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氧化铝厂经济活动分析报告

经济活动分析报告

2013年一季度

 

编制:

氧化铝分厂

2013年4月16日

目录

一、生产运营情况概述……………………………………..2

二、主要产品产量及生产指标完成情况分析……………..3

三、主要生产指标对标情况及分析………………………..7

四、现存主要问题分析及下一步解决措施………………..10

五、下月工作方向及目标…………………………………..11

六、专题汇报内容…………………………………………..11

 

一、生产运营情况概述

(一)3月氧化铝产量完成4436.16吨,较公司月计划目标值减少2036.33吨;1-3月累计完成氧化铝13561.08吨,较公司年度计划进度目标值减少2491吨。

(二)主要生产运行情况

本月溶出系统共计下料31307t,本月产AH:

6853.87t,产活钙707.76t。

1.预脱硅系统本月运行启停频繁,预脱硅系统内部积极组织消缺和粉煤灰的储备工作。

2.活钙工段主要进行系统单级试验、及烘干厂房燃烧器安装调试工作,现单级试验数据还在收集中。

3.生料浆工段2#管磨改造衬板及隔仓板。

熟料钙比偏低,1#回转窑停窑检修,20日点火烘窑投用。

4.一段套管、保温罐投用数量少,一段脱硅效果差,二段脱硅压力大,加之石灰乳流程频繁出现故障,导致脱硅硅量指数波动,精液浮游物超标,主要由于叶滤机集液管卡子变型,卡不紧串料。

因精液硅量指数、浮游物不稳定、超标导致氢氧化铝指标不稳定。

5.碳分蒸发站四、五效加热室隔离清理,为三效蒸发,蒸水能力不足,蒸汽消耗量大。

6.辅助系统运行稳定。

 

二、3月主要产品产量及生产指标完成情况分析

区域

指标

单位

当月完成

与目标比

与同期比

与上月比

年累计完成

氧化铝分厂

氧化铝产量

4436.16

-2036.33

3546.62

-678.40

13561.08

电单耗

千瓦时/吨

2399.16

199.16

-5776.84

22.53

2642.87

粉煤灰单耗

千克/吨

3361.69

-138.31

-1004.31

840.69

3046.74

石灰石单耗

千克/吨

5964.85

-135.15

-9175.30

377.79

6200.99

碱单耗

千克/吨

382.89

-117.11

153.28

-77.05

449.03

烧成烟煤(回转窑)单耗

千克/吨

1846.44

396.44

-985.58

351.17

1775.26

无烟煤(石灰窑)单耗

千克/吨

185.09

-14.91

-594.39

59.09

206.04

低压蒸气单耗

千克/吨

16429.96

-1570.04

-51725.34

1538.17

17343.01

高压蒸气单耗

千克/吨

5128.30

2178.30

-14708.70

1028.25

5151.95

(一)氧化铝产量完成情况分析

3月完成氧化铝4436.16吨,较公司月计划目标值减少2036.33吨;

主要原因:

1.一二段脱硅叶滤机设备状况差,精液频繁跑浮游物,造成系统减产。

2.一二段脱硅系统投运新套管和两个保温停留罐影响系统大流量通过。

3.主体设备(熟料窑、溶出磨、管磨)运转率、备用率低。

4.洗涤沉降槽扭矩高、底流不通,三洗沉降槽耙机扭矩高、耙机跳停,影响溶出下料量。

5.隔离碳分蒸发器四效、五效清理检修,蒸发器产能不足。

(二)氧化铝主要单耗指标完成情况分析

1.粉煤灰单耗分析

本月完成3361.69kg/t-AO,比目标值低138.31kg/t-AO,比上月多840.69kg/t-AO,主要原因:

a.本月熟料与AO折合比为7.1,较上月6.6高0.5,熟料AO产出率降低,致吨AO粉煤灰消耗量升高。

b.本月进厂粉煤灰AO含量49.41%,较上月50.22%低0.81%。

c.本月进厂粉煤灰水份为12.5%,较上月11.1%高1.4%.

d.本月氧化铝净溶出率82.6%,较上月82.9%低0.03%。

2.石灰石单耗分析

本月完成5964.85kg/t-AO,低于目标值135.15kg/t-AO,比上月高377.79kg/t-AO,主要原因为:

a.本月2#石灰窑石灰石分解率低,CaOf低,造成大块石灰石的消耗量由上月的2.34t/t-AO升高至本月的2.59t/t-AO,升高0.25t/t-AO。

b.本月熟料钙比偏低,为保证熟料钙比指标,生料浆C/S比上月高0.05,小块石灰石的消耗量由上月的3.25t/t-AO升高至本月的3.38t/t-AO,升高0.13t/t-AO。

c.本月入磨石灰石CaO为48%,较上月49.3%,降低1.3%。

SiO2为3.4%,较上月3.0%升高0.4%,使CaOf降低。

d.本月熟料与AO折合比为7.1,较上月高0.5,熟料AO产出率降低,致吨AO小块石灰石消耗量升高。

3.碱单耗分析

本月完成:

382.89kg/t-AO,比目标值低117.11kg/t-AO,比上月降低77.05kg/t-AO,主要原因:

a.本月熟料ηN为92.6%,比上月91.7%提高0.9%,化损降低10.2Kg/t-AO。

b.本月硅钙渣附损56.2Kg/t-AO,比上月64.3Kg/t-AO降低8.1Kg/t-AO。

c.本月活钙与AO折合比为0.11t/t-AO,比上月0.18t/t-AO降低0.07t/t-AO,折碱耗降低3.3kg/t-AO。

d.本月产品AO钠碱为0.27%,较上月0.28%降低0.01%,折碱耗降低12.9kg/t-AO。

4.烧成烟煤单耗分析

本月完成1790kg/t-AO,超出目标值340kg/t-AO,比上月高290kg/t-AO,主要原因:

a.本月熟料与AO折合比为7.1,较上月6.6升高0.5,熟料AO产出率降低,致吨AO烧成煤消耗量升高。

b.本月生料浆固定碳为1.24%,较上月1.65%降低0.41%,折烧成煤消耗增加83.1kg/t-AO。

c.本月烧成煤水份12.74%,较上月12.65%升高0.09%;

d.本月烧成煤粉细度合格率97.83%,较上月100%降低2.17%,煤粉燃烧不完全,损耗升高。

e.本月熟料窑运转率较上月降低0.7%。

5.无烟煤单耗分析

本月完成185.09kg/t-AO,比目标值降低14.91kg/t-AO,比上月升高59.09kg/t-AO,主要原因:

a.本月大块石灰石消耗为2.59t/t-AO,较上月2.34t/t-AO升高0.25t/t-AO,折石灰窑无烟煤升高18.8kg/t-AO。

b.本月石灰窑焦比以7.5%控制,较上月7.2%升高0.3%,折石灰窑无烟煤升高7.8kg/t-AO。

c.本月熟料与AO折合比为7.1,较上月6.6升高0.5,熟料AO产出率降低,致吨AO无烟煤消耗量升高。

6.低压蒸汽单耗分析

本月完成16.43t/t-AO,低于目标值1.57t/t-AO,较上月高1.54t/t-AO,主要原因:

a.本月预脱硅系统运转率为18.93%,较上月高3.53%,致低压蒸汽消耗量升高。

b.本月碳分蒸发站因隔离四、五效进行清理,三效运行,汽水比0.52t汽/t-水,较上月0.35t汽/t-水升高0.17t汽/t-水,致低压蒸汽消耗量升高。

c.本月熟料与AO折合比为7.1,较上月6.6升高,熟料AO产出率降低,致吨AO低压蒸汽消耗量较上月升高。

7.高压蒸汽单耗分析

本月完成5.13t/t-AO,超出目标值2.18t/t-AO,较上月高1.03t/t-AO,主要原因:

a.本月因脱硅4#粗液泵故障,致使脱硅系统运行不稳定,启停次数多,造成高压蒸汽消耗量超出目标值。

b.本月脱硅高压蒸汽减温减压站因减温水泵故障,一直未投运,致使高压蒸汽过热度高,换热效果差,蒸汽利用率低,造成高压蒸汽消耗量超出目标值。

c.本月因脱硅粗液泵故障,脱硅系统投用新套管,蒸汽加热效果差,闪蒸器不能投用,二次乏汽不能利用,蒸汽利用率低,造成高压蒸汽消耗量超出目标值。

d.脱硅系统各泵机封水回水不畅,致使非生产水进入脱硅流程,增大了脱硅液量、降低了脱硅粗液温度和浓度,造成高压蒸汽消耗量超出目标值。

e.本月熟料与AO折合比为7.1,较上月6.6升高,熟料AO产出率降低,致吨AO低压蒸汽消耗量较上月升高。

8.电耗分析

本月完成2399.2Kwh/t-AO,超出目标值199.2Kwh/t-AO,较上月高22.53Kwh/t-AO,主要原因:

a.本月熟料与AO折合比为7.1,较上月6.6高0.5,熟料AO产出率降低,致吨AO电力消耗量升高。

b.主体设备运转时间提高,本月溶出运转率较上月提高1.8%;管磨运转时间较上月提高0.4%。

三、主要生产指标对标情况

(一)3月氧化铝单耗指标与设计值对标完成情况

3月氧化铝单耗指标与设计值对标完成情况表

指标名称

单位

设计指标

当月完成

差异

氧化铝电单耗

千瓦时/吨

710

2399.155

1689.155

氧化铝粉煤灰单耗

千克/吨

2813

3361.688

548.688

氧化铝石灰石单耗

千克/吨

3370

5964.847

2594.847

氧化铝片碱单耗

千克/吨

44

382.890

338.890

烧成烟煤(回转窑)单耗

千克/吨

1151

1790

639

无烟煤(石灰窑)单耗

千克/吨

102

185.088

83.088

低压蒸气单耗

千克/吨

6391

16429.961

10038.961

高压蒸气单耗

千克/吨

1551

5128.305

3577.305

(二)实际完成情况与设计值对比分析

1.电耗与设计值比高的主要原因:

a.氧化铝产能低。

b.主体设备(管磨、熟料窑、筒溶、蒸发器)台时产能低。

c.设备运行不稳定,启停频繁。

2.粉煤灰单耗与设计值比高的主要原因:

a.熟料与AO折合比较设计值高,熟料AO产出率降低,致吨AO粉煤灰消耗量升高。

b.氧化铝净溶出率较设计值低,氧化铝回收率低。

c.进厂粉煤灰水份较设计值高。

3.石灰石单耗与设计值比高的主要原因:

a.氧化铝产能低。

b.熟料与AO折合比较设计值高,熟料AO产出率降低,致吨AO石灰石消耗量升高。

c.石灰窑石灰石分解率低,CaOf低,造成大块石灰石的消耗量较设计值高。

d.石灰石CaOf较设计值低,SiO2、MgO含量高。

4.碱耗与设计值比高的主要原因:

a.氧化铝产能低。

b.熟料与AO折合比较设计值高,熟料AO产出率降低,致吨AO硅钙渣产出量高。

c.洗涤沉降槽洗涤效率低,硅钙渣附损较设计值大。

d.硅钙渣脱碱未投运。

e.活钙钠碱超标。

f.设备跑冒滴漏现象多,其他碱损失较设计值大。

5.烧成煤耗与设计值比高的主要原因:

a.氧化铝产能低。

b.熟料与AO折合比较设计值高,熟料AO产出率降低,致吨AO烧成煤消耗量升高。

c.生料浆固定碳较设计值低,使烧成煤消耗增加。

d.熟料窑台时产能低。

e.熟料窑运转率低,非停次数多。

f.烧成煤水份较设计值高。

6.无烟煤耗与设计值比高的主要原因:

a.氧化铝产能低。

b.熟料与AO折合比较设计值高,熟料AO产出率降低,致吨AO无烟煤消耗量升高。

c.大块石灰石消耗较设计值高。

7.低压蒸汽消耗与设计值比高的主要原因:

a.氧化铝产能低。

b.熟料与AO折合比较设计值高,熟料AO产出率降低,致吨AO低压蒸汽消耗量升高。

c.本月碳分蒸发站因隔离四、五效进行清理,三效运行,汽水比0.52t汽/t-水,较设计值0.32t汽/t-水升高0.2t汽/t-水,致低压蒸汽消耗量升高。

d.非生产水进流程量大,系统浓度低,蒸发量大。

8.高压蒸汽消耗与设计值比高的主要原因:

a.氧化铝产能低。

b.熟料与AO折合比较设计值高,熟料AO产出率降低,致吨AO高压蒸汽消耗量升高。

c.本月因脱硅4#粗液泵故障,致使脱硅系统运行不稳定,启停次数多。

d.本月脱硅高压蒸汽减温减压站因减温水泵故障,一直未投运,致使高压蒸汽过热度高,换热效果差,蒸汽利用率低。

e.本月因脱硅粗液泵故障,脱硅系统投用新套管,蒸汽加热效果差,闪蒸器不能投用,二次乏汽不能利用,蒸汽利用率低。

f.脱硅系统各泵机封水回水不畅,致使非生产水进入脱硅流程,增大了脱硅液量、降低了脱硅粗液温度和浓度。

g.本月熟料与AO折合比为7.1,较上月6.6升高,熟料AO产出率降低,致吨AO低压蒸汽消耗量较上月升高。

四、现存主要问题分析及下一步解决措施

(一)熟料窑、管磨、溶出磨等大型主体设备台时产能低、运转率低。

解决措施:

1.提高熟料窑设备检修水平,做好日常点检定修。

2.提高熟料窑辅机系统的稳定性,如:

中碎线;减少并杜绝辅机系统对熟料窑的运行影响。

3.稳定生料浆成份,提高岗位看火技能,提高熟料窑产能。

4.做好管磨衬板及隔仓板改造工作,提高管磨台时产能。

5.溶出棒磨机做好定期加、选球工作,摸索合适级配,稳定熟料粒度,提高溶出磨台时产能。

(二)脱硅机组因粗液泵故障率高,运转率低。

解决措施:

1.实施脱硅机组粗液泵单泵单管改造。

2.实施脱硅机组套管各区分段改造,提高脱硅机组加热效果。

(三)脱硅叶滤机设备状况差,精液产量低,精浮频繁超标。

解决措施:

1.提高叶滤机备件质量及储备量。

2.实施脱硅叶滤机小改造,提高精浮指标。

五、下月工作方向及目标

(一)4月12日1#熟料窑中修结束。

(二)二洗沉降槽清理后备用,四洗沉降槽清理后进行改造。

(三)中碎线泄漏治理及收尘改造。

(四)AH包装2200吨。

六、专题汇报内容

(一)产量完成情况

产品

单位

一季度目标值

一季度完成值

3月完成值

与目标值差异

氧化铝产量

16051.78

13561.08

4436.16

-2490.7

(二)欠产原因分析及措施

1.一季度氧化铝欠产2490.7t,主要原因为:

(1)系统碱不平衡,碳分蒸发站蒸水能力低,系统液量满。

(2)脱硅粗液泵故障率高(套管加热能力差,叶滤机设备状况差,产能低、精浮频超,石灰乳添加不稳定),致使脱硅系统运行不稳定,无法满足大液量通过。

(3)熟料质量不稳定,造成洗涤沉降槽跑浑。

(4)洗涤沉降槽运行不稳定,影响溶出下料量。

(5)管磨、熟料窑运转率及台时产能低,熟料产出量低。

2.一季度溶出产量影响77068吨,主要体现在以下几个方面:

(1)系统停车计划检修影响8358吨,占总量的10.84%。

表现在:

a.2月计划停车清理检修影响6000吨,主要是一二段脱硅到套管、粗液泵及Nc蒸发站Ⅳ、Ⅴ效隔离清理检修。

b.3月隔离碳分蒸发四效、五效计划清理检修,影响产量2358吨。

(2)系统液量满影响产量17790吨,占总量的23.08%。

表现在:

a.碳分蒸发站Ⅳ、Ⅴ效堵塞严重,蒸水能力不足影响7535吨。

b.非生产水进入流程,粗液AO浓度低,硅渣浓度下降,分解碳分母液较满影响4844吨。

c.电厂控制发电负荷及设备故障,蒸汽压力低影响5411吨。

(3)熟料窑操作困难,熟料质量不稳定影响8937吨,占总量的11.6%。

表现在:

a.生料A/S低,熟料窑结圈,导致提产困难影响3762吨。

b.溶出、洗涤沉降槽跑浑5175吨。

(4)熟料窑非停、运行不稳定影响5551吨,占总量的7.2%。

表现在:

a.窑结圈、掉砖及浇注料影响2700吨。

b.中碎1#牵引机刮板变形、链条拉断,影响产量2851吨。

(5)一二段脱硅系统设备、指标不稳定影响14016吨,占总量的18.19%。

表现在:

a.粗液泵频繁故障跳停,停车处理、换泵影响5000吨。

b.2月份投用一个保温罐,停留时间短,脱硅温度低,硅量指数偏低,影响产量4385吨。

c.沉降槽跑浑及保温罐出料堵影响产量2677吨。

d.精液浮游物超标减产运行,影响产量1954吨。

(6)洗涤系统沉降槽的退出和投运,翻盘运行不稳定影响11556吨,占总量的15.0%。

表现在:

a.2月份一洗底流不通倒流程投二洗影响3092吨。

b.3月份三洗沉降槽扭矩高、底流不通,耙机跳停倒四洗影响产量6744吨。

c.翻盘干渣斗堵、皮带检修不备用,影响产量1720吨:

(7)溶出二段浆液细度波动大,出现跑粗、过磨现象,影响产量2376吨,占总量的3.1%。

(8)辅机设备非停及管道清理等因素影响8484吨,占总量的11.0%。

表现在:

a.辅助2#石灰窑布料器传动轴承变形及上料小车配重块掉,影响产量1082吨。

b.辅助石灰乳有效钙低,影响产量1134吨。

主要原因是进厂石灰石粒度超标,工段未及时调整,石灰窑结瘤严重,有效钙低,化灰机出口筛网频繁堵塞,冲洗水冲淡石灰乳。

c.区域管道堵清理影响6268吨。

3.下步主要解决措施:

(1)生料制备配吃铁矾土,调整预脱硅运行时间,解决碱平衡问题。

(2)清理碳分蒸发站Ⅳ、Ⅴ效加热管,提高蒸水能力,目前碳分蒸发站蒸水能力已达到120t/h。

(3)脱硅系统粗液泵单泵单管改造、加热套管分区段改造、提高叶滤机备件质量及储备量、理顺石灰乳管流程,叶滤机单泵单管改造。

(4)定期倒用洗涤沉降槽、稳定沉降槽运行,四洗沉降槽改造。

(5)管磨衬板及隔仓板改造,做好加选球工作。

(6)抓紧组织好1#熟料窑中修,改善熟料窑状况;中碎线设备问题治理,减少辅机对熟料窑系统的影响。

4.细化措施:

(1)分厂加强系统液量控制,集中全力解决活钙系统产能不足、产品质量的问题,确保预脱硅、活钙系统启动,减少使用未脱硅粉煤灰,稳定生料浆制备、熟料窑运行。

稳定生料浆N/R、C/S,提高生料A/S、固定碳含量,降低生料浆水分,对稳定熟料窑操作提供条件。

(2)熟料烧成工段,提高员工操作水平,控制煤粉细度及水分,稳定熟料窑热工制度,根据熟料窑运行、窑尾烘干情况,及时安排员工查枪调整,保证窑尾烘干。

每次开车时,对燃烧器的位置(倾斜度、位置)进行调整,保证煤粉完全燃烧,不破坏窑皮。

值班员根据物料及窑内料层厚度适时调整料、煤、风量,保证熟料质量。

同时,关注生料浆成份变化,及时进行调整。

(3)溶出工段按时巡检熟料质量,根据熟料及时调整棒磨机的一次洗液量,保证二次浆液细度。

由于系统浓度、产量升高,以及翻盘滤液影响,沉降槽易跑浑,工段调整絮凝剂加入方式,同时配合相关部门做絮凝剂实验及选型。

工段注意调整液Nc浓度,以及ak的控制。

(4)洗涤工段注意观察快分翻盘的过滤情况,及时安排切换及滤布更换,防止滤布破损,以及滤液浮游物超标。

保证快分翻盘盘面吸干,洗水加入量,确保洗涤系统AO浓度及沉降槽温度。

定期安排沉降槽倒换清理,尽快投用絮凝剂流程,使沉降槽系统稳定运行。

(5)一二段脱硅工段,合理安排套管、保温罐的定期清理检修,确保脱硅温度、停留时间,提高硅量指数。

注意脱硅粗液ak、固含的调整,满足脱硅工艺条件。

(6)辅助工段加强石灰窑的控制,关注原料石灰石质量,发生异常及时反馈解决,根据石灰质量,调整石灰窑石层、焦比,稳定窑况,防止窑内结瘤降低有效钙含量。

化灰机操作受到生石灰质量的影响,渣量较大,导致化灰机出口筛网易堵,冲洗水对石灰乳冲淡。

工段制定措施,加强化灰机操作,减少冲洗水加入,同时保证石灰乳的供应;

(7)对蒸发器进行定期碱煮、酸洗或定期清理,同时,工段对蒸发器真空度、不凝性气体、冷凝水进行有效控制。

2月26日安排对碳分蒸发器Ⅳ、Ⅴ效隔离清理,提高蒸发器的蒸水能力,保证系统液量的通过。

对托电蒸汽供应不足、蒸汽压力低的实际情况,加强与托电进行沟通协调,尽最大给再生公司供汽,满足现有用汽量。

另外,各工段采取措施,在管道U处增加放水阀,减少利用蒸汽吹扫或保温,对蒸汽的漏点及时处理,制定蒸汽的规范操作。

(8)规范设备点检定修、润滑维护保养制度执行,规范员工操作,加强设备可靠性管理,提高设备运行的可靠性,稳定性,减少非停事故,降低运行不稳定对指标产量的影响。

实行计划检修,提高检修质量,加强检修工期的控制,降低因设备清理检修对系统的影响。

(三)消耗指标完成情况

指标

单位

一季度目标值

一季度完成值

3月完成值

与一季度目标值差异

电耗

Kwh/t-AO

1715.33

2642.87

2399.16

927.54

粉煤灰单耗

Kg/t-AO

3318

3046.74

3361.69

-271.14

石灰石单耗

Kg/t-AO

5246.33

6200.99

5964.85

954.66

碱耗

Kg/t-AO

348.67

449.03

382.89

100.36

烧成煤单耗

Kg/t-AO

1369.52

1633.24

1846.44

263.72

无烟煤(石灰窑)单耗

Kg/t-AO

202.33

206.04

185.09

3.71

低压蒸汽单耗

Kg/t-AO

14903.52

17343.01

16429.96

2439.49

高压蒸汽单耗

Kg/t-AO

2509.52

5151.95

5128.3

2642.43

1.消耗指标对标分析

(1)氧化铝电耗分析

一季度完成2642.87Kwh/t-AO,超出目标值927.54Kwh/t-AO,主要原因:

a.氧化铝产量低,熟料与AO折合比高,熟料AO产出率降低,致吨AO电力消耗量升高。

b.系统不能连续稳定运行,启停频繁。

c.熟料窑、管磨、溶出磨等大型设备台时产能低。

d.设备低负荷及空载现象多。

措施:

a.提高氧化铝系统产能,并连续稳定运行。

b.提高管磨、筒溶、熟料窑、蒸发器等大型主体设备台时产能。

c.狠抓现场设备空载现象,抓好节能工作。

(2)粉煤灰单耗分析

一季度完成3046.74Kg/t-AO,低于目标值271.26Kg/t-AO,主要原因:

a.2月份粉煤灰单耗较低,为2521.0kg/t-AO。

b.2月份开始配吃部分铁矾土;

d.2月份集中消耗掉积存的2200m3硅渣浆;

e.进厂粉煤灰AO含量49.9%,较要求值46.0%高3.9%。

(3)石灰石单耗分析

一季度完成6200.99kg/t-AO,超出目标值954.66kg/t-AO,主要原因:

a.熟料折合比高,平均为7.1,熟料AO产出率低,致吨AO石灰石消耗量升高。

b.石灰窑石灰石分解率低,平均为67%,造成大块石灰石消耗高。

c.活钙产能低,液量通过能力差,造成脱硅粉煤灰量不能满足生料浆生产需要,生料磨制配吃未脱硅粉煤灰,造成小块石灰石单耗高。

d.入厂石灰石CaOf含量低,SiO2、MgO杂质含量多。

措施:

a.提高氧化铝系统产量及熟料AO产出率。

b.稳定石灰炉操作,提高石灰石分解率,降低大块石灰石消耗。

c.改善原料石灰石品质,提高块度合格率,减少大块量,提高CaOf含量,降低MgO、SiO2含量。

d.提高活钙产能和液量通过能力,以提高脱硅粉煤灰产能,减少生料磨制未脱硅粉煤灰量。

(4)碱耗分析

一季度完成

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