胶带大巷消突报告K0+471mK0+531m.docx

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胶带大巷消突报告K0+471mK0+531m

 

胶带大巷揭5-1上、下煤消突评估报告

 

(K0+471m-K0+531m)

 

贵州五轮山煤业有限公司通防部

2012年7月2

审批意见:

 

 

编制:

通风工区:

通防部:

施工单位:

地测部:

工程部:

安监部:

调度室:

通防副总:

安全副总经理:

总工程师:

 

目录

一、工作面概况1

二、区域防突措施1

三、区域措施效果检验8

(一)抽采钻孔有效控制范围界定及布孔均匀程度评价8

(二)抽采瓦斯效果评判指标测定8

(三)区域措施效果检验12

四、结论12

胶带大巷揭5-1上、下煤消突评估报告

(K0+471m—K0+531m)

一、工作面概况

1、巷道施工情况

现工作面上循环在K0+440m位置施工穿层钻孔对5-2、5-1煤进行区域消突,防突批掘至K0+471m,已安全揭过5-2煤和揭开5-1下煤。

本循环在K0+471m按石门揭煤要求在迎头和右帮7#钻场施工穿层钻孔对5-1上、下煤层进行区域消突。

2、巷道设计布置情况

巷道设计为半圆拱形,施工方位NE45°,断面积为16m2。

钻爆法施工,全断面掘进,一次成巷的施工方式,锚网+锚索支护,过煤层区段采用超前导管,矿车出货。

3、煤层情况

前方5-1下煤厚1.3m,5-1上煤厚1.2m,该区段煤层倾角以-7°下降,该区段煤层赋存稳定,无大的地质构造,原煤瓦斯含量12.83m3/t(数据来源于五轮山矿井安全专篇)。

胶带大巷(K0+471m)地质剖面图

二、区域防突措施

为安全揭过煤层,防止煤与瓦斯突出事故,按照石门揭煤要求在胶带大巷K0+471m处迎头和右帮7#钻场施工穿层抽放钻孔,对所要揭过的5-1上、下煤层进行预抽瓦斯区域消突。

1、按照石门揭煤的要求,钻孔控制范围为巷道及其两侧轮廓线外各12m,终孔间距4.7m,不大于5m,排距10m,设计抽放钻孔48个,进尺2462m。

钻孔设计参数及图纸如下:

2、竣工参数及图纸如下:

根据批准的区域消突设计,于2012年4月15日至2012年4月30日由通防工区在胶带大巷471m处迎头及右帮7#钻场施工穿层抽放钻孔,按设计控制范围对5-1上、下煤进行抽放瓦斯钻孔施工,设计48个孔,竣工54个孔(其中有4个测压孔),进尺3278.57m。

钻孔竣工参数表

三、区域措施效果检验

(一)抽采钻孔有效控制范围界定及布孔均匀程度评价

根据钻孔竣工图分析,胶带大巷在471m处迎头和右帮7#钻场有效抽采钻孔沿巷道轴线方向控制5-1上、下煤长度75m、巷道两侧轮廓线外控制12m,钻孔基本呈均匀布置,终孔间距不大于5m,满足设计要求。

因此在钻孔有效控制范围内预抽煤层瓦斯后可以按照《防治煤与瓦斯突出规定》的要求进行区域措施效果检验。

(附界定范围控制图):

(二)抽采瓦斯效果评判指标测定

1、评价单元划分

根据胶带大巷471m处迎头和右帮7#钻场抽放统计,胶带大巷471m处迎头和右帮7#钻场钻孔施工时间为2012年4月15日至2012年4月30日,钻孔当天施工完毕后分别于第二天开始联抽。

钻孔预抽时间差异系数计算:

钻孔预抽时间差异系数=(钻孔预抽时间最长天数—钻孔预抽时间最短天数)/钻孔预抽时间最长天数×100%,即钻孔预抽时间差异系数=(65-50)/65×100%=23.08%<30%,钻孔间距符合设计要求,因胶带大巷471m处迎头和右帮7#钻场钻孔有效控制范围内预抽瓦斯区域划分为一个评价单元。

2、预抽效果预评价

根据胶带大巷471m处迎头和右帮7#钻场钻孔抽放统计,钻孔2012年4月16日开始联抽,截止2012年6月19日(抽放时间65天),根据该地点瓦斯抽放量统计,期间共抽放瓦斯76739m3。

(1)抽放率间接计算

5-1上、下煤层原始瓦斯含量12.83m3/t,该区段5-1上煤平均厚度为1.2m,5-1下煤平均厚度为1.3m,相对密度为1.48t/m3;钻孔单孔抽放半径为2.5m,在掘进方向有效影响5-1上煤煤段长度为67m,5-1下煤煤段长度为73m,巷道及其两侧抽放范围共28.6m。

钻孔有效控制范围内5-1上、下煤瓦斯储量为:

Q=(67+5)×(28.6+5)×1.2×1.48×12.83+(73+5)×(28.6+5)×1.3×1.48×12.83=119462m3

抽放率ξ=抽出瓦斯量÷瓦斯储量=76739÷1119462=64.2%。

(2)抽采后煤的残余瓦斯含量计算

Q残=12.83×(1-64.2%)=4.59m³/t小于规程规定8m³/t

满足预期指标要求,可以进行现场实测预抽瓦斯效果指标。

3、现场测定预抽瓦斯效果指标

该区段钻孔实际控制范围内无地质构造,煤层赋存稳定,煤层产状属同一地质单元。

对穿层钻孔5-1上、下煤预抽煤层瓦斯区域防突措施进行检验时,在胶带大巷471m处迎头和右帮7#钻场施工4个测压钻孔穿入5-1上、下煤层顶板作为检验测试点。

效检孔设计:

为检验瓦斯抽放效果,按照《防治煤与瓦斯突出规定》要求,在胶带大巷471m处迎头和右帮布置4个检验测试点,布置在胶带大巷前方预揭5-1上、下煤层中,直至穿入5-1上、下煤层顶板。

效检孔施工情况:

通风工区抽放钻孔施工完成后施工了4个校检孔,钻孔孔径采用直径为Φ75mm,施工测压钻孔过程没有出现喷孔、卡钻、夹钻、顶钻等异常动力现象。

在钻孔抽放65天之后,停止穿层校检钻孔抽放半径以内抽放钻孔的抽放,进行残余瓦斯压力观测,经过连续11天的残余瓦斯压力观测,胶带大巷471m处迎头和右帮7#钻场钻孔控制范围内5-1上、下煤最高残余瓦斯压力为Pmax=0.48Mpa。

校检钻孔设计及竣工参数详见钻孔竣工参数表。

(1)校检孔设计施工图纸:

(2)校检孔竣图纸:

压力观测记录

孔号

压力观测记录

6月20日

6月21日

6月22日

6月23日

6月24日

6月25日

6月26日

6月27日

6月28日

6月29日

7月1日

1

0.46

0.46

0.46

0.45

0.45

0.42

0.42

0.42

0.38

0.36

0.36

2

0.48

0.48

0.48

0.48

0.48

0.47

0.47

0.47

0.42

0.42

0.42

3

0.46

0.46

0.46

0.42

0.42

0.42

0.42

0.40

0.40

0.40

0.38

4

0.32

0.32

0.31

0.31

0.31

0.31

0.30

0.30

0.28

0.28

0.27

(三)区域措施效果检验

根据煤层残余瓦斯压力或残余瓦斯含量进行区域效果检验的临界值

残余瓦斯压力P/MPa

残余瓦斯含量W/(m3/t)

效果检验类别

<0.74

<8

区域防突措施有效

除以上情况外的其他情况

区域防突措施无效

经预抽效果预评价,间接计算煤层残余瓦斯含量胶带大巷471m处迎头和右帮7#钻场对5-1上、下煤预抽钻孔有效控制范围内煤层残余瓦斯含量为4.59m³/t,小于规程规定8m³/t;经现场实测煤层残余瓦斯压力,最大值为0.48MPa,小于规程规定临界值0.74Mpa。

即预抽效果预评价指标和现场实测指标均小于规程规定临界值,则胶带大巷471m处迎头和右帮7#钻场在5-1上、下煤层预抽钻孔控制范围内煤层预抽效果有效。

四、结论

综上所述,胶带大巷471m处迎头和右帮7#钻场有效抽采钻孔沿巷道轴线方向控制长度为75m、巷道两侧轮廓线外控制各12m,满足《防治煤与瓦斯突出规定》对5-1上、下煤预抽钻孔布置要求。

胶带巷471m处迎头和右帮7#钻场钻孔施工时间为2012年4月15日至2012年4月30日,于2012年4月16日开始联抽,截止2012年6月19日,根据该迎头抽放量统计,共抽放瓦斯76739m3。

当天施工的钻孔,于第二天开始联抽,钻孔抽放时间差异系数为23.08%<30%,将其划分为一个评价单元,经预抽效果预评价、间接计算该区段钻孔控制范围内煤层残余瓦斯含量为4.59m3/t(小于临界值8m3/t);钻孔抽放65天后,停止抽放,现场实测预抽瓦斯效果指标,进行残余瓦斯压力观测,经连续11天观察该区段钻孔控制范围内煤层残余瓦斯压力最大值为0.48MPa(小于临界值0.74MPa)。

该区域预评价指标和现场实测指标均小于临界值,根据《防治煤与瓦斯突出规定》,则胶带大巷471m处迎头和右帮钻场在石门揭5-1上、下煤预抽钻孔有效控制长度75m(控制范围K0+471m-K0+546m)内5-1上、下煤层预抽效果有效,预留15m区域超前距离,允许掘进60m,则从K0+471m+K0+531m为无突出危险区,该区域在采取安全防护措施后进行掘进作业,掘进过程中严格执行局部综合防突措施。

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