开展QC小组活动提高空心板梁施工质量.docx

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开展QC小组活动提高空心板梁施工质量

开展QC小组活动提高空心板梁施工质量

一、工程简介

新郑高速公路NO.9标起点K55+700,终点K61+500,全长5.8公里,有互通式立交1座,分离式立交4座。

分离式立交和互通式立交主线(23+35+23)连续刚构上部结构均采用先张法预应力砼空心板梁,共717片,其中16m梁477片,20m梁120片,22m梁40片,16.5m梁80片。

有20°、35°、45°、8°46′48.77″四种斜度,集中预制。

预制厂设在匝道A与主线桥之间的绿化带,共设五线台座,张拉设备采用两台200T千斤顶,并配油压表,采用商品砼,砼输送车运输。

所有空心板梁的生产实行工厂化管理,有利于保证施工质量。

二、小组概况

新郑项目部QC小组成立于2002年5月20日,小组平均年龄30岁,平均接受TQC教育48小时以上,小组成员概况见表2-1,小组活动从2002年9月10日开始至2002年10月28日结束,共开展活动6次,出勤率95%。

本次活动共进行了两次PDCA循环,提出合理化建议21条,被采纳16条,定对策9条。

三、选题理由

1、针对前段时间空心板梁施工质量差,因报费、修补造成经济损失6万余元。

2、根据新郑高速公路创部优、国优,争创“鲁班奖”。

3、项目部质量方针目标:

“科技兴业,强化管理,建造满意工程,提高优质服务,争创全面创优。

小组概况

表2-1

小组名称

中铁二十局新郑高速公路项目经理部QC小组

小组成立时间

2002年5月20日

课题登记时间

2002年8月10日

小组类型

攻关型

小组成员

6人

本次活动时间

2002年9月10日~

2002年10月28日

循环次数

2次

课题名称

开展QC小组活动,提高空心板梁施工质量

序号

姓名

年龄

文化程度

职务

接受TQC教育时间

组内分工

1

孙伟良

29

本科

总工程师

56

组长

2

朱彦朝

35

本科

工程部长

56

副组长

3

郑东峰

34

本科

安质部长

56

副组长

4

文辉

29

大专

工程师

56

组员

5

陈美娇

27

大专

工程师

56

组员

6

王金祥

26

大专

工程师

56

组员

四、活动目标及措施

(一)目标

1、搞好空心板梁施工,保证顺利、优质、高效地完成预制任务。

2、培养和锻炼一批技术骨干,为以后空心板预制积累经验,总结一套可行的施工方法。

3、降低成本,加快制梁进度,争取较大的经济效益。

(二)基本措施

1、项目部技术人员潜心研究,优化施工方案和制定施工措施,力争优质、安全、经济、可行。

2、组织施工人员学习有关规范、标准,同时,加强TQC教育,提高全员质量意识。

3、由小组成员跟班作业,发现问题及时解决。

4、制定QC小组活动质量保证体系,分工落实,见表4-1。

五、可行性分析

1、有项目部领导的高度重视,施工人员的紧密配合,全员积极参与,跟踪服务。

2、小组成员有多年的施工经验,有能力有信心开展好活动。

3、规章制度健全,措施可行,质检系统完善。

六、PDCA循环过程

第一次PDCA循环(2002年9月10日~2002年10月5日)

(一)计划(P)阶段

1、现状调查

2002年9月10日小组对前十几天的施工情况进行检查,发现存在以下问题:

(1)梁体气泡过多,端头锐角处出现漏浆、麻面。

(2)梁体表面和侧面出现裂缝,最大开裂1mm,个别梁出现流砂。

(3)放张时,大角度梁体掉角,板端底部磨擦痕迹严重。

(4)梁体顶面厚度不够。

2、原因分析

小组全体成员对上述问题专门开会讨论,分析各种原因,利用因果图找出了16条原因,见因果图6-1。

材料

人员

砼坍落度过大

商品砼级配、水灰比不当

操作技能不高

砂、石料不合格

质量意识不强

个别人工作粗心,责任心差

砼干缩及温度收缩

造成空心板梁质量差的原因

钢筋保护层不够

端模与侧模接缝不严密电码

施工人员未跟踪管理

胶囊气压过大

放张时间短

模板变形接缝不严密

胶囊上浮

砼浇筑和振捣方法不当

养护不到位

质检不力

模板支护不牢固

方法

工艺、环境

因果图图6-1

3、找出主要原因

在分析16条原因的基础上,小组采用(0,1)评分法投票,投票结果见表6-1。

确认主要原因

表6-1

评价因素

本组成员投票评价情况

小计

要因

1

2

3

4

5

6

1

人别人工作粗心,责任心差

0

0

1

1

0

0

2

2

培训力度不够,操作技能不高

1

1

1

1

1

1

6

*

3

质量意识差

0

0

1

1

0

0

2

4

商品砼级配,水灰比不当

0

1

1

1

1

1

5

*

5

砂、石料不合格

0

0

0

1

1

0

2

6

砼干缩及温度收缩

0

0

0

1

0

1

2

7

模板支护不牢固

0

0

1

0

1

0

2

8

端模与侧模接缝不严密

1

1

1

0

1

1

5

*

9

养护不到位

1

1

1

1

1

1

6

*

10

施工人员未跟踪管理

0

0

1

0

0

0

1

11

钢筋保护层不够

1

1

1

0

1

1

5

*

12

砼浇筑和振捣方法不对

0

1

1

0

1

0

3

13

胶囊上浮

1

1

1

0

1

1

5

*

14

胶囊气压过大

0

0

1

0

0

0

1

15

放张的时间短

0

1

1

1

1

0

4

*

16

质检不力

0

0

1

0

0

0

1

注:

四票以上的因素确定为主因,用“*”符号表示,共投票确认七条主要因素。

4、要因验证,见表6-2。

要因验证表

表6-2

序号

问题

主要原因

确认理由

参加

人员

1

人员

培训力度不够,操作技能不高

空心板梁施工经验不丰富,职工素质低,未开展预制梁方面的学习

全体

2

材料

商品砼级配,水灰比不当

砼和易性差,坍落度不稳定

全体

3

工艺

端模与侧模接缝不严密

端模侧边打磨不平,没贴海绵条

全体

4

工艺

养护不到位

砼浇筑后,养护时间短

全体

5

方法

钢筋保护层不够

侧面、顶面出现裂缝

全体

6

方法

胶囊上浮

梁体板顶厚度不够

全体

7

方法

放张的时间短

放张时,梁体锐角脱落

全体

5、针对要因制定对策,见表6-3。

对策表表6-3

序号

主要原因

对策措施

负责人

时间

1

培训力度不够,操作技能不高

开培训班,上技术课,提高施工人员的技术水平,大搞技术练兵,师带徒,传、帮、带

孙伟良

郑东峰

9.11~9.13

2

商品砼级配、水灰比不当

要求砂、石料过筛,要求拌和站对砼配合比和水灰比作调整,对不合格砼退货

朱彦朝

文辉

全过程

3

端模与侧模接缝不严密

把端模侧边打磨平,贴上海绵条

朱彦朝

陈美娇

全过程

4

养护不到位

安排专人养护,砼浇筑后,及时覆盖麻袋,洒水,养护时间不低于7天

陈美娇

王金祥

全过程

5

钢筋保护层不够

控制钢筋骨架尺寸,用塑料垫块保证保护层

陈美娇

王金祥

全过程

6

胶囊上浮

控制砼的坍落度和铺底厚度,增加胶囊固定筋

陈美娇

全过程

7

放张的时间短

延长放张时间,并在锐角处增设角隅加强筋

王金祥

全过程

(二)实施(D)阶段

实施一:

上技术课,提高作业人员的技术水平

9月11日到9月13日,在梁厂会议室进行为期三天岗位技术培训,由项目总工程师孙伟良主讲,全体施工人员参加,内容为先张法空心板梁的预制,施工方法及施工注意事项,并发放作业指导书。

实施二:

解决商品砼级配和水灰比问题

9月12日,通知拌合站砂、石料必须过筛,对配合比级配和水灰比进行适当调整:

①增加砂率;②改善集料级配;③加强控制外加剂的掺量的准确性。

同时以书面形式通知拌合站,必须保证砼到达现场的坍落度小于80mm和和易性满足施工要求,否则退货,现场派专人负责砼坍落度试验。

实施三:

处理好模板接缝,使接缝严密。

把端模侧边用磨光机磨平,贴上海绵条,在支模时,端模与侧模接触面用支撑顶紧,防止漏浆,同时用铁板把端板加固,预防端模变形造成鼓肚子。

实施四:

加强养护措施

安排专人养护。

砼浇筑完毕后,及时覆盖,洒水养护,养护天数不少于7天。

特别加强边板马蹄部分的养护。

实施五:

控制好钢筋保护层

控制钢筋骨架的高度和宽度,钢筋骨架安装后,在其底部和侧边放上塑料垫块。

实施六:

控制胶囊上浮

控制到达现场砼的坍落度在60—80mm之间,温度偏低时,不大于60mm,同时控制好铺底厚度,在绑扎钢筋时,增设胶囊固定筋。

实施七:

延长放张时间

预应力放张时,砼强度到达90%后放张,放张时,延长放张时间,同时在锐角处增设角隅加强钢筋。

(三)检查(C)阶段

对策实施后,小组成员于10月5日对近二十多天的施工情况进行检查,发现仍存在问题:

(1)梁体气泡多,个别梁出现流砂现象;

(2)梁体侧面出现裂缝;

(四)处理(A)阶段

对策实施后,第一次循环发现的问题基本得到解决,但仍存在问题,为此,我们进入第二循环。

第二次PDCA循环(2002年10月6日~2002年10月28日)

1、现状调查

上次PDCA活动的实践证明,采取的措施是有效的,但仍存在梁体气泡多,表面出现裂缝的现象。

2、原因分析

QC小组全体人员于10月6日共同分析,利用因果图找出了五条原因,见因果图6-2。

2、找出主要原因

在分析五条原因的基础上,小组采用(0,1)评分法投票确定主要原因,投票结果见表6-4。

要因确认表

表6-4

评价因素

本组成员投票评价情况

小计

要因

1

2

3

4

5

6

1

工人责任心不强

0

1

0

0

1

0

2

2

技术水平低

0

0

1

0

1

0

2

3

养护不到位

1

1

1

1

1

1

6

*

4

商品砼坍落度大

0

0

1

1

0

1

3

5

砼浇筑和振捣方法不当

1

1

1

0

1

1

5

*

注:

四票以上的因素确定为主因,用“*”符号表示,共投票确认两条主要原因。

4、要因验证,见表6-5。

要因验证表

表6-5

序号

问题

主要原因

确认理由

参加

人员

1

工艺

养护不到位

天气干燥,水分蒸发快,产生干缩裂缝

全体

2

方法

砼浇筑和振捣方法不当

同时浇筑,一侧气泡多,一侧气泡少

全体

5、针对要因制定对策,见表6-6。

对策表

表6-6

序号

主要原因

对策措施

负责人

时间

1

养护不到位

加强改善养护条件

王金祥

陈美娇

全过程

2

砼浇筑和振捣方法不当

控制下料厚度,加长振捣时间

陈美娇

全过程

6、对策实施

实施一:

加强、改善养护条件

拆模后,立即给梁体浇水,再覆盖湿麻袋,天气温度低时,采用帆布覆盖梁体,生炉子放上水桶保温保湿。

实施二:

加强振捣

铺底充好胶囊后,控制下料厚度,顶面分两层振捣,控制振捣棒距模板距离并加长振捣时间,让气泡顺着模板充分排出。

7、效果检验及维持

经过PDCA循环后,空心板梁预制施工中出现的问题得到了有效的解决,达到了小组活动的目标,并在以后施工中一直进行下去,使施工中出现的问题能够及时解决,保证了工期和质量。

七、活动效果

1、通过QC小组活动,解决了空心板梁预制施工中存在的技术问题。

2、总结了一套空心板梁预制施工方法,为今后施工积累了经验,锻炼了队伍,提高了施工能力。

3、保证了施工质量,减少了再修理的费用,取得了显著的经济效益。

八、体会与今后的打算

QC小组活动针对施工问题有目的地采取措施,调动广大参战职工的积极性和创造性,及时发现问题,及时找原因,共同研究解决,在方便施工的同时,也创造了一定的经济效益,体现了为施工生产服务的宗旨。

除了目前空心板梁预制施工中出现了一些问题,在后续工程施工中,还有不少问题需要解决,需要继续开展QC小组活动,解决疑难问题,对施工生产的顺利进行提供服务和保障。

4

保证预制梁正常施工

加强质量

意识教育

加强规章制度

建设、落实

组织施工

保证质量

质量检查

分析处理

落实技术

质量标准

进行全员质量意识教育

组织进行TQC教育

落实奖罚制度

制定质量保证制度

保证材料质量供应

认真编制施工方案

掌握各项质量标准

监督检查施工质量

注重现场技术指导

贯彻各项技术标准

思想保证负责人:

王金祥

组织保证负责人:

文辉

施工保证负责人:

陈美娇

质量保证负责人:

郑东峰

技术保证负责人:

朱彦朝

QC小组质量保证体系总负责人:

孙伟良

表4-1

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