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35#墩施工日志.docx

35#墩施工日志

大西铁路客专工程

施工日志

 

标段名称:

站前施工-3标

工程名称:

晋中萧河特大桥

施工里程:

改DK305+170.68(35#墩)

施工单位:

中铁十局大西客专指挥部第三项目部

记录人:

 

年月日

(第册共册)

 

填写要求

一、施工日志是重要的工程施工技术履历档案,应按单位或分部工程分别单独填写,并纳入竣工文件。

不得几项工程混合或交叉填写。

二、施工日志由工程(点)施工负责人或技术负责人按规定内容逐日连续填写,不得隔日、跳日或断日填写(每天一页,可以多页记录一天内容);字迹工整清晰,不得涂改;应采用蓝黑或碳素墨汁笔书写,不得使用其它墨汁书写或电脑打印;“记录”栏中应连续填写,不得出现空白行、段和页;对需要补充的内容应在“备注”栏中书写,对记录问题的地方应在“备注”栏中用“*”标识并注明纠正和验证情况的记录页码。

三、施工日志记录应详略得当,突出重点,着重记录与工程质量形成过程有关的内容,确保工程质量具有可追朔性。

与工程施工和质量形成无关的内容不得写入其中。

四、填写内容至少应包括:

1.在首页上单独描述本工程的基本概况。

主要包括设计概括、施工负责人、技术负责人。

2.按施工先后顺序如实记录工程形成的全过程,应记录内容如下(当日没有发生的事项可不做记录)

(1)施工期内每日气候、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度和工程地质变化情况。

(2)相关工作记录,如现场取样、检测、测量、技术交底等,并应与相关资料进行现场核对,防止差、错、漏、缺、误记现象,确保相关资料的一致性。

(3)工序检查、隐蔽工程检查验收情况及检查验收结论。

(4)每日使用的主要材料规格、数量及检测结果。

(5)施工中遇到的重大技术问题,变更设计、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果记录。

(6)施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录。

(7)停工及原因(停工期间重要事件应记录)。

(8)上级人员检查时提出的有关质量要求、发现的问题及相关指令,施工中存在的问题及整改情况。

(9)施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况

(10)其他与工程施工和质量形成有关的情况。

3.施工日志中记录的问题必须有纠正和验证记录,做到问题闭合。

 

施工日志

第页共页

记录

备注

工程概况

大西客专站前施工-3标段晋中萧河特大桥工程,我项目部施工起迄里程:

改DK304+055.62~改DK312+000,施工段落全长大约7.94公里,位于晋中市榆次区、太原市小店区境内。

全桥主要工程数量包括:

钻孔灌注桩:

2291颗,共计10万方砼;桩基承台:

243个,共计4.1万方砼,钢筋1900吨;墩台身:

243个,共计3.3万方砼,钢筋2400吨;三处连续梁:

共计469.1延米(两联40+64+40米、一联48+80+48米)。

工程规模大、工期紧、施工技术要求高。

其中跨越太长高速连续梁是晋中萧河特大桥工程的施工重点。

其中03#墩设计桩基数量8颗,设计桩长54米,设计钢筋笼主笼长度18.395米;承台尺寸:

10.4*4.8*2.2米,设计砼109.824方,设计钢筋用量5.52吨;墩身类型为双线圆端型实体桥墩,墩身高度5米(不含顶帽),设计砼98.45方,设计钢筋用量7.79吨。

设计单位:

铁道部第三勘察设计院

监理单位:

莫特麦克唐纳/上海天佑联合体监理Ⅰ标

监督单位:

铁道部质量监督总站太原分站

施工单位:

中铁十局集团大西客专指挥部第三项目部

施工负责人:

刘明忠

技术负责人:

于秀干

安质负责人:

曾焕然

 

施工日志

第页共页

2010.7.14天气:

气温:

场地平整,泥浆池开挖:

35#墩桩基钻孔施工前,进行场地平整,现场清除杂物,换除软土,平整压实,确保钻机安装定位牢固可靠,同时人工配合机械进行泥浆池开挖,符合技术交底及规范要求,并且四周设置护栏,现场施工人员6人,挖掘机1台。

上午桩位测量放样:

项目部测量人员对3514#和3524#桩基桩位进行测量放样,司镜:

吴振宇,后视:

刘景军,前视:

吴明烨,复核:

孙明浩,放样偏差分别是:

(-3mm、-3mm),(+2、-3)报现场监理李新发验收,经复核,放样偏差在设计偏差允许范围以内,同意使用。

 

2010.7.15—2010.7.24

现场未施工,桩位保存完好。

 

2010.7.25天气:

气温:

3514#桩基18:

35护筒报验,护筒顶面标高769.232m,设计孔深56.818m,护筒长度1.5米,外径1.4米,倾斜度0.2%,顶面中心偏差30mm,护筒埋设时四周回填粘土并分层夯实,高于原地面30cm,护筒焊缝饱满、无裂缝,埋设坚实不漏水,报现场监理工程师李新发验收合格,同意进行下一步工序:

开钻。

19:

15分,桩基开钻,钻进过程中连续、无任何异常情况,现场实际地质情况与设计相符,详见钻孔记录表、泥浆测试记录表;

 

2010.7.26天气:

气温

3514#桩1:

00成孔,实测孔深57.4m,倾斜度:

0.2%,钢筋笼主笼设计长度18.395m,实测长度18.42m,钢筋规格、数量、间距偏差均符合验标要求,经自检合格报验现场监理李新发验收,验收合格后同意进行下步工序:

下钢筋笼、二次清孔。

进行钢筋笼吊装,现场采用25t吊车进行钢筋笼吊装就位,现场施工配合人员5人,钢筋笼主筋接长采用直螺纹套筒连接,试验报告编号:

DX030-GJH-100711-015,声测管材质为厚度3mm直径50mm的钢管,采用套丝连接且牢固可靠,声测管内注满清水,便于检查声测管内的密实性以及后期的桩基检测。

3:

30,开始清孔,8:

00分清孔结束,清孔采用换浆法,现场测得泥浆比重1.07,含砂率0.3%,稠度19s,沉渣厚度13cm.泥浆各项指标均符合验标要求,自检合格后报现场监理工程师李新发进行验收,验收合格同意进行下步工序:

砼灌注。

9:

28桩基砼灌注,砼标号为C40砼,施工环境等级为H2+L2,设计砼用量42方,实际用量43,5方,现场实测试验数据:

坍落度:

190mm、190mm,含气量:

3.1%、3.1%,入模温度:

21℃,现场制作砼标养试块2组,编号:

03003514-01、03003514-02,砼均来自第三项目部拌合站,浇筑方式为导管法水下砼灌注,灌注过程中设专人进行砼顶面标高的量测,灌注过程中无任何异常情况,导管最小埋深2m,最大埋深8m,符合设计及验标要求,结束时间:

11:

18分。

2010.7.27-2010.7.28:

现场未施工。

 

2010.7.29天气:

气温:

3524#桩基18:

35护筒报验,护筒顶面标高769.28m,设计孔深56.816m,护筒长度1.5米,外径1.4米,倾斜度0.3%,顶面中心偏差30mm,护筒埋设时四周回填粘土并分层夯实,高于原地面30cm,护筒焊缝饱满、无裂缝,埋设坚实不漏水,报现场监理工程师李新发验收合格,同意进行下一步工序:

开钻。

 

2010.7.30天气:

气温:

上午桩位测量放样:

项目部测量人员对3522#和3523#桩基桩位进行测量放样,司镜:

吴振宇,后视:

刘景军,前视:

吴明烨,复核:

孙明浩,放样偏差分别是:

(+3mm、-2mm),(+1、+3)报现场监理李新发验收,经复核,放样偏差在设计偏差允许范围以内,同意使用。

3524#桩基2:

15分桩基开钻,钻进过程中连续、无任何异常情况,现场实际地质情况与设计相符,详见钻孔记录表、泥浆测试记录表;8:

00分成孔,实测孔深57.37m,倾斜度:

0.3%,钢筋笼主笼设计长度18.395m,实测长度18.42m,钢筋规格、数量、间距偏差均符合验标要求,经自检合格报验现场监理李新发验收,验收合格后同意进行下步工序:

下钢筋笼、二次清孔。

进行钢筋笼吊装,现场采用25t吊车进行钢筋笼吊装就位,现场施工配合人员5人,钢筋笼主筋接长采用直螺纹套筒连接,试验报告编号:

DX030-GJH-100712-016,声测管材质为厚度3mm直径50mm的钢管,采用套丝连接且牢固可靠,声测管内注满清水,便于检查声测管内的密实性以及后期的桩基检测。

10:

00分,开始清孔,14:

00分清孔结束,清孔采用换浆法,现场测得泥浆比重1.08,含砂率0.4%,稠度18s,沉渣厚度9cm.泥浆各项指标均符合验标要求,自检合格后报现场监理工程师李新发进行验收,验收合格同意进行下步工序:

砼灌注。

15:

58分,砼灌注,砼标号为C40砼,施工环境等级为H2+L2,设计砼用量42.4方,实际用量45方,现场实测试验数据:

坍落度:

210mm、210mm,含气量:

3.0%、3.0%,入模温度:

28℃,现场制作砼标养试块2组,编号:

03003524-01、03003524-02,砼均来自第三项目部拌合站,浇筑方式为导管法水下砼灌注,灌注过程中设专人进行砼顶面标高的量测,灌注过程中无任何异常情况,导管最小埋深1.73m,最大埋深2.98m,符合设计及验标要求,结束时间:

18:

00分。

 

2010.7.31天气:

气温:

3523#桩基16:

00护筒报验,护筒顶面标高769.227m,设计孔深56.813m,护筒长度1.5米,外径1.4米,倾斜度0.2%,顶面中心偏差25mm,护筒埋设时四周回填粘土并分层夯实,高于原地面30cm,护筒焊缝饱满、无裂缝,埋设坚实不漏水,报现场监理工程师李新发验收合格,同意进行下一步工序:

开钻。

17:

00分桩基开钻,钻进过程中连续、无任何异常情况,现场实际地质情况与设计相符,详见钻孔记录表、泥浆测试记录表;21:

40分成孔,实测孔深57.5m,倾斜度:

0.2%,钢筋笼主笼设计长度18.395m,实测长度18.42m,钢筋规格、数量、间距偏差均符合验标要求,经自检合格报验现场监理李新发验收,验收合格后同意进行下步工序:

下钢筋笼、二次清孔。

进行钢筋笼吊装,现场采用25t吊车进行钢筋笼吊装就位,现场施工配合人员5人,钢筋笼主筋接长采用直螺纹套筒连接,试验报告编号:

DX030-GJH-100712-016,声测管材质为厚度3mm直径50mm的钢管,采用套丝连接且牢固可靠,声测管内注满清水,便于检查声测管内的密实性以及后期的桩基检测。

23:

30分,开始清孔,

 

2010.8.1天气:

气温:

上午,桩位测量放样:

项目部测量人员对3512#和3513#桩基桩位进行测量放样,司镜:

吴振宇,后视:

刘景军,前视:

吴明烨,复核:

孙明浩,放样偏差分别是:

(+3mm、-4mm),(+4、-3)报现场监理李新发验收,经复核,放样偏差在设计偏差允许范围以内,同意使用。

3523#桩基,3:

45分清孔结束,清孔采用换浆法,现场测得泥浆比重1.07,含砂率0.4%,稠度19s,沉渣厚度9cm.泥浆各项指标均符合验标要求,自检合格后报现场监理工程师李新发进行验收,验收合格同意进行下步工序:

砼灌注。

5:

25分,砼灌注,砼标号为C40砼,施工环境等级为H2+L2,设计砼用量42.4方,实际用量45.5方,现场实测试验数据:

坍落度:

190mm、200mm,含气量:

3.0%、2.9%,入模温度:

19℃,现场制作砼标养试块2组,编号:

03003523-01、03003523-02,砼均来自第三项目部拌合站,浇筑方式为导管法水下砼灌注,灌注过程中设专人进行砼顶面标高的量测,灌注过程中无任何异常情况,导管最小埋深1.73m,最大埋深2.98m,符合设计及验标要求,结束时间:

7:

16分。

 

2010.8.2天气:

气温:

3513#桩基9:

20分护筒报验,护筒顶面标高769.239m,设计孔深56.825m,护筒长度1.5米,外径1.4米,倾斜度0.2%,顶面中心偏差10mm,护筒埋设时四周回填粘土并分层夯实,高于原地面30cm,护筒焊缝饱满、无裂缝,埋设坚实不漏水,报现场监理工程师李新发验收合格,同意进行下一步工序:

开钻。

10:

10分桩基开钻,钻进过程中连续、无任何异常情况,现场实际地质情况与设计相符,详见钻孔记录表、泥浆测试记录表;16:

00分成孔,实测孔深57.1m,倾斜度:

0.2%,钢筋笼主笼设计长度18.395m,实测长度18.42m,钢筋规格、数量、间距偏差均符合验标要求,经自检合格报验现场监理李新发验收,验收合格后同意进行下步工序:

下钢筋笼、二次清孔。

进行钢筋笼吊装,现场采用25t吊车进行钢筋笼吊装就位,现场施工配合人员5人,钢筋笼主筋接长采用直螺纹套筒连接,试验报告编号:

DX030-GJH-100801-001,声测管材质为厚度3mm直径50mm的钢管,采用套丝连接且牢固可靠,声测管内注满清水,便于检查声测管内的密实性以及后期的桩基检测。

18:

00开始清孔,22:

45分清孔结束,清孔采用换浆法,现场测得泥浆比重1.07,含砂率0.4%,稠度18s,沉渣厚度8cm.泥浆各项指标均符合验标要求,自检合格后报现场监理工程师李新发进行验收,验收合格同意进行下步工序:

砼灌注。

 

2010.8.3天气:

气温:

3513#桩基,00:

05分砼灌注,砼标号为C40砼,施工环境等级为H2+L2,设计砼用量42.4方,实际用量44方,现场实测试验数据:

坍落度:

200mm、200mm,含气量:

3.1%、3.1%,入模温度:

25℃,现场制作砼标养试块2组,编号:

03003513-01、03003513-02,砼均来自第三项目部拌合站,浇筑方式为导管法水下砼灌注,灌注过程中设专人进行砼顶面标高的量测,灌注过程中无任何异常情况,导管最小埋深1.683m,最大埋深5.989m,符合设计及验标要求,结束时间:

1:

38分。

3512#桩基14:

20分护筒报验,护筒顶面标高769.175m,设计孔深56.765m,护筒长度1.5米,外径1.4米,倾斜度0.2%,顶面中心偏差10mm,护筒埋设时四周回填粘土并分层夯实,高于原地面30cm,护筒焊缝饱满、无裂缝,埋设坚实不漏水,报现场监理工程师李新发验收合格,同意进行下一步工序:

开钻。

15:

00分桩基开钻,钻进过程中连续、无任何异常情况,现场实际地质情况与设计相符,详见钻孔记录表、泥浆测试记录表;21:

00分成孔,实测孔深56.8m,倾斜度:

0.2%,钢筋笼主笼设计长度18.395m,实测长度18.41m,钢筋规格、数量、间距偏差均符合验标要求,经自检合格报验现场监理李新发验收,验收合格后同意进行下步工序:

下钢筋笼、二次清孔。

进行钢筋笼吊装,现场采用25t吊车进行钢筋笼吊装就位,现场施工配合人员5人,钢筋笼主筋接长采用直螺纹套筒连接,试验报告编号:

DX030-GJH-100801-001,声测管材质为厚度3mm直径50mm的钢管,采用套丝连接且牢固可靠,声测管内注满清水,便于检查声测管内的密实性以及后期的桩基检测。

23:

00开始清孔,

 

2010.8.4天气:

气温:

上午,桩位测量放样:

项目部测量人员对3511#桩基桩位进行测量放样,司镜:

吴振宇,后视:

刘景军,前视:

吴明烨,复核:

孙明浩,放样偏差分别是:

(+3mm、-4mm),报现场监理李新发验收,经复核,放样偏差在设计偏差允许范围以内,同意使用。

3512#桩基,3:

10分清孔结束,清孔采用换浆法,现场测得泥浆比重1.08,含砂率0.3%,稠度18s,沉渣厚度8cm.泥浆各项指标均符合验标要求,自检合格后报现场监理工程师李新发进行验收,验收合格同意进行下步工序:

砼灌注。

4:

40分,砼灌注,砼标号为C40砼,施工环境等级为H2+L2,设计砼用量42.4方,实际用量45方,现场实测试验数据:

坍落度:

200mm、210mm,含气量:

2.7%、2.8%,入模温度:

19℃,现场制作砼标养试块2组,编号:

03003512-01、03003512-02,砼均来自第三项目部拌合站,浇筑方式为导管法水下砼灌注,灌注过程中设专人进行砼顶面标高的量测,灌注过程中无任何异常情况,导管最小埋深1.647m,最大埋深5.986m,符合设计及验标要求,结束时间:

6:

45分。

 

2010.8.5天气:

气温:

3522#桩基10:

20分护筒报验,护筒顶面标高769.13m,设计孔深56.699m,护筒长度1.5米,外径1.4米,倾斜度0.2%,顶面中心偏差20mm,护筒埋设时四周回填粘土并分层夯实,高于原地面30cm,护筒焊缝饱满、无裂缝,埋设坚实不漏水,报现场监理工程师李新发验收合格,同意进行下一步工序:

开钻。

11:

10分桩基开钻,钻进过程中连续、无任何异常情况,现场实际地质情况与设计相符,详见钻孔记录表、泥浆测试记录表;17:

00分成孔,实测孔深57.46m,倾斜度:

0.2%,钢筋笼主笼设计长度18.395m,实测长度18.42m,钢筋规格、数量、间距偏差均符合验标要求,经自检合格报验现场监理李新发验收,验收合格后同意进行下步工序:

下钢筋笼、二次清孔。

进行钢筋笼吊装,现场采用25t吊车进行钢筋笼吊装就位,现场施工配合人员5人,钢筋笼主筋接长采用直螺纹套筒连接,试验报告编号:

DX030-GJH-100801-002,声测管材质为厚度3mm直径50mm的钢管,采用套丝连接且牢固可靠,声测管内注满清水,便于检查声测管内的密实性以及后期的桩基检测。

19:

00开始清孔,23:

00分清孔结束,清孔采用换浆法,现场测得泥浆比重1.07,含砂率0.4%,稠度19s,沉渣厚度8cm.泥浆各项指标均符合验标要求,自检合格后报现场监理工程师李新发进行验收,验收合格同意进行下步工序:

砼灌注。

 

2010.8.6天气:

气温:

上午,桩位测量放样:

项目部测量人员对3521#桩基桩位进行测量放样,司镜:

吴振宇,后视:

刘景军,前视:

吴明烨,复核:

孙明浩,放样偏差分别是:

(+3mm、+2mm),报现场监理李新发验收,经复核,放样偏差在设计偏差允许范围以内,同意使用。

3522#桩基,00:

15分砼灌注,砼标号为C40砼,施工环境等级为H2+L2,设计砼用量42.4方,实际用量46方,现场实测试验数据:

坍落度:

190mm、190mm,含气量:

2.9%、2.9%,入模温度:

19℃,现场制作砼标养试块2组,编号:

03003522-01、03003522-02,砼均来自第三项目部拌合站,浇筑方式为导管法水下砼灌注,灌注过程中设专人进行砼顶面标高的量测,灌注过程中无任何异常情况,导管最小埋深1.798m,最大埋深5.991m,符合设计及验标要求,结束时间:

2:

45分。

3511#桩基11:

20分护筒报验,护筒顶面标高770.749m,设计孔深56.66m,护筒长度1.5米,外径1.4米,倾斜度0.2%,顶面中心偏差30mm,护筒埋设时四周回填粘土并分层夯实,高于原地面30cm,护筒焊缝饱满、无裂缝,埋设坚实不漏水,报现场监理工程师李新发验收合格,同意进行下一步工序:

开钻。

14:

10分桩基开钻,钻进过程中连续、无任何异常情况,现场实际地质情况与设计相符,详见钻孔记录表、泥浆测试记录表;20:

30分成孔,实测孔深57.1m,倾斜度:

0.2%,钢筋笼主笼设计长度18.395m,实测长度18.41m,钢筋规格、数量、间距偏差均符合验标要求,经自检合格报验现场监理李新发验收,验收合格后同意进行下步工序:

下钢筋笼、二次清孔。

进行钢筋笼吊装,现场采用25t吊车进行钢筋笼吊装就位,现场施工配合人员5人,钢筋笼主筋接长采用直螺纹套筒连接,试验报告编号:

DX030-GJH-100801-002,声测管材质为厚度3mm直径50mm的钢管,采用套丝连接且牢固可靠,声测管内注满清水,便于检查声测管内的密实性以及后期的桩基检测。

23:

00开始清孔,

 

2010.8.7天气:

气温:

3511#桩基,3:

00分清孔结束,清孔采用换浆法,现场测得泥浆比重1.07,含砂率0.4%,稠度19s,沉渣厚度7cm.泥浆各项指标均符合验标要求,自检合格后报现场监理工程师李新发进行验收,验收合格同意进行下步工序:

砼灌注。

4:

30分砼灌注,砼标号为C40砼,施工环境等级为H2+L2,设计砼用量42.4方,实际用量47方,现场实测试验数据:

坍落度:

200mm、190mm,含气量:

2.5%、2.5%,入模温度:

20℃,现场制作砼标养试块2组,编号:

03003511-01、03003511-02,砼均来自第三项目部拌合站,浇筑方式为导管法水下砼灌注,灌注过程中设专人进行砼顶面标高的量测,灌注过程中无任何异常情况,导管最小埋深1.632m,最大埋深5.99m,符合设计及验标要求,结束时间:

6:

05分。

3521#桩基20:

20分护筒报验,护筒顶面标高769.276m,设计孔深56.862m,护筒长度1.5米,外径1.4米,倾斜度0.3%,顶面中心偏差20mm,护筒埋设时四周回填粘土并分层夯实,高于原地面30cm,护筒焊缝饱满、无裂缝,埋设坚实不漏水,报现场监理工程师李新发验收合格,同意进行下一步工序:

开钻。

21:

15分桩基开钻,钻进过程中连续、无任何异常情况,现场实际地质情况与设计相符,详见钻孔记录表、泥浆测试记录表;

 

2010.8.8天气:

气温:

3521#桩基,3:

00分成孔,实测孔深57m,倾斜度:

0.2%,钢筋笼主笼设计长度18.395m,实测长度18.42m,钢筋规格、数量、间距偏差均符合验标要求,经自检合格报验现场监理李新发验收,验收合格后同意进行下步工序:

下钢筋笼、二次清孔。

进行钢筋笼吊装,现场采用25t吊车进行钢筋笼吊装就位,现场施工配合人员5人,钢筋笼主筋接长采用直螺纹套筒连接,试验报告编号:

DX030-GJH-100801-003,声测管材质为厚度3mm直径50mm的钢管,采用套丝连接且牢固可靠,声测管内注满清水,便于检查声测管内的密实性以及后期的桩基检测。

5:

30开始清孔,9:

45分清孔结束,清孔采用换浆法,现场测得泥浆比重1.08,含砂率0.4%,稠度18s,沉渣厚度8cm.泥浆各项指标均符合验标要求,自检合格后报现场监理工程师李新发进行验收,验收合格同意进行下步工序:

砼灌注。

10:

30分砼灌注,砼标号为C40砼,施工环境等级为H2+L2,设计砼用量42.4方,实际用量43方,现场实测试验数据:

坍落度:

180mm、190mm,含气量:

2.9%、2.8%,入模温度:

30℃,现场制作砼标养试块2组,编号:

03003521-01、03003521-02,砼均来自第三项目部拌合站,浇筑方式为导管法水下砼灌注,灌注过程中设专人进行砼顶面标高的量测,灌注过程中无任何异常情况,导管最小埋深1.683m,最大埋深5.991m,符合设计及验标要求,结束时间:

12:

30分。

2010.8.9---2010.9.9天气:

气温:

现场未施工,无安全、质量事故

 

2010.9.10天气:

气温:

基坑开挖:

基坑开挖采用人工配合机械开挖,现场配合人员5人,挖掘机1台,采用放坡开挖,放坡坡度为1:

0.5,坑底预留30cm进行人工清理,基坑四周设计排水沟和集水井,设置专人负责及时进行抽排水,确保承台施工过程中基坑内无积水。

 

2010.9.11天气:

气温:

桩头凿除:

桩头凿除采用环切法,在承台底面设计标高以上15cm处采用无齿锯进行环切作为桩头顶面标高,桩头凿除采用风镐进行破除,吊车垂直起吊。

现场施工空压机2台,风镐4把,作业人员8人,均佩戴防护用品。

 

2010.9.12天气:

气温:

垫层施工:

为了便于承台钢筋绑扎,在桩头破除、基底清理完毕后进行砼垫层施工,垫层浇筑采用人工配合吊车进行施工,现场施工人员5人,25t吊车1台,砼用量为5方。

 

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