高炉喷煤喷吹自动化控制系统的硬件设计说明.docx

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高炉喷煤喷吹自动化控制系统的硬件设计说明

 

河北理工大学轻工学院

本科毕业论文开题报告

 

题目:

高炉喷煤喷吹自动化控制

系统硬件设计

 

学部:

工程教育部

专业:

机械设计制造及其自动化

班级:

05级机械1班

姓名:

赵杰

学号:

200515160402

指导教师:

玄兆燕

 

2009年3月23日

一、选题背景

1高炉喷煤技术背景

高炉喷煤技术始于1840年S.M.Banks关于喷吹焦炭和无烟煤的设想;世界最早的工业应用即是根据这一设想于1840~1845年间在法国博洛涅附近的马恩省炼铁厂实现的。

但此后的一百多年,发展却相对缓慢,基本无进展;直至20世纪60年代初,欧洲、中国、美国的一些工厂才陆续开始在高炉上试验喷煤。

7O年代末,第二次石油危机的出现,加快了高炉喷煤技术的研究和发展,特别是欧洲和日本更是在实际应用上取得了重大突破。

到90年代初,欧洲和日本已有小部分高炉月均吨铁喷煤超过了200kg大关,如:

1991年l0月英国钢铁公司斯肯索普工厂维多利亚女王号高炉201kg(粒煤),1992年11月德国蒂森公司施韦尔根1号高炉200.6kg,1992年11月荷兰霍戈文公司艾莫依登厂6号高炉205kg,1993年11月日本新日铁君津厂3号高炉200kg、1994年l0月NKK公司福山厂4号高炉218kg等指标均已是当时的世界一流水平。

2高炉喷煤的意义

高炉喷煤对现在高炉炼铁技术来说是一项重要的技术革命。

所谓高炉喷煤,就是指从高炉风口向炉内直接喷吹磨细了的煤粉(无烟煤、烟煤或两者的混合煤粉以及褐煤),以代替焦炭向高炉提供热量和还原剂。

它的意义在于:

A.以低价的煤代替了日趋贫乏且价格昂贵的冶金焦,降低了焦化,使高炉炼铁的成本大幅下降。

B.高炉喷煤可以作为一种调剂炉况的手段。

C.高炉喷煤可以改善炉缸工作状态,是高炉稳定顺行。

D.为高炉提高风温和富氧鼓风创造条件。

因为喷吹煤粉会使风口前理论燃烧温度降低,导致理论燃烧温度降低的主要原因有:

1)高炉喷吹煤粉后煤气量增加,加热煤气需要消耗热量;

2)喷吹煤粉带入的热量少,而焦炭进入风口区时已被充分加热,温度高达1450~1500℃,而喷吹的煤粉温度不超过100℃;

3)煤粉中的碳氢化合物分解需要热量。

E.喷吹煤粉中的氢含量比焦炭带入的多,氢气提高了煤气的还原能力和穿透扩散能力,有利于矿石的还原和高炉操作指标的改善。

F.喷吹煤粉代替了部分焦炭,不仅缓解了焦煤的供需紧张状况,也减少了对炼焦设施的投资和建设,更降低了炼焦生产对环境的污染。

3高炉喷煤基本流程

根据制粉装置到高炉距离的远近、煤粉仓,喷吹罐安放位置的差异、喷吹管路的粗细、喷吹压力的高低、输送浓度的大小以及喷枪形式的不同,可以有直接喷吹、间接喷吹;串罐喷吹、并罐喷吹;总管喷吹、多支管喷吹;高压喷吹、常压喷吹;浓相喷吹、稀相喷吹和氧煤枪喷吹、常规枪喷吹等各种形式的喷吹。

不同的设备结构和组合可以产生以下几种较成熟的工业性生产流程。

3.1德国KvTTNER流程

煤粉罐、中间罐、喷吹罐三罐串接→流化小罐→喷吹支管→喷枪;支管上装有流量计和二次风入口,安装位置前者靠近喷吹罐出口,后者靠近高炉。

近十多年来,KvTTNER公司又推出了一种新流程:

煤粉仓→并列喷吹罐→流化小罐→总管一分配器一支管一氧煤喷枪,并得到了更多的推广。

新流程为双罐、双总管和双分配器形式,仍然使用氮气加压、流化,采用浓相输送。

上钢一厂2500m3高炉喷煤选用的即是KvTTNER新流程,但是未用氧煤喷枪。

此外,重钢高炉喷煤也选用了KvTTNER新流程(常规喷枪),所不同的是该厂3、4、5号三座高炉共用一套喷吹装置,这套装置已于2001年11月投产,运行正常。

3.2美国阿姆科(ARMCO)流程

煤粉仓→并列喷吹罐→总管→分配器→支管→常规喷枪。

与新KuTrNER流程不同的是ARMCO流程使用3个喷吹罐,一根总管、一个分配器;总管既变径,局部还要变形,为确保足够的分配精度,分配器必须置于高炉炉顶,所有支管也必须等径、等长、等形状。

加压、流化使用氮气,因为是稀相输送,所以还需添加压缩空气。

宝钢1高炉喷煤即属阿姆科流程。

3.3日本住友流程

煤粉仓→并列喷吹罐→旋转给料器→喷吹小罐→总管→第一分配器→第二分配器→支管→喷枪。

住友流程总管上装有压差式流量计与旋转给料器共同调节喷煤总量,控制和设备组成均较复杂,和歌山4、5高炉喷煤即为这种流程。

3.4日本川崎流程

煤粉罐、中间罐、喷吹罐三罐串接→多支管→喷枪;喷吹罐上出料,底部设有搅拌器并在支管出口处接人二次风(压缩空气)稀释。

宝钢2高炉喷煤即属川崎流程。

3.5卢森堡PaulWurth流程

历史上PW公司与KvTTNER公司曾有过一段较长时间的合作,因此无论新流程还是老流程,两家的差异都不大,基本上大同小异,仅在个别设备的选用上有出入。

如老流程中PW用旋转给料器代替了KvTTNER的流化小罐;新流程中用声纳管代替了阻损管、用流化喷嘴代替了流化罐、增设泄压气回收装置等。

武钢4、5号高炉喷煤选用的即是PW流程,已于2002年投产。

3.6混合型流程

煤粉罐、中间罐、喷吹罐三罐串接→总管→分配器→支管→喷枪;这是在上述多支管流程基础之上的一种改良流程。

也可以称作混合流程。

宝钢3号高炉喷煤用的即是该种流程。

3.7英钢联粒煤喷吹流程

煤粉仓、中间罐、喷煤泵三罐串接→总管→分配器→支管→喷枪;主要特点是用喷煤泵代替了传统的喷吹罐,中间罐与喷煤泵之间使用圆顶阀联接,同样条件下,喷煤泵工作压力通常小于传统喷吹罐工作压力,喷煤泵出口设有由变频电机驱动的旋转给料阀。

斯肯索普安娜女王号高炉及克里夫兰4号高炉采用的即是典型的粒煤喷吹流程;其中,克里夫兰4号高炉的设计喷煤比竞高达匪夷所思的400kg/t,是迄今为止煤比最高的设计。

以上各流程均有吨铁喷吹200kg的能力和生产实绩,但无论是浓相或稀相,无论使用氧煤喷枪与否,抑或喷吹粉煤粒煤,近十年来新建喷煤装置采用较多的流程当属并罐、总管加分配器流程。

4国内外喷煤现状

4.1国内喷煤现状

中国的工业性喷煤是上世纪60年代首先在首钢高炉上实现的,且生产试验中最高喷煤比曾超过300kg/t,但持续时间只有几天;而当时国家的总体喷煤水平也仅为40~50kg/t。

1995年8~11月,鞍钢也是在3号高炉(831m3)的攻关试验中

才再次突破200kg大关,达到203kg,这次持续时间较长,但焦比仍高达382kg。

1999年6月,天津涉县铁厂5号高炉(300m3)亦是在试验时以207.8kg的成绩打破了鞍钢的记录,不过焦比仍然偏高,为332.7kg。

宝钢1高炉在1999年9月创造了吨铁月均喷煤260.6kg(焦比249.7kg)T业性喷煤记录,该记录直至今13仍是世界第二好成绩。

目前,全国重点企业高炉已全部配备了煤粉喷吹装置,2001年年均吨铁喷煤124kg(十五规划目标是150kg),喷煤总量超过1360万吨;除宝钢外,包钢指标最好,三座高炉平均151.9kg/t,单炉(1号高炉)年均180.4kg/t。

到2002年底止,全国有相当部分高炉改造或新建了喷煤设施,鞍钢、包钢、重钢、马钢、邯钢、梅山等厂的高炉均采用了9o年代以后的技术,喷煤设计能力标均为200kg/t,武钢4、5号高炉喷煤设计能力更高达250kg/t。

此外,一批中、小高炉和民营高炉选用的喷煤装置也都有很高的起点;像建龙钢厂、沙钢高炉等,其中沙钢更是直接从国外购买了二手成套设备。

4.2国外喷煤现状

世界范围的高喷煤比指标大多产生在20世纪90年代中后期。

尽管英国钢铁公司克里夫兰厂4号高炉(600m3)的一套试验装置,曾在1991年6月短期喷吹出318kg/t(粒煤)的世界最好成绩,但公认的世界级记录却是由13本钢管公司福山厂3号高炉(3223m3)在1998年6月创造的,当月的月均吨铁喷煤量为266kg,焦比289kg,喷煤率47.9%。

在此前后,还有过加古川厂1号高炉(4550m3)1997年l2月230kg、1998年3月254kg、霍戈文厂7号高炉(4363m3)1998年5月220kg的报导,虽然这些高炉获得了较高的喷煤比,但焦比仍居高不下,喷煤率基本徘徊在38%~42%之间。

自1998年7月起,宝钢喷煤也已跻身世界先进行列。

1号高炉吨铁喷煤比连续四年超过200kg,近二三年更稳定在230~235kg,喷煤率大于45%,真正代表了世界一流水平。

5展望

(1)未来3—5年,月均240~260kg/t的喷煤比和50%左右的喷煤率将会成为新一轮的世界一流指标,个别高炉可能会出现280~300kg/t的喷煤新记录;新建或改造喷煤装置的设计吨铁喷煤比将达250kg以上。

(2)目前的若干种喷煤工艺流程已经趋于成熟,短期内不会再有新的喷煤工艺出现,月均24O~260kg/t的喷煤比仍将通过现有的喷煤工艺来

实现。

(3)喷煤技术的研究重点将会转移到诸如风口前煤粉燃烧状况监测、喷煤量精确计量控制以及专用设备和煤粉预热技术开发等领域上来。

二、设计方案

1主要研究内容

本次毕业设计主要是应用PLC控制系统控制高炉喷煤的喷吹过程,实现喷吹的自动手动控制,安全连锁控制中间罐、喷吹罐压力自动控制,喷吹风压力自动控制,喷吹风流量自动控制,喷吹量的自动控制。

2采用的研究方法

熟悉和掌握整个工艺流程,分析控制流程,确定系统的控制方案,完成控制原理图设计,在此基础上,选择合适的PLC控制器,根据网上搜索的相关产品资料和用户手册完成系统的硬件设计。

3喷煤喷吹的控制过程

1)中间罐加料,既将煤粉从煤粉仓到中间罐倒罐程序。

2)喷吹罐加料,既将煤粉从中间罐到喷吹罐倒罐程序。

3)喷吹控制,既煤粉从喷吹罐喷到高炉风口中的程序。

4)停喷控制,既停止向高炉喷吹煤粉的程序。

5)安全连锁控制程序。

三、进度安排

第一周:

检索和阅读资料

第二周:

检索和阅读资料,进行总体工艺流程设计

第三周:

进行总体工艺流程设计

第四周:

确定基本工艺流程

第五周:

写开题报告写

第六周:

PLC选型,查阅相关产品资料和用户手册

第七周:

进行PLC控制过程安排

第八周:

绘制PLC硬件图

第九周:

绘制PLC硬件图

第十周:

绘制PLC硬件图

第十一周:

写毕业论文

第十二周:

写毕业论文

第十三周:

翻译英文科技文献、打印图纸

第十四周:

对论文进行整体检查并做必要的修改

第十五周:

对论文进行整体检查并做必要的修改

第十六周:

答辩

四、主要参考文献

[1]马爱琴,王爱国高炉喷煤工艺及自动控制系统2004年3月

[2]金艳娟高炉喷煤技术冶金工业出版社2005年3月

[3]温大威高炉喷煤技术现状及发展2003年第3期

[4]章兆舟我国高炉喷煤技术的发展和应用

[5]姚桐,常俊杰PLC在高炉喷吹煤粉控制系统中的应用2004年7月

[6]李文霞,路海风PLC控制系统在喷煤工程中的设计与应用2005年10月

[7]尹建威,祁海龙工业以太网和PLC在高炉喷煤系统中的应用2004年6月

[8]侯虹江,李彬基于现场总线的高炉喷煤控制系统设计2008年第2期

[9]朱亚平西门子S7-300可编程序控制器使用经验点滴2002年1月

[10]刘建文PLC自动控制系统在高炉喷煤中的应用

[11]刘雪梅,毕长泉TSXQUANTUMPLC在高炉喷煤系统中的应用2007年6月

[12]S7-300ProgrammableControllersModuleSpecifications

[13]RSLinxTrainingGuide.RockwellSoftware

指导教师意见:

该课题为现场实际课题,学生在电控方案设计的基础上,完成相关的控制系统设计,选题符合专业方向培养目标要求,设计包含传动控制、PLC原理等方面的内容;具有现实参考价值和实际应用价值;研究计划可行;该生阅读了相关的设计资料,课题立意明确,工作量比较适中。

同意开题。

 

指导教师签字:

年月日

毕业设计(论文)领导小组意见:

 

负责人签章:

年月日

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