固戍水质净化厂案例详析提标改造与扩容.docx

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固戍水质净化厂案例详析提标改造与扩容

固戍水质净化厂案例详析:

提标改造+扩容

1建设背景

深圳市固戍水质净化厂,一期氧化沟处理水量24万m³/d,原出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中规定的一级B标准,控源截污后,发现有12万m³/d污水将要溢流,这些污水将有通过固戍涌直排前海的风险,该项目面临着提标改造和扩容的双重任务。

2建设难点

原有氧化沟挖潜能力仅仅可以增加6万m³/d处理量,另有6万m³/d处理缺口;厂区仅有160×44米空地可用,可选择技术有限;经过专家多轮论证,最后采用A2/RPIR+深床滤池组合工艺新建6万m³/d污水处理构筑物,出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中规定的一级A标准,达到扩容同时提标的目的。

该项目计划投资1.1亿,仅用2个月时间,建成通水。

3设计进出水质

根据现有的资料及要求,设计水量为6.0万m³/d,Kz=1.33,最大处理规模为8.0万m³/d,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准主要进、出水水质参数见表1。

从运行效果看,部分指标可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的IV类水标准。

4工艺流程

项目工艺流程如下。

流程说明:

在现有泵站内更换提升泵后,利用现有粗格栅,有效去除塑料、纸质等杂质,防止泵及其管道被磨损或阻塞。

污水经提升后进入细格栅及旋流沉砂池,去除细小悬浮物和沙粒等颗粒物,降低后续的生物负荷。

沉砂池的出水自流进入厌氧池,与从缺氧池回流的混合液一起完成释磷过程,同时部分容易降解的有机物被厌氧微生物分解利用。

之后,厌氧池出水进入缺氧区,与回流的硝化液进行反硝化反应去除总氮,最后进入RPIR池进行好氧硝化反应,高效去除COD、NH3-N、TP、BOD5、SS等污染物。

RPIR池出水再经过深床滤池的处理,进一步去除TN、SS等污染物。

最后污水经过紫外消毒处理后实现达标排放。

项目产生的剩余污泥排至现有的污泥浓缩池一并处理至60%的含水率后,外运处置。

5工艺设计

5.1粗格栅及提升泵房(利旧)

粗格栅及提升泵房作为第一道预处理工序,可以有效去除塑料、纸质等杂质,防止泵及其管道被磨损或阻塞。

原有粗格栅及提升泵构筑物能够满足基本要求,只需要增加潜污泵。

设计流量:

6万m³/天,变化系数1.33,利用现有提升泵。

5.2细格栅及旋流沉砂池(新建)

细格栅及旋流沉砂池合建,去除原水中细小的漂浮物及污水中粒径大于0.2mm,密度大于2.65t/m³的砂粒,以保护管道、阀门等设施免受磨损和阻塞,以保证后续处理流程正常运行。

设计流量:

6万m³/d,变化系数1.33;

细格栅池

栅前水深:

0.7m;

过栅流速:

0.8m/s;

栅条间距:

5mm;

格栅设备宽:

1200mm;

格栅渠宽:

1400mm;

安装角度:

70°

旋流沉砂池

沉砂池表面负荷:

180m³/(m2·h);

污水停留时间:

30s;

直径:

φ=4.2m;

有效水深:

2m;

尺寸:

L×W×H=15×6×4m;

结构类型:

钢砼;

数量:

2座

附属设备

细格栅:

设备宽度1200mm,N=1.1kw,2套;

砂水分离器:

外槽直径320mm,12-20L/S,N=0.37,2台;

罗茨鼓风机:

Q=2m³/min,H=4000mmAq,N=2.2kW,2台

5.3RPIR生化池(新建)

RPIR生化池是整个污水处理厂的核心构筑物,能够高效去除COD、NH3-N、BOD5、TP、TN及SS等污染物。

设计水量:

6万m³/d,Kz=1.33。

厌氧区

有效水深:

7.0m;

有效容积:

3528m³;

污水停留时间:

1h;

尺寸:

L×W×H=42×12×7.5m

缺氧区

缺氧区污泥浓度:

5.0g/L;

缺氧区有效容积:

Vn=14847m³;

缺氧区停留时间:

4.5h;

有效水深:

7.0m;

脱氮负荷:

0.036kgTN/kgMLSS·d;

尺寸:

L×W×H=42×50.5×7.5m

好氧区

污泥浓度:

6g/L;

有效水深:

6.5m;

污水停留时间:

8.2h;

有效容积:

27300m³;

硝化液最大回流比:

400%;

空气量:

556m³/min;

尺寸:

L×W×H=42×100×7.0m

附属设备

RPIR模块:

L×W×H=5.0×2.4×3m,224套;

微孔曝气盘:

φ270mm,12000套;

厌氧池:

叶轮直径620mm,N=5.0kw,4台;

缺氧池:

叶轮直径2500mm,N=5.0kw,16台;

回流泵:

厌氧池:

Q=700L/s,N=5kw,4台;

缺氧池:

Q=700L/s,N=10kw,4台

5.4深床滤池

作为污水深度处理工艺及末端保障工艺,具有硝化、反硝化和截留悬浮物等功能。

设计流量6万m³/d,总变化系数Kz=1.33。

设计滤速取5.3m/h,强制滤速取6.6m/h。

滤池分为5格,采用单排布置,其中单格过滤面积93.8m²,单格尺寸为14000×6700×4600mm。

滤池反冲洗系统:

反向滤池采用三段式气水联合反冲洗,其过程一般为:

单独气反冲洗,空气强度13L/(s·m²),反冲洗时间约2~3min;

气水联合反冲洗,空气强度不变,水反冲洗强度约3.3L/(s·m²),反冲洗时间约4~6min;

单独水反冲,强度约6L/(s·m²)。

5.5紫外消毒池(新建)

对出水进行消毒,确保达标排放。

紫外有效剂量:

21mJ/cm²;

有效容积:

470m³;

有效水深:

2m;

尺寸:

L×B×H=12×7×2.5m;

数量:

1座(分两系列)。

附属设备

紫外线消毒设备:

N=37kw,2套。

5.6风机房(新建)

提供风机安装场所,为RPIR生化池提供氧气。

尺寸:

L×B×H=20×15×6m;

结构:

钢砼;

数量:

1座

附属设备

风机:

Q=140m³/min,H=7000mm,N=140kw,5台,四用一备,带变频器。

5.7加药间(新建)

提供PAC装置的安装场所,PAC作为除磷剂投加至RPIR生化池。

投药量:

PAC投加量为30mg/L;

尺寸:

L×B×H=15×10×6m;

结构:

钢砼;

数量:

1间

附属设备

PAC投药系统:

PAC储液罐:

容积为20m³,3个;

PAC加药罐:

容积为20m³,N=1.5kw,1个;

计量隔膜泵:

1200L/H,N=0.55kw,P=3.5bar,3台,两用一备

6运行费用分析

6.1电费

电费以0.7元/(kw·h)计算,电费E1为:

E1=0.7*0.242=0.169元/吨水;

6.2药剂费

除磷剂:

PAC投加量为30mg/L,PAC单价为2元/kg;

污泥脱水剂:

估算绝干污泥为10.2t/d,设计污泥脱水剂投加量为4kg/t-绝干污泥,PAM市场价为25元/kg;

E2=0.03*2+4*10.2*25/80000=0.073元/吨水;

6.3污泥处置费

由于每日产生10.2t绝干污泥,则含水率为80%的污泥为51t,每吨污泥运输费为300元,则吨水产生的污泥运输费为:

E3=51*300/80000=0.191元/吨水

6.4人工费

配备厂长1人,月工资7000元;副厂长1人,月工资6000元;工人6名,月工资5500元;维修工2人,月工资6000元。

每月总工资支出5.8万元,则人工费为:

E4=58000/(30*80000)=0.024元/吨水;

6.5总运行费用

E=E1+E2+E3+E4=0.169+0.073+0.191+0.024=0.457元/吨水。

 

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