3500W与6000W开关电源的剖析.docx

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3500W与6000W开关电源的剖析

3500W与6000W开关电源的剖析

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2009-08-05 来源:

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刘胜利 点击:

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【大中小】

1引言

   在2001年7月,有位电源技术爱好者送来了两种据称是“军用绝密级”的高档电源各2台,希望我能作专题解剖,深入分析,以消化吸收其先进技术。

   该电源铁壳上的铭牌标明,是IBM公司的“Bulk”大型舰船专用电源。

   一种是直流输出48V/70A的长型通信电源,长×宽×高=70cm×22cm×12cm,重量约14kg。

   电网输入三相380~415V(电流13A),也可降低输入200~240V(电流24A),频率50~60Hz。

这种电源装有电风扇强迫风冷,还在外壳上安装了一只三相高压大开关。

电网输入先经大屏蔽盒滤波。

   另一种是直流输出350V/10A的短型特种电源,长×宽×高=40cm×30cm×8cm,重约10kg,无强迫风冷,散热器也较短。

其铁壳上铭牌标明为电网三相输入,有三种输入范围:

200~240V、380~415V、460~480V。

低电压时IIN=25A(MAX);其输出直流为350V/12.5A(MAX)。

电网频率50~60Hz。

23500W电源解剖

   解剖工作第一步是拆焊两种(两台)电源主板上的大功率元器件,共有三类:

1)最重的大号磁性组件主功率变压器和Boost储能电感器,铁粉芯磁环电感5只;

2)大号MOSFET、IGBT功率开关管模块,和两只电网整流器模块P425等;

3)大号高压铝电解电容器940μF/450V4只,220μF/450V2只,以及多个CBB高频、高压、无感、无极性聚丙烯大电容器,都是优质的突波吸收元件。

2.1IR公司的功率器件

   首先,让我意外新奇的是:

均为IR公司商标的MOSFET、IGBT大模块,其产品型号标记居然都被假代号替换,它们在IR公司厚本产品手册上均查不到。

1)侧壁贴出一个IGBT内接一只二极管的模块,标号为“F530(9604)”、“F826(9615)”、“F1670(9726)”、“F4702(9845)”等。

2)从电路判断是一个MOSFET内含一只二极管的模块,标号为“M4005(6315)”、“M4427(9624)”、“M3422(9611)”等。

3)从电路判断是二只MOSFET(半桥双管)的模块,标号为“M5220(9708)”、“M5662(9726)”、“M3419(9603)”、“M6768(9814)”等。

   在市场上从未见过这种特殊外壳,每只重近100g的MOSFET大模块。

每台电源用4只,其散热顶层的铜块厚达6mm,长×宽=9.2cm×2cm。

48V电源有炸裂。

4)PFC控制板上的主芯片标记为“53H1747”,4台电源均同,本应是UC3854。

我先把拆焊下来的IR公司产品MOSFET和IGBT共8~9只,带到IR深圳分公司找技术员询问和鉴定,回答是“军用绝密级”产品,非工业民品,故手册上无。

按3500W电源分析,该MOSFET反向耐压应在500V~600V,工作电流在30A~40A。

由于IR代理商确认了这两种大功率电源主板上使用的大号高频开关管,是为军用装备特制的高档产品,为了保密才改用假代号。

因此,值得下功夫认真细致地对两种3500W电源作深入解剖、全面测量、专题分析。

随后我又几次在供货商处查看多台开盖电源主板上的MOSFET、IGBT模块侧壁商标,并详细记录主要符号,才发现IR公司设在墨西哥(MADEINMEXICO)厂地的特制MOSFET,暗藏了下述重要标记:

——凡是在最下层标上“82-5039+”者,不论假代号怎么变,均为半桥双管MOSFET,如“M7471(9846)”、“M3937(9613)”、“M3438(9602)”、“M5706(9732)”、“M3467(9602)”;

——凡是最下层标记为“82-6252+”者,不论假代号如何换,均为单管MOSFET加一只二极管,如“M7453(9845)”、“M4045(9616)”、“M3721(9609)”、“M5394(9714)”、“M3161

(9547)”、“M3453(9602)”等。

2.2EC公司的电容器

   电源上使用的EC公司CCB高压无极性电容器,其工艺之精致,市场上难见到。

1)每台电源用3只大号长园柱形CBB-2.5μF/DC850V,H×D=6cm×2.4cm;

2)用2只椭园形CBB-8μF/DC500V,L×W×T=4.7cm×3.9cm×2.6cm;

3)每台用2只CBB-1.0μF/DC850V(扁平形、4引脚),上述三种电容器用在三相输入滤波与Boost电路;

4)48V/70A通信电源输出滤波电容器CBB-50μF/DC100V,是最粗胖的,无极性;

5)350V/10A特种电源输出滤波电容器CBB-3.3μF/DC500V,均用半透明硅胶封装。

2.3磁性元件

   对两种3500W高档电源主板上实用的大型磁件组合拆开细看,其特殊的设计结构和选材,让我大开眼界,并悟到多项技巧。

2.3.1主功率变压器漆包线绕组和绝缘胶带

   拆解之后发现,两种3500W电源均是用两块大号磁环叠合而成。

每块磁环的外径达φ73mm,磁环厚(高)12mm,其绕组线的宽度为φ18mm。

选用磁环在100kHz开关高频时不存在漏感问题;而两块扁平面磁环叠合在一起,再紧绕制主变压器的原边绕组和副边绕组、加多层绝缘胶带等。

在两块金属铁粉芯磁环平面之间,实际上仍然存在许多小的天然气隙(虽已压紧靠拢),这使得主功率变压器在重负载高频大电流工作时,抗饱和能力大增。

这与大号功率铁氧体磁芯的截断面被细磨抛光“镜亮”的状况大不相同。

   美、德公司在大功率高频开关电源关键部件上采用的先进技术值得借鉴。

可以预计,如果3500W电源的主功率变压器改用传统常规的EE85厚型铁氧体磁芯,不仅体积和重量会成倍增大,而且过载抗饱和能力会明显降低,使电源在浪涌冲击下损坏MOSFET功率管的几率大为增加。

由Ascom研制的6000W-48V/112A大功率电源,其主变压器磁芯改为三块φ73mm扁平磁环叠合,这个惊人之举太巧妙、独特而意义深远,十分值得学习采纳。

2.3.2Boost变换器的方形铁壳储能电感器

   拆解后才发现新奇的结构与选材。

350V/10A电源Boost电感器是采用三付6块EE55铁氧体磁芯复合而成,但其中心柱截面气隙达5.2mm(每块为2.6mm)。

Boost储能电感器的绕组导线并不用常规的多股φ0.47mm漆包线卷绕,而是采用两条极薄的(厚度仅0.1mm)、宽度33mm红铜带叠合,每条薄铜带总长约6.5m,叠合压紧在(可插6块EE55磁芯的)塑料骨架上共绕26圈,再接焊锡导线引出,用多层耐高压绝缘胶带扎紧包裹。

这种特殊薄铜带工艺绕制的Boost储能电感量=267μH、Q=0.36,它对于减小高频集肤效应、改善Boost变换器开关调制波形、降低磁件温升均有重要作用。

   这又是一项前所未见的重大技术革新。

多年来电源技术论文中有关PFC-Boost磁件的设计论文尚未见过这种报道。

前几年我在2000W-PFC试验时换用几种大号铁粉芯磁环,或用较大罐形铁氧体磁芯加大气隙,绕制的Boost储能电感器仍发热过快、过高,效果不理想。

现受到很大启发。

2.3.3附加谐振电感器

   拆焊350V/10A电源时,发现主功率变压器原边绕组串联的附加谐振电感器,是一种直径为φ33mm的铁硅铝磁环,绕组用多股细线绕3.5圈,电感量为3.2μH。

而拆焊6000W电源350V/17A输出型,其原边串接的附加谐振电感器是用φ42mm的铁硅铝磁环。

比较几年前试验用的1000W、2000W、3000W电源,曾用加气隙的EE55、EE65、EE70铁氧体做附加谐振电感器,它们比主功率变压器磁芯只小一个等级,且温升较高。

可见改用铁硅铝磁环,能大大减小附加谐振电感器重量和体积,是发现的又一项新技术。

   为了准确绘制两种3500W电源主板上的所有元器件焊点位置,印制板铜箔走线,以便画出真实的电源电路设计图,我预先测量尺寸,尽量避开焊点,在主板中间位置锯开了印制板(厚2mm的玻璃纤维硬板),终于按1:

1的实际比例,用2张A4复印纸即可绘制出电源主板正面元器件布局图、两块控制板焊点位置等。

再用2张A4白纸绘制电源主板背面印制板铜箔走线、一些贴片阻容、许多穿孔焊点定位等。

并由此初步绘出了3500W电源的主功率变换电路,如图1所示。

两种电源的设计结构大同小异,并给出了图2总方框图与PFC、全桥控制板的关系图。

33500W两种电源主电路的特点与分析

   从实体解剖、拆焊绘制48V/70A通信电源和350V/10A特种电源主板上的所有元器件、印制板铜箔正反两面实际走线、众多焊点的真实定位(有的穿孔、有的并不穿孔只在单面),由此绘出的图1主功率变换电路图,以及图2电源总结构框图与PFC、全桥控制板相互关系,看出一个总体规律。

 

图13500W、6000W高档开关电源主功率变换器(三环节)电路图初拟

 

图23500W、6000W高档开关电源总方框与PFC、全桥控制板关系图

1)两种直流输出电压和电流大不相同的3500W高档电源(Vo、Io均相差7倍),其主功率变换电路的三大环节基本相同,即电网输入滤波整流电路;PFC系统的Buck-Boost组合电路亦分段控制;全桥变换器移相式控制ZVS软开关电路。

2)两种电源的PFC贴片元器件控制板完全相同。

有8只IC和上百个阻容。

包括PFC控制板与电源主板连接的双列插头16芯焊脚也完全相同。

高密度的PFC贴片控制板仅厚1.0mm,但解剖发现印制板内部还有两个夹层电路设计。

3)两种电源的贴片元器件高密度全桥控制板实体大不相同,其主芯片均用UC3877。

48V/70A电源全桥控制板单面布元器件。

其总面积比双面均焊贴片元器件的350V/10A电源全桥控制板大一倍;单面元器件的印制板夹层铜箔走线也较简单些。

两种电源接外壳监控电路插座结构也不同。

48V电源全桥控制板上与主芯片UC3877DWP配合的另外7只IC是LM339X2,74HC05,74HC86,LM358X2,MAX875。

350V电源全桥控制板与主芯片UC3877DWP配合的另外8只IC是OP177G、AD620、LM393X3、LM358、74HC05、74HC86等。

48V/70A通信电源长70cm,主板空间宽裕。

但该电源Boost储能电感器磁芯只用了两付4块EE55,功率容量偏小,有两台电源炸毁Boost-MOSFET,是设计失误。

4)350V/10A电源实体副边整流之后加设了有源箝位电路,使主功率变换器副边也实现软开关,明显降低了在空载恶劣条件下电源整机的高频噪声。

特别是350V电源的Boost储能电感器设计是采用三付6只EE55磁芯组合(中心柱气隙均5.6mm),没有发现一台350V电源炸Boost-MOSFET。

说明该专题设计组成功了。

   表1及图3分别给出了一台350V/10A电源在空载恶劣条件下,仪器测量打印的数据和波形。

图4给出加负载400W之后测量打印的电网输入电流、电压波形,功率因数值,频谱特性等。

   IBM、Ascom电源把市电三相输入,巧妙地先分解成两个单相输入,然后再分别作全波整流,其中一只受控。

这在大功率开关电源设计上具有重大优势和实用价值。

普通的三相PFC变换器输出电压高达DC760~800V(有的甚至DC1000V)这就要求后级变换器的功率开关管耐压达DC1000~1200V。

因此,国际上热门研究用三电平软开关变换器克服该难题,它需要多串联一只开关管降低反向电压,使电路元器件及成本明显增加。

而IBM独辟新路,用较简化方法解决了该难题。

图4为加载波形。

图5给出了350V/10A电源在4种不同负载条件下,测量打印的电网输入电流、电压波形等。

 

图3用PF9811测量仪及专用软件、配合联想电脑测量打印的电源波形与数据

 

图4350V/10A电源在加载400W后测量打印的电网输入波形、电流频谱(省略了电压频谱)

 

(a)中等负载:

228.5V/5.718A,1303.69W,PF=0.998

 

(b)较轻载:

230.3V/3.884A,891.35W,PF=0.996

 

(c)极轻载:

232.9V/0.752A,163.18W,PF=0.932

 

(d)重载:

221.2V/9.677A,2146.52W,PF=0.999

图5在4种不同负载时测量打印电源的电网输入电流电压波形

表1PF9811配合电脑、专用软件测量打印的第2页测试报告:

高次谐波数据群

谐波次数

电压谐波

电流谐波

1

100.0%

100.0%

2

0.0%

0.5%

3

0.7%

 14.6%

4

0.0%

0.1%

5

 0.3%

 10.5%

6

0.1%

 0.3%

7

 0.4%

5.2%

8

0.0%

0.3%

9

0.3%

1.9%

10

0.0%

0.2%

11

 0.4%

2.2%

12

0.0%

0.4%

13

0.4%

3.7%

14

0.0%

0.2%

15

0.1%

4.9%

16

0.0%

0.4%

17

0.2%

3.6%

18

 0.0%

 0.0%

19

0.1%

3.0%

20

0.0%

0.3%

21

0.0%

2.8%

22

0.0%

0.2%

23

0.0%

2.0%

24

0.0%

0.1%

25

0.1%

1.9%

26

0.0%

0.3%

27

0.1%

3.6%

28

0.0%

 0.2%

29

0.0%

 2.1%

30

0.0%

0.2%

31

0.0%

1.5%

32

0.0%

0.1%

33

0.0%

0.6%

34

0.0%

0.2%

35

0.0%

2.2%

36

0.0%

0.1%

37

0.0%

1.1%

38

0.0%

0.2%

39

0.0%

1.2%

40

0.0%

0.1%

41

0.0%

0.2%

42

0.0%

0.1%

43

0.0%

0.2%

44

0.0%

0.3%

45

0.0%

0.8%

46

0.0%

0.1%

47

0.0%

0.8%

48

0.0%

0.2%

49

0.0%

0.2%

50

0.0%

0.0%

46000W电源剖析

   经实体解剖证实,两种3500W电源的PFC贴片控制板电路结构、元器件完全相同。

随后解剖了两种新搞到的6000W电源证明,其PFC贴片控制板电路结构与原3500W也基本相同。

Ascom公司2000年投产的两种高档6000W电源(直流输出48V/112A和350V/17A),是更换淘汰IBM军用电源的工业级产品。

说明了PFC控制电路设计已十分成熟,没有必要再改。

   在打开6000W电源的外壳铁盖后,看到其大号的CBB多只高压电容器上,均标出了厂年月为“9926”、“9938”等。

其中48V/112A通信电源的散热器加高了2~3倍,重达8kg;细看电源主板上的5只大号φ47mm磁环电感器与3500W电源相同,主功率变压器和Boost储能电感器的外形结构也相似相近,只是又加长了约30%或体积增大了些。

后来解剖发现两种6000W电源相同的Boost-PFC大电感器磁芯增加到4付8块EE55组合而成;48V/112A电源的主功率变压器改用3块φ73mm扁平磁环叠合而成。

   6000W电源的MOSFET均改用工业级标准型号公开的新品,是IR公司或IXYS产品,每台电源用6只MOSFET均为SOT-227B封装的四螺孔接线形式,并新增加一块专用功率印制板紧固6只MOSFET的漏极、源极、栅极螺孔连线片,明显改进了维修更换条件。

功率板上的99″驱动变压器和驱动IC-M1C4421(99″)等,与3500W电源相同。

5高功率因数的实现

   在实体拆焊解剖原贴片式PFC控制板时发现二个非常奇怪的现象:

一是PFC主芯片IC脚16驱动输出端铜箔走线居然被悬空,不接电路板上任何其他元器件;二是IC脚14反常地接地线,它原是IC内部高频振荡器的CT电容器外接引脚端。

为此,我于2001年底特别请教了李龙文先生,他是十年前我国最早消化、吸收、引进美国Unitrode公司专用IC的开关电源应用专家。

   早期问世的UC3854,作为高频有源功率因数校正器的代表性产品,专用于大功率电源抑制谐波电流污染电网,它是国际上经典的PFC功率因数校正“绿色能源”产品,早已选作美国的国家电源工业标准。

十几年来专业期刊上发表的研究文献,均是整体选用UC3854作为PFC电路主芯片,没有见过停用UC3854内部高频振荡器和驱动输出的8只IC组合的PFC设计。

   为什么3500W电源的实测PF≥0.999,能达到如此高性能指标,结论只有在调查的末尾才可得到。

在充分准备之后,用特殊烙铁头逐一拆焊了高密度贴片PFC控制板上的近百个元器件,并逐一粘固在事先作了编号的硬壳白纸上。

随后又细致测量了每一只电阻器和电容器的实际数值;并用万用表的R×kΩ档(内含1.5V电池)、R×10k档(内含9V+1.5V电池)量程测量记录了十几只二极管的正向电阻值和反向电阻值,包括整流、开关、稳压二极管,肖特基二极管等。

   现给出PFC控制板拆焊全部贴片元器件,并用砂纸磨掉焊锡和绿漆之后,显露出来的印制板铜箔走线,其正面和反面分别见图6(a)及图6(b)。

然后继续磨掉铜线后,两面分别显现的内部双夹层走线、焊点、绝缘圈等,见图6(c)及图6(d)。

 

(a)印刷板正面

 

(b)印刷板反面

 

(c)内部夹层一

 

(d)内部夹层二

图6PFC控制板拆焊磨漆后显露的铜箔线及磨掉铜箔后显出了内夹层线点

   图7是放大的PFC控制板8只IC各引脚铜箔走线实体布局图。

经过反复测查两面的穿心焊点连线之后,可绘制真实的PFC控制板电路图。

现给出主芯片M1-UC3854(假代号53H1747)与其他7只IC内部单元电路相连的关系网图(图8)。

并给出PFC控制板经插脚与电源整机主板上重点器件的连线简图(图9)。

 

图7放大加工后按铜箔走线和焊点绘制的8只IC与阻容等连线图

 

图8PFC控制板上主芯片M1与7只辅助IC内部单元电路关系网图

 

图9PFC控制经插脚与电源整机主板上主要元器件连线简图

   两种3500W电源主板上完全相同的PFC控制板电路,它的奇特之处在于:

其主芯片UC3854只利用了内部电路的前半部分,即线性模拟乘法器和电流误差放大器等;而其他重要的单元电路,如高频振荡器、PWM比较器、R-S触发器、逻辑控制电路和开关脉冲预放大驱动器,却反常地留给了PFC控制板上其他IC(LM319,LM339,LM358和LM393,74C00,74C04等共7只)来分别完成,设计者独辟新路,是为了扩大主芯片控制范围。

   PFC控制板是电源整机实现高功率因数值的指挥中心。

它分3路分别经3个插头焊脚送往3大功率器件,对3500W高档电源3个环节实现控制:

1)电网输入整流器P425单相全波整流可控桥,二可控端为G1、G2;

2)Buck-PFCIGBT功率开关管实行分段式控制,在三相或单相输入时工作状态不同;

3)Bcost-PFCMOSFET功率开关管控制脉冲经脚10输出,又经驱动IC放大。

   对两种3500W大功率电源整机通电加载,在较重负载时实测PF≥0.998,充分证明了PFC功率因数校正器电路系统的性能高超、设计成熟、巧妙独特。

它在电路整体结构上是一个Buck-Boost组合的PFC控制电路,对IGBT开关管采用分段式控制,即当市电输入电压为三相380V时,全波整流器输出的100Hz低频脉动电压峰值达570V左右,则PFC控制板自动送出PWM脉冲到Buck电路的IGBT栅极,以PWM方式对其输出开关脉冲先作降压处理,再送往Boost变换器储能电感和MOSFET、二极管等。

当市电输入电压为单相220V时,全波整流器的输出脉动低频电压峰值约310V,于是控制电路自动关断IGBT栅极的方波电压,使Buck失效,IGBT开关不再衰减脉动电压。

   在家庭实验条件下只有单相220V电压。

此时IGBT处于导通状态,在功率管IGBT栅极实测到的电压波形不是PWM矩形波,而是310V、100Hz脉动电压波形。

因为栅极与射极处于直通状态。

   图10给出了在空载恶劣条件下,实际测量打印的48V、70A通信电源市电输入电流波形,和最敏感变坏的电流谐波与功率因数值:

输入电流波形变为尖窄脉冲、且相位明显偏离输入电压的正弦波相位;总电流谐波高达56.2%(3次谐波为41.9%,5次为26.9%,7次15.8%,9次14.2%等);功率因数值剧降到0.456,比350V特种电源空载时的PF=0.859差了许多(它的电流总谐波仅21.5%、3次谐波14.6%,5次为10.5%,7次5.2%,9次1.9%等)。

   当48V电源加载到440W后,其市电输入电流波形明显转好,相位偏离也减小,敏感的电流总谐波降至15%,功率因数值大幅提高到0.958,虽然它接近350V电源加载到400W后的PF=0.989,但细看比较48V电流波形,显然台阶突起仍多尖,不如前者更接近正弦波形,且350W电源的加载后电流总谐波又显著减小到6.3%。

当48V电源再加载到942.8W时,其电流波形也进一步改善为小台阶,电流总谐波又降至7.1%,PF=0.987。

当48V电源加载到1385W时,输入电流波形才接近正弦波,PF=0.995,电流总谐波降到4.0%。

(见图10,图11,图12与表2)。

 

(a)市电输入电压电流波形

 

(b)电流频谱

图10空载恶劣条件下测量打印48V/70A电源市电输入波形、电流频谱

 

(a)市电输入电压电流波形

 

(b)电流频谱

图11加载440W后测量打印48V电源市电输入波形、电流频谱

 

(a)极轻载:

229.5V,1.020A,150.83W,PF=0.645

(b)中载Ⅰ:

226.0V,4.225A,942.80W,PF=0.987

(c)中载Ⅱ:

223.7V,6.223A,1385.04W,PF=0.995

 

(d)中载Ⅲ:

221.6V,8.264A,1826.50W,PF=0.997

(e)重载Ⅰ:

219.3V,10.362A,2268.30W,PF=0.998

(f)重载Ⅱ:

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