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35000m3总结

35000m3/h空分安装调试总结

35000m3/h空分装置是法夜空装置,采用多项专利技术,具有全提取、内压缩、高低压、双层径向流分子筛、规整填料塔、无氢制氩、稀有气体提取率高等特点。

机组于2004年10月主体设备安装完毕。

机组操作人员进入现场,配合有关部门对安装情况、质量等对照流程图纸一一进行了检查,对发现的问题做到了及时汇报、监督解决。

特别是在安全防护及对以后操作有影响方面提出建议,并分门别类的作了纪录,是对厂房、外围、设备管道、塔内线路等有了基本了解。

在设备安装检查过程中,也发现了一些问题,主要有:

1、管道安装不规范,表现为脱脂、除锈不彻底、焊后无探伤报告、严重的致使有的管道被迫反攻或更换。

同时在焊接中密闭不好,使管道内存有大量杂物及塑料未及时清除。

蒸汽管线缺少排水孔,使通蒸汽时造成管道震动大。

2、仪表管线布置较为混乱,固定卡子密度不够,D02点及吹扫与图不符,P31A/B密封气源改造,B80排液速度慢,主塔缺少扒沙孔。

3、三大机上水管安全阀管径与图不符。

由于三大机在安装中,管道与压缩机入口关不对正,造成机体错体,不得不将原厂管道切割后改变角度,重新焊接。

4、R01底部排水阀伴热由于靠近B80,由电伴热改为正气伴热。

冷箱中低温阀隔珊又铁改为不锈钢网。

分子筛两个卸压阀后限量孔拆加保温,防止冬天冻结。

5、对有特殊要求的阀门及设备重点检查,如:

1203,1204,1207,1208,1240,2302A/B,2303A/B,2385,2395的阀门安装应与径向相反,加热阀安装时也应反向安,同时注意低温液体管道上的排液阀中,如注有3A标志,应有U性弯头,不能直接排放。

气态流量计正负压取样点应在管道上方,也太流量计在管道侧面取点。

液体阀门安装角度与水平应由20度夹角。

K11挂在10-2上联结有两条螺丝,留有活动空间,不能拧牢。

并对冷箱及电缆线作了透光检查。

塔内管道与塔壁之架连接处加绝热材料,逆止阀不能反装。

6、有些管道未对正就焊接造成焊口粗糙。

高压空气管道上有很深的焊疤,三大机排油烟管加粗,膨胀机室内排烟管引到室外。

设备安装检查后,机组进入吹扫试车阶段。

由于设备存放时间过长,加之处理检查问题。

对整体情况已了解,工作起来比较顺利,对设备特性也做到了心中有数,同时也处理了一些问题:

1、有和水在进入设备前必须加过滤网,以清除杂质,仪表变送器开关被冻不灵活

2、空压机叶片气源压力低的改造,C01水分离器仪表气源低。

3、氮、氩出冷箱后温度点向冷箱尽量靠近,K53塔压高,是设计有缺陷,后改造使问题得到解决。

4、高压气管道吹扫时必须用铝板并保存。

5、C01起车时,在规定时间内反馈信号未到位,应及时手动干预。

C01气封漏油问题。

管道保温效果不好。

6、C50油压波动大,分析后将回油自调阀改造,将回油线都改在油箱内同一隔珊内,使油压波动得到了缓解。

7、C02导叶动作不平衡,叶片跳动,造成多次停车,分析后是汽缸不正常,经加油处理后正常。

同时在运转中,消音器中消音网破裂,使大量铁丝杜塞叶片,也使设备运转不稳,经拆除切割后使工艺值达到正常。

8、由于设备放置时间比较长,设备管道中容易造成金水、结锈等现象,如:

膨胀机蜗壳处发现大量积水和杂质,都及时发现及时清除。

经过检查、吹扫、市车等项工作后,对设备总体感觉是:

设备安装不理想,布局安排面积较大,DCS控制系统逻辑不太明了等。

总之,经过检查、试车等阶段后,设备进入开工阶段,先对开工简述如下:

一、C01:

准备:

1、密封气达110m3/h以上

2、水在1500m3/h以上,压力保3.5bar以上,打开各级冷却器

3、液位在油箱2/3以上,投入电加热器30℃以上,接通油过滤器,启动辅油泵,压力在1.8-2.0bar之间,向各点供油,油温报警后通上冷却器水源。

4、空气吸入室工作正常,反吹气源合格。

5、电、低压电已供上,控制系统无报警,允许启动(叶片全关、防喘全开),动力电已准备,可向变电所要电开车,现场人员撤离。

开车:

1、按下启动钮,电机得电启动,观察各级压力、振动、位移等变化,待励磁投入后,反馈信号方回来,电机达到额定转速,指示灯变绿,叶片自动加到15%。

C01可加载,将HIC7019开至16-19%之间,出口压力缓慢升高,停辅油泵。

2、启动分子筛,投入自动,手动打开HIC1215,调节FIC1213,流量至42500m3/h,当AIT1239分析<1ppm后,C01出口压力在<1.8bar时,可启动C02

二、C02:

1、准备工作已完成,无报警可启动。

2、按启动钮,电机得电,各级压力、振动、流量、位移正常,励磁投入,指示变绿

3、1级3级导叶自动加至10%

三、启动于冷系统:

升压至3.5bar以上后可启动,E60液位LIC1022条件满足,可启动P60A/B,出口压力至10bar,FIC1028达到86m3/h,向E07供水,当E07液位LIC1007达到要求后,手动开HIC1007至70%-80%。

稳定后,将FIC1028投自动。

根据水温考虑启动冷冻机,保水温达到要求。

四、导入:

当C01正常,预冷系统正常,CO2分析合格,可将HSH1003空分运行投入

1、将HV1555A/B、HV1601、LV1601、PIC1626、PIC1628、HV1720、FIC1520B适度打开

2、慢开HIC1296B,注意PIC1602、1622压力,随着返流污氮量增加,渐关HIC1215至全关。

注意下塔压力,可用FIC1520B、1501B来保证压力稳定。

3、将HSH1005冷箱运行投入,可将HVA1296全开,手动关HIC1296B,随着HIC1296A的开启,将HV1556、1557、1558、FIC1556、1557、1558、1559开启,进行量的调解。

C01预冷系统应稳定运行,随着空气量的稳定及各点温度压力的变化,可考虑开膨胀机。

五:

启动膨胀机:

1、D01A或B,油、水、电、气,出入口阀应已准备好,无报警

2、将C02—1叶片HIC7149加至30%,渐关回流阀HIC7158,保出口压力约19bar,将C02—1叶片HIC7169加至30%,渐关回流阀HIC7178,保出口压力约25bar,将气导入下塔(由1521A)

3、启动膨胀机,观察FIC1570的量,调节转速,将叶片开至60%左右后,手动关回流阀,观察D01出入口压力、温度的变化,当回流阀全关后,可投入自动,使量完全吃进来。

六、调节:

1、随着空气量的增加,适当调节各个阀门开度,使工况正常,当K01有液位后,应适当调节截流阀、气提阀的开度,保证压力、流量的稳定,温度下降,以积累液面。

2、随着工况进行,各点应达到要求,待稳定后,可做C50及P41泵的准备工作。

3、K10-1/-2塔可同时冷却,调节HV1720开度,并将FIC1624投入自动。

4、工矿稳定后,当AP1681A合格后,AP1680小于10ppm后,根据液位将氧、氮送出。

七:

产品送出:

1、随着主冷液位的稳定,取液氧入液罐。

待罐液位达到要求后,可预冷P41A/B,完毕后,可启动P41A或B,将回流阀开40%,设定压力26bar,HIC1807加60%,压力稳定后,可渐开HV1802阀,开PV1587阀前后排气阀后,将液氧导入致换热器,注意压力、流量、温度的变化(特别是板式中部温度的变化)与高压空气换热,使出口温度达到常温。

当PIC1510和PIC1510B压差接近时,投入1510(如压差大FIC1510打不开),从B阀放后将投A、B阀投自动,使氧气入系统。

(手动开FIC1510A,同时FIC1521A流量应是氧送出量的1.5倍左右,D01机前温度不要太低。

C02旁通关,加负荷,正常后将1510A、B两阀投自动)。

2、将HSH1510投入,FIC1501B、1520B投自动,FIC1520A、1520B开启。

C50已准备好,无报警,按启动钮,将三级叶片开至50%,1级5级叶片自动至10%,将1级叶片加至50%,渐关HIC7338,使PIC7338压力升至8bar左右,送入中压系统。

按下HSH7380A,开FIC7380A至卡位18%,流量至30000m3/h,投自动,注意FIC1501B保C50吸入压力达到要求。

按下HSH1520,开FIC1520A,B阀投入自动,导气,5级回流渐关,使PIC7358升压23bar左右,按下HSH7370,开FIC7370A,同时关回流阀,用FIC1501B保证C50入口压力稳定。

当7370打到15000m3/h,压力25bar左右时,将高压氮气送入系统。

检查C50运行状况,可将PIC7338、PIC7358投自动,7380A\B、7370A\B、1520A\B、1501A\B投入自动。

(液氮分析合格后,可开1630A\B将液氮直接送入罐)

氩系统:

主塔工况稳定,氧、氮已送出,粗氩塔已冷透,可考虑启动氩系统。

1、打开E10入口阀,LV1711充液,关HV1555B阀,使E10液位达到要求,调节HV1720开度,同时调节E10蒸发量,使K12工况建立,K10-2积累液体,达到要求后,开泵将液氧打入K10-1塔,开P11A\B(已准备好)将液氧打回到K02,应随时注意AIHJV1716纯度达到要求。

2、LV1711液位稳定,FV1725、1729、1727、1712达到要求,粗氩塔上下工况建立后,AI1707下降,可以逐关HV1720阀,使工况稳定。

LI1701在45%,FIC1727流量在30000m3/h左右,FIC1712在10000m3/h左右,LI1711在103%左右,1725、1727在1100m3/h左右,FIC1724在1600m3/h左右投自动,压力、阻力大要求,使工况完全建立起来。

3、当分析AP1705<10%,1726<1ppm,AP1707<3ppm时,可导入K11塔。

按下复位钮,使阀得电,手动开FV1704A并逐渐加大入塔流量,调节PV1742、1730阀门开度,使塔充压,当E15有液位后,可开FV1731,使E16液位达到要求,使K11塔工况建立(比例在1:

1.15左右)PIC1730压力控制至在60kbar,E16液位LT1741载,LT1726在50%,随着流量、压力、阻力、温度的变化,工况稳定,纯度逐渐升高。

4、当分析点AP1728、1726小于1ppm时,按下复位钮,将LV1726打开排放空,将A/B投入自动,将AP1653切到A点,按下复位钮,手动开HV6513B阀,预冷管道后,将合格的液氩送入罐中(约2分钟),设定好B30罐压力,进行置换合格后积累液体,也为合格后,可开P31A/B泵,经E31或板式过FV1910A将氩气送入系统。

氖、氦:

HCV1668全开,LV5503保持一定开度,打开VMH273阀,调节LV5505、FV5502开度,使B54充液合格投自动(FV55021600m3/h左右,PIC5505压力0.5MPa左右)使K54建立工况,液氮被洗涤下来后,液位合格,调节LV5503开度送回下榻。

氖氦经分析合格后,通过PV5507送入稀有。

氪、氙:

工况稳定,保证FV1624、1724流量稳定,使K40液位、压力达到标准,T93A/B已准备完毕后,,将LIC2310A投入自动,向K53积累液面。

控制PT2316、2311蒸发压力,使LT2320液位合格。

在FV2320保证稳定的同时,AP2321如高,可用LV2322A排或用VMP230排。

待K53稳定后,可启动已准备好的P03A/B泵,将MP导入E68换热(用PV2364调节压力在0.9MPa),开HV2363,将气导入T97,打开PV2435(启动H96,控制温度450℃,经T97、E97、H97-1、B97使MP进一步提纯).AP1684G合格后,开VMP235阀,启动已准备好的T98A/B,逐渐关2435阀,将气经T98入E63中(AP2495、1684H时先决条件)。

过冷后,VMP235见液后,开LV2330导入K57塔,控制DT2334、PV2330阀,积累液面。

根据条件是否投电加热器。

当LT2331达标后,开DT2344及PV2336阀,将液导入K57-1提纯,根据温度及阻力情况开停电加热器。

当K57-1液位、纯度合格后,开HV2353阀,经V68后将MK气导入稀有。

D02:

氧、氮已送出,工况稳定,可开D02,油水电气已准备好,启动条件满足,无报警,手动出入口阀全开,返回信号亮,要电,按启动按钮。

HV7699加量,注意出口压力。

随着量的增加,FV1521A自动关,PV1521B的量比FV1521A流量达1000m3/h左右,使压力下降,入K01塔中部。

D03:

(防止D02进入喘振区)

油水电气检查正常,启动条件满足,无报警,进出口阀全开。

要电,按启动钮,HV7718加量,使FIC7716至4500m3/h左右,压力下降,温度下降后入D01A/B进一步温压下降,汇入空气入下塔。

在空分系统试车调试、期间,由于是新设备、新工艺,也出现了一些问题及在以后操作中应该注意的地方:

1、冷冻机已加氟两次,有时无信号自停,塔上多个阀体填料有问题,结霜严重。

2、P10A/B、P11A/B入口过滤器堵及冷箱保温不好,造成冷箱冻裂,P41A/B伴热不好。

3、三大机先后出现C01吸入侧漏油严重,C02叶片气缸故障,油压不稳,叶片波动造成C02停车(三级入口吸入压力高),C50油压不稳,多次停车,现辅油泵还自起等。

4、膨胀机机壳密封不好漏气,D02叶片加热不好造成叶片冻住。

5、C50中高压放空设计不合理(应先打回流,从消音坑放空或排放口向上)

6、二氧化碳高的原因,E34容易造成气阻,节流阀控制流量不稳,对纯度影响大。

7、1716纯度高时也造成K10-2氮塞原因,R67到现在也无液位显示。

塔上有漏点还没有处理,塔上标牌不齐。

8、空分停车后将1707、1728表应断电,P03泵启动前,PIC2364、HIC2363应打开。

液体泵启动后,应将旁通开30%,在加转速,HV1555B在氮塞时应根据LIC1711阀门开度适当开大,HV1555A应开15%。

9、低负荷运行时,应注意增压机、膨胀机进口喘振。

开D02时,FIC1521B于ZT7618差值不要过大。

10、内压缩流程,正反流操作中,应掌握液体应不带气,D02应运转平稳。

导入后中部温度不要出现大波动,同时注意膨胀机运行状况。

逐渐将正反流导入,检查膨胀机、增压机、液体泵,主换热器工况条件应控制在正常范围内。

总之,液体管路及液氧泵应充分预冷,C02流量稳定,保证E01中部入膨胀机温度波动不要太大,防止膨胀机停车和E01气体取出温度过低。

导入时,高压空气和液氧导入时要密切配合。

11、液体泵一冷一备,在一台故障下,另一台是否能自动启动不得而知,特别是在投用前,必须经过干燥加热,露点合格后方可投入使用。

12、系统大加热时塔内还留有死角,造成加热不彻底,该开工带来困难。

13、分子筛运行中出现二氧化碳高,应保证蒸汽压力不能太低,防止影响再生能力。

建议如在KV1240后加一道手动控制阀,使部分气体入电加热器加热升温,从而保证再生气体的温度。

现在,35000m3/h机组面临性能考核,对一些直接影响设备运行的问题应作处理,才能有效的保证设备稳定运行。

以上是对机组情况一些不太成熟的看法,王领导批评指正,使条件更加完善,运行更加稳定。

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