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E+LFR5502操作说明

5.12全部设定完成

1.关闭电源

2.请将轨道移至大约直线位置。

3.KR47:

连接滚珠螺杆和驱动马达。

4.KR51/52/56:

连接驱动马达和定型机台的马达驱动排齿,并调整排齿固定座上的偏心圆轴,

用来调整驱动齿轮和排齿条的最佳工作松紧度。

(上下为3mm间隙,左右约为

3mm间隙)。

DC55型数字控制器的设定和测试,由E+L公司的专门技术人员来进行,在大多数的实

际使用经验里,这是最佳效能的设定方式。

在特殊情况下,不同的设定方式可能会有更

好的工作效能,请参考第7章”最佳的设定”。

6.操作和控制盒NT5-----------------------------------------------------------

6.1控制盒(★选用配备)

布边追踪器是靠NT5112和NT5303型控制盒进行操作

﹙参考左图﹚。

使用NT5112型控制盒来选择自动或手动模式。

使用NT5303型控制盒来移动定型机的针板链台向左或

向右,不论自动或手动模式都可以进行自动操作,假如自动

指示灯亮起,表示正处于自动状态中,如果指示灯闪烁,

即表示有故障讯息产生,请查看故障讯息表

 

!

6.2操作顺序

在定型机台的主机速度停止时,才能将布匹固定在针板上。

→移开超喂布轮(使用布夹时不需移开)

→入布轮驱动启动

→选择操作盒NT5112上的手动模式,将链条轨道移动到所需的布匹宽度位置。

→将布匹穿入展边装置及超喂布轮,再放下超喂布轮。

→选择操作盒NT5112上的自动模式

→自动模式启动

→定型机布边追踪系统及超喂驱动启用,如必要可使用漏针防护装置

→如必要请调整针板上针位置。

7.最佳的设定---------------------------------------------------------------

DC55型数字控制器的设定和测试,由E+L公司的专门技术人员来进行,在大多数的实

际使用经验里,这是最佳效能的设定方式。

在特殊情况下,不同的设定方式可能会有更

好的工作效能。

7.1前言

最佳化是用来减少控制误差﹙设定的误差值﹚到最适合的情况。

系统最理想的设定为:

在自动模式中,轨道能在最短时间内移动至定点,而此时间决定于速

度(参数16)和比例带行程(参数13),利用这两个参数值来决定及说明G值或比例带之应用,请参考

下图设定

方式:

[范例]:

比例带

当驱动马达的追踪速度太快或控制器的比例面积太小,控制器会开始产生不正常反应(左右

晃动)。

控制器DC5506:

请参阅章节5.9。

7.2定型机布边追踪器的最佳运作

比例带

手动追踪速度

自动追踪速度

当布边移动的时候,定型机布边追踪器运作。

在自动模式时,比例面积和马达追踪速度可以

直接在”simpleadjust”的“proprange±”和”speedautomatic”改变。

﹙参考第4章的设

定编辑﹚。

不论哪一个值进行更改,都会马上有所变化。

1.选择自动模式。

2.请依照下表的原厂建议数值,进行设定,此表是以最快的主机行进速度为基准。

这个范例是使用摆臂进行机械式感应来追踪一个不平整的布边时,控制器会开始产生不正常

反应、左右晃动是在80mm/sec.。

而表中所列的最大的驱动马达追踪速度,只有在以红外线

感应和平整的布边状况下可以达到。

参数13

参数16

定型机布边追踪器

最大布匹行进速度

比例带

自动模式的驱动马达追踪速度

KRS47/49/51/52/55/56

40m/min

+/-5mm

60mm/sec.

KRS47/49/51/52/55/56

80m/min

+/-6mm

80mm/sec.

KRS51/52/55/56

120m/min

+/-8mm

100mm/sec.

KRS52/55/56

180m/min

+/-10mm

150mm/sec.

最佳建议值

比例带设定(参数13)

使用比例带参数,来间接的测定电眼敏感度和驱动马达转动的比率,比例面积越小,控制

器的敏感度就越大。

建议采用由最小单位的比例带开始。

意即将布边靠近电眼感测头,慢慢的调,缩小比例面积,直到马达产生不正常晃动时,再加大比例带至不晃动为止。

当比例带设定值无法得到较好的结果时,需要增减追踪速度。

自动模式的马达追踪速度(参数16)

这个参数用在自动模式的驱动马达追踪速度设定。

马达追踪速度的设定范围:

控制器型式0,2:

1mm/sec.~130mm/sec.

控制器型式1,3:

1mm/sec.~180mm/sec.

当驱动马达的追踪速度太快或控制器的比例面积太小时,驱动马达会开始产生不正常反应(左右

晃动)。

→改变输入最小单位值来运作控制器。

→选择手动模式。

→如有需要,在参数18检查驱动马达的手动速度;在自动模式时,驱动马达的手动速度仍

然不受影响。

7.3马达电流最佳化(马达动态及实际)

藉由参数49〞overdrivefactor〞可设定马达电流及提升马达动态。

藉由参数值由1到2可提升马达最大电流通常马达输出为12安培。

基本设定1.5。

如果马达动态太高此参数值需减少

所以在不超出DC5501允许的输入功率下,此动作会在中、低速度中表现出来

参数37〞max.rot.speed〞是用于限制输出功率及输入功率,

软件版本ZC5501-…ZE之出厂预设值为

控制模式0及1之出厂预设值为1250rpm

控制模式2及3之出厂预设值为1600rpm

软件版本ZC5501-…ZA到ZC5501-…ZD之出厂预设值为1000rpm

如果工作速度低于VE最大值(<60%VEmax),参数37的值可被增加。

因此马达电流及工作推力于低速范围可快速提升。

如果参数37的参数值过高,造成过电流(错误码11)使得内部电路控制关闭,特别是会在马达正反转时造成,此时参数37的参数值需要减少

 

7.4马达输出电流平衡校准

电流平衡工作校准

若马达电流不平衡导致内部控制回路过载而造成功率过高而关机(错误码11)

→若错误11发生时,以电流计量测两侧马达电流是否近似平衡。

马达而在无负载情况下(即无布时)。

→若是在手动模式下,向内及向外移动时的电流值相差百分之15以上时,则电流平衡需重新校准

在两侧马达均为静止及无负载情况下,且需在手动模式下叫出参数3〞startservice〞进行电流平衡校准。

→选择参数3,设定参数值为20再移到参数2或4,则依布匹前进方向的右侧马达校准完成。

→选择参数3,设定参数值为21再移到参数2或4,则依布匹前进方向的左侧马达校准完成。

→选择参数3,设定参数值为22再移到参数2或4,校准资料被储存。

8.错误讯息-------------------------------------------------------------------

!

当操作人员在检修布边追踪器的“错误”讯息时,机器应在停止状态,以避免发生危险。

请在适当的位置上进行检修,并遵守工业安全规章。

  

8.1系统错误

当系统错误时,数字控制器上的LCD显示屏会显示错误码和简短的错误说明,当错误被检修排除之后,错误讯息才会消失。

在同时:

﹙KRS47和KRS51/52﹚→定型机布边追踪器的DC55型数字控制器和驱动马达都是停止运作的。

﹙KRS49和KRS55/56﹚→定型机布边追踪器的两组DC55型数字控制器和驱动马达,只有显示错误讯息的一组会停止运作。

Error:

24

Sensorrightfault

范例:

 

Errormessage:

exampleerror24

驱动马达会保持在停止运作的状态直到错误被检修。

当错误讯息消失,即会自动恢复

正常运作。

”operational”数位输出端在有错误码的期间也是无效的(高抗阻)。

8.2错误码列表

错误码errorcode

错误种类

Errortype

侍机停止

Readyout

控制器内部关闭controllerpoweroff

马达输出关闭

Motoroutputoff

控制器限制

Controllerblocked

警告Warning

错误说明

Errordescription

清除错误的方法

Tipsonclearingerror

1

UACpowerlow外部电压过低

×

×

DC55输入电压过低

→检查主电压,必要时调整变压器的一次侧输入端

→检查电源线及各部接线

2

UACpowerhigh

外部电压过高

×

×

DC55输入电压过高

→检查主电压,必要时调整变压器的一次侧输入端

错误码errorcode

错误种类

Errortype

侍机停止

Readyout

控制器内部关闭controllerpoweroff

马达输出关闭

Motoroutputoff

控制器限制

Controllerblocked

警告Warning

错误说明

Errordescription

清除错误的方法

Tipsonclearingerror

3

UDCinternlow内部电压过低

×

×

DC55工作电压过低

→检查主电压,必要时调整变压器的一次侧输入端

→检查电源线及各部接线

4

UDCinternhigh

内部电压过高

×

×

DC55工作电压过高

→检查主电压,必要时调整变压器的一次侧输入端

5

UDCsec1fault

内部第一段直流电压错误

×

×

内部故障

→更换控制器

6

 

UDCsec2fault

内部第二段直流电压错误

×

×

内部故障

→更换控制器

7

24Vexternfault外部24V电压过低VoltageonterminalX5.3againstX5.4端子5的第3及第4接点的电压值

×

×

外部DC24V操作电压过低

DC24V电源系统装置过载或短路

→将X1的1.5.7接点,X3的1.4.9.10接点,X4的1.5.7接点及

X6的1.4.9.10接点拆下,量测X5的3.4接点是否有24V再依次接上各接线看是那条接线造成影响。

8

24Vinternlow内部24V电压过低VoltageonterminalX5.1againstX5.2端子5的第1及第2接点的电压值

×

 

×

 

 

 

 

内部24V操作电压过低

使用24V电源系统装置过载或短路

→将X1的1.5.7接点,X3的1.4.9.10接点,X4的1.5.7接点及

X6的1.4.9.10接点拆下及电眼信号线X15.X16,再依次接上各接线看是那条接线造成影响。

9

24Vinternhigh内部24V电压过高

×

×

 

 

 

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