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武汉王家湾事故分析

武汉地铁王家湾站基坑垮塌事故原因分析

王家湾站为武汉市轨道交通4号线与3号线的换乘车站,采用“十”字型换乘,外带商业开发。

车站位于汉阳区龙阳大道与汉阳大道交叉路口,地处繁华地段。

汉阳大道红线为50m,龙阳大道红线为60m。

在汉阳大道和龙阳大道路中均有规划高架桥经过。

 

2012年12月30日,王家湾站基坑开挖工程中,3号线方向南端头基坑出现垮塌事故。

 

一、设计情况介绍(基坑事故所在位置)

1、车站简介

3号线为二层侧式车站,南侧设单渡线,车站总长约480.6m,宽约20.35m~44.5m,地下一层为站厅层,地下二层为站台层。

 

2、车站周边环境

地势东西向起伏较大、南北向较平坦,周围楼房密集,是武汉南北和东西向的交通要道交叉路口。

部分规划尚未实现,现况路边场地较为宽阔,道路下方地下管线密集。

 

大致的地理位置(4号线为东西方向,3好像为南北方向) 

路口以南350m左右西侧为正在营业的武汉摩尔城,二层地下室,支护型式为桩加预应力锚索,因部分锚索已进入车站基坑内,在施工本基坑前应将锚索凿除;东侧为武汉富豪4S店,2层钢结构,人工挖孔墩基础,埋深6-8m。

 

 

2、地质情况

根据王家湾站岩土工程勘察报告(详细勘察阶段),揭露深度范围内,场地分布地层自上而下可分为以下几个单元层,各岩土层按不同岩性及工程性能分为若干亚层,其分布情况及工程地质特征描述如下。

 

(1-1)填土(Q4ml);(6-1)粉质粘土(Q4al); 

(10-1)粉质粘土(Q2-3al+pl); 

(10-1-1)粉质粘土(Q2-3al+pl);(10-2)粘土(Q2-3al+pl) 

(11-1)含粘性土细砂(Q2al+pl);(1-1)填土(Q4ml) 

(6-1)粉质粘土(Q4al);(10-1)粉质粘土(Q2-3al+pl) 

(10-1-1)粉质粘土(Q2-3al+pl);(10-2)粘土(Q2-3al+pl) 

(11-1)含粘性土细砂(Q2al+pl); 

具体地质参数如下表。

 

 

C、φ值参照湖北省《基坑工程技术规程》提供,仅供基坑支护设计使用;基本承载力、极限承载力根据《铁路工程地质勘察规范》(TB10012-2007/J124-2007)提供。

3、围护结构设计

围护采用D1000@1200钻孔灌注桩,标准段采用3道支撑,其中第一道支撑为混凝土支撑,第二、第三道支撑为钢支撑,D800δ16;在端头位置,因基坑深度较大,采用3道支撑,并换撑一道。

 

1)围护平面及第一道支撑平面布置图 

 

2)第二、第三道支撑平面布置图 

 

3)端头位置基坑横断面图 

 

4)端头位置基坑纵断面图 

 

二、基坑垮塌过程

根据“基坑局部坍塌抢险的技术咨询意见”中的情况分析,武汉市轨道交通3号线王家湾站南端头井开挖施工深度至17m左右(距基底标高约2m),第一道钢筋混凝土内支撑及第二、三道钢支撑已安装完毕。

2012年12月30日 上午11时30分左右,南端头井坑壁发现渗水,伴随坑边地表下沉,路面开裂,12时左右南端头支护桩突然在桩顶以下约10m处折断,靠近端头井侧壁部分支护桩受牵引发生较大变形,冠梁破坏,端头井基坑局部坍塌。

 

根据施工方汇报的情况,在早上10点左右就发现混凝土支撑(第一道支撑)出现微裂缝,随后围护桩间抹平出现掉皮现象。

现场在11点多发现渗水,地面下沉路面开裂……(后面的情况与咨询意见一致)。

 

但与现场业主沟通了解情况。

因当时施工方说在约在10m深度出现裂缝,问裂缝到底在什么位置,是第二道支撑之上还是之下,答复说,现场工人说的是地下10m的位置(对第二道支撑之上或之下没有明确说,显然是不太清楚的) 

三、原因分析

因为现场情况并不是十分准确,按照以下多种工况进行了计算,情况列表如下:

 

 

1、原设计条件(全过程)

王家湾站基坑垮塌验算A原状土全过程基坑开挖深度为20.6m,采用1000@1200灌注桩围护结构,桩长为31.6m,桩顶标高为0m。

计算时考虑地面超载20kPa。

 

 

 

3、开挖17m计算(假定上部土体变差)

 

4、支撑第三道未架设(原状土)

 

5、支撑第三道未架设(假定上部土体变差)

 

6、桩内力汇总

 

7、施工图围护桩承载力

基坑垮塌范围,围护结构主要参数:

 

(1)、采用D1000@1200桩,混凝土等级C35;主筋28Φ28;箍筋Φ12@100(加密区,支撑上下各2m),Φ12@200(非加密区) 

(2)、混凝土支撑800×1000,混凝土等级C35; 

(3)、钢支撑D800t16,Q235级钢。

(≈45°斜撑)最大长度L=18.25m,中间有联系梁。

 

(4)、根据以上参数,计算得到桩体承载力:

 

抗弯承载力设计值:

                      1840KN*m 

抗剪承载力设计值(加密区):

             1350KN 

抗剪承载力设计值(非加密区):

           740~1020KN 

(因抗剪与剪跨比λ=M/(V*h0)有关,且1≤λ≤3) 

对比各计算过程,围护结构弯矩完全满足要求,抗剪承载力也完全满足各种工况。

 

对原状全过程工况计算,最大剪力时工况如下,出现剪力最大处,弯矩较小,实际λ=1,抗剪承载力约1000KN。

 

 

8、假设漏水水管至基底以下1m范围土层参数全部折半

漏水水管约地下4m,假设地下4m至基底以下1m(约地下18m)范围土层参数因漏水浸泡后参数全部折减一般,考虑漏水影响。

 

 

可见按正常工序进行支撑架设(即3道支撑),即使漏水点(约地下4m)以下所有土体参数全部折减一半,桩的抗弯、抗剪承载力均满足要求。

如果只有两道支撑,则桩的抗弯、抗剪不能满足要求。

但实际上,土层均为若透水层(渗透系数10^(-6) cm/s数量级),即使漏水也很难很快就渗透到很深的范围,而施工现场围护桩内表面在事故前并无明显出水现象,故上述假设漏水一下所有土层参数折减一半是非常保守的。

 

9、钢支撑构件等验算

经初步验算,当采用三拼工45b钢腰梁时,钢腰梁的抗剪承载力达到V=2174KN,对于水土合算的各工况均未超过抗剪承载力设计值。

 

经初步验算,支撑节点焊缝承载力Vmax=2432.2 kN,对于水土合算的各工况均未超过抗剪承载力设计值。

 

对于考虑漏水点以下所有土层参数折半的情况,钢支撑与腰梁连接节点抗剪承载力不满足要求。

 

经初步验算,抗剪蹬与钢腰梁的焊接承载力:

 

V=1528*√2=2160KN,对于水土合算的各工况均未超过抗剪承载力设计值。

 

对抗剪蹬的两块钢板之间的内部连接经验算也满足要求。

 

四、实际情况分析

工地出现垮塌事故后,在4号线全线工地巡检途中,有施工单位反映,在当时王家湾站基坑出现问题后,他们被要求过去支援,看到的情况并不是某某局施工单位自己汇报的那样。

 

而且根据支援抢险单位的反映,在汉阳这边地质条件好的位置,有些做法,比较普遍 

如果没有架设第二道钢支撑,支护结构的情况如下:

 

开挖至9.4m的内力及位移:

 

开挖至17.0m的内力及位移:

 

根据前面计算桩的最大承载力:

 

抗弯承载力设计值:

                      1840KN*m 

抗剪承载力设计值(加密区):

             1350KN 

抗剪承载力设计值(非加密区):

           740~1020KN 

(因抗剪与剪跨比λ=M/(V*h0)有关,且1≤λ≤3) 

实际在开挖至14.8m时,桩体受到的实际弯矩即将达到设计最大承载力,但仍有少量余地,此时桩有较大位移,应开始出现征兆。

 

在开挖至17.0m时,桩体抗弯承载力完全不能满足要求,此时最大弯矩值在地下9m位置。

 

为何在开挖至17m才出现事故,而不是在14.8m出现,因地下管线漏水情况等,无法确认。

但可以肯定的说,土层的条件实际好于设计中考虑都变成淤泥土(C=5KPa,Φ=5°);根据设计规范取值的混凝土等级、钢筋强度等均有一定安全可靠率,实际混凝土强度、钢筋抗拉强度等均大于设计值,故基坑没有在开挖至14.8m时出现问题。

 

根据工点设计院向现场施工管理人员了解,钢腰梁是否设置了抗剪蹬,施工单位人员支支吾吾说“部分位置有”,估计现场实际是没有按照设计要求设置的。

 

五、结论

1、设计是足够安全可靠的。

 

2、施工到底按照设计图纸要求实施没有,无人查证。

 

3、桩体断裂应是受弯折断,非施工、业主所称的受剪破坏。

 

4、根据现场及相邻工点单位了解情况,施工现场十分过分,将设计的富裕度全部吃掉。

 

5、钢腰梁在盾构井等角部位置(尤其不是扩大段的端头井),并不可靠,建议今后全部改为混凝土腰梁,避免施工单位安装滞后甚至不安装。

 

6、基坑虽然填平,但是断桩的形态在重新挖开后是可以看到的。

虽然支撑的多少,理论上也是可以查证的,但实际因土方重新开挖时间长,无法完全控制过程,一旦施工方想隐瞒,难以找到确实证据。

 

7、最终官方处理意见是,事故是因为端头井外的污水管漏水致土层变差,最终致桩剪短。

当然,明白人想想也知道是怎么回事。

 

8、经过该事故后,武汉市4号线地铁基坑设计,加强了端头井处第一道撑以下的腰梁设计(尤其是非扩大段的),建议为混凝土腰梁。

 

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