35#墩施工日志.docx
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35#墩施工日志
大西铁路客专工程
施工日志
标段名称:
站前施工-3标
工程名称:
晋中萧河特大桥
施工里程:
改DK305+170.68(35#墩)
施工单位:
中铁十局大西客专指挥部第三项目部
记录人:
年月日
(第册共册)
填写要求
一、施工日志是重要的工程施工技术履历档案,应按单位或分部工程分别单独填写,并纳入竣工文件。
不得几项工程混合或交叉填写。
二、施工日志由工程(点)施工负责人或技术负责人按规定内容逐日连续填写,不得隔日、跳日或断日填写(每天一页,可以多页记录一天内容);字迹工整清晰,不得涂改;应采用蓝黑或碳素墨汁笔书写,不得使用其它墨汁书写或电脑打印;“记录”栏中应连续填写,不得出现空白行、段和页;对需要补充的内容应在“备注”栏中书写,对记录问题的地方应在“备注”栏中用“*”标识并注明纠正和验证情况的记录页码。
三、施工日志记录应详略得当,突出重点,着重记录与工程质量形成过程有关的内容,确保工程质量具有可追朔性。
与工程施工和质量形成无关的内容不得写入其中。
四、填写内容至少应包括:
1.在首页上单独描述本工程的基本概况。
主要包括设计概括、施工负责人、技术负责人。
2.按施工先后顺序如实记录工程形成的全过程,应记录内容如下(当日没有发生的事项可不做记录)
(1)施工期内每日气候、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度和工程地质变化情况。
(2)相关工作记录,如现场取样、检测、测量、技术交底等,并应与相关资料进行现场核对,防止差、错、漏、缺、误记现象,确保相关资料的一致性。
(3)工序检查、隐蔽工程检查验收情况及检查验收结论。
(4)每日使用的主要材料规格、数量及检测结果。
(5)施工中遇到的重大技术问题,变更设计、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果记录。
(6)施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录。
(7)停工及原因(停工期间重要事件应记录)。
(8)上级人员检查时提出的有关质量要求、发现的问题及相关指令,施工中存在的问题及整改情况。
(9)施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况
(10)其他与工程施工和质量形成有关的情况。
3.施工日志中记录的问题必须有纠正和验证记录,做到问题闭合。
施工日志
第页共页
记录
备注
工程概况
大西客专站前施工-3标段晋中萧河特大桥工程,我项目部施工起迄里程:
改DK304+055.62~改DK312+000,施工段落全长大约7.94公里,位于晋中市榆次区、太原市小店区境内。
全桥主要工程数量包括:
钻孔灌注桩:
2291颗,共计10万方砼;桩基承台:
243个,共计4.1万方砼,钢筋1900吨;墩台身:
243个,共计3.3万方砼,钢筋2400吨;三处连续梁:
共计469.1延米(两联40+64+40米、一联48+80+48米)。
工程规模大、工期紧、施工技术要求高。
其中跨越太长高速连续梁是晋中萧河特大桥工程的施工重点。
其中03#墩设计桩基数量8颗,设计桩长54米,设计钢筋笼主笼长度18.395米;承台尺寸:
10.4*4.8*2.2米,设计砼109.824方,设计钢筋用量5.52吨;墩身类型为双线圆端型实体桥墩,墩身高度5米(不含顶帽),设计砼98.45方,设计钢筋用量7.79吨。
设计单位:
铁道部第三勘察设计院
监理单位:
莫特麦克唐纳/上海天佑联合体监理Ⅰ标
监督单位:
铁道部质量监督总站太原分站
施工单位:
中铁十局集团大西客专指挥部第三项目部
施工负责人:
刘明忠
技术负责人:
于秀干
安质负责人:
曾焕然
施工日志
第页共页
2010.7.14天气:
气温:
场地平整,泥浆池开挖:
35#墩桩基钻孔施工前,进行场地平整,现场清除杂物,换除软土,平整压实,确保钻机安装定位牢固可靠,同时人工配合机械进行泥浆池开挖,符合技术交底及规范要求,并且四周设置护栏,现场施工人员6人,挖掘机1台。
上午桩位测量放样:
项目部测量人员对3514#和3524#桩基桩位进行测量放样,司镜:
吴振宇,后视:
刘景军,前视:
吴明烨,复核:
孙明浩,放样偏差分别是:
(-3mm、-3mm),(+2、-3)报现场监理李新发验收,经复核,放样偏差在设计偏差允许范围以内,同意使用。
2010.7.15—2010.7.24
现场未施工,桩位保存完好。
2010.7.25天气:
气温:
3514#桩基18:
35护筒报验,护筒顶面标高769.232m,设计孔深56.818m,护筒长度1.5米,外径1.4米,倾斜度0.2%,顶面中心偏差30mm,护筒埋设时四周回填粘土并分层夯实,高于原地面30cm,护筒焊缝饱满、无裂缝,埋设坚实不漏水,报现场监理工程师李新发验收合格,同意进行下一步工序:
开钻。
19:
15分,桩基开钻,钻进过程中连续、无任何异常情况,现场实际地质情况与设计相符,详见钻孔记录表、泥浆测试记录表;
2010.7.26天气:
气温
3514#桩1:
00成孔,实测孔深57.4m,倾斜度:
0.2%,钢筋笼主笼设计长度18.395m,实测长度18.42m,钢筋规格、数量、间距偏差均符合验标要求,经自检合格报验现场监理李新发验收,验收合格后同意进行下步工序:
下钢筋笼、二次清孔。
进行钢筋笼吊装,现场采用25t吊车进行钢筋笼吊装就位,现场施工配合人员5人,钢筋笼主筋接长采用直螺纹套筒连接,试验报告编号:
DX030-GJH-100711-015,声测管材质为厚度3mm直径50mm的钢管,采用套丝连接且牢固可靠,声测管内注满清水,便于检查声测管内的密实性以及后期的桩基检测。
3:
30,开始清孔,8:
00分清孔结束,清孔采用换浆法,现场测得泥浆比重1.07,含砂率0.3%,稠度19s,沉渣厚度13cm.泥浆各项指标均符合验标要求,自检合格后报现场监理工程师李新发进行验收,验收合格同意进行下步工序:
砼灌注。
9:
28桩基砼灌注,砼标号为C40砼,施工环境等级为H2+L2,设计砼用量42方,实际用量43,5方,现场实测试验数据:
坍落度:
190mm、190mm,含气量:
3.1%、3.1%,入模温度:
21℃,现场制作砼标养试块2组,编号:
03003514-01、03003514-02,砼均来自第三项目部拌合站,浇筑方式为导管法水下砼灌注,灌注过程中设专人进行砼顶面标高的量测,灌注过程中无任何异常情况,导管最小埋深2m,最大埋深8m,符合设计及验标要求,结束时间:
11:
18分。
2010.7.27-2010.7.28:
现场未施工。
2010.7.29天气:
气温:
3524#桩基18:
35护筒报验,护筒顶面标高769.28m,设计孔深56.816m,护筒长度1.5米,外径1.4米,倾斜度0.3%,顶面中心偏差30mm,护筒埋设时四周回填粘土并分层夯实,高于原地面30cm,护筒焊缝饱满、无裂缝,埋设坚实不漏水,报现场监理工程师李新发验收合格,同意进行下一步工序:
开钻。
2010.7.30天气:
气温:
上午桩位测量放样:
项目部测量人员对3522#和3523#桩基桩位进行测量放样,司镜:
吴振宇,后视:
刘景军,前视:
吴明烨,复核:
孙明浩,放样偏差分别是:
(+3mm、-2mm),(+1、+3)报现场监理李新发验收,经复核,放样偏差在设计偏差允许范围以内,同意使用。
3524#桩基2:
15分桩基开钻,钻进过程中连续、无任何异常情况,现场实际地质情况与设计相符,详见钻孔记录表、泥浆测试记录表;8:
00分成孔,实测孔深57.37m,倾斜度:
0.3%,钢筋笼主笼设计长度18.395m,实测长度18.42m,钢筋规格、数量、间距偏差均符合验标要求,经自检合格报验现场监理李新发验收,验收合格后同意进行下步工序:
下钢筋笼、二次清孔。
进行钢筋笼吊装,现场采用25t吊车进行钢筋笼吊装就位,现场施工配合人员5人,钢筋笼主筋接长采用直螺纹套筒连接,试验报告编号:
DX030-GJH-100712-016,声测管材质为厚度3mm直径50mm的钢管,采用套丝连接且牢固可靠,声测管内注满清水,便于检查声测管内的密实性以及后期的桩基检测。
10:
00分,开始清孔,14:
00分清孔结束,清孔采用换浆法,现场测得泥浆比重1.08,含砂率0.4%,稠度18s,沉渣厚度9cm.泥浆各项指标均符合验标要求,自检合格后报现场监理工程师李新发进行验收,验收合格同意进行下步工序:
砼灌注。
15:
58分,砼灌注,砼标号为C40砼,施工环境等级为H2+L2,设计砼用量42.4方,实际用量45方,现场实测试验数据:
坍落度:
210mm、210mm,含气量:
3.0%、3.0%,入模温度:
28℃,现场制作砼标养试块2组,编号:
03003524-01、03003524-02,砼均来自第三项目部拌合站,浇筑方式为导管法水下砼灌注,灌注过程中设专人进行砼顶面标高的量测,灌注过程中无任何异常情况,导管最小埋深1.73m,最大埋深2.98m,符合设计及验标要求,结束时间:
18:
00分。
2010.7.31天气:
气温:
3523#桩基16:
00护筒报验,护筒顶面标高769.227m,设计孔深56.813m,护筒长度1.5米,外径1.4米,倾斜度0.2%,顶面中心偏差25mm,护筒埋设时四周回填粘土并分层夯实,高于原地面30cm,护筒焊缝饱满、无裂缝,埋设坚实不漏水,报现场监理工程师李新发验收合格,同意进行下一步工序:
开钻。
17:
00分桩基开钻,钻进过程中连续、无任何异常情况,现场实际地质情况与设计相符,详见钻孔记录表、泥浆测试记录表;21:
40分成孔,实测孔深57.5m,倾斜度:
0.2%,钢筋笼主笼设计长度18.395m,实测长度18.42m,钢筋规格、数量、间距偏差均符合验标要求,经自检合格报验现场监理李新发验收,验收合格后同意进行下步工序:
下钢筋笼、二次清孔。
进行钢筋笼吊装,现场采用25t吊车进行钢筋笼吊装就位,现场施工配合人员5人,钢筋笼主筋接长采用直螺纹套筒连接,试验报告编号:
DX030-GJH-100712-016,声测管材质为厚度3mm直径50mm的钢管,采用套丝连接且牢固可靠,声测管内注满清水,便于检查声测管内的密实性以及后期的桩基检测。
23:
30分,开始清孔,
2010.8.1天气:
气温:
上午,桩位测量放样:
项目部测量人员对3512#和3513#桩基桩位进行测量放样,司镜:
吴振宇,后视:
刘景军,前视:
吴明烨,复核:
孙明浩,放样偏差分别是:
(+3mm、-4mm),(+4、-3)报现场监理李新发验收,经复核,放样偏差在设计偏差允许范围以内,同意使用。
3523#桩基,3:
45分清孔结束,清孔采用换浆法,现场测得泥浆比重1.07,含砂率0.4%,稠度19s,沉渣厚度9cm.泥浆各项指标均符合验标要求,自检合格后报现场监理工程师李新发进行验收,验收合格同意进行下步工序:
砼灌注。
5:
25分,砼灌注,砼标号为C40砼,施工环境等级为H2+L2,设计砼用量42.4方,实际用量45.5方,现场实测试验数据:
坍落度:
190mm、200mm,含气量:
3.0%、2.9%,入模温度:
19℃,现场制作砼标养试块2组,编号:
03003523-01、03003523-02,砼均来自第三项目部拌合站,浇筑方式为导管法水下砼灌注,灌注过程中设专人进行砼顶面标高的量测,灌注过程中无任何异常情况,导管最小埋深1.73m,最大埋深2.98m,符合设计及验标要求,结束时间:
7:
16分。
2010.8.2天气:
气温:
3513#桩基9:
20分护筒报验,护筒顶面标高769.239m,设计孔深56.825m,护筒长度1.5米,外径1.4米,倾斜度0.2%,顶面中心偏差10mm,护筒埋设时四周回填粘土并分层夯实,高于原地面30cm,护筒焊缝饱满、无裂缝,埋设坚实不漏水,报现场监理工程师李新发验收合格,同意进行下一步工序:
开钻。
10:
10分桩基开钻,钻进过程中连续、无任何异常情况,现场实际地质情况与设计相符,详见钻孔记录表、泥浆测试记录表;16:
00分成孔,实测孔深57.1m,倾斜度:
0.2%,钢筋笼主笼设计长度18.395m,实测长度18.42m,钢筋规格、数量、间距偏差均符合验标要求,经自检合格报验现场监理李新发验收,验收合格后同意进行下步工序:
下钢筋笼、二次清孔。
进行钢筋笼吊装,现场采用25t吊车进行钢筋笼吊装就位,现场施工配合人员5人,钢筋笼主筋接长采用直螺纹套筒连接,试验报告编号:
DX030-GJH-100801-001,声测管材质为厚度3mm直径50mm的钢管,采用套丝连接且牢固可靠,声测管内注满清水,便于检查声测管内的密实性以及后期的桩基检测。
18:
00开始清孔,22:
45分清孔结束,清孔采用换浆法,现场测得泥浆比重1.07,含砂率0.4%,稠度18s,沉渣厚度8cm.泥浆各项指标均符合验标要求,自检合格后报现场监理工程师李新发进行验收,验收合格同意进行下步工序:
砼灌注。
2010.8.3天气:
气温:
3513#桩基,00:
05分砼灌注,砼标号为C40砼,施工环境等级为H2+L2,设计砼用量42.4方,实际用量44方,现场实测试验数据:
坍落度:
200mm、200mm,含气量:
3.1%、3.1%,入模温度:
25℃,现场制作砼标养试块2组,编号:
03003513-01、03003513-02,砼均来自第三项目部拌合站,浇筑方式为导管法水下砼灌注,灌注过程中设专人进行砼顶面标高的量测,灌注过程中无任何异常情况,导管最小埋深1.683m,最大埋深5.989m,符合设计及验标要求,结束时间:
1:
38分。
3512#桩基14:
20分护筒报验,护筒顶面标高769.175m,设计孔深56.765m,护筒长度1.5米,外径1.4米,倾斜度0.2%,顶面中心偏差10mm,护筒埋设时四周回填粘土并分层夯实,高于原地面30cm,护筒焊缝饱满、无裂缝,埋设坚实不漏水,报现场监理工程师李新发验收合格,同意进行下一步工序:
开钻。
15:
00分桩基开钻,钻进过程中连续、无任何异常情况,现场实际地质情况与设计相符,详见钻孔记录表、泥浆测试记录表;21:
00分成孔,实测孔深56.8m,倾斜度:
0.2%,钢筋笼主笼设计长度18.395m,实测长度18.41m,钢筋规格、数量、间距偏差均符合验标要求,经自检合格报验现场监理李新发验收,验收合格后同意进行下步工序:
下钢筋笼、二次清孔。
进行钢筋笼吊装,现场采用25t吊车进行钢筋笼吊装就位,现场施工配合人员5人,钢筋笼主筋接长采用直螺纹套筒连接,试验报告编号:
DX030-GJH-100801-001,声测管材质为厚度3mm直径50mm的钢管,采用套丝连接且牢固可靠,声测管内注满清水,便于检查声测管内的密实性以及后期的桩基检测。
23:
00开始清孔,
2010.8.4天气:
气温:
上午,桩位测量放样:
项目部测量人员对3511#桩基桩位进行测量放样,司镜:
吴振宇,后视:
刘景军,前视:
吴明烨,复核:
孙明浩,放样偏差分别是:
(+3mm、-4mm),报现场监理李新发验收,经复核,放样偏差在设计偏差允许范围以内,同意使用。
3512#桩基,3:
10分清孔结束,清孔采用换浆法,现场测得泥浆比重1.08,含砂率0.3%,稠度18s,沉渣厚度8cm.泥浆各项指标均符合验标要求,自检合格后报现场监理工程师李新发进行验收,验收合格同意进行下步工序:
砼灌注。
4:
40分,砼灌注,砼标号为C40砼,施工环境等级为H2+L2,设计砼用量42.4方,实际用量45方,现场实测试验数据:
坍落度:
200mm、210mm,含气量:
2.7%、2.8%,入模温度:
19℃,现场制作砼标养试块2组,编号:
03003512-01、03003512-02,砼均来自第三项目部拌合站,浇筑方式为导管法水下砼灌注,灌注过程中设专人进行砼顶面标高的量测,灌注过程中无任何异常情况,导管最小埋深1.647m,最大埋深5.986m,符合设计及验标要求,结束时间:
6:
45分。
2010.8.5天气:
气温:
3522#桩基10:
20分护筒报验,护筒顶面标高769.13m,设计孔深56.699m,护筒长度1.5米,外径1.4米,倾斜度0.2%,顶面中心偏差20mm,护筒埋设时四周回填粘土并分层夯实,高于原地面30cm,护筒焊缝饱满、无裂缝,埋设坚实不漏水,报现场监理工程师李新发验收合格,同意进行下一步工序:
开钻。
11:
10分桩基开钻,钻进过程中连续、无任何异常情况,现场实际地质情况与设计相符,详见钻孔记录表、泥浆测试记录表;17:
00分成孔,实测孔深57.46m,倾斜度:
0.2%,钢筋笼主笼设计长度18.395m,实测长度18.42m,钢筋规格、数量、间距偏差均符合验标要求,经自检合格报验现场监理李新发验收,验收合格后同意进行下步工序:
下钢筋笼、二次清孔。
进行钢筋笼吊装,现场采用25t吊车进行钢筋笼吊装就位,现场施工配合人员5人,钢筋笼主筋接长采用直螺纹套筒连接,试验报告编号:
DX030-GJH-100801-002,声测管材质为厚度3mm直径50mm的钢管,采用套丝连接且牢固可靠,声测管内注满清水,便于检查声测管内的密实性以及后期的桩基检测。
19:
00开始清孔,23:
00分清孔结束,清孔采用换浆法,现场测得泥浆比重1.07,含砂率0.4%,稠度19s,沉渣厚度8cm.泥浆各项指标均符合验标要求,自检合格后报现场监理工程师李新发进行验收,验收合格同意进行下步工序:
砼灌注。
2010.8.6天气:
气温:
上午,桩位测量放样:
项目部测量人员对3521#桩基桩位进行测量放样,司镜:
吴振宇,后视:
刘景军,前视:
吴明烨,复核:
孙明浩,放样偏差分别是:
(+3mm、+2mm),报现场监理李新发验收,经复核,放样偏差在设计偏差允许范围以内,同意使用。
3522#桩基,00:
15分砼灌注,砼标号为C40砼,施工环境等级为H2+L2,设计砼用量42.4方,实际用量46方,现场实测试验数据:
坍落度:
190mm、190mm,含气量:
2.9%、2.9%,入模温度:
19℃,现场制作砼标养试块2组,编号:
03003522-01、03003522-02,砼均来自第三项目部拌合站,浇筑方式为导管法水下砼灌注,灌注过程中设专人进行砼顶面标高的量测,灌注过程中无任何异常情况,导管最小埋深1.798m,最大埋深5.991m,符合设计及验标要求,结束时间:
2:
45分。
3511#桩基11:
20分护筒报验,护筒顶面标高770.749m,设计孔深56.66m,护筒长度1.5米,外径1.4米,倾斜度0.2%,顶面中心偏差30mm,护筒埋设时四周回填粘土并分层夯实,高于原地面30cm,护筒焊缝饱满、无裂缝,埋设坚实不漏水,报现场监理工程师李新发验收合格,同意进行下一步工序:
开钻。
14:
10分桩基开钻,钻进过程中连续、无任何异常情况,现场实际地质情况与设计相符,详见钻孔记录表、泥浆测试记录表;20:
30分成孔,实测孔深57.1m,倾斜度:
0.2%,钢筋笼主笼设计长度18.395m,实测长度18.41m,钢筋规格、数量、间距偏差均符合验标要求,经自检合格报验现场监理李新发验收,验收合格后同意进行下步工序:
下钢筋笼、二次清孔。
进行钢筋笼吊装,现场采用25t吊车进行钢筋笼吊装就位,现场施工配合人员5人,钢筋笼主筋接长采用直螺纹套筒连接,试验报告编号:
DX030-GJH-100801-002,声测管材质为厚度3mm直径50mm的钢管,采用套丝连接且牢固可靠,声测管内注满清水,便于检查声测管内的密实性以及后期的桩基检测。
23:
00开始清孔,
2010.8.7天气:
气温:
3511#桩基,3:
00分清孔结束,清孔采用换浆法,现场测得泥浆比重1.07,含砂率0.4%,稠度19s,沉渣厚度7cm.泥浆各项指标均符合验标要求,自检合格后报现场监理工程师李新发进行验收,验收合格同意进行下步工序:
砼灌注。
4:
30分砼灌注,砼标号为C40砼,施工环境等级为H2+L2,设计砼用量42.4方,实际用量47方,现场实测试验数据:
坍落度:
200mm、190mm,含气量:
2.5%、2.5%,入模温度:
20℃,现场制作砼标养试块2组,编号:
03003511-01、03003511-02,砼均来自第三项目部拌合站,浇筑方式为导管法水下砼灌注,灌注过程中设专人进行砼顶面标高的量测,灌注过程中无任何异常情况,导管最小埋深1.632m,最大埋深5.99m,符合设计及验标要求,结束时间:
6:
05分。
3521#桩基20:
20分护筒报验,护筒顶面标高769.276m,设计孔深56.862m,护筒长度1.5米,外径1.4米,倾斜度0.3%,顶面中心偏差20mm,护筒埋设时四周回填粘土并分层夯实,高于原地面30cm,护筒焊缝饱满、无裂缝,埋设坚实不漏水,报现场监理工程师李新发验收合格,同意进行下一步工序:
开钻。
21:
15分桩基开钻,钻进过程中连续、无任何异常情况,现场实际地质情况与设计相符,详见钻孔记录表、泥浆测试记录表;
2010.8.8天气:
气温:
3521#桩基,3:
00分成孔,实测孔深57m,倾斜度:
0.2%,钢筋笼主笼设计长度18.395m,实测长度18.42m,钢筋规格、数量、间距偏差均符合验标要求,经自检合格报验现场监理李新发验收,验收合格后同意进行下步工序:
下钢筋笼、二次清孔。
进行钢筋笼吊装,现场采用25t吊车进行钢筋笼吊装就位,现场施工配合人员5人,钢筋笼主筋接长采用直螺纹套筒连接,试验报告编号:
DX030-GJH-100801-003,声测管材质为厚度3mm直径50mm的钢管,采用套丝连接且牢固可靠,声测管内注满清水,便于检查声测管内的密实性以及后期的桩基检测。
5:
30开始清孔,9:
45分清孔结束,清孔采用换浆法,现场测得泥浆比重1.08,含砂率0.4%,稠度18s,沉渣厚度8cm.泥浆各项指标均符合验标要求,自检合格后报现场监理工程师李新发进行验收,验收合格同意进行下步工序:
砼灌注。
10:
30分砼灌注,砼标号为C40砼,施工环境等级为H2+L2,设计砼用量42.4方,实际用量43方,现场实测试验数据:
坍落度:
180mm、190mm,含气量:
2.9%、2.8%,入模温度:
30℃,现场制作砼标养试块2组,编号:
03003521-01、03003521-02,砼均来自第三项目部拌合站,浇筑方式为导管法水下砼灌注,灌注过程中设专人进行砼顶面标高的量测,灌注过程中无任何异常情况,导管最小埋深1.683m,最大埋深5.991m,符合设计及验标要求,结束时间:
12:
30分。
2010.8.9---2010.9.9天气:
气温:
现场未施工,无安全、质量事故
2010.9.10天气:
气温:
基坑开挖:
基坑开挖采用人工配合机械开挖,现场配合人员5人,挖掘机1台,采用放坡开挖,放坡坡度为1:
0.5,坑底预留30cm进行人工清理,基坑四周设计排水沟和集水井,设置专人负责及时进行抽排水,确保承台施工过程中基坑内无积水。
2010.9.11天气:
气温:
桩头凿除:
桩头凿除采用环切法,在承台底面设计标高以上15cm处采用无齿锯进行环切作为桩头顶面标高,桩头凿除采用风镐进行破除,吊车垂直起吊。
现场施工空压机2台,风镐4把,作业人员8人,均佩戴防护用品。
2010.9.12天气:
气温:
垫层施工:
为了便于承台钢筋绑扎,在桩头破除、基底清理完毕后进行砼垫层施工,垫层浇筑采用人工配合吊车进行施工,现场施工人员5人,25t吊车1台,砼用量为5方。
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