混凝土浇筑后蜂窝麻面孔洞原因分析与处理方案.docx

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混凝土浇筑后蜂窝麻面孔洞原因分析与处理方案

混凝土浇筑后蜂窝、麻面、孔洞原因分析与处理方案

琅岐公交枢纽站项目工程

 

 

拆模后

混凝土出现质量缺陷

厦门市捷安建设集团有限公司

2017年09月

关于拆模后混凝土质量缺陷

专项处理方案与原因分析

根据本工程可能出现的剪力墙、柱混凝土现场质量情况,特制订本方案如下:

一、混凝土麻面、孔洞

  1、现场现象

部分混凝土表面拆模后局部缺浆,表面粗糙,或有许多小凹坑,但无钢筋和碎石外露。

  2、原因分析、整改处理方案(责任分析:

泥工40%、木工60%)

麻面修补方法:

(1)、模板表面、下部、有残余垃圾,板面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物。

在每次浇捣混凝土前派专人清理楼面垃圾、并浇水湿润模板。

  

(2)、模板脱模剂涂刷不均匀,拆模时砼表面粘结模板。

在模板安装前涂刷脱模剂。

(3)、混凝土振捣不密实,混凝土中的气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面。

振动棒要快插慢拔(特别注意慢拔,以致能达到引气的效果),插点要均匀,振动棒应避免碰钢筋、模板,随浇随振,严禁漏振现象。

振动棒放在沟壁的中间,严禁振动棒触及模板,确保砼振捣密实,无气孔,对砼的振捣一定要责任到人。

(4)、麻面主要影响混凝土外观,对于面积较大的部位修补。

将麻面部位用钢丝刷加清水刷洗干净,充分湿润后凉干(内湿外干),然后用混凝土界面剂批平。

孔洞修补方法:

(1)先将孔洞凿去松散部分,使其形成规则形状;

(2)用钢丝刷将破损处的尘土、碎屑清除;

(3)用压缩空气机吹干净修补面;

(4)用水冲洗修补面,使修补面周边混凝土充分湿润;

(5)选用高一等级的细石混凝土修补,振捣、压实、抹平的处理措施。

3、后期预防措施

(1)、要求模板面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。

木模板灌注砼前,用清水充分湿润,清洗干净,不留积水,使模板缝隙拼接严密,如有缝隙应填严,防止漏浆。

模板涂模剂要涂刷均匀,不得漏刷。

砼振捣必须落实到人,按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏捣,每层砼均匀振捣至气泡排除为止。

(2)、模板安装必须横平竖直,模板缝隙加双面胶带(防止漏浆),做到接缝严密,不漏浆。

二、柱角、柱边缺楞少角。

  1、现场现象

部分柱、剪力墙在拆模后发现柱边缺楞少角、并有漏浆现象及爆模。

三、混凝土蜂窝、露筋

1、现场现象

现场部分柱、剪力墙、板底面、楼梯接头处混凝土局部酥松,砂浆少碎石多,碎石之间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。

并有局部露筋现象,受布料机压挤,出现的局部露筋现象。

  

2、原因分析、整改处理方案(责任分析:

泥工90%、木工10%)

  

(1)、砼搅拌时间短,没有拌合均匀,砼和易性差,振捣不密实。

碎石、水泥材料计量错误,或加水量不准,造成砂浆少碎石多。

(2)、未按操作规程浇注砼,下料不当,使碎石集中,造成砼离析。

混凝土浇筑振捣时,钢筋垫块移位或垫块太少甚至漏放,钢筋紧贴模板。

  (3)、砼一次下料过多,没有分段、分层灌注,振捣不实或下料与振捣配合不好,未允分振捣又下料。

振动棒要快插慢拔(特别注意慢拔,以致能达到引气的效果),插点要均匀,振动棒应避免碰钢筋、模板,随浇随振,严禁漏振现象。

振动棒放在沟壁的中间,严禁振动棒触及模板,确保砼振捣密实,无气孔,对砼的振捣一定要责任到人。

  (4)、模板孔隙未堵好,或模板稳定性不足,振捣砼时模板移位,造成严重漏浆。

(5)、受布料机压挤,板底出现的局部露筋现象。

(6)、楼梯接头处杂渣及麻面,卫生没清理干净。

3、整改处理方案

混凝土有小蜂窝,可先用钢丝刷加水刷洗干净,充分湿润后凉干(内湿外干),然后用1∶2或1∶2.5水泥砂浆修补(为保证混凝土表面颜色一致,要求水泥采用与商品混凝土同品牌、同批次的水泥),如果是大蜂窝,则先将松动的碎石和突出颗粒剔除,尽量形成喇叭口,外口大些,然后用清水冲洗干净湿润,凉干后支模,再用高一级的细石砼捣实,并加强养护。

先将梁、板外露钢筋上的混凝土戳除,将钢筋回至保护层以内,将残渣和铁锈清理干净,用水冲洗湿润,再用建筑胶水涂一遍戳除部位,再用1∶2或1∶2.5水泥砂浆抹压平整,如露筋较深,将薄弱混凝土剔除,冲刷干净湿润,用高一级的C30细石混凝土捣实,认真养护。

4、后期预防措施

(1)、混凝土配料时要求搅拌站严格控制配合比,现场经常检查,保证材料计量准确。

混凝土拌合均匀,颜色一致,其搅拌最短时间符合规范规定。

(2)、现场混凝土浇筑自由倾落高度不得超过2m,如超过,要采取串筒、溜槽等措施下料。

(3)、混凝土的振捣分层捣固,浇注层的厚度不得超过振动器作用部分长度的1.25倍。

对商品混凝土拌合物,不大于其作用半径的1倍。

振捣器至模板的距离不大于振捣器有效作用半径的1/2。

(4)、为保证上下层混凝土结合良好,振捣棒插入下层混凝土5cm,混凝土振捣时,必须掌握好每点的振捣时间。

合适的振捣现象为:

混凝土不再显著下沉,不再出现气泡。

浇注混凝土时,经常观察模板,发现有模板走动,立即停止浇注,并在混凝土初凝前修整完好。

(5)、使用布料机时,做好保护层,增加垫块,确保不露筋现象。

(6)、楼梯接头处卫生要求清理干净,并加强振捣密实。

四、柱、剪力墙外角有局部偏位、胀模

1、现场现象

2、原因分析、整改处理方案(责任分析:

木工责任)

1、柱脚出现偏大,加固不够,个别剪力墙脚部有漏浆现象。

2、上下层接头处不平整,上部有爆模,出现偏大。

整改处理方案

将胀模部位砼戳除平整,保证垂直度,上下平整,用水冲洗湿润,再用1∶2或1∶2.5水泥砂浆抹压平整。

1、模板及支撑必须有足够的的强度、刚度和稳定性,所用模板表面必须洁净平整。

2、均匀涂刷隔离剂,并且棱角分明,严禁使用变形模板,模板安装必须横平竖直,模板缝隙加双面胶带(防止漏浆),做到接缝严密,不漏浆。

3、模板加固同时依靠斜撑和Φ14对拉螺丝,对拉螺丝纵横间距要依据板墙的厚度和高度计算而定。

底板离楼面必须小于20CM。

侧模与斜撑夹角不少于45°,支撑系统必须稳固可靠,不得有跑模现象。

后期预防措施

1、要求木工板在模板接缝处增加大头斟,以增加柱模与下部剪力墙间的空隙密实度。

2、接头处要求延长50MM,使接头处密实,不漏浆及爆模。

五:

混凝土浇筑后板底、梁底、有垃圾、锯未:

1、现场现象

板底、梁底、有垃圾、锯未现象

2、原因分析、整改处理方案(责任分析:

木工责任)

 模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆、锯未等杂物,拆模时混凝土表面被粘出现麻面;

以后施工过程中的预防方法:

1)、在浇砼前先清理干净模板内和垫层上的杂物,并且用水湿润模板,防止混凝土溅落在模板上,保持模板表面洁净无浮浆。

2)、如果发现还有如此现象,项目部第一实际应及时通知班组,采取积极措施,及时清理板面垃圾。

对屡教不改班组进行经济处罚。

 3)、采用水管冲洗、清理现场垃圾残渣。

六:

附电梯井标准收口做法

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