流入脱氧水站,造成氯离子超标,分析取样达到147.47mg/L。

24日12:

30发现后,立即关闭循环水阀门。

脱盐水槽用冷凝液置换。

三、事故原因

1、对界区外阀门不熟悉,并且不熟悉管道走向。

2、厂值班人员和班长共同开完循环水阀门,和调度室人员共同离开。

值班人员安排关闭循环水阀,班长误以为安排关闭出界区冷凝液阀。

3、交接班中,没有详细的记录交接班情况,交接人员交接区化产两路阀门开,没有强调界区外阀门情况。

4、岗位之间交接班交接不清,交接人员和接班人员前后不一致。

精馏现场岗位交接不能说明阀门状态。

5、接班后,没有落实阀门状态。

和调度联系时,只问精馏冷凝液量的大小,对大小是否有影响。

值班调度回复化产冷凝液去事故槽,对化产无影响。

四、整改措施

1、严格交接班制度,交接班内容要有详细记录。

2、提高认识,与循环水相连的管道,停车时必须关闭。

3、认识循环水对设备造成的危害,特别是氯离子对设备危害。

弄清脱盐水、冷凝液、循环水工艺状况。

4、加强分析,对废热锅炉、合成汽包用水分析频次。

5、加强通调度联系,特别是出界区管道阀门。

要通过调度室协调,包括与其他车间联系。

6、引以为戒,车间管理人员加强巡检。

 

事故分析报告五

一、事故发生时间

2006年11月28日

二、事故情况

06年11月28日21时,当班精脱硫员工王宜连、周超在正常巡检,发现精脱硫中温氧化锌槽出口法兰处有火苗,立即用干粉灭火器进行灭火,同时通知当班班长及值班人员。

现场火势不大,但复燃两次,最后用消防斧剥掉保温材料,用蒸汽将残余火星灭掉。

用测爆仪对着火部位进行检测,没有发现煤气泄露。

三、事故原因

1、车间在检修之前进行防腐除锈,选用材质不当。

2、外单位进行保温时,将涂有油脂的法兰进行保温,致使热量无法散出。

3、中温氧化锌出口温度在420℃,超出了锂基脂使用温度(-30-120℃)。

4、在防腐除锈神石,没有对除锈部位核实,高温部位不应用油脂防腐。

四、整改措施

1、检查车间所有阀门、法兰连接防腐情况。

对不符合防腐条件的人工清理,再用蒸汽吹扫干净。

2、对用过的35Kg干粉灭火器和8Kg灭火器及时充装。

3、保证工艺条件下,尽可能降低操作温度。

4、引低压蒸汽灭火胶皮管至现场以备再用。

5、车间申请泡沫灭火器或与其他车间对换。

6、利用测爆仪分工段对各部位进行检查。

 

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